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      PCS7對輸送系統(tǒng)連續(xù)控制的設(shè)計及應(yīng)用

      2021-03-26 05:44:44姜健寧趙文祥
      起重運輸機械 2021年4期
      關(guān)鍵詞:功能塊筒倉工藝流程

      姜健寧 于 樂 趙文祥

      1北京起重運輸機械設(shè)計研究院有限公司 北京 100007 2北京英貝思科技有限公司 北京 100081

      0 引言

      近年來,輸送機在冶金、礦山、煤炭、電力、建材及化工等行業(yè)均得以普遍應(yīng)用,隨著工業(yè)自動化過程控制理論和計算機技術(shù)的迅速發(fā)展,生產(chǎn)工藝對控制系統(tǒng)的可靠性、擴展能力、開放性、操作及監(jiān)控水平等方面提出了越來越高的要求。大型輸送系統(tǒng)的控制集保護、監(jiān)控、除塵等多功能設(shè)備于一身,各個轉(zhuǎn)運設(shè)備構(gòu)成了復(fù)雜的工藝網(wǎng)絡(luò),不僅要滿足基本的順序控制,還要滿足復(fù)雜的工藝線路及多設(shè)備的通訊監(jiān)控。與傳統(tǒng)的自動化控制相比,過程控制對象復(fù)雜、要求多樣、方案豐富。 SIMATIC PCS7是西門子公司在TEMEPERM系列集散系統(tǒng)和S5、S7可編程控制器的基礎(chǔ)上,結(jié)合先進電子制造技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、圖形及圖像處理技術(shù)、現(xiàn)場總線技術(shù)、計算機技術(shù)和先進的自動化控制理論,面對所有過程控制應(yīng)用場合的先進過程控制系統(tǒng)。

      1 總體設(shè)計方案

      文中以某糖廠的精糖筒倉為工藝對象,在SIMATIC PCS7控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,借助PCS7系統(tǒng)配置靈活,易于擴展、面向工藝對象編程等技術(shù)特點,采用該系統(tǒng)特有的CFC、SFC等高級控制語言及自定義功能塊的編程技術(shù),結(jié)合皮帶設(shè)備要求快速穩(wěn)定的工藝需求,提出了一套適合于皮帶輸送流程的實現(xiàn)方法并應(yīng)用于實際工程現(xiàn)場。

      某糖廠的精糖筒倉系統(tǒng)包括了10條工業(yè)輸送皮帶,2臺斗式提升機,2臺電磁式三通閥,70臺旋轉(zhuǎn)式下料閥,及多個溫度、壓力、料流等檢測傳感設(shè)備和空冷、除塵等配套系統(tǒng)。精糖由煉糖車間輸送到筒倉系統(tǒng),在筒倉內(nèi)儲存,倉內(nèi)需為恒溫恒壓的密閉空間,以此來保證精糖質(zhì)量。故使用傳感設(shè)備檢測倉內(nèi)數(shù)據(jù),實時調(diào)整倉內(nèi)壓力和溫度,當(dāng)接到下游信號時,精糖從筒倉內(nèi)通過旋轉(zhuǎn)下料閥進入輸送皮帶,送入包裝車間。出料時,由料流檢測器控制輸出量,同時為保證精糖不結(jié)塊,使用斗式提升機可將倉內(nèi)精糖上下倒運。系統(tǒng)工藝如圖1所示。

      圖1 系統(tǒng)工藝圖

      在電氣控制上,除了傳統(tǒng)的進出倉流程,還有精糖倒倉等多個復(fù)雜工藝流程,且還需設(shè)備組成的各流程間實現(xiàn)順啟、順停、遠程就地切換、急停、流程互鎖、主備切換、報警監(jiān)控等功能。利用集散控制的方法,首先將筒倉系統(tǒng)分為現(xiàn)場控制級、過程控制級和過程管理級三個層級。整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示,過程控制站采用AS單站,流程控制功能及其他高級功能都在AS站中實現(xiàn),而在所有的OS(操作員站)中,可根據(jù)權(quán)限,對系統(tǒng)的各種設(shè)備進行操作,整個系統(tǒng)采用工業(yè)以太網(wǎng)TCP/IP進行高速、穩(wěn)定的實時通信。

      圖2 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

      1)現(xiàn)場控制級 主要包括輸送機、斗提機、電磁式三通閥、旋轉(zhuǎn)下料閥及多個傳感設(shè)備。

      2)過程控制級 主要包括冗余控制器PLC S7-410SMART,分布式I/O設(shè)備IM-650。該層級完成生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)采集,對操作員下達的參數(shù)命令進行處理,通過現(xiàn)場總線的通訊傳遞,控制現(xiàn)場控制級的設(shè)備運行。

      3)過程管理級 主要包括主機系統(tǒng)、顯示設(shè)備、鍵盤輸入設(shè)備、信息存儲設(shè)備、打印輸出設(shè)備組成。通過此層級可實現(xiàn)強大的顯示功能、報警功能、操作功能、報表打印等功能。

      2 硬件設(shè)計

      根據(jù)工藝及系統(tǒng)容量要求,硬件采用可互換的工程師站、操作員站、可靠冗余的控制站、Profibus過程現(xiàn)場總線技術(shù)的分散型IO子系統(tǒng)組成,采用410 SMART冗余控制器,控制站與操作員及工程師站采用工業(yè)以太網(wǎng)通訊,并實現(xiàn)環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu),控制站與現(xiàn)場IO之間采用冗余現(xiàn)場總線Profibus。軟件方面使用PCS7自帶的CFC編程語言,利用內(nèi)部的APL標(biāo)準(zhǔn)功能塊和自定義功能塊實現(xiàn)面向?qū)ο蟮木幊探M態(tài),再使用PCS7的SFC編程語言,將各設(shè)備的CFC功能塊按工藝流程串聯(lián)起來,并做連續(xù)控制,畫面則利用PCS7的自動生成的WinCC控制面板和WinCC的腳本功能來實現(xiàn)。

      3 設(shè)備層控制

      輸送系統(tǒng)的設(shè)計中,由于系統(tǒng)中的設(shè)備種類繁多且控制邏輯相異,分散又關(guān)聯(lián)緊密,所以在設(shè)備層用面向?qū)ο蟮乃悸罚瑢斔拖到y(tǒng)不同設(shè)備類型的控制邏輯進行分類,首先使用PCS7的CFC功能對設(shè)備層每種設(shè)備編寫不同的控制方式和診斷邏輯,利用APL標(biāo)準(zhǔn)功能塊,使用Motor模塊和Valve模塊對標(biāo)準(zhǔn)電機和閥門進行編程控制,連接遠程就地、手動自動、急停等管腳到對應(yīng)I/O點,如圖3和圖4所示。

      圖3 CFC輸送機控制程序

      圖4 CFC電磁閥控制程序

      對于變頻設(shè)備的控制,使用系統(tǒng)自帶的通道驅(qū)動塊FB drive集成G120等緊湊型驅(qū)動設(shè)備到PCS7系統(tǒng)中,實現(xiàn)對驅(qū)動設(shè)備的基本操作控制,分別在CFC中和Starter中設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)報文,并將變頻器和電機進行速度匹配,如圖5所示。

      圖5 CFC變頻器控制程序

      針對輸送機特有的運行保護方式和傳感器的報警設(shè)置,需使用自定義功能塊。利用PLC的SCL語言對不同的分類進行編程,將單體設(shè)備中所有的數(shù)字量信號作為一個整體對象進行全局處理,把PLC的邏輯控制思維引入到過程控制系統(tǒng)中。再根據(jù)SCL程序所編寫內(nèi)容,在WinCC中制作需要的控制面板,如圖6所示。

      圖6 保護裝置控制面板

      以下是SCL編程傳感器檢測跑偏示例。

      SCL

      IF”LS1”=1 AND NOT”LS2”=0 //LS1檢測到信號;LS2未檢測到信號

      THEN”LEFT”=1 //輸送機向左跑偏

      IF”LS2”=1 AND NOT”LS1”=0 //LS2檢測到信號;LS1未檢測到信號

      4 工藝流程

      在輸送系統(tǒng)的工藝流程設(shè)計中,由多個輸送線路及三通轉(zhuǎn)換流向,導(dǎo)致轉(zhuǎn)運設(shè)備構(gòu)成復(fù)雜的工藝網(wǎng)絡(luò)。精糖筒倉系統(tǒng)主要由4條工藝線路組成,每條線路都遵循順序啟動,逆向停車的原則,各線路既要獨立啟動,又要相互聯(lián)鎖,以保證每條工藝流程在運行中不發(fā)生沖突。

      1)入倉流程

      BC01→PST01→E01→BC02→09-RF01

      2)直接包裝流程

      BC01→PST01→BC07

      3)出倉包裝流程

      09-MIC(001~069) → BC03(1~2),BC04(1~2)→ BC05(1~2) → BC06→ E02→ PST02→BC07

      4)倒倉流程

      09-MIC(001~069) → BC03(1~2),BC04(1~2)→BC05(1~2) →BC06→E02→PST02→E01→BC02→09-RF01

      如圖7所示,利用PCS7中的高級語言SFC,可直接對CFC塊中的管腳進行控制,依照不同的轉(zhuǎn)換條件,從一種狀態(tài)轉(zhuǎn)換到另一種狀態(tài),并直接在上位機顯示,使每條工藝流程能快速穩(wěn)定地運行。SFC通常應(yīng)用于非連續(xù)控制的工藝上,要使用SFC的連續(xù)功能,需通過設(shè)置Self-Comp引腳,控制SFC保持在運行狀態(tài),用畫面按鈕作為工藝線路的啟動停止條件,時間繼電器作為順序控制狀態(tài)的轉(zhuǎn)換條件,再使用SFC chart和WinCC腳本功能,完成各流程間的互鎖、故障跳轉(zhuǎn),使整個流程簡潔、易懂、具有良好的操作性。

      圖7 SFC工藝流程控制程序

      5 操作畫面

      在操作畫面中,PCS7可直接將CFC、SFC功能塊上傳至集成的WinCC系統(tǒng)中,只需制作簡單的靜態(tài)畫面,用IO域、畫面窗口等功能做一些輔助操作即可,畫面功能完善,操作方法統(tǒng)一,使畫面清晰化、模式化,如圖8和圖9所示。

      圖8 上位機操作畫面

      圖9 上位機設(shè)備操作面板

      6 總結(jié)

      在現(xiàn)代大型輸送系統(tǒng)中,使用PCS7系統(tǒng)作為過程控制,相對于傳統(tǒng)的PLC系統(tǒng)編程更加簡化,將工作重心轉(zhuǎn)移到控制的優(yōu)化上,不論在程序編制、優(yōu)化、調(diào)試以及監(jiān)控方面都更加的直觀、實用。該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,操作簡單易懂,維護檢修方便,減小了勞動強度,提高了生產(chǎn)率,PCS7 在輸送系統(tǒng)中具有廣闊的應(yīng)用前景。

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