劉宇翔, 段素梅, 劉 剛, 王小鋼, 牟志強(qiáng), 陳立濤
(寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司, 陜西 寶雞721008)
“十一五” 信息化建設(shè)以來, 寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司已先后實(shí)施了 “裝備制造ERP 系統(tǒng)”, “PDM 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)” 和“MES 生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)” 等信息化系統(tǒng)的建設(shè)。 這些系統(tǒng)的建設(shè)極大地提升了企業(yè)生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理水平。 但是, 同國內(nèi)外先進(jìn)制造企業(yè)相比, 還存在較大差距, 一是生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集與監(jiān)測水平不高,大量業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)仍然依靠人工采集, 數(shù)據(jù)采集效率低下、 準(zhǔn)確度低、 響應(yīng)速度慢, 導(dǎo)致企業(yè)的信息系統(tǒng)無法充分發(fā)揮其應(yīng)用價(jià)值; 二是生產(chǎn)過程中的智能化水平不高, 生產(chǎn)與工藝數(shù)據(jù)的采集與監(jiān)測水平、 生產(chǎn)設(shè)備的互連互通水平、 物料的識別與定位水平、 能耗自動監(jiān)測水平、 生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障監(jiān)測水平、 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)集成水平等有待提高。
針對存在的問題, 主要通過對生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)物料數(shù)據(jù)、 工藝質(zhì)量數(shù)據(jù)、 能源數(shù)據(jù)、 生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的采集與監(jiān)測進(jìn)行分析, 全面總結(jié)了物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在螺旋埋弧焊管生產(chǎn)線建設(shè)中的應(yīng)用情況。 通過物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)及應(yīng)用, 提高了生產(chǎn)管理、 工藝質(zhì)量管理、 能源管理、 設(shè)備管理的信息化水平, 實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的科學(xué)管理, 降低了生產(chǎn)成本, 提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)主要具備實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)、 鋼管制造全周期數(shù)據(jù)集中存儲以及生產(chǎn)過程的監(jiān)測與分析應(yīng)用等功能。 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)如圖1 所示。
圖1 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)
物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能包括: 生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)采集和生產(chǎn)過程的監(jiān)測與應(yīng)用; 云端物聯(lián)網(wǎng)平臺的鋼管全生產(chǎn)制造周期數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 (全生產(chǎn)制造周期數(shù)據(jù)指鋼管從原料到成品的整個(gè)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù), 包括原料信息、 生產(chǎn)工藝、 質(zhì)量信息等)。 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)功能如圖2 所示。
圖2 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)功能
現(xiàn)場級功能包括生產(chǎn)物流實(shí)時(shí)跟蹤與監(jiān)測、工藝質(zhì)量數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測、 能源數(shù)據(jù)自動采集與監(jiān)測、 原料成品自動識別與跟蹤、 生產(chǎn)過程集中監(jiān)測以及移動應(yīng)用。
平臺級功能包括生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)追溯查詢和生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。
生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集功能包括: 通過電子標(biāo)簽 (RFID) 及其讀寫器、 自動測量設(shè)備、 焊接設(shè)備等實(shí)現(xiàn)管號自動識別及工藝、 質(zhì)量數(shù)據(jù)的自動采集; 采集的數(shù)據(jù)按照OPC 協(xié)議通過OPC 服務(wù)器與MES 系統(tǒng)、 物聯(lián)網(wǎng)平臺交互傳遞; 將管號、 工藝、 質(zhì)量等數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)后在現(xiàn)場數(shù)據(jù)庫進(jìn)行緩存, 并最終將具備分析價(jià)值的數(shù)據(jù)上傳至物聯(lián)網(wǎng)平臺。 現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集技術(shù)架構(gòu)如圖3 所示。
圖3 現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集技術(shù)架構(gòu)
生產(chǎn)物流實(shí)時(shí)跟蹤與監(jiān)測系統(tǒng)通過應(yīng)用RFID, 將鋼管號寫入電子標(biāo)簽。 在飛剪崗位在鋼管內(nèi)壁距管端50 cm 處粘貼RFID, 在飛剪、精焊、 清渣等崗位加裝固定式RFID 識別設(shè)備,在預(yù)焊、 內(nèi)檢修磨等崗位采用手持RFID 識別設(shè)備, 自動識別各崗位當(dāng)前加工鋼管的管號后將識讀結(jié)果顯示在崗位LED 屏上, 并通過物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)送相應(yīng)的MES 崗位界面, 實(shí)現(xiàn)各崗位管號的自動識別, 為相應(yīng)的工藝、 質(zhì)量參數(shù)上傳物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供管號信息, 實(shí)現(xiàn)車間鋼管生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)物流實(shí)時(shí)跟蹤與監(jiān)測。 生產(chǎn)線RFID 運(yùn)行流程如圖4 所示, 自動識讀管號流程如圖5 所示。
使用RFID 的作用: ①明確每根鋼管的身份信息, 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線鋼管的動態(tài)跟蹤管理; ②確保各崗位鋼管管號自動識別、 自動上傳MES 系統(tǒng)的功能; ③實(shí)現(xiàn)鋼管信息的唯一性, 提高管號識別的準(zhǔn)確性; ④提高崗位工作效率, 杜絕崗位操作人員安全隱患。
圖4 焊管生產(chǎn)線RFID 電子標(biāo)簽運(yùn)行流程
圖5 焊管生產(chǎn)線自動識讀管號流程
將自動化項(xiàng)目數(shù)據(jù)、 生產(chǎn)工藝質(zhì)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集到物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng), 并與RFID 自動識別的管號信息關(guān)聯(lián), 生成全流程可追溯的數(shù)據(jù)源, 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的再利用與統(tǒng)計(jì)分析。 焊管工藝數(shù)據(jù)如圖6 所示, 水壓過程數(shù)據(jù)如圖7 所示。
焊管工藝數(shù)據(jù)的采集, 能夠?qū)⒑腹軝C(jī)組通過成焊離線操作項(xiàng)目采集的數(shù)據(jù)全部上傳至物聯(lián)網(wǎng)平臺。
水壓過程數(shù)據(jù)的采集, 能夠?qū)摴芩畨哼^程壓力值記錄 (包括未打壓成功的記錄) 形成數(shù)據(jù)庫, 與鋼管管號對應(yīng), 可方便查詢。
水壓保壓過程數(shù)據(jù)可顯像存圖, 并上傳至物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng), 能夠?qū)崿F(xiàn)工藝數(shù)據(jù)的儲存, 而且方便查詢。
稱重測長數(shù)據(jù)的采集, 能夠?qū)摴芊Q重測長信息(包括管號、 保存長度、 實(shí)測質(zhì)量、 理論質(zhì)量、 質(zhì)量偏差、 實(shí)測長度等) 采集傳輸至MES系統(tǒng)中, 確保能夠快速自動帶入至成品臺崗位記錄界面及外庫噴標(biāo)崗位。
鋼管質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集, 能夠?qū)摴苜|(zhì)量數(shù)據(jù)從其他系統(tǒng)中導(dǎo)出并匯總, 可通過日期、 生產(chǎn)班別查詢顯示或?qū)С鲣摴艿馁|(zhì)量數(shù)據(jù), 為車間質(zhì)量統(tǒng)計(jì)提供有力數(shù)據(jù)支撐。
圖6 焊管工藝數(shù)據(jù)界面
圖7 鋼管水壓過程數(shù)據(jù)界面
生產(chǎn)現(xiàn)場安裝帶通訊功能的電表、 風(fēng)表、 數(shù)據(jù)通訊設(shè)備, 實(shí)現(xiàn)能源數(shù)據(jù)的采集, 并對能源使用情況進(jìn)行監(jiān)控、 統(tǒng)計(jì)、 分析, 對重點(diǎn)能耗設(shè)備進(jìn)行管理, 對能源使用異常情況進(jìn)行報(bào)警提示。該功能可使管理者對能源使用的趨勢有準(zhǔn)確的掌握, 能將能源消耗分解到各個(gè)生產(chǎn)班組, 使節(jié)能工作責(zé)任明確, 實(shí)現(xiàn)能源工作的信息化管控。 每日各班能源消耗及單耗情況如圖8 所示, 電能實(shí)時(shí)消耗分析如圖9 所示。
圖8 焊管生產(chǎn)線每日各班能源消耗及單耗統(tǒng)計(jì)界面
能源數(shù)據(jù)分析包括:
(1) 用風(fēng)量、 用電量監(jiān)測與統(tǒng)計(jì)。 通過在現(xiàn)場安裝帶通訊功能風(fēng)表、 電表, 全面采集較大用風(fēng)點(diǎn)數(shù)據(jù)及重大設(shè)備用電量。 實(shí)現(xiàn)能源消耗精確統(tǒng)計(jì)到重要崗位、 各個(gè)班組, 為車間能源消耗精確考核提供數(shù)據(jù)支撐。
(2) 能源消耗情況實(shí)時(shí)監(jiān)測。 通過大屏界面實(shí)時(shí)顯示每日各班能源消耗及單耗情況, 顯示本月累計(jì)用電量, 還可對峰、 平、 谷用電量進(jìn)行分別統(tǒng)計(jì), 為節(jié)能降耗、 精益生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)支撐。
(3) 崗位能源累計(jì)消耗實(shí)時(shí)監(jiān)測。 通過對現(xiàn)場帶通訊功能風(fēng)表、 電表實(shí)施數(shù)據(jù)的采集, 實(shí)現(xiàn)重要設(shè)備、 各崗位能源累計(jì)消耗實(shí)時(shí)查詢。
(4) 精準(zhǔn)計(jì)量、 節(jié)能降耗。 通過能源消耗網(wǎng)絡(luò)化計(jì)量, 實(shí)現(xiàn)電能、 風(fēng)能消耗數(shù)據(jù)的自動采集, 做到精準(zhǔn)控制、 精細(xì)管理。 實(shí)時(shí)計(jì)量各崗位及重要設(shè)備的能源消耗情況。
(5) 能源報(bào)表自動生成。 自動生成各班組每日、 每月的能源消耗報(bào)表, 按峰、 平、 谷實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì), 實(shí)現(xiàn)能源的精細(xì)化管理和考核。
(6) 各班能源消耗分析。 通過日期時(shí)間段可查詢統(tǒng)計(jì)各班組的累計(jì)合同管產(chǎn)量及總能源消耗, 并計(jì)算出各班組能源單耗, 方便車間的能源管理及考核。
(7) 規(guī)格能耗統(tǒng)計(jì)分析。 通過日期時(shí)間段可以查詢統(tǒng)計(jì)一個(gè)時(shí)期內(nèi)所生產(chǎn)的各種規(guī)格的鋼管, 并且顯示每個(gè)管線生產(chǎn)的合同管累計(jì)產(chǎn)量、總能源消耗, 并計(jì)算出車間生產(chǎn)該規(guī)格鋼管的能源單耗, 積累了車間能源消耗情況的大量數(shù)據(jù)。
圖9 焊管生產(chǎn)線每日電能實(shí)時(shí)消耗分析界面
通過物聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)過程集中監(jiān)測系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)場工藝質(zhì)量參數(shù)的集中監(jiān)測顯示與報(bào)警、 能源使用情況的集中監(jiān)測、 產(chǎn)量完成情況和合同完成情況等生產(chǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析。 具體如下:
(1) 鋼管產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析。 實(shí)時(shí)顯示月度生產(chǎn)任務(wù)完成情況, 準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各班組實(shí)際生產(chǎn)完成量,為車間及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量提供保障。
(2) 焊縫一次通過率統(tǒng)計(jì)分析。 實(shí)時(shí)顯示鋼管生產(chǎn)質(zhì)量情況, 進(jìn)行鋼管焊縫一次通過率實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì), 為質(zhì)量統(tǒng)計(jì)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
(3) 鋼管缺陷的統(tǒng)計(jì)分析。 實(shí)時(shí)進(jìn)行缺陷統(tǒng)計(jì), 顯示每日、 每班的缺陷數(shù)量, 質(zhì)量技術(shù)人員通過查詢歷史數(shù)據(jù), 實(shí)時(shí)掌握近期鋼管生產(chǎn)的質(zhì)量狀況, 為車間的質(zhì)量管理、 質(zhì)量控制工作提供幫助。
(4) 鋼管逆流程報(bào)警。 對于逆流程鋼管, 在物流監(jiān)控畫面上用紅色顯示鋼管信息, 以起到報(bào)警提示作用。
(5) 焊管機(jī)組關(guān)鍵工藝數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測。 實(shí)時(shí)顯示焊管機(jī)組成型焊接數(shù)據(jù) (如2#梁壓下及點(diǎn)頭量、 后橋擺動位置、 遞送邊位置、 工作寬度、精銑邊機(jī)位置及焊接電流電壓), 為焊管機(jī)組及時(shí)調(diào)整參數(shù)提供依據(jù)。
(6) 各班組焊劑使用量的統(tǒng)計(jì)分析。 通過焊劑統(tǒng)計(jì)界面, 選擇日期, 自動生成當(dāng)日產(chǎn)量, 可通過手動輸入規(guī)格、 用量、 定額、 單耗數(shù)據(jù), 形成歷史數(shù)據(jù)庫, 并能夠?qū)⒚吭碌膯魏囊灾鶢顖D的形式顯示在大屏展示界面上。
通過物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)及大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用, 實(shí)現(xiàn)了螺旋埋弧焊管生產(chǎn)線生產(chǎn)過程的可視化, 在生產(chǎn)物料跟蹤、 工藝質(zhì)量管理、 能源管理、 生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測、 設(shè)備管理等方面提升了信息化管理水平, 提高了產(chǎn)品工藝質(zhì)量及生產(chǎn)管理效率, 減少了消耗與浪費(fèi), 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化提供了有效支撐。