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      硫酸鉀造粒工藝優(yōu)化研究 *

      2021-04-01 07:44:14李東星劉清旺
      化工礦物與加工 2021年9期
      關(guān)鍵詞:成品率擠壓機造粒

      李東星,劉清旺

      (國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司,新疆 哈密 839000)

      0 引言

      國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司(簡稱“國投羅鉀”)15萬t/a硫酸鉀造粒項目于2017年4月建成投產(chǎn),同年11月達產(chǎn)達標,2018年10月通過驗收。該裝置以國投羅鉀自產(chǎn)硫酸鉀粉末為原料,采用對輥擠壓工藝造粒,生產(chǎn)過程中不添加除水之外的其他黏合劑,產(chǎn)品粒徑為2.0~5.0 mm,有效成分含量滿足GB/T 20406-2017《農(nóng)業(yè)用硫酸鉀》及企業(yè)標準相關(guān)要求。

      1 15萬t/a硫酸鉀造粒生產(chǎn)工藝介紹

      硫酸鉀粉末與系統(tǒng)返料在混料器中與水充分混合后輸送至擠壓工段,擠壓后的料塊經(jīng)破碎機破碎后進入雙層振動篩,篩分后物料有三個走向,分別是:粒徑大于5.0 mm的大塊返回破碎機再次破碎,粒徑小于2.0 mm的物料進入返料系統(tǒng),粒徑為2.0~5.0 mm的合格物料經(jīng)噴水潤濕、干燥拋光、精篩去粉后進入包裝工序。

      2 工藝過程優(yōu)化

      2.1 造粒系統(tǒng)粉塵污染治理措施

      本項目原料為干燥后的硫酸鉀粉末,在設(shè)備接口和觀察口等處極易產(chǎn)生粉塵,有效治理粉塵污染、改善現(xiàn)場工作環(huán)境是保障生產(chǎn)穩(wěn)定運行的首要問題。針對試生產(chǎn)過程中暴露的粉塵污染問題,治理工作的基本思路為“密封+負壓”,具體措施有:①增加設(shè)備接口處的除塵點;②增加皮帶機機頭及下料口處集塵箱的高度及長度;③在刮板機、擠壓機、破碎機觀察門、蓋板等處采用“石棉繩+密封膠”的方式密封;④將自動包裝機除塵風管連接至布袋除塵器主風管;⑤使用螺旋輸送機將布袋除塵器回收的粉塵送回造粒系統(tǒng)。

      在除塵設(shè)備日常運行過程中,需要重點關(guān)注的事項有:①各引風口風量的調(diào)節(jié)與平衡,防止因負壓不均衡導致除塵管道積灰、堵塞;②布袋的定期(每月)檢查與更換,確保布袋的過濾效果;③輸灰設(shè)施(螺旋輸送機)的維護與保養(yǎng),避免回收的粉塵在布袋除塵器的灰斗內(nèi)積存;④干燥尾氣溫度的控制(80~120 ℃),防止溫度過高燒毀布袋或溫度過低致使布袋結(jié)露;⑤壓縮空氣管道的保溫,避免布袋除塵器氣動元件出現(xiàn)故障。

      2.2 系統(tǒng)成品率的優(yōu)化

      造粒系統(tǒng)成品率(系統(tǒng)最終顆粒產(chǎn)品產(chǎn)出量與進入系統(tǒng)的物料量的比值)是衡量整個造粒系統(tǒng)設(shè)備有效利用率和系統(tǒng)產(chǎn)能的重要指標,目前國內(nèi)硫酸鉀對輥擠壓造粒工藝的成品率通常在20%左右。分析本項目工藝流程可知:系統(tǒng)成品率=擠壓成型率×破碎成品率×精篩成品率,其中擠壓成型率是指粒徑大于2.0 mm物料的占比,破碎、精篩成品率均指粒徑為2.0~5.0 mm物料的占比。因此,提升系統(tǒng)成品率應(yīng)從擠壓、破碎、精篩3個工序著手。

      2.2.1 擠壓工序

      1)擠壓機操作參數(shù)調(diào)整

      擠壓機主要操作參數(shù)為軋輥弧槽對應(yīng)方式、軋輥間隙、擠壓壓力,其中:軋輥弧槽對應(yīng)方式可分為波谷對波谷、波峰對波谷兩種形式,本項目采用前者;軋輥間隙的調(diào)節(jié)可通過改變固定輥與滑動輥間的調(diào)整墊片數(shù)量、尺寸來實現(xiàn),本項目采用的DH850型擠壓機的軋輥間隙調(diào)整范圍為1~5 mm,由于原料晶型較為完整、不易擠壓成型,通過試驗驗證,采用最小間隙(1 mm);前兩個參數(shù)固定以后,擠壓壓力與擠壓料塊的質(zhì)量直接相關(guān),綜合考慮擠壓顆粒強度和成型率,選用8~12 MPa的操作壓力。

      2)給料匹配

      給料匹配是指與擠壓機配套的給料螺旋、預壓螺旋和擠壓機主機的給料量(電機頻率)要保持平衡,否則會出現(xiàn)擠壓機不做功或堵塞問題,導致成型率下降。本項目試生產(chǎn)階段主要以擠壓成型率為評價指標,通過單因素試驗,結(jié)合廠家配套的給料螺旋、預壓螺旋、擠壓機閉環(huán)變頻連鎖控制系統(tǒng),摸索出三者的給料匹配關(guān)系為30、45、45 Hz,在此條件下,成型率可穩(wěn)定在70%以上,擠壓機主機驅(qū)動電流達到額定電流的75%以上,設(shè)備基本實現(xiàn)滿負荷運轉(zhuǎn)。

      3)物料性質(zhì)對擠壓成型率的影響[1]

      硫酸鉀粉末顆粒的含水量、粒度、溫度是影響擠壓成型率的主要因素。

      a.水是對輥擠壓造粒生產(chǎn)硫酸鉀顆粒的黏合劑,其主要作用是在擠壓過程中黏結(jié)硫酸鉀粉末顆粒,增強分子間作用力,從而起到橋連作用。本項目試生產(chǎn)階段采用單因素試驗法得出擠壓成型率最優(yōu)的水分控制范圍是1.0%~1.5%,控制關(guān)鍵點是水、新鮮物料和系統(tǒng)返料要混合均勻,避免“夾生”,為實現(xiàn)這一效果,可采用多點霧化噴水、多次混合的方式。

      b.影響硫酸鉀成品顆粒粒度的因素主要體現(xiàn)在兩個方面:①粒徑小于1.0 mm的物料比例應(yīng)控制在10%以內(nèi),避免物料過細導致預壓螺旋除氣效果下降、物料在壓輥表面迅速排出空氣,以及擠壓成型率下降;②粒徑大于2.0 mm的物料過多,會導致料塊壓實度降低,因而需要更多的壓碎能量。因此需要從兩方面控制:系統(tǒng)配套的布袋除塵器應(yīng)分散布置,多點回收,避免粉塵積存;粗篩和精篩工序應(yīng)從篩網(wǎng)選型、日常監(jiān)測兩方面控制返料中粒徑大于2.0 mm物料的比例不大于25%。

      c.通過近3年的生產(chǎn)實踐發(fā)現(xiàn),當物料溫度超過40 ℃時,擠壓成型率急劇下降(低于50%),系統(tǒng)返料增加,更換40 ℃以內(nèi)的物料后,成型率恢復正常,其機理目前尚不知曉,但可作為生產(chǎn)經(jīng)驗參數(shù)使用。也有廠家反映,當物料溫度超過150 ℃時,可獲得較好的成型率。白俄羅斯鉀鹽企業(yè)在氯化鉀擠壓造粒試驗中發(fā)現(xiàn),原料氯化鉀的溫度升至120~130 ℃時有利于料塊擠壓和提高顆粒強度[2]。因條件限制,未開展高溫擠壓造粒試驗。

      2.2.2 破碎工序

      影響破碎工序成品率的首要因素是破碎機的選型。反擊式破碎機因其處理能力大、設(shè)備穩(wěn)定性強,是國內(nèi)鉀肥造粒首選,但其存在過粉率高、大顆粒循環(huán)量大等缺點;相對而言,齒輥式破碎機的過粉率和大顆粒循環(huán)量均比較低,但由于雙齒輥破碎機的處理能力不足,因此本項目采用四齒輥破碎機。

      對于四齒輥破碎機,影響破碎成品率的主要參數(shù)是齒輥間隙(以齒輥中心距為表征)和上下齒輥轉(zhuǎn)速比。調(diào)整的步驟是:在上下輥工頻轉(zhuǎn)速下,確定下輥間隙為排料最小粒徑(2.0 mm);再調(diào)整上輥間隙,優(yōu)化破碎成品率,使粒徑大于5.0 mm的物料分布降至最低水平;最后調(diào)整上下輥轉(zhuǎn)速比,降低粒徑小于2.0 mm的細顆粒分布,即降低過粉率。結(jié)果表明:在上輥間隙為5.0 mm,下輥間隙為2.0 mm,上下輥轉(zhuǎn)速比為0.9的條件下,破碎成品率高于30%。

      近年來,利用離散元模型通過分析齒形、齒數(shù)、布齒方式等研究礦物破碎性能在國內(nèi)也較為常見[3-4],可利用該研究方法進一步提高四齒輥破碎機在本造粒裝置中的應(yīng)用效果。

      2.2.3 精篩工序

      本造粒裝置選用圓筒篩作為精篩設(shè)備,主要作用是去除粗篩階段未完全篩除的細顆粒以及物料輸送、干燥拋光過程中產(chǎn)生的粒徑小于2.0 mm的細顆粒。就單位面積篩分效率而言,圓筒篩的低于振動篩,但其優(yōu)點在于密封性好、便于除塵,且兼具拋光作用。提高精篩工序成品率的主要途徑是確保干燥前后顆粒的強度,即確保擠壓料塊的強度不低于30 N,以減少物料轉(zhuǎn)運及干燥拋光過程中的二次破碎,具體措施見2.3。

      2.3 顆粒抗壓強度的優(yōu)化

      顆??箟簭姸仁橇蛩徕涱w粒產(chǎn)品的重要質(zhì)量表征參數(shù),較高的顆粒強度可以減少產(chǎn)品運輸過程中的二次破碎,同時也兼具緩釋效果,滿足作物不同生長階段的營養(yǎng)元素需求。本項目經(jīng)過試生產(chǎn)階段的調(diào)試和技術(shù)改造,最終產(chǎn)品顆粒平均抗壓強度不低于40 N(不同粒徑加權(quán)平均結(jié)果,下同),達到或超過了國內(nèi)同類企業(yè)質(zhì)量水平,其主要措施敘述如下。

      2.3.1 提高擠壓顆粒強度

      擠壓機擠出的料塊長度在100 mm以上,直接測定其抗壓強度較為困難,在擠壓機調(diào)試階段,通常以料塊的壓實度(密度)作為擠壓顆粒強度的表征,即料塊的壓實度越高,其破碎后的顆粒強度也越高。調(diào)試的主要方法是:運用阿基米德原理測定不同工況下的擠壓料塊密度,在確保擠壓成型率不低于70%且擠壓壓力穩(wěn)定在10 MPa的條件下,料塊的壓實度為2.0~2.1 g/cm3,干燥前顆粒強度可以高于30 N。結(jié)合擠壓機的液壓系統(tǒng)工況,選定擠壓機工作壓力為10 MPa、泄壓壓力為12 MPa、油泵啟動壓力為8 MPa。

      2.3.2 提高干燥后顆粒強度

      為提高最終產(chǎn)品顆粒強度,在干燥轉(zhuǎn)筒前的皮帶機上裝有一套水噴淋系統(tǒng),經(jīng)過工藝小試和現(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn),與直接噴淋生產(chǎn)水相比,噴淋硫酸鉀飽和母液可獲得更高的顆粒強度。根據(jù)三大破碎理論之邦德(Bond)破碎理論[5]推斷其機理為:礦石在破碎過程中,外力作用首先使局部變形產(chǎn)生裂口,儲存在物體內(nèi)部的形變能量使裂口擴展形成斷面,因此在破碎后的顆粒內(nèi)部仍存在尚未擴展成斷面的殘余裂縫。水噴淋的作用在于溶解裂縫周邊的硫酸鉀、填充裂縫,干燥過程中,水分蒸發(fā),裂縫被填滿,從而提高顆粒的抗壓強度;但由于硫酸鉀在常溫下的溶解度較低(20 ℃時僅為11.1 g)、溶解速度慢,溶解的硫酸鉀在蒸發(fā)水分后不足以填滿裂縫,故而對顆粒強度的提高貢獻不大,而使用硫酸鉀飽和母液可以克服此缺點。

      為保證母液充分、均勻潤濕硫酸鉀顆粒,主要進行了兩項改造:

      a.改造噴淋裝置。原有的螺旋噴頭僅靠系統(tǒng)自身壓力無法使母液呈霧狀噴淋,若使用細水霧噴頭,又會因為母液中含有細小顆粒物而導致噴頭堵塞。為此,設(shè)計制作了一種雙通道噴頭,其中一個通道連接帶有減壓閥的壓縮空氣,另一個通道與母液支管相連,使用壓縮空氣將母液霧化,噴淋至顆粒表面。

      b.增加皮帶耙料裝置。改造過程中,除將干燥轉(zhuǎn)筒進料皮帶上的1個噴淋點增加為5個外,還在每個噴淋點后增加了通過鉸鏈連接的皮帶耙料裝置,當皮帶機帶料運轉(zhuǎn)時,耙子充分攪拌物料與母液,使母液充分潤濕物料。

      結(jié)合皮帶機運轉(zhuǎn)速度、母液潤濕物料速率和現(xiàn)場試驗情況,最終選定母液噴淋量為進料量的5%~6%,干燥后的顆粒強度可提高10 N以上,從而確保最終顆粒產(chǎn)品的強度不低于40 N。

      3 結(jié)果分析

      a.通過改造造粒除塵系統(tǒng),實現(xiàn)了除塵設(shè)施連續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn),粉塵的有組織排放達到國標要求、無組織排放得到有效控制,現(xiàn)場環(huán)境得到明顯改善。

      b.在粒徑小于1.0 mm的物料的質(zhì)量分數(shù)控制在10%以內(nèi)、返料中粒徑大于2.0 mm物料的質(zhì)量分數(shù)不大于25%、水質(zhì)量分數(shù)為1.0%~1.5%的條件下,確定了擠壓機的工作參數(shù):擠壓壓力8~12 MPa,軋輥間隙1.0 mm,給料螺旋、預壓螺旋、擠壓機的變頻設(shè)定為30、45、45 Hz,擠壓料塊成型率高于70%;優(yōu)化了齒輥破碎機控制參數(shù):上輥間隙5.0 mm,下輥間隙2.0 mm,上下輥轉(zhuǎn)速比為0.9,破碎成品率高于30%。

      c.運用阿基米德原理測得擠壓料塊的壓實度在2.0~2.1 g/cm3時,破碎后的顆粒平均抗壓強度可以高于30 N;經(jīng)過試驗對比和技術(shù)改造,選定飽和硫酸鉀母液作為噴淋介質(zhì),當噴淋量為進料量的5%~6%時,干燥后的顆粒強度可提高10 N以上,有效減少了干燥、精篩過程中的二次破碎,提高了精篩工序成品率,而且可確保最終顆粒產(chǎn)品強度不低于40 N。

      4 結(jié)語

      經(jīng)過兩年多的探索和工藝優(yōu)化,國投羅鉀15萬t/a硫酸鉀造粒裝置運行穩(wěn)定,連續(xù)兩年達到設(shè)計產(chǎn)能,產(chǎn)品質(zhì)量滿足國標及客戶要求。下階段將重點做好以下工作:①探索設(shè)備運維周期,確保設(shè)備長期穩(wěn)定運行;②進一步改善顆粒成品質(zhì)量,提升客戶滿意度;③提高裝置自動化、智能化控制水平,降低造粒生產(chǎn)人工成本。

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