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      熱作模具鋼4Cr5Mo2V鋸切異常原因分析

      2021-02-28 10:25:14劉寶石
      模具制造 2021年1期
      關(guān)鍵詞:球化氏硬度試片

      燕 云,牟 風(fēng),劉寶石,馬 野,蔡 清

      撫順特殊鋼股份有限公司(遼寧撫順 113001)

      1 引言

      近幾年,隨著我國工業(yè)、汽車及加工行業(yè)的快速發(fā)展,壓鑄用熱作模具鋼的使用也越來越多,目前我國壓鑄模具鋼已逐步與國際接軌,形成了以1.2344、1.2343、1.2367為基礎(chǔ)的系列壓鑄模具用鋼。目前,從合金化成分設(shè)計的研究看,低Si高Mo的合金化設(shè)計在保持模具材料良好的熱強性的同時,又能夠提高韌性,此類合金化設(shè)計途徑是壓鑄用熱作模具鋼成分設(shè)計上的一種趨勢[1]。撫順特鋼生產(chǎn)的4Cr5Mo2V鋼在H13鋼的基礎(chǔ)上適當降低Si、V含量、提高Mo含量,在淬硬條件下具有較高的韌性,同時具有優(yōu)良的抗熱裂能力,是一種強韌兼有的空冷硬化型熱作模具用鋼,可以廣泛應(yīng)用于壓鑄模、擠壓模、熱鍛模等。

      2 分析材料

      熱作模具鋼4Cr5Mo2V材料冶煉過程采用UHP冶煉鋼水,LF爐外精煉,VD爐真空脫氣,氬氣保護澆注,再經(jīng)保護氣氛電渣重熔鋼錠;熱加工過程采用高溫均質(zhì)化處理,多向鍛造,組織超細化處理技術(shù)等生產(chǎn)工藝。經(jīng)以上工藝生產(chǎn)的4Cr5Mo2V鋼有效地控制鋼水中的非金屬夾雜物級別,鋼內(nèi)部組織均勻,具有良好的等向性能。試驗鋼的化學(xué)成分如表1所示。

      表1 4Cr5Mo2V鋼的化學(xué)成分 %

      試驗材料按GB/T 10561標準檢驗非金屬夾雜物,表2為4Cr5Mo2V鋼非金屬夾雜物檢驗結(jié)果。

      表2 4Cr5Mo2V鋼的純凈度

      從表2可以看出,通過UHP+LF+VD冶煉電極,保護氣氛電渣重熔工藝生產(chǎn)的4Cr5Mo2V鋼中各類夾雜物粗系均為0級,氧化物夾雜細系為0.5級,鋼材具有良好的純凈度。

      3 缺陷分析及討論

      3.1 宏觀形貌

      本文研究的4Cr5Mo2V鋼成品模塊橫截面尺寸480×810mm,長度約3m,需根據(jù)模具尺寸要求使用帶鋸切割。4Cr5Mo2V鋼成品模塊經(jīng)橫向鋸切后,在鋸切表面可見分布不均的異常凸起點,大部分沿原材寬度方向呈帶狀分布。鋸切后的鋼材表面形貌如圖1所示。

      圖1 4Cr5Mo2V鋼橫向試片形貌

      3.2 硬度測試

      為測試硬度,將鋼材上存在異常凸起的部分切割成約30×40mm的試樣(見圖2),使用布氏硬度計在試樣上測試宏觀硬度,結(jié)果為181.5~186.4HB,4Cr5Mo2V熱作模具鋼要求退火硬度≤229HB,硬度值并無異常。隨后將試樣進行腐蝕,使用維氏硬度計進行顯微硬度測試。

      圖2 硬度試樣制備

      在硬度試樣上隨機選取2個異常凸起點進行維氏硬度測試,圖3顯示了維氏硬度測試點,圖中白色區(qū)域為宏觀顯示的異常凸起點,黑色區(qū)域為正常基體組織。

      圖3 維氏硬度測試位置

      從維氏硬度測試結(jié)果看,異常凸起點與正?;w硬度差別較大,凸起處硬度值達到47.8~56.3HRC,遠高于基體硬度(20.7~33.0HRC)。具體硬度測試結(jié)果如表3所示,單位HV0.3/HRC(HRC為換算值)。

      表3 4Cr5Mo2V鋼維氏硬度結(jié)果

      從以上硬度測試結(jié)果可以看出,由于鋼材小范圍區(qū)域硬度值異常升高,造成鋼材鋸切時硬度高的區(qū)域形成凸起狀態(tài),而硬度正常的區(qū)域不會出現(xiàn)這種現(xiàn)象。

      3.3 顯微組織分析

      為研究鋼材顯微硬度異常的原因,將試樣經(jīng)320#→800#→1000#→1500#砂紙研磨,并進行金相拋光,拋光后的金相試樣經(jīng)5%硝酸酒精腐蝕1~2min,在金相顯微鏡50倍、100倍及500倍下觀察顯微組織形態(tài),如圖4所示。

      圖4 缺陷處顯微組織

      4Cr5Mo2V鋼經(jīng)過球化退火后獲得的基體組織應(yīng)是球狀珠光體和彌散分布的細顆粒的合金碳化物[2]。但從圖4的顯微組織照片中可以明顯觀察到不同的組織形態(tài),其基體上碳化物分布不均,形成深淺不同的組織形態(tài)。而宏觀凸起位置在腐蝕后呈白亮色,幾乎未出現(xiàn)腐蝕產(chǎn)物,同時周邊存在針葉狀貝氏體組織。退火態(tài)組織中碳化物分布極不均勻,聚集在晶界處,并且在局部地方連成鏈狀碳化物。鋼中存在未完全球化的粗大的貝氏體組織,碳化物退火過程中沿貝氏體界面析出,形成針葉狀組織。

      說明鋼材中存在的異常組織明顯區(qū)別于正?;w組織,而異常組織的存在導(dǎo)致該區(qū)域硬度明顯不同,最終體現(xiàn)在鋼材經(jīng)鋸切時出現(xiàn)凸起。

      3.4 掃描電鏡分析

      將異常試樣通過金相試樣經(jīng)掃描電子顯微鏡(SEM)分析,在1,000倍下進行掃描,如圖5所示。

      圖5 缺陷處掃描電鏡分析

      試樣正常區(qū)域在1,000倍下可觀察到分布在鐵素體基體上的碳化物,但不同基體區(qū)域上的碳化物顆粒形貌不同,在圖片上顯示為彌散顆粒狀珠光體組織及針葉狀貝氏體組織,且碳化物彌散程度不同,呈現(xiàn)碳化物密集區(qū)域及碳化物稀疏區(qū)域分布。而缺陷部位呈大的單一塊狀組織,基本無顆粒狀碳化物分布。

      通過掃描電鏡能譜儀對試樣進行成分對比,如表4所示。通過能譜的結(jié)果來看,試樣正常區(qū)域的C、Mo、V稍高于缺陷區(qū)。所以,該缺陷區(qū)域排除了異金屬夾雜的可能,缺陷的成分與正常區(qū)成分基本相同[3]。

      表4 缺陷區(qū)和正常區(qū)掃描能譜分析結(jié)果

      通過掃描電子顯微鏡對缺陷試樣的組織和化學(xué)成分進行觀察和分析,正常組織中碳化物呈區(qū)域狀態(tài)彌散分布,析出的碳化物以Cr、Mo元素為主,同時含有部分V元素的合金碳化物。異常組織上幾乎沒有碳化物析出,為單一形貌。

      經(jīng)過上述各項檢驗和分析,缺陷區(qū)實際為球化退火不良導(dǎo)致,因4Cr5Mo2V鋼采用等溫球化退火工藝,正常應(yīng)在Ac1以上適當溫度進行奧氏體化,再隨爐冷卻到略低于Ar1的溫度進行等溫,使大部分未溶入奧氏體中的碳化物,在冷卻過程中作為碳化物形核的質(zhì)點,使碳化物彌散分布。但實際生產(chǎn)過程中,由于燃氣式退火爐局部偏溫,導(dǎo)致退火爐中個別區(qū)域?qū)嶋H溫度偏離設(shè)定溫度較大,使得鋼材在偏離Ar1較多的溫度下進行等溫,鋼中不同位置碳化物析出程度嚴重不均,個別區(qū)域碳化物未析出或呈一定位相析出,同時形成部分針葉狀貝氏體組織。最終呈現(xiàn)出異常的空白組織狀態(tài)及整個試樣上球化組織不均勻分布。

      3.5 機械性能分析

      為確定異常組織對鋼材沖擊性能的影響,在鋼材橫向截面試片上選取同一位置,分別切取存在異常凸起及正常的的試片,試片尺寸50×60×20mm。2個試片同爐經(jīng)1,025℃油冷淬火,610℃回火兩次,兩個試片的硬度調(diào)整為45~46HRC。兩個試片均沿同一方向分別切取10×10×55mm開V型口標準沖擊試樣,按GB/T229標準進行沖擊測試。沖擊值結(jié)果如表5所示。

      表5 4Cr5Mo2V鋼沖擊性能

      從以上沖擊測試結(jié)果可以看出,4Cr5Mo2V鋼正常橫向沖擊平均值達到23.8J,大于19J,滿足NADCA#207-2003《北美壓鑄協(xié)會優(yōu)質(zhì)H13鋼驗收標準》中超級鋼要求。而存在異常組織的位置橫向沖擊平均值22.9J,但沖擊值最大值與最小值之差8.4J,對比正常區(qū)域沖擊值最大值與最小值之差1.8J明顯變大。說明4Cr5Mo2V鋼中異常組織的存在對沖擊性能的穩(wěn)定程度存在一定的影響,但仍能滿足NADCA#207-2003《北美壓鑄協(xié)會優(yōu)質(zhì)H13鋼驗收標準》中超級鋼要求。

      3.6 異常組織的改善

      為改善4Cr5Mo2V鋼中的異常組織,將異常組織試樣按不同熱處理工藝進行重新處理試驗,具體工藝如表6所示。

      表6 缺陷試樣熱處理工藝

      試樣經(jīng)再次球化退火,在金相顯微鏡下觀察試樣的顯微組織,如圖6所示。試樣顯微組織中的空白組織有一定減少,但未能徹底消除該種異常組織。按NADCA#207-2003退火顯微組織評級圖譜評定為AS18級不合格。

      圖6 經(jīng)球化退火后的顯微組織

      試樣經(jīng)組織超細化處理+球化退火,在金相顯微鏡下觀察試樣的顯微組織,如圖7所示。處理后的試樣顯微組織中已經(jīng)看不到空白組織,但球化組織不均勻,部分碳化物呈網(wǎng)狀分布,500倍下觀察有一部分碳化物呈一定位向平行排列,并存在呈三角形位向分布情況[4]。按NADCA#207-2003退火顯微組織評級圖譜評定為AS10級不合格。

      試樣經(jīng)正火+組織超細化處理+球化退火,在金相顯微鏡下觀察試樣的顯微組織,如圖8所示。試樣顯微組織中空白組織已經(jīng)完全消失,碳化物分布較為均勻,按NADCA#207-2003退火顯微組織評級圖譜評定為AS4級合格。

      圖7 經(jīng)組織超細化處理+球化退火后的顯微組織

      圖8 經(jīng)正火+組織超細化處理+球化退火后的顯微組織

      通過以上熱處理實驗說明通過正火+組織超細化處理+球化退火的熱處理工藝可以完全消除4Cr5Mo2V鋼中的異常組織,顯微組織能夠達到NADCA#207-2003標準要求。

      4 結(jié)論

      (1)因4Cr5Mo2V鋼中存在硬度過高的異常組織導(dǎo)致鋸切后產(chǎn)生凸起,凸起位置在高倍下腐蝕后表現(xiàn)為空白區(qū)域,同時周邊存在針葉狀組織。由于由于燃氣式退火爐局部偏溫,導(dǎo)致退火爐中個別區(qū)域?qū)嶋H溫度偏離設(shè)定溫度較大,使得鋼材在偏離Ar1的溫度下進行等溫,鋼中不同位置碳化物析出程度嚴重不均,個別區(qū)域碳化物未析出或呈一定位相析出,同時形成部分針葉狀貝氏體組織。最終呈現(xiàn)出異常的空白組織狀態(tài)及整個試樣上球化組織不均勻分布。

      (2)4Cr5Mo2V鋼中異常組織的存在對沖擊性能的穩(wěn)定程度存在一定的影響,但仍能滿足NADCA#207-2003《北美壓鑄協(xié)會優(yōu)質(zhì)H13鋼驗收標準》中超級鋼要求。此異常組織可通過正火+組織超細化處理+球化退火完全消除。

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