袁光海
勝利油田新邦水務工程設計有限責任公司 山東 東營 257091
某污水處理公司,日常所經(jīng)廠的污水主要來自市政污水,處理量在每日15萬噸,廠內所采用的二沉池規(guī)格為71×84m,共兩座。在兩座沉淀池中,分別設置了8條64×10m的沉淀池,溝內液位置主要控制在3.5m,沉淀溝底部區(qū)域,會設置相應的出水、進水端口,前端口與后端口前傾保持在0.5%規(guī)格內。其中,沉淀溝前端位置還會設置兩個5×5m深度為4m的錐形集泥斗,并分別將一套非金屬鏈板式刮泥機安裝于兩個沉淀溝內,該刮泥機的功率在0.25kW。刮泥機上的刮板運行效率為每分鐘0.6m,集泥斗內DN300排泥管,排泥管兩端分別配置于排泥井內與集泥斗底部區(qū)域[1]。
正常運行時,由于回流泵連續(xù)運行,各溝排泥溝與沉淀池之間有0.15m左右的水頭,溝內污泥通過污泥回流溝連續(xù)流入泵井。但在運行中,經(jīng)常會發(fā)生堵泥現(xiàn)象,即在運行過程中,某一溝渠中的污泥被刮泥機刮入污泥斗,然后沉積在污泥斗中,無法通過排泥管排入污泥渠。污泥在池底堆積后,沉淀池失去沉淀功能,出水超標。
(1)流入不均。由于各沉淀溝進水不均,導致沉淀在溝內的污泥量出現(xiàn)偏差,使得在恒定水頭條件下,污泥量較大的溝內污泥難以排出。
(2)排泥不均。每池平行布置8條水溝,根據(jù)回水泵流量控制回流污泥總量。本設計認為各溝間的返泥量由各返泥閘門的開度控制。但本規(guī)程既沒有測量裝置,也沒有目測,即無法判斷污泥排放的均勻性[2]。
(3)系統(tǒng)無自調整功能。在泥漿堵塞的情況下,暢通的水溝因含泥量小而穩(wěn)定,而隨著進水量的增加和污泥的堆積,堵塞的水溝越來越嚴重,即系統(tǒng)本身在這種情況下沒有自我調節(jié)功能。
在某污水處理廠沉淀池排泥方案的改進過程中,全廠技術人員重點研究了不同沉淀溝的閥門開度調整方向。但在具體的調節(jié)操作中,技術人員發(fā)現(xiàn),調節(jié)閥門后,沉淀池內出現(xiàn)堵塞問題的沉淀溝并沒有得到有效解決,但還有一個問題,即排泥量小的沉淀溝也存在堵塞問題。沉淀溝原有的淤堵現(xiàn)象得到緩解,但經(jīng)過一段時間后,并發(fā)問題再次出現(xiàn)。由于污水排放量過大,工藝運行受到不利影響,說明問題尚未得到根本解決。某污水處理廠技術組經(jīng)過多次試驗和經(jīng)驗總結,發(fā)現(xiàn)單純依靠廠內現(xiàn)有的運行設備和配置設施,并不能完全消除沉淀池的排泥問題。因此,技術組主要提出以下切實可行的改進方案。
沉淀池排泥作業(yè)中發(fā)生污泥堵塞時,廠內技術人員首先將污泥泵應用于溶液中,實現(xiàn)輔助排泥。但在實際運行中發(fā)現(xiàn),污泥斗內安裝小型臨時排泥泵后,污泥泵電流嚴重超標,造成這種超負荷運行的原因主要是受污泥濃度高的影響。針對這一情況,廠內技術人員再次對攔泥溝的排空情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)沉淀溝底部沉積了大量固體污泥,超過了沉淀溝的10%,采用原有技術手段無法排放。對此,提出了如下改進方案:在廠區(qū)內增設一臺專用污泥泵,但該方案存在資金投入大的不足。根據(jù)廠內運行的沉淀溝數(shù)量,需要32臺污泥泵滿足資金需求[3]。
在沉淀池排泥處理過程中,技術人員沖突的第二個改進方案是在排泥過程中采用連續(xù)氣舉裝置。該方案的應用原理是排泥管底部深入壓縮空氣管。在浮力的作用下,氣泡會上升并充滿排泥管。管道由液體和水混合而成,管外由污水組成,但排泥管內外不連通,連接處位于管底,提升后促進管內泥漿排出。在此期間,由于水蒸氣溶液的密度低于水的密度,低密度的液體會在排泥管中上升。在h高度的水柱壓力下,根據(jù)液相平衡條件,可以發(fā)現(xiàn)水蒸氣溶液會上升到L高度,從而得到以下公式:
式中:p1——污水密度(kg/m3);p2——排泥管內水汽溶液密度;H——淹沒深度(淹沒率:H/L);L——提升高度與淹沒深度之和;在計算過程中,當數(shù)值p2L低于p1H時,則代表水汽溶液就能夠在排泥管上升口溢出,從而實現(xiàn)氣提排泥目標。
在改進沉淀池排泥方案的過程中,有技術人員提出先利用廠內現(xiàn)有排泥管,再利用現(xiàn)有排泥管抽泥時引入真空泵,使廠內現(xiàn)有排泥管上部區(qū)域的所有氣孔都能密封,從而在物理環(huán)境中創(chuàng)造真空條件。其次,將真空管與排泥口連接,實現(xiàn)方案的改進目標。從理論上講,該方案確實可以實現(xiàn),沉淀池底部的污泥可以有效、快速地抽出。但在實際操作中,技術人員發(fā)現(xiàn),實現(xiàn)真空抽污目標的首要條件是抽污工作的不間斷實施,這大大增加了工作難度。另一方面,當污泥被抽到排泥管出口時,如果仍采用真空抽泥方案進行污水排放,很難實現(xiàn)現(xiàn)有技術的應用。在應用過程中,該方案設備購置投資相對較少,廠區(qū)土建建設也相對較少。同時,廠內現(xiàn)有排泥設備即管道的利用率較高,相當于只對廠內固有的排泥系統(tǒng)增加了輔助排泥促進功能[4]。
這種方法的基本原理是將壓縮空氣管伸入排泥管的底部,由于浮力的作用氣泡會上升,填滿整個排泥管。管內是氣水混合物,管外是污水,管外是管底連通。排泥管中的泥水被提升。根據(jù)接管原理,水蒸氣溶液的密度小于水蒸氣溶液的密度(一般上升水蒸氣溶液的相對密度為0.25~0.35)。在H高度(排泥管液位以下部分)的水柱壓力下,水蒸氣溶液按液相平衡條件上升到L高度。式中:ρ1H=ρ2L,式中:ρ1為污水密度(kg/m3),ρ2為排泥管中水蒸氣溶液密度,h為淹沒深度,l為提升高度+淹沒深度,h/l為淹沒率。只要ρ1H>ρ2L,水蒸氣溶液即可上升至管口,沿排泥管溢流,氣舉即可正常工作。
氣舉計算公式:立管最小淹沒深度Hmin=(L-H)/(n-1),其中n為密度系數(shù)(2~2.5)。一般H/L≥0.5。風量q一般為最大提升水量的3~5倍,也可按q=(1.2×q液×h)/(231g×η×h+10)/10計算,其中q液為液體提升量,η為效率(0.35~0.45)。根據(jù)實際情況,排泥管淹沒深度接近7m,提升口低于液位。同時氣舉僅起輔助排泥作用,排泥主要根據(jù)原水揚程保證,約為2m3/min,故不能按上述公式確定汽提風量。由于排泥管底部水下約7m,污泥濃度較高,應根據(jù)較高的壓力選擇氣舉壓力。首先,使用小型空氣壓縮機進行試驗。當0.6MPa壓縮空氣通過直徑10mm的橡膠管到達排泥管底部后,池底污泥迅速上升,流速非???,效果非常明顯。
這種方法具有設備投資少、土建改造少的優(yōu)點,也可以利用原有管道進行排泥,只是對原有系統(tǒng)的輔助排泥促進[5]。
通過對以上提出的幾個方案的綜合總結和分析,工廠進行了方案應用經(jīng)驗的會議分析和總結,并在方案制定過程中與相應的設備廠家進行了充分的溝通,最終制定出了最優(yōu)的解決方案。在施工過程中,在沉淀池和氣提塔的泥斗上增加兩根風管,即軟管。
柔性排泥管外側設一根柔性管,按圓周圍成一圈,并設4個小氣孔,規(guī)格為Φ3mm。其功能是在污泥提升前完成短時間的氣體扭轉。當空壓機放氣時,沉積的污泥在空氣提升的作用下被翻轉和稀釋。
氣舉管安裝時主要布置在沉淀池排泥管內,與管底距離控制在20cm。排泥作業(yè)中,氣舉管彎曲5秒后立即放氣,促使管內氣體短時上升。此時,稀釋后的污泥會隨著空氣的上升順利進入排泥管,然后流入污泥通道,一個排泥循環(huán)就完成了。
為保證上述沉淀池排泥方案順利推進,設備選型可選用5.5kW空壓機,風壓0.8MPa,風量0.67m3/min[6]。
通過對沉淀池排泥方式的上述改進,現(xiàn)階段某污水處理廠沉淀池排泥系統(tǒng)的工作效率有了很大的提高,運行多月以來沒有再出現(xiàn)堵泥問題。結果表明,改進方案的提出和應用取得了顯著的效果,希望該方案的應用能為污水沉淀池的排泥提供參考,為問題的解決提供思路。