宋君瑞
(河鋼樂亭鋼鐵有限公司,河北 唐山 063011)
在整個煉鋼工藝中,轉(zhuǎn)爐汽化系統(tǒng)主要通過將煙道內(nèi)冷卻軟水變?yōu)樗羝?,以達(dá)到吸收煙氣熱量及降低煙氣溫度的目的,并通過蓄熱器穩(wěn)壓后外送蒸汽發(fā)電機(jī)組進(jìn)行發(fā)電。同時,作為轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝的一部分,汽化煙道疏導(dǎo)吹煉時產(chǎn)生的煙氣進(jìn)入除塵系統(tǒng),直接參與煉鋼生產(chǎn)[1],在冶金生產(chǎn)中占有十分重要的地位。
以唐鋼二鋼軋廠65t轉(zhuǎn)爐為例,汽化煙道共分五段,按煙氣流向依次為:活動煙罩、Ⅰ段煙道(爐口段)、Ⅱ段煙道、Ⅲ段煙道和末段煙道,結(jié)構(gòu)示意圖見圖1?;顒訜熣植捎脧?qiáng)制循環(huán)冷卻,其余各段采用自然循環(huán)冷卻。在生產(chǎn)后期,轉(zhuǎn)爐末段煙道頻繁出現(xiàn)漏點,引發(fā)漏水事故。煙道漏水會產(chǎn)生以下影響:
圖1 煙道結(jié)構(gòu)示意圖
(1)煙道內(nèi)漏水會產(chǎn)生大量蒸汽,導(dǎo)致煙道內(nèi)過風(fēng)量增大,易造成煙氣外溢,引發(fā)環(huán)保事故。
(2)漏水處理不及時,爐坑內(nèi)出現(xiàn)積水時,熔融金屬遇水會引發(fā)爆炸,造成重大安全事故。
(3)造成軟水資源浪費(fèi)。
(4)影響煤氣收得率。
(5)影響煙氣余熱回收率。
考慮到生產(chǎn)節(jié)奏緊張,當(dāng)末段煙道出現(xiàn)漏水時,為了盡可能減少對正常生產(chǎn)運(yùn)行的影響,只能進(jìn)行臨時焊補(bǔ),不僅耗費(fèi)大量人力物力,而且極易發(fā)生復(fù)漏,無法從根本上解決漏水問題。為了減少事故時間,保證生產(chǎn)順利運(yùn)行,我廠著手對煙道漏水問題進(jìn)行深入分析研究,找出問題根源并提出解決方案。
在汽化系統(tǒng)運(yùn)行過程中,受水質(zhì)影響,冷卻水不斷受熱蒸發(fā)濃縮,雜質(zhì)不斷沉降聚積。一方面,部分雜質(zhì)逐漸形成具有腐蝕性的沉積物,受該部分腐蝕性化合物影響,煙道受熱管管壁逐漸被侵蝕,直至破裂漏水;另一方面,水質(zhì)不良或除氧器滿足不了使用要求時,易形成硅酸鹽、碳酸鹽等水垢。長此以往,水垢厚度不斷增加,導(dǎo)致受熱管受熱不均,最終被燒穿。
通過對切割下來的破損受熱管進(jìn)行觀察研究,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)壁較為光滑,無腐蝕變薄及水垢堆積等痕跡。同時,通過定點抽樣化驗冷卻水水質(zhì),多次測量取平均值后,發(fā)現(xiàn)其各項數(shù)值均符合《工業(yè)鍋爐水質(zhì)GB1576-2008》標(biāo)準(zhǔn),具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 汽化系統(tǒng)水質(zhì)指標(biāo)
通過以上分析可以確定,冷卻水的水質(zhì)并非造成煙道漏水的主要因素。
汽化煙道結(jié)構(gòu)形式不合理,達(dá)不到設(shè)計要求時,煙道受熱管會遭受過大的熱負(fù)荷、外應(yīng)力以及煙塵中微粒的沖刷,影響受熱管的使用壽命。同時,如果受熱管材質(zhì)滿足不了使用要求,也會造成管壁過早破損。
我廠汽化煙道的爐口段、Ⅲ段和末段均由高壓鍋爐管與扁鋼密排焊接而成,基本構(gòu)造相近,且均使用?51×5的20G管作為受熱管。同時,通過爐口段、Ⅲ段煙道的煙氣溫度和煙氣流速均大于末段煙道,但爐口段、Ⅲ段煙道的漏水頻率遠(yuǎn)小于末段煙道。由此可以確定,煙道的結(jié)構(gòu)形式和使用材質(zhì)并非造成煙道漏水的主要因素。
末段煙道采用自然循環(huán)冷卻方式,所謂自然循環(huán),是指利用下降管中的水與水冷管中的汽水混合物之前的壓差,使下降管中的水自然下降,同時推動汽水混合物上升進(jìn)入汽包,形成一個整體循環(huán)[2]。由于該區(qū)域煙氣溫度僅有800℃~1000℃,熱循環(huán)效果較差,且該段煙道配水管結(jié)構(gòu)復(fù)雜,導(dǎo)致受熱管內(nèi)冷卻水流動相對緩慢,甚至出現(xiàn)停滯。末段煙道冷卻水為低進(jìn)高出,煙氣流向為高進(jìn)低出。當(dāng)冷卻水進(jìn)入煙道后,受熱開始蒸發(fā),當(dāng)水流至煙道頂部的平直段后,在重力作用下易形成汽水分離。加之末段煙道內(nèi)水動力不足,不足以將氣泡沖走,這樣就會造成煙道下弧段內(nèi)側(cè)受熱管冷卻不足。長此以往,最終致使該部位煙道燒穿漏水,具體位置見圖2。因此,末段煙道冷卻水動力不足是造成煙道漏水的主要原因。
圖2漏水位置
通過分析研究,可以確定冷卻水動力不足是造成末段煙道漏水的主要原因。解決這一問題的關(guān)鍵在于如何增加冷卻水流速,抑制汽水分離層的形成。對此,我們提出以下幾種改進(jìn)方案。
通過分析計算,在不改變煙道結(jié)構(gòu)及滿足各段煙道冷卻水循環(huán)的基礎(chǔ)上,可以將汽包高度增加2m,從而增加汽包內(nèi)水的重力勢能,提高末段煙道受熱管內(nèi)冷卻水的流速。同時,采用一種模糊自適應(yīng)PID控制系統(tǒng),優(yōu)化汽包的供水,準(zhǔn)確控制汽包內(nèi)水位高度,實現(xiàn)汽包水位的自適應(yīng)調(diào)節(jié),消除補(bǔ)水對末段煙道循環(huán)的影響[3]。
末段煙道冷卻水低進(jìn)高出,冷卻水進(jìn)入煙道后受煙氣溫度影響,在流動的過程中逐漸產(chǎn)生水蒸氣。通過分析研究,發(fā)現(xiàn)可以在煙道沿進(jìn)水方向2/3左右位置的管道內(nèi)部加裝不銹鋼螺旋板,通過螺旋板的影響,增大流動中的循環(huán)水?dāng)_動,可以有效地避免汽包在煙道頂部平直段聚集,從而解決煙道下弧段內(nèi)側(cè)受熱管內(nèi)汽水混合物產(chǎn)生分層的問題。
在汽包與煙道之間管道上加裝循環(huán)泵,改自然循環(huán)為強(qiáng)制循環(huán),保證管內(nèi)冷卻水的流速和流量,使煙道下弧段內(nèi)側(cè)受熱管處無法形成汽水分離區(qū)域,避免受熱管燒穿漏水。
我廠轉(zhuǎn)爐冶煉周期為26-28分鐘,吹氧時間為12分鐘左右。由于汽化煙道僅在氧槍吹氧時間段內(nèi)承受熱負(fù)荷較大,其余時間內(nèi)基本不受熱,故在該段時間內(nèi)循環(huán)泵作用較小,長此以往,只能白白浪費(fèi)大量電能。
國內(nèi)大部分鋼廠汽化系統(tǒng)的活動煙罩和爐口段一般采用強(qiáng)制循環(huán),其余各段煙道采用自然循環(huán)的方式。為此,特提出如下備選方案,供有類似情況的鋼廠進(jìn)行參考。
為使?fàn)t口段循環(huán)泵發(fā)揮充分作用,可以將爐口段強(qiáng)制循環(huán)下降管與煙道末段自然循環(huán)下降管相連通,利用循環(huán)泵為末段煙道循環(huán)水提供部分動力,具體結(jié)構(gòu)見圖3。
圖3 循環(huán)系統(tǒng)改造示意圖
從圖中可以看出,爐口段下降管及連通管上均裝有流量計,通過調(diào)節(jié)連通管上兩個截止閥的開度,控制通過連通管的循環(huán)水流量,使其保持在爐口段循環(huán)水量的10%左右。同時,連通管上的止回閥可以防止在故障時末段煙道內(nèi)循環(huán)水倒流至爐口段下降管。當(dāng)連通管損壞需要更換時,將連通管上兩個截止閥關(guān)閉,即可進(jìn)行施工。
考慮到以上三種方案工程量大,耗費(fèi)時間過長,實施起來嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏,故而提供一種臨時解決方案:使用耐高溫耐腐蝕堆焊耐磨焊條[4],在管壁漏點表面及臨近區(qū)域進(jìn)行堆焊。同時,采用熱噴涂技術(shù)與焊補(bǔ)工藝相結(jié)合的汽化煙道裂紋修復(fù)工藝[5],在堆焊結(jié)束后噴涂FeCrAl涂層、NiCrBSi涂層,進(jìn)一步增加受熱管的耐高溫、耐腐蝕和耐沖刷等性能。
對于方案一,要想提高汽包高度,需要在廠房頂搭設(shè)承重平臺、進(jìn)行汽包抬升及管道焊接等作業(yè),不僅要使用專業(yè)起重設(shè)備,施工難度也非常大。綜合來看,不建議采納此方案。
對于方案二,在煙道受熱管內(nèi)加裝螺旋擾動裝置,由于安裝地點位置特殊,不利于檢修人員作業(yè),同時該項作業(yè)工作量大、工序繁瑣且工作環(huán)境惡劣,不適宜在線上進(jìn)行操作,只適用于在煙道安裝前進(jìn)行改造。
對于方案三,從經(jīng)濟(jì)方面考慮,如果僅在末段煙道加裝循環(huán)泵,循環(huán)泵利用率不高且施工難度大,故不考慮此方案。對于備選方案,一方面可以充分利用爐口段循環(huán)泵,減少能源浪費(fèi),另一方面也可以有效緩解末端煙道循環(huán)水的汽水分離現(xiàn)象,具有一定的參考價值。
對于方案四,使用耐高溫耐腐蝕堆焊耐磨焊條進(jìn)行堆焊,并輔以耐磨耐腐蝕涂層,將熱噴涂技術(shù)與恰當(dāng)?shù)暮秆a(bǔ)工藝相結(jié)合進(jìn)行有效結(jié)合,工作量小且工作相對簡單。經(jīng)過修復(fù)后,煙道漏水頻率大幅度下降,滿足正常生產(chǎn)需求。
由于我廠面臨搬遷,不宜進(jìn)行大規(guī)模的改造工作,但前三種方案可以為新廠汽化系統(tǒng)的設(shè)計提供參考。綜上所述,可以采用方案四,對漏點區(qū)域進(jìn)行相對簡單的處理,確保該部位長時間內(nèi)不再漏水,保證搬遷之前鋼廠的正常生產(chǎn)運(yùn)行。
本文以唐鋼二鋼軋廠65t轉(zhuǎn)爐汽化系統(tǒng)末段煙道為研究對象,從水質(zhì)、材質(zhì)、煙道結(jié)構(gòu)及循環(huán)方式等方面綜合分析末段煙道漏水的原因,經(jīng)過分析研究后給出相應(yīng)的對策,以保證末段煙道可以在停產(chǎn)前的使用年限內(nèi)不發(fā)生或極少次數(shù)發(fā)生漏水事故。