李維華,林致明
(福建三寶鋼鐵有限公司技術(shù)中心,福建 漳州 363000)
隨著國家對環(huán)保工作和鋼鐵去產(chǎn)能地不斷推進(jìn),鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷增加,面對不斷增加的生產(chǎn)成本,鋼鐵企業(yè)必須不斷地對標(biāo)挖潛、降本增效以提高企業(yè)自身的市場競爭力。提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比、降低鐵水消耗是降低煉鋼金屬料成本的關(guān)鍵,隨著我國供給側(cè)改革的不斷推進(jìn),鋼鐵行業(yè)深入推進(jìn)取締中頻爐、“地條鋼”,促進(jìn)廢鋼采購成本的回落,提升廢鋼比、優(yōu)化金屬料入爐結(jié)構(gòu)、降低鐵水比,該行業(yè)具有巨大的成本挖掘空間。廢鋼比的大小決定著冶金企業(yè)能耗和能源利用率的高低,廢鋼比的提升既有利于保護(hù)資源,又有利于節(jié)約能源、減少環(huán)境污染[1-4]。
煉鋼廠為降低生產(chǎn)成本不斷開展節(jié)鐵增鋼工作,也在通過逐步提轉(zhuǎn)爐廢鋼比的方法,從而達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的,但是由于受煉鋼自身條件的影響,如廢鋼斗容量有限,配廢鋼過程廢鋼卡斗現(xiàn)象頻繁等情況出現(xiàn),轉(zhuǎn)爐廢鋼比始終得不到明顯提高。為提高廢鋼比,更好地推進(jìn)節(jié)鐵增鋼工作,煉鋼廠探索了鐵水罐加廢鋼增加廢鋼消耗的新工藝,間接提高了轉(zhuǎn)爐廢鋼比[5-8]。
在不影響正常的生產(chǎn)運行以及提高廢鋼加罐效率的前提下,煉鋼廠根據(jù)現(xiàn)有廠房布局,匹配合理的鐵罐加廢鋼工藝,其工藝路線如圖1所示。
圖1 主要工藝流程
廢鋼料型的選擇主要考慮后期廢鋼預(yù)熱效果、效率以及鐵罐受鐵后廢鋼的融化情況,考慮到重型廢鋼在受鐵后難以快速融化容易造成粘罐現(xiàn)象,所以廢鋼料型主要以輕薄料、鋼筋和軋鋼廢材為主,廢鋼的技術(shù)要求見表1。
表1 廢鋼外形尺寸及化學(xué)成分要求
在鐵水罐內(nèi)加廢鋼開展初期,未對廢鋼進(jìn)行預(yù)熱,廢鋼加罐根據(jù)煉鐵爐內(nèi)鐵水溫度的高低進(jìn)行選擇性地開展鐵罐內(nèi)加廢鋼,結(jié)果見表2。從表2可看出在開展鐵罐加廢鋼的第一階段,每罐廢鋼加入量控制在600kg~1650kg,高爐出鐵溫度在1432℃~1482℃,鐵水倒煉鋼的入爐溫度在1235℃~1357℃,鐵罐未出現(xiàn)粘罐的現(xiàn)象。表2數(shù)據(jù)說明當(dāng)廢加入量≤1650kg/罐,出鐵溫度≥1432℃時,鐵罐內(nèi)的廢鋼融化較好,未出現(xiàn)粘罐現(xiàn)象,入爐鐵水能滿足正常的轉(zhuǎn)爐冶煉生產(chǎn)。
表2 第一階段開展情況
在鐵罐加廢鋼開展的第二階段提高了單罐廢鋼加入量,開展情況見表3。從表3可看出第二階段單罐廢鋼加入量控制在1840kg~2460kg范圍內(nèi),高爐出鐵溫度在1432℃~1485℃,鐵水到煉鋼入爐溫度在1191℃~1347℃。在第二階段開展過程中廢鋼加入量提高后,出現(xiàn)了廢鋼未完全融化、粘罐等現(xiàn)象。從數(shù)據(jù)分析認(rèn)為當(dāng)廢鋼加入量≥2000kg,鐵水溫度≤1440℃時,極有可能出現(xiàn)廢鋼融化不完全、粘罐等現(xiàn)象。
表3 第二階段開展情況
從第一、第二階段開展結(jié)果看,在廢鋼未預(yù)熱的情況下,單罐廢鋼加入量≤2000kg,出鐵溫度≥1440℃,才能確保廢鋼的完全融化,避免粘罐情況出現(xiàn)。而在實際生產(chǎn)組織過程中,在廢鋼加罐前無法準(zhǔn)確預(yù)知出鐵溫度,為確保每一次加罐后不出現(xiàn)粘罐現(xiàn)象,單罐加廢鋼加入量應(yīng)控制在1500kg以內(nèi)。
2020年1月~7月,隨著煉鋼廠鐵罐加廢鋼預(yù)熱工作的不斷開展,鐵罐加廢鋼量穩(wěn)步提升,具體情況如圖2所示。隨著廢鋼加罐量的增加,煉鋼加廢鋼單耗也在逐步上升到噸鋼170kg以上,說明鐵罐加廢鋼工作的開展間接提高了轉(zhuǎn)爐廢鋼比。
圖2 廢鋼加入量與廢鋼單耗的關(guān)系
(1)目前煉鋼鐵罐加廢鋼不預(yù)熱工藝,如果加罐廢鋼未能進(jìn)行加熱,單罐廢鋼加入量應(yīng)控制在1.5t內(nèi)才能避免廢鋼融化不完全造成的粘罐現(xiàn)象。
(2)鐵罐加廢鋼不預(yù)熱工藝的開展能間接提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比,有效改善煉鋼經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。