王立強(qiáng),高小強(qiáng),任文清,王 飛
(神東煤炭集團(tuán)大柳塔煤礦,陜西 神木 719315)
大柳塔煤礦位于陜西省神木市境內(nèi),是神東煤炭集團(tuán)所屬的年產(chǎn)3 300萬(wàn)t的特大型現(xiàn)代化安全高效礦井,孵化出了世界上最大的千萬(wàn)噸礦井群。大柳塔煤礦52603綜采工作面位于大柳塔井5-2煤六盤(pán)區(qū)大巷東側(cè)、5-2煤輔運(yùn)大巷西側(cè)、52604工作面南側(cè)、52602采空區(qū)北側(cè),工作面儲(chǔ)量617萬(wàn)t,推進(jìn)長(zhǎng)度3 127 m,切眼寬312 m,煤層厚4.4~5.7 m,平均煤厚5 m,傾角為1°~3°,煤層穩(wěn)定,周期來(lái)壓穩(wěn)定。自動(dòng)化割煤是高端采煤機(jī)、自動(dòng)化工作面控制系統(tǒng)需要突破的關(guān)鍵技術(shù),其核心在于搖臂的自動(dòng)調(diào)高,根據(jù)采煤機(jī)實(shí)際情況自動(dòng)調(diào)節(jié)左右滾筒的高度,前滾筒割頂煤、后滾筒割底煤,保證良好的工程質(zhì)量[1-4]。建設(shè)厚煤層綜采自動(dòng)化系統(tǒng),培育厚煤層自動(dòng)化工作面操作技能,是有效保障煤礦安全生產(chǎn)的必要條件。
1.1.1 現(xiàn)狀描述
52603綜采工作面改造前的電氣設(shè)備配置有移動(dòng)變電站、組合開(kāi)關(guān)、綜保照明系統(tǒng)、變頻器電控系統(tǒng)、泵站電控系統(tǒng)、KTC101通訊控制系統(tǒng)等。操作人員配置分別為KTC101控制系統(tǒng)司機(jī)一人,破碎機(jī)處一人,馬蒂爾處一人。所有的電氣/電控設(shè)備的數(shù)據(jù)沒(méi)有集中進(jìn)行上傳及顯示,自動(dòng)化數(shù)據(jù)集成比較分散,在井下不方便統(tǒng)一管理和監(jiān)測(cè),人員數(shù)量較多,資源上造成一定浪費(fèi)。
1.1.2 解決方案
在控制臺(tái)處安裝隔爆兼本質(zhì)安全型交換機(jī),并將計(jì)算機(jī)內(nèi)磨砂交換機(jī)設(shè)置好IP,供連通網(wǎng)絡(luò)。接著將控制臺(tái)處移動(dòng)變電站、照明綜保、饋電、聯(lián)力開(kāi)關(guān),泵站、三機(jī)控制器等設(shè)備接入磨砂交換機(jī)的RS-485口或者TCP/IP網(wǎng)絡(luò)接口。再用一根網(wǎng)線將磨砂交換機(jī)與控制臺(tái)處4G分站連接起來(lái),將數(shù)據(jù)傳輸至環(huán)網(wǎng),以方便馬蹄爾處設(shè)備可以讀取控制臺(tái)設(shè)備數(shù)據(jù)。在馬蹄爾處安裝礦用隔爆兼本安型自動(dòng)化裝置(附帶硬盤(pán)錄像機(jī)顯示器和操控臺(tái)及計(jì)算機(jī)),用于遠(yuǎn)程操作設(shè)備。用光纜將自動(dòng)化裝置中設(shè)備連接至4G分站,來(lái)讀取環(huán)網(wǎng)內(nèi)控制臺(tái)設(shè)備數(shù)據(jù)。計(jì)算機(jī)安裝組態(tài)王軟件讀取數(shù)據(jù),包括煤機(jī)、礦壓數(shù)據(jù),并實(shí)現(xiàn)控制臺(tái)設(shè)備實(shí)現(xiàn)控制;在硬盤(pán)錄像機(jī)內(nèi)設(shè)置4個(gè)攝像頭(馬蹄爾處、運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭、工作面機(jī)頭、工作面機(jī)尾),方便實(shí)時(shí)觀察生產(chǎn)情況。
該套集控設(shè)備將不同設(shè)備、不同接口、不同協(xié)議之間的數(shù)據(jù)通訊接至4G環(huán)網(wǎng),支持多種通訊協(xié)議的讀寫(xiě)功能,實(shí)現(xiàn)了綜采工作面采煤機(jī)、液壓支架、聯(lián)力組合開(kāi)關(guān)、移動(dòng)變電站、饋電開(kāi)關(guān)、照明綜保、華寧保護(hù)裝置等設(shè)備集中實(shí)時(shí)顯示,包括實(shí)時(shí)模擬數(shù)據(jù)顯示,開(kāi)關(guān)數(shù)據(jù)狀態(tài),歷史數(shù)據(jù)曲線等。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),一旦設(shè)備發(fā)生故障,就會(huì)出現(xiàn)報(bào)警信息,讓現(xiàn)場(chǎng)人員盡快找到處理故障點(diǎn),縮短處理故障的時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率;實(shí)現(xiàn)了各設(shè)備的遠(yuǎn)程啟停,包括單啟/停三機(jī)、泵站,也可以一鍵連啟,工作面要生產(chǎn)時(shí),以往都是控制臺(tái)處崗位工先將控制臺(tái)處移動(dòng)變電站等設(shè)備送點(diǎn),確保華寧控制器及泵站控制器有電,開(kāi)啟泵站中乳化液泵和噴霧泵,然后再開(kāi)轉(zhuǎn)載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)與破碎機(jī)。設(shè)備集中控制后,不需要控制臺(tái)處留有崗位工操作設(shè)備,只有一人在馬蹄爾處操作設(shè)備即可,將所有開(kāi)關(guān)設(shè)備合閘,一鍵啟停三機(jī)控制系統(tǒng)、泵站控制系統(tǒng),啟動(dòng)煤機(jī)開(kāi)始自動(dòng)割煤,開(kāi)啟液壓支架跟機(jī)自動(dòng)拉架系統(tǒng)。
大柳塔煤礦52603綜采面采用艾柯夫(SL900/6839)采煤機(jī),其電控系統(tǒng)由常州聯(lián)力廠家改造。該煤機(jī)電控控制方式不是傳統(tǒng)的記憶割煤法(完全復(fù)制上一循環(huán)割煤),而是煤機(jī)每割一刀煤均參與下一刀自動(dòng)割煤軌跡的數(shù)據(jù)模型計(jì)算。通過(guò)煤機(jī)機(jī)身安裝采高傳感器、位置傳感器和俯仰搖擺傳感器,分別對(duì)煤機(jī)滾筒高度、定位、限位、位置修訂、機(jī)身傾角、俯仰角和滾動(dòng)角等全方位進(jìn)行檢測(cè)。
自動(dòng)化割煤運(yùn)用的是高端采煤機(jī)電控系統(tǒng),其核心技術(shù)在搖臂的自動(dòng)調(diào)高[5-7]。根據(jù)采煤機(jī)實(shí)際情況,各傳感器發(fā)揮作用,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并主導(dǎo)編碼器對(duì)前后滾筒的高度進(jìn)行調(diào)節(jié),前滾筒割頂煤,后滾筒割底煤,分析歷史截割數(shù)據(jù),自動(dòng)識(shí)別煤層規(guī)律預(yù)測(cè)下一刀的割煤軌跡,自動(dòng)調(diào)節(jié)模型參數(shù),自適應(yīng)外部條件變化。同時(shí),可靈活選擇對(duì)煤機(jī)進(jìn)行人工干預(yù),參與到下一刀的自動(dòng)割煤,保證良好的工程質(zhì)量,自動(dòng)割煤如圖1所示。
圖1 自動(dòng)割煤流程示意
自動(dòng)割煤運(yùn)用了基于AI的預(yù)測(cè)算法,建立了基于運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)系的數(shù)學(xué)模型,把煤層離散化,分成多段小區(qū)間。在每個(gè)小區(qū)間內(nèi),假定煤層不變化,是一個(gè)矩形進(jìn)行運(yùn)算。精準(zhǔn)的割煤,對(duì)參數(shù)的設(shè)定有極大的依賴性[8-11]。以52603綜采面自動(dòng)化工作面為例,要設(shè)定好基本參數(shù),重要參數(shù)主要有綜采面的長(zhǎng)度為312.1 m,最大采高4.9 m,最小采高4.2 m,滾筒直徑2.7 m,該面共有液壓支架183架,每架寬為1.75 m,煤機(jī)機(jī)身長(zhǎng)約13.5架,位置傳感器在工作面機(jī)頭處割頭位置設(shè)定為7架,工作面機(jī)尾處設(shè)定為177架,按照作業(yè)規(guī)程要求,兩端三角煤折返點(diǎn)機(jī)頭、機(jī)尾設(shè)定的位置分別為24.5架、156架,三角煤進(jìn)煤窩高度值為3 m。如果煤層發(fā)生變化,就需要對(duì)參數(shù)進(jìn)行微調(diào),利用按壓遙控器組合鍵,輸入密碼后,進(jìn)入自動(dòng)化參數(shù)配置,對(duì)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,自動(dòng)化割煤。
首先觀察顯示屏各傳感器顯示正常,煤機(jī)位置顯示準(zhǔn)確,工步顯示正確,手動(dòng)完成一個(gè)完整的示范刀學(xué)習(xí)。通過(guò)人工識(shí)別煤巖界限,調(diào)整好割煤高度與參數(shù)設(shè)置后,將手動(dòng)改為自動(dòng),煤機(jī)將會(huì)依據(jù)示范刀一刀的割煤軌跡,預(yù)測(cè)下一刀割煤高度,并按照自身設(shè)定的“十二工步割煤法”進(jìn)行割煤,如圖2所示。
圖2 十二工步割煤法示意
大柳塔煤礦52603綜采面支架控制系統(tǒng)采用德國(guó)瑪珂電控系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確的通過(guò)大數(shù)據(jù)分析礦壓電控系統(tǒng)存在的問(wèn)題,迅速處理支架自動(dòng)化故障,減少處理故障的時(shí)間,減員提效;通過(guò)對(duì)參數(shù)設(shè)置可以對(duì)液壓支架進(jìn)行自動(dòng)化控制(收打互幫板、移架、推溜),識(shí)別紅外發(fā)射器所在位置,與煤機(jī)配合進(jìn)行跟機(jī)自動(dòng)拉架。在煤機(jī)機(jī)身安裝紅外發(fā)射器,每臺(tái)液壓支架上安裝紅外接收器。紅外發(fā)射器能夠發(fā)射紅外信號(hào)與紅外接收器對(duì)應(yīng)使用,紅外接收器能夠準(zhǔn)確識(shí)別紅外發(fā)射器信號(hào),并將信號(hào)傳輸至瑪珂主機(jī),確定煤機(jī)所在位置(架號(hào))。
借助煤機(jī)機(jī)身紅外發(fā)射器與支架上紅外接收器設(shè)備,確定煤機(jī)所在位置[12-15]。當(dāng)紅外接收器收到紅外發(fā)射器信號(hào)時(shí),將煤機(jī)位置信號(hào)通過(guò)支架控制器及其總線傳遞給礦壓主機(jī)。當(dāng)開(kāi)啟自動(dòng)拉架時(shí),支架會(huì)按照生產(chǎn)工藝,設(shè)定好的參數(shù),進(jìn)行收/打互幫板、移架、推溜,完成跟機(jī)自動(dòng)拉架,如圖3所示。
圖3 煤機(jī)自動(dòng)化割煤與支架自動(dòng)化聯(lián)動(dòng)示意
3.3.1 參數(shù)設(shè)置
工作面全長(zhǎng)183架,先將紅外發(fā)射器固定在機(jī)身,這樣可以通過(guò)紅外發(fā)射與接收信號(hào)來(lái)識(shí)別煤機(jī)所在位置。通過(guò)觀察采煤機(jī)在機(jī)頭、機(jī)尾割透時(shí)紅外發(fā)射器位置(煤機(jī)位置)分別為7架、177架。通過(guò)采煤機(jī)機(jī)身長(zhǎng)度,可在支架電控系統(tǒng)中設(shè)置以下參數(shù),開(kāi)啟支架自動(dòng)控制后,當(dāng)煤機(jī)通過(guò)時(shí),自動(dòng)識(shí)別紅外信號(hào),并以此判斷煤機(jī)割煤位置,進(jìn)而觸發(fā)支架自動(dòng)跟機(jī)程序,實(shí)現(xiàn)支架自動(dòng)移架、成組收打護(hù)幫板和自動(dòng)推溜等功能。為了防止煤機(jī)位置不準(zhǔn)確,造成設(shè)備誤動(dòng)作,造成不可挽回的損失,可在礦壓電控系統(tǒng)中設(shè)置位置跳動(dòng)及位置不變時(shí),自動(dòng)停止自動(dòng)跟機(jī)拉架,該面實(shí)際生產(chǎn)中設(shè)置為5架和10 min,即當(dāng)煤機(jī)位置發(fā)生跳動(dòng)超過(guò)5架或者有10 min煤機(jī)位置不發(fā)生變化,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)停止,確保設(shè)備及人身安全。
3.3.2 開(kāi)啟自動(dòng)拉架方法
當(dāng)采煤機(jī)設(shè)置為自動(dòng)割煤后,確保煤機(jī)位置準(zhǔn)確,在集控系統(tǒng)中,打開(kāi)礦壓主機(jī)畫(huà)面,選擇啟動(dòng)支架自動(dòng)跟機(jī)拉架,根據(jù)工作面狀況打開(kāi)推溜、移架、互幫板,合理選擇開(kāi)啟自動(dòng)拉架范圍。當(dāng)工作面有異常時(shí)可以隨時(shí)壓下急?;蛘哌h(yuǎn)程停止自動(dòng)拉架。
綜采自動(dòng)化系統(tǒng)的運(yùn)用,生產(chǎn)班每班由原來(lái)的11人減少到目前7人,兩班生產(chǎn)年節(jié)約人工成本2×4×25=200萬(wàn)元,減員提效,同時(shí)節(jié)約了生產(chǎn)成本。大柳塔煤礦52603綜采工作面自動(dòng)化自2019年投用以來(lái),運(yùn)行效果良好,實(shí)現(xiàn)了對(duì)厚煤層自動(dòng)化開(kāi)采的探索,發(fā)現(xiàn)了困難與不足,為其他礦井厚煤層自動(dòng)化開(kāi)采提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
大柳塔煤礦厚煤層綜采自動(dòng)化系統(tǒng)的實(shí)踐是一次大膽的嘗試,也是一個(gè)成功的典型應(yīng)用案例。綜采自動(dòng)化系統(tǒng)是煤礦生產(chǎn)數(shù)字化、智能化、信息化、自動(dòng)化的發(fā)展需求,也是實(shí)現(xiàn)減員增效的必經(jīng)途徑,是實(shí)現(xiàn)井下“無(wú)人則安”的必要,可以為其他礦井厚煤層綜采工作面提供一定借鑒。