侯 斐
(晉控電力同達熱電有限公司 山西大同037003)
晉控電力同達熱電有限公司2×330 MW燃煤發(fā)電機組鍋爐采用東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的循環(huán)流化床、亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,鍋爐型號:DG1165/17.5-II 1。
晉控電力同達熱電有限公司2號鍋爐2014年3月投產(chǎn),截止2019年9月C級檢修前累計運行小時數(shù)28 000小時。
在2019年9月C級檢修期間,檢查發(fā)現(xiàn)中溫過熱器管從中隔墻右數(shù)第二屏出口段上數(shù)第一根90°彎管處內(nèi)弧有橫向裂紋,右數(shù)第一屏相同位置90°彎管內(nèi)弧也發(fā)現(xiàn)橫向裂紋。對右數(shù)第二屏出口段上數(shù)第一根管取樣后做全面分析,取樣包括90°彎管及彎管兩側直管段共950 mm長。
中溫過熱器管設計規(guī)格為φ51×8 mm,設計材質(zhì)為12Cr1MoVG。
圖1 -3為取樣管外觀與泄漏位置示意圖。取樣管為L型。取樣管全長段上焊接有疤釘,但部分疤釘脫落,疤釘焊接位置在管子的兩側和內(nèi)弧側;管子外弧側有三處焊接連接部件的痕跡。
圖1 第二屏出口段上數(shù)第一根取樣管宏觀圖
圖2 第一屏相同位置90°彎頭內(nèi)弧橫向裂紋
圖3 中溫過熱器圖及裂紋部位
L型管樣外壁內(nèi)弧面上肉眼可見叢狀裂紋,其裂紋呈周向分布,長度約為管子周長的五分之二。管子外壁有氧化層與焦垢,未見管樣有其它劃傷、碰磨、減薄、鼓包以及脹粗等外觀缺陷。裂紋宏觀形貌見圖4,取樣位置見圖5,尺寸測量數(shù)據(jù)見表1。
圖4 彎管內(nèi)弧裂紋宏觀形貌
圖5 取樣管測量及金相取樣示意圖
表1 取樣管管徑檢測數(shù)據(jù)表(測量位置見圖2)
在取樣管兩端各截取一個試樣(編號為F、G樣);內(nèi)弧泄漏點及其對應的外弧位置各縱截面截取一個試樣(編號為D、E樣),并進行金相組織觀察,試樣金相組織均為鐵素體+珠光體,D號樣球化等級為2.5級,E、F、G號樣球化等級為2級,照片見圖6,圖7、8為微觀裂紋形貌,裂紋由外壁向內(nèi)壁擴展,無分支,穿晶開裂,裂紋處有較多氧化物。
圖6 D、E、F、G試樣金相組織珠光體+鐵素體×200
圖7 D試樣裂紋形貌(未腐蝕)×12.5
圖8 D試樣裂紋形貌(腐蝕)×100
利用掃描電子顯微鏡(SEM)對斷口的微觀形貌特征進行分析,在裂紋擴展區(qū)可以觀察到疲勞條紋,見圖9。
從電鏡上觀察裂紋端部圓潤,沿徑向分布,管子外表面較粗,內(nèi)部較細,裂紋內(nèi)部有氧化物填充。
圖9 近外壁裂紋斷口形貌
在金相試樣表面上進行布氏硬度試驗,其結果符合相關標準要求,具體數(shù)值見表2。
表2 金相試樣表面上的布氏硬度值(HBW)
對取樣管段截取試樣進行了拉伸試驗,試驗結果滿足技術標準的要求,具體數(shù)據(jù)見表3。
表3 拉伸試驗數(shù)據(jù)
使用便攜式定量光譜儀,對取樣管及疤釘進行了材質(zhì)光譜試驗,疤釘牌號為1Cr18Ni9。試驗結果符合相關標準要求,具體成份見表4、表5。
表4 取樣管光譜試驗化學成分(w%)
表5 疤釘光譜試驗化學成分(w%)
(1)圖7的D試樣金相圖片表明,開裂是由外壁向內(nèi)壁發(fā)展的。
(2)根據(jù)中溫過熱器的設計結構,中溫過熱器進集箱水平布置于爐膛頂部,蒸汽流經(jīng)中溫過熱器受熱面后,在爐前從鍋爐兩側連接管引至垂直布置于爐前中溫過熱器出口集箱。受熱面整體結構為L型。在鍋爐啟停過程中,由于熱脹冷縮作用,處于自由狀態(tài)的第一根(最上面的一根)管的彎管內(nèi)弧處,會受到較大的拉伸-壓縮交變應力。圖9近外壁裂紋斷口形貌可以看到,裂紋的擴展符合交變應力作用的特征。
(3)根據(jù)以上各項試驗結果和試驗數(shù)據(jù)分析,材料成分性能均滿足技術標準要求,金相組織正常,中溫過熱器管中隔墻右數(shù)第二屏出口段上數(shù)第一根90°彎管處內(nèi)弧橫向裂紋產(chǎn)生的原因是熱疲勞應力引起的。
(4)每次檢修注意檢查每屏的第一根和第二管彎管內(nèi)弧部位,特別是爐內(nèi)中部布置的管屏。
(5)切除內(nèi)弧部位的疤釘,減少由于疤釘焊接殘余應力對彎管的影響。