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      大傾角放頂煤智能化工作面建設(shè)方案與分析

      2021-02-25 03:44:16禹明哲
      能源與環(huán)保 2021年2期
      關(guān)鍵詞:刮板采煤機(jī)輸送機(jī)

      禹明哲

      (鶴壁煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 鶴壁 458030)

      近年來(lái),從國(guó)家到省級(jí)層面都在大力倡導(dǎo)推進(jìn)智能化建設(shè),國(guó)家《安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》中,明確要求在礦山領(lǐng)域?qū)嵤皺C(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”[1-2],國(guó)家煤監(jiān)局召開(kāi)的全國(guó)性會(huì)議上,多次強(qiáng)調(diào)要積極推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)[3-4]。

      河南省工業(yè)和信息化廳2019年下發(fā)了《河南省煤礦智能化建設(shè)實(shí)施方案(2019—2021年)》[5],對(duì)加快推進(jìn)全省煤礦智能化建設(shè)提出了明確要求,布置了主要任務(wù),制定了建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)??傮w目標(biāo)是到2021年底,全省年產(chǎn)60萬(wàn)t以上煤礦基本完成智能化升級(jí)改造,各生產(chǎn)系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制、可視化操作,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、管理信息化、決策智能化;年產(chǎn)60萬(wàn)t以下的煤礦淘汰炮采工藝,全面實(shí)現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn)[6]。

      2019年6月18日、7月23日,河南省政府2次召開(kāi)煤礦智能化建設(shè)專題會(huì),劉偉副省長(zhǎng)就此項(xiàng)工作做了安排部署;8月8日,河南能源化工集團(tuán)組織召開(kāi)了煤礦智能化建設(shè)專題會(huì),會(huì)議傳達(dá)了河南省煤礦智能化建設(shè)有關(guān)精神和政策,對(duì)集團(tuán)公司煤礦智能化建設(shè)提出了具體要求和明確部署;8月14日,河南省工業(yè)和信息化廳又在鄭州組織省內(nèi)各煤業(yè)公司召開(kāi)了加快推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)工作座談會(huì),對(duì)全省下一步工作計(jì)劃和要求做了詳細(xì)部署。

      不難看出,河南省在強(qiáng)力推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)工作上的堅(jiān)定決心和信心,按照政策導(dǎo)向,到2021年底,產(chǎn)能90萬(wàn)t/a及以上礦井如果未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化或智能化工作面開(kāi)采,下一步只能面臨政策性退出關(guān)閉。因此,智能化工作面建設(shè)已經(jīng)是“時(shí)不我待”,必須在理念上認(rèn)識(shí)到位,在戰(zhàn)略上高度重視,堅(jiān)信智能化是煤礦發(fā)展的必由之路,要堅(jiān)定不移、積極地向前推進(jìn)。

      1 煤礦智能化建設(shè)現(xiàn)狀、規(guī)劃及目標(biāo)

      1.1 煤礦智能化建設(shè)現(xiàn)狀

      目前,鶴煤公司所屬7對(duì)正常生產(chǎn)礦井的生產(chǎn)能力分別為:鶴煤三礦生產(chǎn)能力135萬(wàn)t/a,鶴煤六礦生產(chǎn)能力130萬(wàn)t/a、中泰礦業(yè)生產(chǎn)能力150萬(wàn)t/a、黨家河礦生產(chǎn)能力150萬(wàn)t/a、蘇家溝礦生產(chǎn)能力150萬(wàn)t/a、鶴煤八礦生產(chǎn)能力81萬(wàn)t/a、鶴煤九礦生產(chǎn)能力60萬(wàn)t/a,均在煤礦智能化建設(shè)范圍內(nèi)。限于地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、煤層厚度變化大、煤層傾角大(普遍在20°以上,最高可達(dá)30°)、采煤機(jī)煤巖識(shí)別困難、大傾角設(shè)備防倒防滑、頂煤回收及松軟煤層頂板控制等技術(shù)難題及資金限制,目前,各礦還沒(méi)有完整的智能化采掘工作面投入運(yùn)行,僅在黨家河礦110工作面安裝了一套電液控系統(tǒng),已實(shí)現(xiàn)液壓支架電液自動(dòng)化控制。

      1.2 煤礦智能化建設(shè)規(guī)劃

      按照河南省委省政府和集團(tuán)公司對(duì)煤礦智能化建設(shè)有關(guān)要求,鶴煤公司制定了智能化采煤工作面建設(shè)三年規(guī)劃,編制了鶴煤公司煤礦智能化建設(shè)方案。其中,2020年建設(shè)智能化采煤工作面4個(gè)(鶴煤三礦4101工作面、鶴煤六礦2125工作面、鶴煤八礦3105工作面、黨家河礦202工作面),總投資約18 250萬(wàn)元。

      鶴壁礦區(qū)煤層賦存特殊,地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,煤層傾角普遍在20°以上,最高可達(dá)30°,在25°以上大傾角放頂煤采煤工作面實(shí)施智能化建設(shè),在國(guó)內(nèi)尚無(wú)先例,存在較高的技術(shù)難度。

      1.3 煤礦智能化建設(shè)目標(biāo)

      通過(guò)采煤機(jī)智能控制、液壓支架自動(dòng)跟機(jī)、智能記憶放煤、可視化遠(yuǎn)程監(jiān)控等系統(tǒng),在采煤生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)前部采煤以記憶截割為主,人工遠(yuǎn)程干預(yù)為輔;后部放煤以自動(dòng)記憶放煤為主,人工就近干預(yù)為輔;支架前部以跟隨采煤機(jī)自動(dòng)動(dòng)作為主,人工干預(yù)為輔;成套綜采設(shè)備以集中自動(dòng)化控制為主,就地控制為輔;以數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)為主,視頻監(jiān)控為輔;即“以工作面自動(dòng)控制為主,遠(yuǎn)程干預(yù)控制為輔”的自動(dòng)化生產(chǎn)模式;實(shí)現(xiàn)“智能化作業(yè),有人巡視”,達(dá)到工作面少人安全高效開(kāi)采[7-9]。

      2 智能化工作面建設(shè)方案

      2.1 設(shè)備配置

      綜放智能化工作面設(shè)備主要包括采煤機(jī)、液壓支架、過(guò)渡支架、端頭支架、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、前后部輸送機(jī)、配電系統(tǒng)、凈化水裝置、電纜單軌吊、乳化液保障系統(tǒng),具體型號(hào)、數(shù)量見(jiàn)表1。

      表1 綜放智能化工作面設(shè)備配置Tab.1 Equipment configuration of fully-mechanized caving intelligent working face

      2.2 綜放工作面智能化控制系統(tǒng)

      綜采工作面智能化控制系統(tǒng)是一套完整的工作面自動(dòng)化解決方案,系統(tǒng)將多種技術(shù)(如控制、以太網(wǎng)、無(wú)線、視頻、通信、液壓等)應(yīng)用于綜采工作面,實(shí)現(xiàn)在工作面巷道監(jiān)控中心對(duì)綜采設(shè)備進(jìn)行集中自動(dòng)化控制,確保各設(shè)備協(xié)調(diào)、連續(xù)、高效、安全運(yùn)行,將工人從工作面解放出來(lái),實(shí)現(xiàn)工作面少人化。

      采煤機(jī)通過(guò)記憶割煤功能行走割煤;并通過(guò)采煤機(jī)上安裝的紅外發(fā)射器和液壓支架立柱上安裝的紅外接收器,識(shí)別采煤機(jī)當(dāng)前位置;采煤機(jī)割煤后,控制系統(tǒng)通過(guò)電磁閥控制液壓支架走架走架、推刮板輸送機(jī)、放煤。其中,液壓支架拉架、推刮板輸送機(jī)通過(guò)位移傳感器控制行程,升降、后插板放煤等動(dòng)作均通過(guò)提前定量好的動(dòng)作時(shí)間控制行程。其余設(shè)備如刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、膠帶機(jī)均由自動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和啟??刂芠10]。

      系統(tǒng)主要由3部分組成,分別是工作面部分、巷道監(jiān)控中心、地面部分。綜采智能化控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 綜采智能化控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of intelligent control system for fully-mechanized mining

      2.3 液壓支架電液控制系統(tǒng)

      通過(guò)在液壓支架安裝電液控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)具備雙向鄰架或隔架單動(dòng)作、雙向鄰架自動(dòng)順序動(dòng)作、雙向成組自動(dòng)控制、初撐力自動(dòng)保持及帶壓移架、設(shè)備信息數(shù)據(jù)上傳及存儲(chǔ)功能。系統(tǒng)具備聲音報(bào)警、急停、本架閉鎖及故障自診斷顯示功能,并能方便地進(jìn)行人工手動(dòng)操作。工作面電控系統(tǒng)包括單個(gè)支架控制單元系統(tǒng)及將所有支架上的單元系統(tǒng)通過(guò)必要的共用或附加設(shè)備聯(lián)接起來(lái)的控制網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對(duì)液壓支架動(dòng)作的控制和狀態(tài)的監(jiān)測(cè)。電液控單架配置如圖2所示。

      圖2 電液控制系統(tǒng)單架配置Fig.2 Single frame configuration of electro-hydraulic control system

      2.4 工作面視頻系統(tǒng)

      每6架支架安裝1臺(tái)云臺(tái)攝像儀,用于三機(jī)狀態(tài)監(jiān)控,視頻系統(tǒng)通過(guò)通信獲取采煤機(jī)運(yùn)行位置和方向,實(shí)現(xiàn)在視頻顯示器上跟隨采煤機(jī)自動(dòng)切換視頻畫(huà)面。監(jiān)控中心安裝1臺(tái)云臺(tái)攝像儀,實(shí)現(xiàn)地面調(diào)度中心對(duì)監(jiān)控中心的監(jiān)測(cè),每3個(gè)支架配備1臺(tái)礦用隔爆巷道燈,安裝于支架的頂梁上。在刮板輸送機(jī)機(jī)頭和機(jī)尾、轉(zhuǎn)載點(diǎn)、膠帶機(jī)頭處各安裝1臺(tái)礦用本質(zhì)安全型攝像儀,進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

      2.5 巷道集控中心

      監(jiān)控中心主要用于集中安放自動(dòng)化控制系統(tǒng)項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)備,在巷道列車上打造一個(gè)“井下中控室”。操作者只需坐在監(jiān)控中心即可通過(guò)顯示器觀察到工作面各設(shè)備運(yùn)行工況,并可通過(guò)語(yǔ)音通信進(jìn)行調(diào)度、聯(lián)絡(luò),通過(guò)操作臺(tái)遠(yuǎn)程操控工作面各設(shè)備,系統(tǒng)還具備故障診斷報(bào)警功能。

      2.6 工作面原煤破碎運(yùn)輸集中控制系統(tǒng)

      工作面語(yǔ)音通信系統(tǒng)和巷道膠帶系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)傳輸功能,綜采自動(dòng)化與此2套系統(tǒng)進(jìn)行通信,實(shí)現(xiàn)對(duì)工作面“三機(jī)”、巷道膠帶機(jī)的狀態(tài)監(jiān)測(cè)及集中控制功能。

      該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)前后刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)及帶式輸送機(jī)的單設(shè)備遠(yuǎn)程啟停控制及順序遠(yuǎn)程啟??刂啤?dòng)順序:帶式輸送機(jī)→破碎機(jī)→轉(zhuǎn)載機(jī)→前后刮板輸送機(jī);停止順序:前后刮板輸運(yùn)機(jī)→轉(zhuǎn)載機(jī)→破碎機(jī)→帶式輸送機(jī),具體如圖3所示。

      圖3 破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、刮板機(jī)、帶式輸送機(jī)集中控制Fig.3 Centralized control diagram of crusher,transfer machine,plate scraper and belt conveyor

      2.7 乳化液保障系統(tǒng)

      通過(guò)安裝乳化液泵站、乳化液自動(dòng)配比系統(tǒng)、遠(yuǎn)距離供液管路,通過(guò)與巷道集控中心數(shù)據(jù)通信,實(shí)現(xiàn)乳化液泵站的遠(yuǎn)程控制、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)供液功能。

      泵站集中控制系統(tǒng)具有泵站出口壓力、泵站油溫、泵站油位狀態(tài)、泵站電磁閥動(dòng)作情況、液箱液位、乳化油油箱油位檢測(cè)功能,實(shí)現(xiàn)對(duì)泵站的單設(shè)備啟??刂埔约岸嗯_(tái)泵站的聯(lián)動(dòng)控制。

      2.8 地面監(jiān)控中心

      采用以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)綜采設(shè)備數(shù)據(jù)上傳,通過(guò)礦井自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò),將綜采設(shè)備的數(shù)據(jù)傳到井上,實(shí)現(xiàn)地面調(diào)度指揮中心對(duì)綜采設(shè)備的監(jiān)測(cè)、顯示;實(shí)現(xiàn)綜采設(shè)備(液壓支架、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、泵站)數(shù)據(jù)的集成,在地面調(diào)度中心對(duì)綜采設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、顯示。實(shí)現(xiàn)“三機(jī)”聯(lián)動(dòng),巷道膠帶集中控制,地面“一鍵啟動(dòng)”,智能化操作。地面監(jiān)控中心系統(tǒng)組成如圖4所示。

      圖4 地面監(jiān)控視頻示意Fig.4 Ground surveillance video

      3 難點(diǎn)分析與對(duì)策

      鶴煤公司本部礦井均為20世紀(jì)50年代建設(shè)、60年代投產(chǎn)的老礦井,現(xiàn)大部分礦井已進(jìn)入衰老期,系統(tǒng)復(fù)雜,環(huán)節(jié)多、線路長(zhǎng),且井田內(nèi)斷層、褶曲發(fā)育、煤層傾角較大,巷道動(dòng)壓大,對(duì)推廣使用自動(dòng)化、智能化裝備有很大制約。

      礦井采用綜采放頂煤開(kāi)采工藝,存在傾斜角度25°以上的煤層實(shí)施智能化工作面建設(shè),在國(guó)內(nèi)無(wú)先例,對(duì)于支架放倒及輸送機(jī)防滑都有較為嚴(yán)格的要求,存在一定技術(shù)難度[11-14]。

      當(dāng)前煤巖識(shí)別技術(shù)尚未成熟和普及,放頂煤工作面后部放煤仍只能通過(guò)電磁閥開(kāi)閉時(shí)間來(lái)控制,無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別是否已經(jīng)放完,仍需輔以人工干預(yù),無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化[15]。

      鶴煤公司下一步需加強(qiáng)與行內(nèi)業(yè)內(nèi)先進(jìn)單位交流學(xué)習(xí),吸取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化采煤工藝,同時(shí)要加強(qiáng)與研發(fā)企業(yè)和高校的技術(shù)攻關(guān)合作,通過(guò)優(yōu)化智能化控制程序,達(dá)到逐步提升智能化工作面控制精度和智能程度的目的。

      4 結(jié)語(yǔ)

      目前,國(guó)家能源戰(zhàn)略和煤炭產(chǎn)業(yè)政策正在發(fā)生深刻變化,煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革正在穩(wěn)步推進(jìn),內(nèi)蒙古、陜西、山西等省(自治區(qū))煤礦優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能正在逐步釋放,河南、山東等中東部省份煤炭產(chǎn)能逐年降低,蒙華鐵路、青電入豫、疆電入豫等大型項(xiàng)目逐步建成,面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境,省內(nèi)煤炭企業(yè)需要認(rèn)真研究出路。

      當(dāng)前,推進(jìn)煤礦智能化建設(shè),是國(guó)家推進(jìn)企業(yè)智能化發(fā)展的需要,歸根結(jié)底也是企業(yè)生存和發(fā)展的需要,在面臨著極大的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)面前,煤炭應(yīng)緊追趨勢(shì),因地制宜,加快推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)。

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