樊 賽 唐旭陽
(河北鋼鐵集團邯鋼公司)
關鍵字 石灰石 生白云石 熱量 輔料消耗
當前鋼鐵行業(yè)受各方面影響,鋼材庫存大,資源飽和,下游加工廠使用量少,原材料價格上漲,鋼廠生產成本高,毛利低,加上隨著全球化發(fā)展,鋼鐵市場競爭日益激烈,面對這一系列困難,怎樣降低生產成本,增加企業(yè)效益,提高企業(yè)競爭力,是鋼廠的重中之重。
轉爐冶煉作為煉鋼廠的第一道工序,也是降成本的大頭,占煉鋼成本的80%,降低轉爐成本,將大幅度降低生產成本。目前,一煉鋼入爐鐵水W(Si)平均為0.35%,平均溫度1 343 ℃,鐵水平均裝入量為130 t,而廢鋼資源緊缺,主要依靠自產廢鋼及少部分外購廢鋼,平均廢鋼裝入量為15 t。廢鋼比低,勢必會造成熱量富余,需加入大量輔料來調整過程溫度才可達到熱平衡,增加了輔料的消耗。若把這部分富余的熱量有效利用起來,則可以大大降低成本。將石灰石、生白云石煅燒的過程由轉爐外移至轉爐內,可以充分利用轉爐富余的熱量,實現轉爐冶煉過程熱平衡,同時還能夠降低輔料的消耗成本。
轉爐冶煉加入的輔料主要是石灰、輕燒白云石。石灰主要用作造渣劑:在爐內形成低密度的CaSiO3溶體,溶體覆蓋在鋼液表面防止過度氧化、減少燒損,同時將鋼水中的硫、磷等有害物質去除,提高鋼的質量[1]。
石灰石根據煅燒程度的不同可以分為生燒石灰,過燒石灰、輕(軟)燒石灰,石灰石在高溫煅燒分解后活性度較高,在1 100 ℃左右就可以獲得晶粒小、氣孔率高,體積密度小、反應能力高的軟燒石灰或活性石灰。
輕燒白云石的主要成分是CaO和MgO,熔點比石灰低,屬于鎂制造渣劑,配加部分白云石造渣,可以減少爐襯中的MgO向爐渣中轉移,加速石灰熔化,促進前期化渣,減輕爐渣對爐襯的侵蝕,延長爐襯壽命。生白云石的主成分是CaCO3和MgCO3[2],其在1 000 ℃左右高溫能分解成CaO和MgO,吸收大量熱,同時產生大量CO2。
石灰石的分解機理:
生白云石分解機理(生白云石早分解過程中吸收大量的熱):
CaCO3和MgCO3的分解溫度分別為910 ℃和640 ℃,均低于轉爐內的鐵水溫度,由式(1)和式(2)可知,生白加入爐內可立即發(fā)生分解反應并生成CO2。轉爐冶煉過程中鐵水的表面溫度高達1 100 ℃,火點區(qū)域溫度高達3 000 ℃,分解生成的CO2氣體瞬間膨脹4 000倍以上,推動生成的CaO和MgO飛到渣中,由于CO2的逸出,使新生成的輕燒白云石呈多孔細晶狀,提高了成渣速度[3]。
分解生成CO2作用:在前期渣的形成過程中,由于石灰石及生白云石分解生成的CO2氣體彌散在初期渣中,CO2與鋼中各元素反應均生成CO,有利于初期泡沫渣的形成,并增大了氣-熔渣-金屬的界面,強化熔池攪拌,改善了鋼渣反應動力學條件,減少了終點鋼液過氧化,加快了爐內的化學反應速度,有利于前期脫磷反應的進行。
目前,對一煉鋼廠使用的石灰石和石灰、生白云石和輕燒白云石分別進行取樣對比,結果分別見表1和見表2。
表1 石灰石與石灰成分、活性度、灼堿對比
表2 生白云石與輕燒白云石成分、灼堿對比
從表1可以看出,石灰石的CaO含量的平均值要比石灰低38.09%,硫含量相差不多。 由計算可知1.73 t石灰石約折算成1 t石灰。
從表2可以看出,生白云石中的CaO的含量要比輕燒白云石的低21.97%,生白云石中的MgO含量要比輕燒白云石的低13.945%。由計算可知1.7 t生白云石約折算成1 t輕燒白云石。
取冶煉時石灰石、生白云石代替石灰、輕燒白云石前的渣樣與代替后的渣樣進行對比,結果見表3。
表3 渣樣對比
分別取20爐全用石灰、輕燒白云石的爐次及20爐利用石灰石、生白云石代替部分石灰、輕燒的爐次,對比其終點磷含量,如圖1所示。
從表3和圖1可以看出,使用石灰石、生白云石代替部分石灰及輕燒白云石后渣中的全鐵、氧化鎂和堿度相差不大;生輔料代替部分熟料之后的終點磷含量相差不大,完全可以達到去磷的效果。
利用測厚儀對轉爐爐襯進行測厚,對生輔料代替部分熟輔料前和代替后的爐況進行對比,結果如圖2所示。
從圖2可以看出,使用石灰石、生白云石代替部分石灰及輕燒白云石后,爐襯沒有明顯吃損,說明代替后可達到維護爐況的效果。
根據實際對比可知輔料與廢鋼的冷卻效應換算值,具體見表4。
圖2 生輔料代替部分熟輔料前后對比
表4 冷卻效應對比
由成分比較可以發(fā)現900 kg生白云石可代替500 kg輕燒白云石,廢鋼從25 ℃到1 680 ℃吸收的熱量為1 445 kJ/kg,生白云石在煉鋼過程中的物理和化學反應吸收的熱量為3543 kJ/kg,假設廢鋼的冷卻效應為1,那么生白云石的冷卻效應為2.5,即每爐加900 kg生白云石代替500 kg輕燒白云石,則可同時減少2.2 t廢鋼,而假設廢鋼在1 400 ℃熔化,廢鋼升溫和熔化的吸熱值與CaCO3的升溫分解吸熱值相比,1 kg廢鋼僅相當于0.385 kg石灰石的吸收熱水平,石灰石在轉爐內分解成石灰,CaCO3升溫分解成1 kg CaO的吸熱量,約是原來轉爐冶煉使用1 kg CaCO3升溫所吸收熱量的4.46倍。石灰石升溫比分解使用更多的熱量,轉爐熱量用于分解石灰石部分不會大幅降低熔池溫度,相反可以大幅減少冷卻廢鋼的使用量[4]。
(1)采用石灰石、生白云石代替部分白灰及輕燒白云石,可充分利用轉爐內的余熱,把石灰石及生白云石直接分解為石灰、輕燒白云石和CO2,不會產生影響鋼水質量的有害雜質,并且降溫效果穩(wěn)定,溫變波動小,降低了石灰及輕燒白云石的消耗成本,解決了廢鋼緊張的問題,大大降低了煉鋼成本;產生的氣體能夠加強熔池攪拌能力,改善鋼渣反應動力學條件,減少終點鋼液過氧化,加快了爐內的化學反應速度,有利于前期脫磷反應的進行,去氣去夾雜效果更好。
(2)該工藝操作簡便,減輕了石灰石,生白煅燒流程的勞動強度,不需增添其他設備和材料。實踐表明,石灰石及生白云石的價格便宜,物料易于存放,使用過程中的反應特性有利于復吹轉爐的冶煉,
(3)經濟效益明顯。石灰石平均價格33 元/t,石灰191 元/t,生白85 元/t、輕燒白云石350 元/t,按照1.73 t石灰石生產1 t石灰,1.7 t生白云石生產1 t輕燒白云石折算,石灰價格高出石灰石133.91 元/t,輕燒高出生白205.5 元/t,利用石灰石、生白云石代替部分石灰與輕燒白云石,噸鋼可節(jié)省石灰15 kg,輕燒白云石10 kg,多消耗石灰石25.9 kg,生白云石17 kg,由此可分別計算出石灰成本降低了2.01元/t,輕燒白云石成本降低了2.055 元/t,總共可降低成本4.065 元/t。
(1)在一煉鋼現有的廢鋼資源和鐵水條件下,轉爐熱量有很大富余,石灰石和生白云石可在轉爐內充分煅燒,不會影響轉爐造渣效果。
(2)使用石灰石,生白云石代替部分石灰、輕燒白云石后,渣樣TFe為15.07,MgO為8.1,堿度為3.0,與全部用石灰、輕燒做輔料的渣成分相差不大,完全可達到轉爐脫磷、維護爐況的效果。
(3)石灰石、生白云石在爐內煅燒后生產的CO和CO2氣體可加強攪拌熔池,可進一步促進磷、夾雜物的去除。
(4)采用石灰石、生白代替部分石灰、輕燒白云石,可節(jié)省白灰、輕燒白云石的用量,降低轉爐輔料成本4.065元/t,一煉鋼年產量約200萬t,一年可節(jié)省成本約813萬元。