謝建勇,石 彥,陳新志,王惠清,魯林懋,胡有峰
(中國(guó)石油新疆油田分公司 準(zhǔn)東采油廠,新疆 阜康 831511)
隨著水平井、定向井的數(shù)量不斷增加,有桿采油系統(tǒng)管桿偏磨問(wèn)題日益嚴(yán)重,國(guó)內(nèi)外致力于發(fā)展電潛離心泵、電潛螺桿泵等一系列無(wú)桿泵技術(shù)[1]。
無(wú)桿采油技術(shù)主要由井下電機(jī)、抽油泵(包括往復(fù)泵、螺桿泵、離心泵等)、地面供電控制系統(tǒng)3部分組成,通過(guò)潛油電纜將地面電源輸送給井下電機(jī),帶動(dòng)泵工作。大量現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,無(wú)桿舉升技術(shù)有效提高了系統(tǒng)效率,降低了能耗,從根本上解決了管桿偏磨問(wèn)題,適應(yīng)性更加廣泛,現(xiàn)場(chǎng)管理方便, 運(yùn)行費(fèi)用低,降低了安全和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)[2-11]。但無(wú)桿泵舉升技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中存在動(dòng)力電纜易損壞的缺點(diǎn)。無(wú)桿采油設(shè)備入井前,需要先將電纜與井下電機(jī)連接好,采用固定卡子把電纜綁卡在油管外壁上,隨油管一起入井,在提下管過(guò)程中,不可避免地會(huì)與套管發(fā)生碰撞摩擦,造成電纜損傷和故障,增加重復(fù)作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),再加上生產(chǎn)過(guò)程中油管的蠕動(dòng),進(jìn)一步加劇電纜的磨損,導(dǎo)致電纜易損壞。在修井過(guò)程中,提出的電纜損壞概率在50%以上,使得作業(yè)成本大幅升高[12-14]。即便采用各種改進(jìn)方法,例如增加卡子的使用數(shù)量和提高固定質(zhì)量,可實(shí)現(xiàn)油管扶正和電纜保護(hù)作用。但在減少電纜磨損概率的同時(shí),增加了修井工序,導(dǎo)致施工時(shí)間延長(zhǎng),效率降低[15]。
筆者依托中國(guó)石油天然氣股份有限公司重大科技項(xiàng)目,聯(lián)合攻關(guān)開(kāi)發(fā)了投撈式電纜,改變電纜的下入方式,即從油管中下入,實(shí)現(xiàn)井下對(duì)接,修井作業(yè)時(shí)先撈出電纜再提出其他管柱結(jié)構(gòu),從而解決了電纜磕碰易損的問(wèn)題。
傳統(tǒng)潛油電泵電纜下入方式中,電纜處在油套環(huán)空中。按照準(zhǔn)東油田常用油套管結(jié)構(gòu)組合,油套環(huán)空最小間距為17.63 mm或24.56 mm,如表1所示[16]。使用的井下泵機(jī)組最大外徑114 mm,電纜使用扁形,外形尺寸約為10.0 mm×28.0 mm。在如此狹小的空間中,尤其是斜井中,想避免電纜磕碰磨損的難度很大,通過(guò)增大套管或者縮小油管的方法來(lái)增加環(huán)空間隙尺寸很有限。
表1 準(zhǔn)東油田油套管組合參數(shù) mm
典型的油套管結(jié)構(gòu)如圖1所示。常用油管內(nèi)徑62 mm(或76 mm),相比油套環(huán)空電纜自由活動(dòng)空間很大,如果將動(dòng)力電纜從油管中下入、提出,會(huì)很大程度地避免電纜損壞的風(fēng)險(xiǎn)。其下入方式為:下泵作業(yè)時(shí)先將井下所有機(jī)具隨油管一起下入到指定位置,然后將動(dòng)力電纜從油管中下入;起泵作業(yè)時(shí)先將動(dòng)力電纜從油管中提出,然后再將井下機(jī)具隨油管提出。這樣既保護(hù)了電纜,同時(shí)大幅縮短了作業(yè)時(shí)間。
圖1 油套管結(jié)構(gòu)
投撈式電纜由鋼絲鎧裝承重電纜、電纜插接頭組件、井口電纜懸掛密封裝置3部分組成。承重電纜一端通過(guò)井口懸掛密封裝置與地面控制柜連接,一端連接電纜插接頭組件,與井下潛油電機(jī)對(duì)接后,將動(dòng)力通過(guò)電纜從地面?zhèn)鬟f到井下潛油電機(jī)。電機(jī)位于電潛螺桿泵頂端,帶動(dòng)螺桿泵旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)舉升。井下舉升管柱結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 投撈式電纜無(wú)桿泵舉升管柱
1.2.1 承重電纜
傳統(tǒng)的潛油電泵電纜綁縛在油管外壁上,其受力由油管分擔(dān),因而電纜本身不具備承重能力[17],抗拉伸能力較弱?,F(xiàn)從油管下入,電纜要在井口懸掛承重,需對(duì)原來(lái)的電纜結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),以提高承重和抗拉強(qiáng)度。
1) 電纜形狀由扁形改為圓形結(jié)構(gòu),導(dǎo)體截面積3×10 mm2,外徑21.2 mm,由于油管中空間較大,采用圓形電纜下入時(shí)有利于減少機(jī)械傷害,適用于各種井身軌跡。
2) 導(dǎo)體采用潛油電泵電纜無(wú)氧實(shí)芯銅導(dǎo)體,絞合標(biāo)稱3.57 mm。
3) 絕緣層改用6.0 mm聚酰亞胺薄膜和特種氟塑料復(fù)合絕緣層,具有高彈性,可以提高電纜抗拉性能。
4) 護(hù)套層采用丁晴復(fù)合橡膠,具有更好的密封、耐壓、耐腐蝕等性能。
5) 鎧裝層由一層0.5 mm鍍鋅鋼帶改為雙層2.0 mm高強(qiáng)度特種鋼絲鎧裝,提高抗拉力,同時(shí)具有機(jī)械防護(hù)功能,有效避免磕碰損傷。
改進(jìn)后的特殊非標(biāo)鋼絲鎧裝承重電纜,由三芯實(shí)芯銅導(dǎo)體、F46復(fù)合絕緣護(hù)套、內(nèi)外特種鋼絲鎧裝、丁晴復(fù)合物護(hù)套組成,承重能力大幅提升。整體拉斷力可以達(dá)到150 kN以上。20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻降為1.83 Ω/km,運(yùn)行時(shí)可降低電損耗,有利于電機(jī)的啟動(dòng)。電纜改進(jìn)前后性能對(duì)比如表2所示。
1.2.2 電纜插接頭組件
插接頭組件由插座和插頭2部分組成,如圖3。插座有內(nèi)外2個(gè)腔室,外腔室為過(guò)油通道,可以隔絕井液,防止泥沙等異物進(jìn)入到內(nèi)腔室;內(nèi)腔室為密封腔,采用重油高壓密封,腔體內(nèi)的密封油能自動(dòng)補(bǔ)充,避免井液侵入造成無(wú)法絕緣的問(wèn)題。插座三相導(dǎo)體通過(guò)引接電纜與潛油驅(qū)動(dòng)機(jī)組連接在一起,和油管一同先下入到設(shè)計(jì)位置。插頭和承重電纜連接,設(shè)計(jì)有導(dǎo)向器和定位軌道,從油管內(nèi)部緩慢投入,插座上設(shè)有導(dǎo)向鍵,通過(guò)適當(dāng)配重加壓,插頭與插座在井下通過(guò)筆尖導(dǎo)向在內(nèi)腔室完成對(duì)接、密封和鎖位。特殊的內(nèi)外雙層保護(hù)裝置保證了對(duì)接后的有效密封和可靠絕緣。
表2 電纜改進(jìn)前后性能對(duì)比
圖3 插接頭示意
通過(guò)對(duì)插接頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行多次改進(jìn),不斷提高耐電壓等級(jí)和耐壓強(qiáng)度, 目前達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)如表3。插接頭密封穩(wěn)定,既能實(shí)現(xiàn)成功對(duì)接,又能保證井下電氣密封絕緣可靠。
急性闌尾炎是在多種因素下所形成的炎性改變,大多因感染所引發(fā)。腹痛是其典型的臨床癥狀,而單純性闌尾炎則表現(xiàn)為持續(xù)性或陣發(fā)性的鈍痛或脹痛,甚至波及雙側(cè)下腹部或中下腹,給患者的生活造成嚴(yán)重影響[7-9]。祖國(guó)醫(yī)學(xué)認(rèn)為闌尾炎多因飲食不節(jié)、寒溫不適、憂思抑郁等因素所導(dǎo)致的腸道功能紊亂,同時(shí)伴隨氣血不和、傳化不利等癥狀。臨床主張行手術(shù)切除已病變的闌尾,輔以穴位按壓及口服中藥湯藥等可大大緩解患者的臨床癥狀,更好達(dá)到活血化瘀、清熱解毒的功效,并可增加其機(jī)體的免疫能力,利于炎癥的消除[10-12]。
1.2.3 井口電纜懸掛密封裝置
相比潛油電泵電纜的穿越密封,投撈式電纜井口還要起到懸掛承重的作用,特制的電纜懸掛安全卡瓦可實(shí)現(xiàn)安全懸掛。采用專門的穿越電纜轉(zhuǎn)化法蘭及防爆穿線管接頭,只需要在法蘭的電纜出口處做密封,密封結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠,施工更加方便。電纜井口懸掛密封結(jié)構(gòu)如圖4。
表3 插接頭性能指標(biāo)
圖4 電纜井口懸掛密封結(jié)構(gòu)示意
投撈式電纜可以替代現(xiàn)有的潛油電泵電纜,用于無(wú)桿泵的動(dòng)力傳輸,與潛油螺桿泵、潛油往復(fù)泵等多種井下泵組合。在實(shí)現(xiàn)動(dòng)力傳輸?shù)耐瑫r(shí),采用動(dòng)力載波技術(shù)實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳輸,通過(guò)井下安裝永置式壓力計(jì)、溫度計(jì)等,可實(shí)現(xiàn)多參數(shù)的監(jiān)測(cè),節(jié)省了生產(chǎn)中的測(cè)試費(fèi)用。地面實(shí)時(shí)讀取井下壓力監(jiān)測(cè)資料,可以準(zhǔn)確掌握油井動(dòng)液面,避免井下螺桿泵因供液不足導(dǎo)致燒泵。根據(jù)壓力變化調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),精確控制泵的運(yùn)行狀態(tài),實(shí)現(xiàn)無(wú)桿泵井下閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)智能化管理。
截止2020-07,新疆油田準(zhǔn)東采油廠在37口井上開(kāi)展了無(wú)桿泵(電潛螺桿泵)投撈電纜舉升試驗(yàn),試驗(yàn)井為頁(yè)巖油生產(chǎn)井和稠油井,包括11口直井、20口定向井和6口水平井。套管尺寸為139.7、177.8 mm兩種規(guī)格,最大下泵深度2 500 m,排量1~50 m3/d,稠油試驗(yàn)井最高黏度為50 ℃地面原油黏度13 000 mPa·s。根據(jù)不同的產(chǎn)液量確定電潛螺桿泵泵型。目前油井均生產(chǎn)正常,累計(jì)投撈對(duì)接56次,電纜投撈對(duì)接成功率達(dá)到100%,單井試驗(yàn)對(duì)接次數(shù)最高達(dá)到9次無(wú)損壞,在反復(fù)對(duì)接的情況下,重復(fù)使用的電纜密封絕緣依然可靠。管柱結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 投撈式電纜試驗(yàn)管柱示意
2017-07-05,投撈式電纜首次在JD9146井進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。該井選用電潛螺桿泵為GLB40-42型,設(shè)計(jì)排量3~15 m3/d,泵掛深度1 386 m,電機(jī)功率15 kW。管柱結(jié)構(gòu)自下而上的順序?yàn)椋悍稣?潛油螺桿泵+潛油電機(jī)+電纜插座+油管至井口。入井前所有油管內(nèi)須沖洗干凈無(wú)任何雜物,以免影響電纜的插接。下放電纜前先在地面對(duì)電纜進(jìn)行外觀檢查和絕緣阻值測(cè)試,確保正常后用導(dǎo)向滑輪懸掛固定,與井口中心垂直??刂葡路潘俣炔怀^(guò)3 m/min,防止電纜插接部分彎曲變形,下到預(yù)定位置后測(cè)試電纜絕緣阻值,確定插接成功后進(jìn)行井口密封,連接控制柜,按操作規(guī)程起抽。
該井試驗(yàn)期間始終保持正常生產(chǎn),截至2020-07,免修期已達(dá)到了1 100 d以上,目前轉(zhuǎn)速100 r/min,日產(chǎn)液量8.4 m3,平均泵效78.8%。
針對(duì)試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,逐步改進(jìn)和完善了投撈式電纜。
2) 試驗(yàn)初期采用潛油電機(jī)位于螺桿泵頂端的結(jié)構(gòu),優(yōu)點(diǎn)是接引電纜距離短,減少電纜損壞風(fēng)險(xiǎn),缺點(diǎn)是高速電機(jī)與螺桿泵之間通過(guò)減速器連接,減速器輸出軸是承扭薄弱點(diǎn),是故障發(fā)生的集中點(diǎn),因而重新優(yōu)化了管柱結(jié)構(gòu),改用潛油直驅(qū)永磁同步電機(jī)[18],取消減速器,系統(tǒng)整體承扭能力由330 N·m提高到710 N·m,電機(jī)位于螺桿泵下部,通過(guò)小扁電纜跨接方式實(shí)現(xiàn)電纜投撈,使用常規(guī)螺桿泵結(jié)構(gòu),應(yīng)用范圍更加廣泛、效果更好。
投撈式電纜實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電纜在油管中獨(dú)立提下作業(yè),解決了常規(guī)潛油電泵電纜在油套環(huán)空內(nèi)易磕碰損壞的問(wèn)題,與綁縛在油管外壁的下入方式對(duì)比,節(jié)約了大量電纜保護(hù)器輔料,取消了作業(yè)時(shí)安裝拆裝電纜卡子的工作,大幅縮減作業(yè)時(shí)間,井口由3人操作改為1人操作,降低了人工和材料成本。以下泵深度1 500 m的油井為例,所需電纜費(fèi)用約12萬(wàn)元,可減少使用電纜卡子150 個(gè),單井節(jié)約材料費(fèi)用¥5.0萬(wàn)元左右,縮短修井時(shí)間約15 h。外敷電纜由于損壞率高難以重復(fù)利用,5次修井作業(yè)中至少需更換電纜2~3次,而投撈電纜可以反復(fù)使用,大幅降低了后期檢泵作業(yè)的電纜成本。
1) 研制了一種新型的可投撈電纜,改變了常規(guī)動(dòng)力電纜的下入方式,實(shí)現(xiàn)了電纜在油管中獨(dú)立提下作業(yè),有效解決了電纜入井磕碰損壞問(wèn)題,大幅縮減了作業(yè)時(shí)間,降低了人工和材料成本。
2) 投撈式電纜可為潛油螺桿泵、潛油柱塞泵、潛油離心泵等多種無(wú)桿泵設(shè)備提供動(dòng)力,插接頭實(shí)現(xiàn)了井下對(duì)接,靈活插拔,可多次重復(fù)使用,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)已重復(fù)對(duì)接9次,無(wú)損壞。
3) 現(xiàn)場(chǎng)使用投撈式電纜與潛油螺桿泵組合,成功應(yīng)用了37井次,電纜投撈成功率100%,下泵深度2 500 m,適合于定向井、水平井、稠油井的開(kāi)發(fā),解決了抽油機(jī)舉升存在的問(wèn)題。