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      調(diào)整煤氣系統(tǒng)平衡,提高煤氣利用率

      2021-03-04 06:33:38米振生李連歡
      天津冶金 2021年1期
      關(guān)鍵詞:煤氣管道經(jīng)濟區(qū)煤氣

      米振生,馮 曼,李連歡

      (天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500)

      0 引言

      鋼鐵是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),同時又是資源、能源密集型產(chǎn)業(yè),因此鋼鐵產(chǎn)業(yè)不斷蓬勃發(fā)展所帶來的資源、能源、環(huán)保問題日漸突出[1]。高、轉(zhuǎn)爐煤氣是鋼鐵企業(yè)重要的副產(chǎn)品,也是非常寶貴的生產(chǎn)能源,除各工序自用外,仍有大量的富裕煤氣[2]。如何有效利用富裕的煤氣資源,減少放散,實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益最大化,一直是聯(lián)合特鋼公司節(jié)能降耗、降本增效工作的重點。本文就聯(lián)合特鋼公司煤氣供和使用中存在的一些問題進行了分析,并提出來改進措施。

      1 煤氣系統(tǒng)平衡存在的問題

      聯(lián)合特鋼公司煤氣供、用設(shè)備分布線長面廣,主要用戶分布在循環(huán)經(jīng)濟區(qū)和軋制區(qū)兩個區(qū)域,隨著公司產(chǎn)能的不斷提升,煤氣產(chǎn)量也隨之提高,煤氣供、用設(shè)備分布不均以及煤氣系統(tǒng)運行不穩(wěn)定等所帶來的問題也日益顯著。

      1.1 不同區(qū)域煤氣管網(wǎng)壓差大

      目前聯(lián)合特鋼公司生產(chǎn)過程中,每小時產(chǎn)生約產(chǎn)生60×104m3高爐煤氣和約10×104m3的轉(zhuǎn)爐煤氣供公司內(nèi)部各用戶使用。3 座1 080 m3高爐煤氣的接入點正處于公司管網(wǎng)中點位置,大高爐風(fēng)壓高、氣量大。位于公司東側(cè)的循環(huán)經(jīng)濟區(qū)內(nèi)有兩座500 m3高爐,因風(fēng)壓低、風(fēng)量小,很難將產(chǎn)出的煤氣送到軋制區(qū),其中一座500 m3高爐的煤氣直接輸送到循環(huán)經(jīng)濟區(qū)管網(wǎng)末端。

      目前循環(huán)經(jīng)濟區(qū)只有65 MW 煤氣發(fā)電一個主要煤氣用戶,每小時僅消耗煤氣20×104m3。而位于公司西側(cè)的軋制區(qū)現(xiàn)運行著4 條帶鋼生產(chǎn)線和3套25 MW 煤氣發(fā)電機組,每小時消耗煤氣約45×104m3。這就造成循環(huán)經(jīng)濟區(qū)煤氣壓力偏高,而軋制區(qū)煤氣管網(wǎng)的壓力較低,管網(wǎng)輸送出現(xiàn)瓶頸,正常運行時循環(huán)經(jīng)濟區(qū)與軋制區(qū)煤氣壓力壓差可以達到5 KPa 左右。因帶鋼產(chǎn)品是公司效益的重要增長點,所以當(dāng)軋制區(qū)煤氣壓力低供應(yīng)不足時,需要經(jīng)常以降低發(fā)電負(fù)荷來保證帶鋼廠安全、連續(xù)生產(chǎn)。同時由于循環(huán)經(jīng)濟區(qū)管網(wǎng)壓力高,每次65 MW 發(fā)電檢修都需要高爐控制風(fēng)壓,造成大量煤氣放散,不僅影響生產(chǎn)穩(wěn)定,污染環(huán)境,同時也浪費了寶貴的生產(chǎn)資源。

      1.2 煤氣管網(wǎng)壓力過高存在一定的安全風(fēng)險

      為保證高熱值的轉(zhuǎn)爐煤氣全部回收,現(xiàn)直接將經(jīng)加壓機加壓后轉(zhuǎn)爐煤氣混配到22A 盲板閥組后,大量的轉(zhuǎn)爐煤氣混入,導(dǎo)致22A 盲板閥組后的煤氣壓力升高。煤氣管網(wǎng)局部壓力升高,會存在很大的安全危隱患[3]。

      (1)管網(wǎng)壓力高增加了管網(wǎng)流速,流速過快,易產(chǎn)生靜電,對管網(wǎng)安全運行造成威脅。

      (2)壓力高對于運行10 年以上的煤氣管網(wǎng)起到的危害作用更加明顯。

      1.3 煤氣放散量大

      (1)由于公司產(chǎn)能不斷提高,煤氣產(chǎn)出量也隨之不斷增加,如遇用戶檢修或者設(shè)備故障停產(chǎn)時,煤氣需求量降低,煤氣柜柜容有限,無法維持煤氣管網(wǎng)平衡,造成高爐煤氣的大量放散。

      (2)由于循環(huán)經(jīng)濟區(qū)煤氣用戶少,煤氣管道壓力大,當(dāng)煤氣柜柜容不足時,需要大量放散高爐煤氣來降低管網(wǎng)壓力。

      (3)煤氣發(fā)電機組受電網(wǎng)用電制約,不能長期滿負(fù)荷生產(chǎn),煤氣管道壓力過高時,為了生產(chǎn)運行安全,不得不通過大量煤氣放散來緩解過高的煤氣管道壓力。

      2 調(diào)整煤氣系統(tǒng)平衡的方法

      2.1 貫通煤氣管道,平衡煤氣壓力

      對公司整體管網(wǎng)進行排查,判斷出阻力大、輸送量產(chǎn)生瓶頸的部位后,在22A 盲板閥組兩端帶壓開孔,安裝兩個DN2600 mm 管接頭,并將兩個接頭進行管道連接,管道直徑為DN3200 mm;根據(jù)燃?xì)夤艿繥B6222-2005 相關(guān)要求,考慮以后軋制區(qū)的發(fā)展需要,在DN3200 mm 管道上抽取接頭,并安裝DN1600 mm 閥門組兩套,安裝DN500 mm 蝶閥兩臺。

      各項工作完成后投入新安裝的煤氣管道,管道投入后有效緩解了因大量轉(zhuǎn)爐煤氣混入導(dǎo)致的22A盲板后管網(wǎng)壓力過大的問題,降低循環(huán)經(jīng)濟區(qū)與軋制區(qū)之間的壓差,維護管網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定。

      2.2 協(xié)調(diào)供、用設(shè)備,減少煤氣放散

      (1)穩(wěn)定發(fā)電負(fù)荷,減少頻繁操作,提高機組的連續(xù)運行時間。

      (2)穩(wěn)定煤氣壓力,減少波動,提高加熱爐效率。

      (3)根據(jù)公司的檢修計劃,提前對供氣系統(tǒng)進行調(diào)整,減少因為供、用設(shè)備檢修,煤氣供、用量變化對系統(tǒng)造成的沖擊。

      (4)制定煤氣平衡表格,熟悉各煤氣用戶的煤氣使用量。

      (5)調(diào)度人員要掌握煉鐵煤氣產(chǎn)量與風(fēng)量的關(guān)系,了解高爐煤氣自用比例,根據(jù)外送煤氣量、煤氣壓力適時調(diào)整發(fā)電負(fù)荷;根據(jù)鐵廠高爐運行參數(shù),判斷高爐運行狀態(tài),掌握瞬時煤氣變化,保證煤氣管網(wǎng)平衡。

      2.3 充分利用煤氣柜的緩沖作用

      充分利用20×104m3煤氣柜柜容調(diào)整、穩(wěn)定煤氣壓力,對整個管網(wǎng)系統(tǒng)起到緩沖作用。遇到煤氣壓力低或煤氣用戶全部生產(chǎn)時,釋放柜容,在煤氣用戶檢修或煤氣壓力高時,最大限度的回收富裕煤氣,緩解管網(wǎng)壓力。根據(jù)生產(chǎn)的動態(tài)變化,及時的調(diào)整煤氣壓力,最大限度的保證各用戶用氣需求,減少放散浪費和低負(fù)荷運行的情況,實現(xiàn)煤氣管網(wǎng)動態(tài)供需平衡。

      3 實施效果評價及分析

      上述改善措施實施后,循環(huán)經(jīng)濟區(qū)煤氣管網(wǎng)壓力降低,軋制區(qū)帶鋼廠的四條軋鋼加熱爐以及25 MW 煤氣發(fā)電煤氣管網(wǎng)的壓力升高,循環(huán)經(jīng)濟區(qū)與軋制區(qū)之間的壓差減小,發(fā)電負(fù)荷穩(wěn)定、發(fā)電量顯著增加,高爐煤氣放散量明顯減少。

      3.1 煤氣管網(wǎng)阻力、壓差減小

      改善措施實施前后,循環(huán)經(jīng)濟區(qū)與軋制區(qū)煤氣管道壓力變化如圖1 所示。措施實施后軋制區(qū)的煤氣管網(wǎng)壓力升高到9~10 KPa 左右運行,煤氣管道壓力升高促使帶鋼加熱爐煤氣供應(yīng)充足,不需要再頻繁調(diào)整發(fā)電負(fù)荷保證其供氣壓力。

      與此同時,循環(huán)經(jīng)濟區(qū)煤氣管道壓力得到緩解,降低到11~12 KPa 左右運行,循環(huán)經(jīng)濟區(qū)與軋制區(qū)的煤氣壓力壓差由實施前3.5~4.8 KPa 降低到1.8~2.8 KPa(見圖2),解決了兩個區(qū)域之間的供氣瓶頸,促進了煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)供需平衡,為煤氣管網(wǎng)的運行安全提供了有力保障。

      3.2 煤氣放散率降低

      改善措施實施前后,高爐煤氣放散量變化如圖3 所示。改善前每天高爐煤氣放散量為54×104~85×104m3,改善后放散量明顯降低,有效減少了煤氣資源的浪費,保護了大氣環(huán)境,提高了煤氣的回收利用率,為煤氣發(fā)電提供了充足的能源。

      圖1 改善前后煤氣壓力變化

      圖2 改善前后煤氣壓差變化

      圖3 改善前后煤氣放散量變化

      3.3 煤氣發(fā)電量提高

      改善措施實施前后每日發(fā)電量變化如圖4 所示。改善前每日發(fā)電量在330×104~335×104KWh 左右。跟蹤5 天內(nèi),除為保證帶鋼加熱爐壓力時間4.75小時、降發(fā)電負(fù)荷3.25 小時、影響發(fā)電量35 000 KWh 外,改善措施實施后,帶鋼加熱爐沒有因煤氣壓力低而等溫,發(fā)電沒有因為煤氣壓力低而降負(fù)荷,每日發(fā)電量明顯升高,保持在每天335×104~336×104KWh 左右,平均每天增加26 240 KWh 發(fā)電量,煤氣利用率得到了有效提升,節(jié)省了大量外購電費。

      圖4 改善前后煤氣發(fā)電量變化

      4 結(jié)語

      通過貫通煤氣管道,平衡煤氣壓力;協(xié)調(diào)供、用設(shè)備,減少放散;充分利用煤氣柜的緩沖作用等措施,有效促進了煤氣管網(wǎng)供需平衡。

      (1)解決了因煤氣供、用設(shè)備分布不均帶來的管網(wǎng)壓差大、放散量大以及局部阻力過高的問題。

      (2)在保障四條帶鋼生產(chǎn)線的穩(wěn)定生產(chǎn)的同時,也實現(xiàn)了煤氣發(fā)電的高負(fù)荷穩(wěn)定運行,提高了煤氣發(fā)電量。

      (3)保證煤氣管網(wǎng)安全穩(wěn)定的同時,降低了煤氣放散量,減少了不必要的浪費和環(huán)境污染,實現(xiàn)了企業(yè)節(jié)能減排、降本增效的目的。

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