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      活動橫梁斷裂修復技術

      2021-04-01 07:02:32代浩秋
      中國重型裝備 2021年2期
      關鍵詞:油壓機堆焊焊條

      代浩秋

      (二重(德陽)重型裝備有限公司,四川618000)

      鍛造油壓機組合式機架采用預應力拉桿結構,如圖1?;顒訖M梁是壓機的執(zhí)行機構,也是主要運動部件。

      目前,制作橫梁和立柱的鑄造材料主要有兩種:GJS-400球墨鑄鐵QT400和G20Mn5鑄鋼ZG20Mn。兩種鑄造材料相比較,G20Mn5鑄鋼的力學性能、拉伸強度、屈服強度和伸長率比較高;GJS-400球墨鑄鐵的疲勞強度和韌性比較高。自由鍛造油壓機的工作頻次從每分鐘十幾次到一百多次,橫梁長時間承受交變應力,在長時間的交變應力下,特別是活動橫梁可能會出現(xiàn)裂紋,而G20Mn5鑄鋼的補焊性能遠遠高于GJS-400球墨鑄鐵,所以國內絕大多數(shù)自由鍛造油壓機的橫梁和立柱均采用鑄鋼材料。

      本次事故壓機是某廠63 MN鍛造油壓機活動橫梁,由于操作失誤造成橫梁斷裂,致使整個壓機癱瘓,損失巨大,為了盡可能地減少損失,通過研究決定由我公司負責活動橫梁的修復工作。

      1 活動橫梁結構及斷裂情況

      1.1 活動橫梁結構

      本活動橫梁長8.4 m×寬4.3 m×高3.2 m,重約141 t,如圖2所示。此活動橫梁是鑄焊結構,中間箱體采用厚鋼板焊接成型,材質為Q345B,四周立柱是鑄鋼件,材質ZG35。五大零件均開V形坡口焊接而成。

      1.2 活動橫梁斷裂情況

      活動橫梁一側立柱從提升缸支撐處到立柱孔上端完全斷裂,如圖3所示。

      1—上橫梁 2—活動橫梁 3—立柱 4—拉桿 5—下橫梁

      圖2 活動橫梁示意圖

      圖3 活動橫梁斷裂照片

      表1 活動橫梁修復和重新做方案比較

      2 修復方案分析

      因為活動橫梁基本完全斷裂,除了外部可見的兩條近10 m的裂口,內部還有兩條近8 m的裂口,焊接修復難度非常大,我們對活動橫梁的修復和重新制作方案做了比較,見表1。

      通過表1分析可以看出,在對我公司實力認可、技術方案認可的基礎上,根據(jù)成本和社會效益分析,選擇修復方案。

      3 活動橫梁修復工藝

      3.1 切割

      在鑄梁平臺上,使用千斤頂、手拉葫蘆配合行車沿裂縫切除斷裂部位。

      3.2 修刨打磨

      多人配合,分兩個作業(yè)面進行坡口打磨,坡口按現(xiàn)場技術指導操作,反面坡口角度大于45°。

      3.3 探傷和消缺

      對整個活動橫梁進行磁粉檢測,特別是裂紋附近磁粉檢測+超聲檢測,排除事故引起的其他缺陷。如發(fā)現(xiàn)其他裂紋等,確定工藝后挖補消缺。

      3.4 組裝

      在鑄梁平臺上,使用千斤頂、手拉葫蘆配合行車復位活動橫梁,并焊接拉筋。復位后檢查尺寸,拉筋鋼板厚度大于45 mm。

      3.5 堆焊焊接

      (2)焊縫位置包括上述所有斷裂處,滑板面堆焊5~10 mm,焊接變形后進行加工修復。

      (3)焊前,焊縫坡口及附近50 mm范圍內清除凈油、銹等污物。

      (4)采用2~3把烘槍進行焊前預熱,預熱溫度為170℃,待溫度降至150℃時進行焊接。

      (5)采用電弧焊打底,CO2氣體保護焊填充的方式進行焊接。

      (6)電弧焊采用E5015(J507)?3.2 mm、?4 mm焊條。在使用焊條前,按規(guī)定進行烘焙,烘焙溫度為350℃。烘焙后冷卻到150℃保溫,領取的焊條應放入保溫筒內。

      (7)CO2氣體保護焊采用ER50-6 ?1.2 mm實芯焊絲。CO2氣體的純度應大于99.7%,含水率不得大于0.005%。

      (9)焊接層間溫度應控制在200~250℃之間。打底焊接時,每層焊縫高度與焊條直徑相當,焊道寬度超過20 mm后進行CO2氣體保護焊。

      (10)焊后用烘槍加熱焊縫至200℃進行焊后熱處理,然后采用保溫棉包裹焊縫,緩冷至室溫。

      3.6 焊縫無損檢測標準

      3.7 遠紅外消應

      整體消應,對所有配合面(含梁上柱塞孔、梁下與墊板配合面、立柱內腰帶孔、夾緊缸密封面等)和螺紋孔進行耐火涂層保護或采取更好的保護措施,控制變形在最小范圍內。

      3.8 機加

      (1)在機床上以未斷裂的三個立柱孔找正,并檢查柱塞、上墊板接觸面、24個滑板面,如發(fā)生變形,需按照圖紙要求進行修復加工,具體方案經(jīng)雙方協(xié)商確定。

      (2)在機床上以未斷裂三個立柱孔找正,加工斷裂角8個滑板面、回程缸孔、端面等符圖。

      3.9 其他

      為了加強斷裂部位焊接后的強度,要求在斷裂處焊接4個拉筋,以達到延長活動橫梁的使用壽命的目的。

      圖4 活動橫梁修復后檢測數(shù)據(jù)

      圖5 活動橫梁修復后

      4 修復結果

      活動橫梁修復后檢測數(shù)據(jù)見圖4,修復后照片如圖5。

      5 總結

      此次活動橫梁斷裂修復共用焊絲約4 t,其中除了裂口的堆焊之外,還包括四個立柱孔上下端面的堆焊,部分熱影響大的螺紋孔的堆焊,其中最重要也是最困難的是大量焊接后的變形控制,主要控制措施有:

      (1)焊前嚴格按要求進行預熱,并對螺紋處進行保護。

      (2)由于活動橫梁太大,熱處理爐加熱困難,整體加熱對活動橫梁原加工面影響又太大,因此選擇遠紅外毯加熱進行熱處理,并采取適當?shù)谋Wo措施,控制斷裂風險在可控范圍內。

      (3)即使采取以上兩個措施,仍不可避免,柱塞、上墊板接觸面以及24個滑板面還會存在很小變形,可通過機械加工達到圖紙尺寸精度要求。

      通過采取以上三個措施,很好地控制了此活動橫梁斷裂修復過程中的變形,尺寸檢測合格,現(xiàn)場安裝后實際運行效果良好。我公司僅用45天完成了該活動橫梁的修復,投入使用近一年時間里,使用效果良好。

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