許海苗
(康達環(huán)保水務(wù)有限公司,河南 焦作 454000)
流化床生物膜反應(yīng)器工藝(MBBR)是向活性污泥曝氣池中投加懸浮填料作為微生物附著生長的載體,使微生物生存的基礎(chǔ)環(huán)境由原來的氣、液兩相轉(zhuǎn)變?yōu)闅?、液、固三相,這種轉(zhuǎn)變?yōu)槲⑸飫?chuàng)造了更豐富的存在形式,形成了一個更復(fù)雜的復(fù)合式生態(tài)系統(tǒng)。載體表面的生物膜與液相中的懸浮污泥各自發(fā)揮其降解優(yōu)勢。
MBBR工藝結(jié)合了活性污泥法和生物膜法兩者的優(yōu)點,在提高系統(tǒng)抗沖擊負荷能力的同時,使系統(tǒng)具有良好的脫氮除磷能力。但是填料型號的選擇、填充率對MBBR工藝的正常運行尤為重要。該廠投加的填料是國內(nèi)一公司生產(chǎn)的SPR-2懸浮填料,呈圓柱狀,中心有網(wǎng)格結(jié)構(gòu),外側(cè)沿不同徑向伸展許多尾翹,直徑為25 mm,厚度為10 mm,受保護的有效比表面積>500 m2/ m3, 密度為0.97 g/cm3。
某工業(yè)園區(qū)污水處理廠設(shè)計規(guī)模5.0萬 m3/d,工程分兩期建設(shè),一期2.5萬 m3/d,于2009年投入運行,主要收集生物制藥、食品加工及工業(yè)園區(qū)各企業(yè)的工業(yè)廢水和少量的生活污水,服務(wù)面積約15 km2。該廠進水水質(zhì)生化性差,碳源嚴重不足,于2015年進行提標改造,提標后采用以初淀池+A/O生化池+高效沉淀池+精密過濾+EM(電磁反應(yīng))兩級臭氧催化氧化為主體的處理工藝,出水達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準。
該污水處理廠自運行以來, 進水BOD5約為20 mg/l,與設(shè)計相差較大, 進水的COD與設(shè)計值相近, B/C≈0.1,遠低于0.3,生化性很差,其他水質(zhì)指標設(shè)計值和實際值偏差較小,具體見表1。
表1 某污水處理廠進水水質(zhì)
該污水處理廠處理工藝流程見圖1。
圖1 廢水處理工藝流程
該廠MBBR生物處理系統(tǒng)用新建A/O生化池,在缺氧段、好氧段全部投加新型懸浮填料(投加填料比例不同),形成 MBBR工藝,其中缺氧區(qū)填料填充率為41.0%、好氧區(qū)填充率為45.6%,A/O生化池結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。
圖2 新建A/O生化池
MBBR生物處理系統(tǒng)(A/O生化池)是一種前置反硝化工藝,初沉池出水首先連續(xù)進入缺氧池;接著,反硝化微生物細胞合成,硝態(tài)氮含量下降; 然后,污水進入好氧池,氨氮濃度快速下降,硝酸鹽氮濃度不斷上升; 最后,好氧池的混合液和沉淀池的回流污泥同時回流至缺氧區(qū),完成脫氮和磷的釋放,同時去除廢水中的COD。
MBBR系統(tǒng)懸浮填料因缺氧區(qū)推流器攪拌,填料破損、堆積嚴重,流化效果差,全部飄在水面上,經(jīng)高溫暴曬易老化,且懸浮填料無法進行生物膜的掛膜培養(yǎng),鏡檢結(jié)果顯示生物種類單一,細菌總數(shù)少。
⑴填料破損率高。因缺氧區(qū)填料流化是通過16臺推流器提供動力進行充分混合流動的,在運行20天后發(fā)現(xiàn)二沉池水面上漂浮大量的碎填料,查找原因是:推流器葉片為不銹鋼材質(zhì),材質(zhì)硬,在推流器高速旋轉(zhuǎn)中,形成很大的水力剪切力,懸浮填料及顆粒污泥在水流作用下與推流器扇葉不斷進行摩擦,材質(zhì)為聚乙烯的填料被切碎,碎填料穿過攔截篩網(wǎng)進入二沉池后續(xù)工段,堵塞催化臭氧池濾頭,給生產(chǎn)運行造成了很大困難,碎填料見圖3。
圖3 破碎填料
⑵填料流化差, 堆積嚴重, 造成生物膜難以掛膜。MBBR生物池缺氧區(qū)填料填充率為41%,在推流器攪拌下,填料堆積嚴重,掛膜速度慢,微生物大量流失,細胞表面疏水性不佳,造成懸浮污泥破碎、細化,填料上的生物膜對底物沒有去除率,二沉困難。
MBBR生物處理系統(tǒng)設(shè)計COD去除率16.6%, TN去除率76.9%, 但實際MBBR生化池進水COD平均116 mg/L,總氮39 mg/l,生物系統(tǒng)出水COD能維持在110 mg/L,TN基本沒有去除效果,去除率與設(shè)計標準相差甚遠,見表2。
表2 MBBR生物處理系統(tǒng)對COD、TN的去除
缺氧區(qū)推流器扇葉的旋轉(zhuǎn)造成大量填料破碎流入后續(xù)處理單元,給生產(chǎn)造成極大困擾,直接影響精密過濾器、射流泵、臭氧催化池正常運行。經(jīng)過對推流器的三次改造,二沉池水面的碎填料明顯減少,基本杜絕碎填料對設(shè)備的損壞,改造方案實施內(nèi)容如下。
⑴增加變頻器,轉(zhuǎn)速由147 rpm改為85 rpm。
⑵扇葉外沿加裝圓鋼外包,接觸面由線改為點。
⑶更換推流器的型號。推流器原型號為7.5 kw—150 rpm—Φ1080,更換為5.5 kw—43 rpm—Φ2300。
缺氧池攪拌器改造后轉(zhuǎn)速變慢,流化效果更差,填料全部漂浮堆積在水面以上,經(jīng)分析論證,因進水密度略高于1 g/cm3, 通過觀察不同密度的懸浮填料實驗,將0.97 g/cm3填料改為密度0.98 g/cm3的填料,填充率由設(shè)計的41.0%降為26.0%,流化效果趨于正常,并開大底部穿管的閥門開度,增加攔截網(wǎng)處底部穿管推力,填料堆積現(xiàn)象消失。
掛膜期間,生物池TN、COD去除率一直未達到設(shè)計要求。經(jīng)過碳源投加、調(diào)整曝氣量和污泥回流比、增加污泥濃度后,填料上細菌數(shù)增多,生物膜干重隨著水力負荷的增大而增加。此次通過葡萄糖投加試驗,結(jié)果表明:在水溫為15.5 ℃—26.4 ℃,pH在7.0—7.8,溶解氧濃度為3.0—6.8 mg/L時,經(jīng)40 d左右, 填料掛膜成熟,污染物去除效果良好。
該廠MBBR生物處理系統(tǒng)進水碳源不足,以投加碳源(葡萄糖)作為微生物的營養(yǎng)物質(zhì),投加量從2噸/天 逐 漸 增 加 到6噸/天,進 水pH在7.0—8.0之間,A/O生化池缺氧區(qū)DO控制在0.5 mg/L以下,A/O生化池缺氧區(qū)反硝化細菌得到強化,反硝化速率最快,反硝化脫氮效果最佳,系統(tǒng)出水TN能維持在5—14 mg/L,處理效果穩(wěn)定,TN去除率達65%以上。且通過投加葡萄糖, 生物活性好, C:N:P接近100:5:1, B/C≈0.3,COD去除率提高至19%。
⑴缺氧區(qū)投加懸浮填料,攪拌器推流過程應(yīng)采用低速流化,葉片進行特殊處理。
⑵選擇合適的填料型號和填充率。
⑶合理投加碳源提高水質(zhì)生化性。
總之,MBBR生物處理系統(tǒng)初期工藝及設(shè)備存在諸多問題,經(jīng)過不斷創(chuàng)新和改造,運行基本趨于穩(wěn)定,因此,在工藝選擇過程中,一定要進行嚴格評估,避免盲目投資和跟進。