饒如祥 福建省龍巖金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司
本公司是一家打葉復(fù)烤企業(yè),打葉復(fù)烤車(chē)間關(guān)鍵工序就是打葉工藝,打葉工序采用的高效節(jié)能型打葉機(jī)組,打葉機(jī)組由五打十五風(fēng)構(gòu)成,并包含兩級(jí)回梗打葉。后段的長(zhǎng)?;毓4蛉~主要的作用是把梗中含葉較多和游離葉片的物料回抽回去進(jìn)行再次打葉和風(fēng)分,降低梗中含葉率和游離葉片,提高工藝質(zhì)量和增加經(jīng)濟(jì)效益。長(zhǎng)梗回梗的抽吸風(fēng)口在15風(fēng)分出料皮帶出料端,回梗打葉器和落料器在15風(fēng)分前端的五打處,落料器之后的尾氣通過(guò)除塵管道進(jìn)入除塵器進(jìn)行處理。
通過(guò)運(yùn)行發(fā)現(xiàn),A線(xiàn)打葉12-15風(fēng)分除塵與長(zhǎng)?;毓3龎m都進(jìn)入同一個(gè)除塵器,通過(guò)更換新的除塵布袋,更換之后的除塵風(fēng)量得以提高,但是在回梗風(fēng)機(jī)頻率開(kāi)到48-50赫茲時(shí),12-15風(fēng)分的除塵效果會(huì)變差,而除塵器風(fēng)機(jī)頻率也已經(jīng)開(kāi)到47赫茲時(shí)除塵效果無(wú)明顯好轉(zhuǎn)趨勢(shì)。同時(shí)除塵器在運(yùn)行一段時(shí)間后,壓差增加明顯,造成除塵風(fēng)機(jī)阻力過(guò)大,電耗增加,同時(shí)打葉分風(fēng)倉(cāng)的內(nèi)部風(fēng)場(chǎng)也變差,正壓噴灰明顯,環(huán)境較差,也不利于12-15風(fēng)分器對(duì)于游離煙葉的分離作用。
同時(shí)由于長(zhǎng)梗除塵回風(fēng)不暢及阻力過(guò)大,影響抽吸風(fēng)速和回梗能力,造成梗中含葉率和游離煙葉比較難達(dá)到指標(biāo)。
圖1
針對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地檢查和研究,發(fā)現(xiàn)主要原因是:
1.除塵設(shè)備對(duì)應(yīng)的除塵工藝點(diǎn)為A線(xiàn)的12~15風(fēng)分以及回梗風(fēng)送除塵,12~15風(fēng)分及回梗的除塵設(shè)計(jì)總風(fēng)量為51559 m3/h,而該除塵器的總除塵風(fēng)量為54960 m3/h,在設(shè)備滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中風(fēng)機(jī)需要很高的頻率,造成除塵器的處理風(fēng)量大,布袋積灰嚴(yán)重,壓差上升很快,除塵效率降低,能耗增加,同時(shí)除塵器抽吸的風(fēng)量就隨之減少,造成惡性循環(huán)。
2.現(xiàn)在對(duì)于游離葉和梗中含葉率要求越來(lái)越高,則回梗風(fēng)量越要求較大,增加了除塵風(fēng)量壓力。
3.由于12~15風(fēng)分除塵與回梗除塵通過(guò)并聯(lián)連接在一起,而這兩種除塵風(fēng)的風(fēng)速和風(fēng)壓存在較大差別,造成除塵管道內(nèi)風(fēng)場(chǎng)的紊亂,特別是在回梗之后的十五風(fēng)分除塵風(fēng)量明顯降低,造成整個(gè)系統(tǒng)調(diào)整風(fēng)量困難(見(jiàn)圖1)。
1.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查除塵器用途、管道路線(xiàn)圖,首先制定了三種改進(jìn)方案:方案一,把回梗的除塵風(fēng)重新配套一臺(tái)除塵器進(jìn)行處理;方案二,把回梗的除塵風(fēng)接到該除塵器主管的前端;方案三,確定制作新的一條除塵管道把長(zhǎng)?;毓3龎m與另外一臺(tái)環(huán)境除塵器的除塵管道相連。
分析這三種方案:方案一,優(yōu)點(diǎn)是完全避免了回梗風(fēng)量對(duì)于原有除塵系統(tǒng)的影響,除塵器調(diào)節(jié)更加便捷,壓差也降低明顯。缺點(diǎn)是造價(jià)昂貴,新增除塵器占用位置,單獨(dú)的除塵器處理風(fēng)量偏小,管道也增加較多;方案二,優(yōu)點(diǎn)是管道新增加較少,造價(jià)較低。缺點(diǎn)是除塵風(fēng)量整體基本無(wú)變化,除塵器工作強(qiáng)度大,壓差降低不多;方案三,完全解決回梗風(fēng)量對(duì)于原有除塵系統(tǒng)的影響,造價(jià)也不高,同時(shí)連接一起的除塵器頻率也不高,新增的風(fēng)量可以有效提高除塵器的運(yùn)行效率,并提高除塵管道風(fēng)速,降低粉塵沉降情況。缺點(diǎn)是新連接位置對(duì)于除塵系統(tǒng)是否有較大影響需要評(píng)估。
通過(guò)綜合評(píng)估和考量,決定采用方案三,制作新的一條除塵管道把長(zhǎng)?;毓3龎m與另外一臺(tái)環(huán)境除塵器的除塵管道相連。
2.實(shí)施過(guò)程,新的除塵管道與長(zhǎng)?;毓3龎m和另一臺(tái)除塵器的除塵管道都通過(guò)三通相連,同時(shí)安裝調(diào)節(jié)風(fēng)門(mén),以便可以把回梗除塵風(fēng)連接到兩臺(tái)除塵器其中之一,也便于風(fēng)量的調(diào)節(jié)。
3.調(diào)整相關(guān)除塵風(fēng)門(mén)和風(fēng)機(jī)頻率,使除塵器運(yùn)行狀態(tài)和相關(guān)設(shè)備的除塵效果得到提升,同時(shí)保障加工工藝質(zhì)量和設(shè)備高效運(yùn)行。
1.通過(guò)A線(xiàn)打葉長(zhǎng)梗回梗除塵風(fēng)管改造,原有的除塵器除塵風(fēng)量可以明顯下降,運(yùn)行頻率從原來(lái)的47降為40赫茲,原有的除塵器的壓差從原來(lái)的1400Pa降為現(xiàn)在的500Pa,風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定了;
2. 12至15風(fēng)分的風(fēng)分倉(cāng)內(nèi)部風(fēng)場(chǎng),控制更加方便和有效,負(fù)壓明顯,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境明顯改善;
3.長(zhǎng)梗回梗的能力明顯增強(qiáng),梗中含葉率和游離煙葉明顯下降。