徐 翀 王永康
(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)
高爐在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生高爐煤氣,此高爐煤氣為荒煤氣,荒煤氣通過(guò)爐頂上升管進(jìn)入旋風(fēng)重力除塵器,再進(jìn)入干法布袋除塵器成為凈煤氣。凈煤氣進(jìn)入調(diào)壓閥組與TRT,調(diào)壓閥組和TRT機(jī)組將凈煤氣流量并聯(lián)匯合,最后進(jìn)入公司凈煤氣管網(wǎng)中,如圖1所示。
圖1 高爐煤氣回收流程
高爐生產(chǎn)中要求頂壓穩(wěn)定,不能有大的波動(dòng),否則會(huì)對(duì)爐內(nèi)氣流分布、爐況順行等有不利影響。其中,頂壓調(diào)節(jié)分別由減壓閥組和TRT完成,在高爐正常生產(chǎn)時(shí),高爐煤氣經(jīng)過(guò)TRT發(fā)電后,進(jìn)入公司煤氣管網(wǎng),此時(shí)頂壓調(diào)節(jié)由TRT通過(guò)靜葉開(kāi)度進(jìn)行控制;在TRT出現(xiàn)故障或檢修時(shí),高爐煤氣通過(guò)減壓閥組減壓后進(jìn)入公司煤氣管網(wǎng)中,此時(shí)頂壓調(diào)節(jié)由減壓閥的開(kāi)度進(jìn)行控制。隨著高爐大型化的發(fā)展,煤氣量也隨之大量增加,高爐操作時(shí)爐頂?shù)膲毫蜏囟纫苍絹?lái)越高,這對(duì)減壓閥組的性能和控制提出了更高的要求。
以安鋼3#高爐為例,高爐容積為4 747 m3,煤氣流量為635 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),煤氣溫度為250 ℃,高壓工況下的煤氣壓力為0.1~0.25 MPa,常壓工況下的為0.03 MPa,煤氣含濕量<50 g/m3(干式除塵無(wú)機(jī)械水),煤氣含塵量≤10 mg/m3,減壓閥組前的煤氣壓力為~0.25 MPa,減壓閥組后的煤氣壓力為~15 kPa。
主要設(shè)備由3×DN900+1×DN600 金屬硬密封調(diào)節(jié)蝶閥組成,各閥的編號(hào)及功能定義見(jiàn)表1。
表1 調(diào)解蝶閥編號(hào)及功能定義
自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門(mén)的全行程調(diào)節(jié)時(shí)間為3~5 s,閥門(mén)接受來(lái)自控制中心的4~20 mA調(diào)節(jié)信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié),同時(shí)輸出4~20 mA的信號(hào)用于閥位反饋顯示,所有受電元件均為防爆型。
快開(kāi)閥門(mén)應(yīng)在1 s內(nèi)快速打開(kāi)至指定位置。當(dāng)TRT系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),緊急打開(kāi)該快開(kāi)閥門(mén),可以確保高爐的安全。閥門(mén)接受來(lái)自控制中心的4~20 mA調(diào)節(jié)信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié),同時(shí)輸出4~20 mA的信號(hào)用于閥位反饋顯示,所有受電元件均為防爆型。其中,2#、3#兩個(gè)DN900用于快開(kāi)/自動(dòng)調(diào)節(jié)的閥,除具有1 s內(nèi)從全關(guān)到全開(kāi)的能力外,打開(kāi)過(guò)程中還應(yīng)具有打開(kāi)初期和臨開(kāi)到位時(shí)相對(duì)緩慢的變速功能,以免快開(kāi)時(shí)產(chǎn)生的巨大沖擊損壞閥門(mén)或管道。
(1) 硬件上的冗余。為了確保爐頂壓力的可靠性,在上升管位置安裝了2個(gè)壓力變送器,分別接入不同PLC機(jī)架的不同ACI模板上,形成冗余。TRT控制系統(tǒng)接受兩路信號(hào),一路利用隔離器將頂壓信號(hào)通過(guò)硬線敷設(shè)至TRT控制系統(tǒng),另外一路通過(guò)光纖環(huán)網(wǎng)將高爐爐頂?shù)腜LC與TRT控制PLC聯(lián)網(wǎng),通過(guò)以太網(wǎng)將頂壓送入TRT控制系統(tǒng)中。
(2)軟件上的判斷和選擇。在爐頂PLC程序中,對(duì)頂壓信號(hào)進(jìn)行判斷和選擇,在程序中加入通道故障判斷,自動(dòng)切除PLC模板通道開(kāi)路或短路的頂壓信號(hào),這樣能夠避免在生產(chǎn)過(guò)程中由于變送器損壞、取壓管堵塞、信號(hào)斷線等造成的頂壓信號(hào)失真現(xiàn)象的發(fā)生;同時(shí)在程序中將兩個(gè)頂壓信號(hào)分為高選、低選、平均值選擇,并在HMI中設(shè)置報(bào)警參數(shù),當(dāng)出現(xiàn)頂壓失真情況時(shí),能夠及時(shí)提醒操作人員頂壓信出現(xiàn)異常,以便操作工能夠及時(shí)采取措施,防治事故進(jìn)一步擴(kuò)大[1]。
(1)選擇模式。減壓閥組系統(tǒng)由手動(dòng)和自動(dòng)兩種控制方式組成,手動(dòng)為計(jì)算機(jī)HMI手動(dòng),由HMI設(shè)定信號(hào),PLC輸出模擬量信號(hào)控制減壓閥組液壓控制器,由控制器輸出至液壓伺服閥,控制閥門(mén)動(dòng)作;自動(dòng)為主控室設(shè)定頂壓信號(hào),通過(guò)PLC中PID判斷運(yùn)算后,輸出模擬量信號(hào)送入液壓控制器,由控制器輸出給伺服閥,控制閥門(mén)動(dòng)作。選擇方式如圖2所示。
圖2 減壓閥組控制方式
(2)功能描述。1#閥為自動(dòng)閥(具備手動(dòng)功能),在減壓閥組控制頂壓時(shí),按照設(shè)定頂壓進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié);2#閥為量程閥(具備手動(dòng)功能),能根據(jù)自動(dòng)閥調(diào)節(jié)閥位進(jìn)行動(dòng)作,協(xié)助自動(dòng)閥在最佳閥位調(diào)節(jié)區(qū)間工作,保證自動(dòng)閥的調(diào)節(jié)精度;3#閥與4#閥為自動(dòng)閥(具備快開(kāi)功能),能根據(jù)頂壓設(shè)定進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),選擇快開(kāi)功能,在TRT重故障緊急停機(jī)時(shí)閥門(mén)會(huì)快速打開(kāi),保障高爐安全。
(3)PID算法。PID控制器將頂壓設(shè)定值與實(shí)際頂壓之間偏差的比例、積分和微分通過(guò)運(yùn)算線性組合成模擬量輸出,對(duì)閥位對(duì)象進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)了閥門(mén)響應(yīng)快速、調(diào)節(jié)性能穩(wěn)定的自動(dòng)控制效果[2]。
(4)控制特點(diǎn)。該高爐減壓閥組在自動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),最顯著的特點(diǎn)就是利用1個(gè)PID控制兩個(gè)閥,且兩個(gè)閥同時(shí)工作調(diào)節(jié)頂壓。在圖2中,選擇“自動(dòng)1”時(shí),“自動(dòng)2”的閥位由“自動(dòng)1”的PID進(jìn)行控制,兩個(gè)選擇為“自動(dòng)”的閥同時(shí)動(dòng)作,且動(dòng)作方向一致,要開(kāi)都開(kāi),要關(guān)都關(guān)。這樣控制的第一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是避免兩個(gè)自動(dòng)閥在PID獨(dú)立調(diào)節(jié)時(shí)相互影響,造成頂壓波動(dòng);第二個(gè)優(yōu)點(diǎn)是兩個(gè)自動(dòng)閥同時(shí)調(diào)節(jié),當(dāng)一個(gè)自動(dòng)閥出現(xiàn)故障時(shí),另一個(gè)自動(dòng)閥仍可以正常工作,能夠保障高爐安全和頂壓的穩(wěn)定。
(5) 控制精度。自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門(mén)通過(guò)控制程序相互配合來(lái)調(diào)節(jié)爐頂壓力,控制精度高,反應(yīng)迅速,通過(guò)控制策略?xún)?yōu)化可以實(shí)現(xiàn)高爐頂壓在設(shè)定值±3 kPa范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié),PLC控制器經(jīng)過(guò)液壓站控制調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥的全行程調(diào)節(jié)時(shí)間為3~5 s,閥門(mén)接受來(lái)自控制中心的4~20 mA調(diào)節(jié)信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié),同時(shí)輸出4~20 mA的信號(hào)用于閥位反饋顯示??扉_(kāi)閥門(mén)應(yīng)在1 s內(nèi)快速打開(kāi)至指定位置,當(dāng)TRT系統(tǒng)故障時(shí),緊急打開(kāi)該快開(kāi)閥,從而確保高爐安全。
(1)閥門(mén)不動(dòng)作或者閥門(mén)自動(dòng)打開(kāi),在現(xiàn)場(chǎng)控制器上查看報(bào)警信息。如果報(bào)警信息只有信號(hào)丟失或閥位丟失,檢查中控室給定電流或反饋電流是否低于3.6 mA;如給定信號(hào)丟失,檢查配電器;如反饋電流異常,查看現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械閥位顯示與電流是否一致,判斷位移傳感器是否正常。如果報(bào)警信息顯示系統(tǒng)壓力低,會(huì)導(dǎo)致其他一些報(bào)警信息報(bào)警,如升壓失敗、升壓異常、溫度高、閥位丟失等。這時(shí)應(yīng)先檢查壓力傳感器檢測(cè)壓力值與就地壓力表是否一致,確定就地壓力表正常前提下再判斷壓力傳感器是否正常。如果壓力傳感器正常,系統(tǒng)壓力低等故障則由液壓和電氣專(zhuān)業(yè)排查。
油溫、油箱液位以及閥門(mén)開(kāi)關(guān)到位信號(hào)都是開(kāi)關(guān)量,閥門(mén)位置反饋是模擬量信號(hào),需排查現(xiàn)場(chǎng)線路是否有損壞,再檢查檢測(cè)元件是否故障,進(jìn)而排查故障原因。
(2)現(xiàn)場(chǎng)控制器顯示給定和閥位位置與中控室有偏差時(shí),可以在控制器上進(jìn)行修正。
(3)現(xiàn)場(chǎng)控制器故障??刂破饔呻娫?、CPU和信號(hào)模板組成,通常會(huì)出現(xiàn)供電不足、模板顯示異常、信號(hào)電壓等級(jí)不夠等故障,可以通過(guò)連接控制器CPU讀出故障代碼,分析出現(xiàn)故障的原因,包括位置反饋電流信號(hào)以及現(xiàn)場(chǎng)控制器輸出電液比例閥的驅(qū)動(dòng)電流異常等進(jìn)行判斷。
(1)現(xiàn)場(chǎng)減壓閥組出現(xiàn)的故障,有些是PLC系統(tǒng)硬件故障,有些是網(wǎng)絡(luò)傳輸故障,有些則是減壓閥組系統(tǒng)和TRT控制系統(tǒng)之間的配合故障,尤其以?xún)蓚€(gè)系統(tǒng)之間的網(wǎng)絡(luò)和配合故障居多。頂壓設(shè)定在爐頂PLC中,減壓閥組控制在干法除塵PLC中,TRT調(diào)節(jié)頂壓控制在動(dòng)力廠的PLC中,所以形成了2個(gè)廠(煉鐵廠和動(dòng)力廠),3套PLC對(duì)1套減壓閥組的控制。建議不要分系統(tǒng)、分工藝控制,今后設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),可以考慮放在1套PLC中對(duì)減壓閥組進(jìn)行控制,減少PLC之間的信號(hào)交接和傳遞,加強(qiáng)控制系統(tǒng)的可靠性及穩(wěn)定性。
(2)現(xiàn)場(chǎng)閥位反饋信號(hào)比較重要,有的采用角度傳感器,有的采用電位器,有的采用磁致伸縮傳感器,以上幾種檢測(cè)元件都會(huì)或多或少出現(xiàn)問(wèn)題。當(dāng)減壓閥組調(diào)節(jié)頂壓時(shí),高爐煤氣發(fā)生量大,閥組前后壓力相差很大,每個(gè)閥門(mén)閥板周?chē)拿簹饬髁魉俸芨?,且前后氣流分布不均勻,管道和閥門(mén)會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的噪聲和震動(dòng),從而造成檢測(cè)元件性能不穩(wěn)定,接線端容易松動(dòng),信號(hào)飄忽不定。建議在設(shè)計(jì)檢測(cè)元件安裝位置時(shí),能對(duì)閥門(mén)旋轉(zhuǎn)位置采用延伸方式,延伸至3~5 m遠(yuǎn)、環(huán)境相對(duì)較好的位置,避開(kāi)噪音和震動(dòng),有利于延長(zhǎng)檢測(cè)元件的使用壽命及可靠性,方便維護(hù)人員進(jìn)行維修更換。
高爐頂壓不穩(wěn)定會(huì)引起爐內(nèi)劇烈波動(dòng),會(huì)使?fàn)t內(nèi)煤氣氣流分布不均,引起崩料和塌料,形成生產(chǎn)事故。減壓閥組作為高爐重點(diǎn)設(shè)備,對(duì)高爐穩(wěn)定順行至關(guān)重要,該減壓閥組控制系統(tǒng)從2013年投產(chǎn)以來(lái),屢次應(yīng)對(duì)復(fù)雜爐況和頂壓波動(dòng)等生產(chǎn)工況,每次都能夠?qū)㈨攭嚎刂圃谠试S范圍內(nèi),完全滿足高爐生產(chǎn)需要,保障高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,且有利于提高鐵水質(zhì)量和產(chǎn)量。