陳 超
(陽(yáng)煤豐喜(肥業(yè))集團(tuán)有限責(zé)任公司臨猗分公司, 山西運(yùn)城 044100)
陽(yáng)煤豐喜(肥業(yè))集團(tuán)有限責(zé)任公司臨猗分公司一期三聚氰胺裝置始建于2016年7月,于2017年10月投產(chǎn),生產(chǎn)能力為5萬(wàn)t/a,采取加壓氣相淬冷法工藝。三聚氰胺裝置中,熔鹽爐所用燃?xì)鈦?lái)源除氫回收的解吸氣外,還有合成氨系統(tǒng)氫回收裝置中的高閃氣回收氣以及3#合成氨裝置壓縮一段出口的煤氣。其中高閃氣回收氣與煤氣中的硫化氫(H2S)質(zhì)量濃度為50~100 mg/m3,此部分H2S導(dǎo)致熔鹽爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔庵卸趸?SO2)的質(zhì)量濃度為2 000 mg/m3,超出DB 14/1703—2019 《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中35 mg/m3的要求[1]。在目前嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)下,對(duì)三聚氰胺的煙氣進(jìn)行脫硫十分必要。
為滿足高效率、低成本的要求,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,提出在燃?xì)饩彌_罐之前增加栲膠脫硫和活性炭脫硫環(huán)節(jié),使燃?xì)庠谶M(jìn)熔鹽爐燃燒之前處于無(wú)硫或低硫狀態(tài),以此降低煙氣中SO2的質(zhì)量濃度。采用濕法脫硫中的栲膠脫硫和干法脫硫中的活性炭脫硫技術(shù),對(duì)進(jìn)入熔鹽爐的燃?xì)膺M(jìn)行脫硫,處理量為3 000 m3/h,脫硫液循環(huán)量為30~40 m3/h,活性炭體積為10 m3。
對(duì)該方案的成熟性、可靠性進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn):
(1) 栲膠法脫硫是半水煤氣濕法脫硫中最常用的方法,栲膠價(jià)格低廉,其本身是良好的釩絡(luò)合劑;吸收H2S效果與蒽醌二磺酸鈉鹽(ADA)相近,且不容易堵塞填料塔,技術(shù)成熟、可靠。
(2) 活性炭脫硫是干法脫硫最常用的方法之一,利用活性炭表面的催化作用和工藝氣中微量的氧,將H2S氧化為單質(zhì)硫并吸附在活性炭表面。
(3) 將栲膠脫硫與活性炭脫硫串聯(lián)操作,利用氣液傳質(zhì),脫除大部份的H2S,再利用活性炭脫硫作為把關(guān)的手段,進(jìn)行高效吸附,確保H2S的脫除。
將栲膠、五氧化二釩、純堿倒入制液槽,經(jīng)攪拌后,用蒸汽加熱0.5 h后通空氣,完成脫硫液制備。脫硫液與煤氣逆流接觸,進(jìn)行傳質(zhì),煤氣中的H2S被純堿吸收,以硫氫化鈉(NaHS)形式進(jìn)入液相中。吸收了H2S的脫硫液由貧液變?yōu)楦灰?,吸收能力下降;而脫硫液中的栲膠、五氧化二礬、空氣通過(guò)氧化,將富液中的硫氫根(HS-)氧化為單質(zhì)硫,使脫硫液由富液變?yōu)樨氁?,重新具備吸收H2S的能力,如此循環(huán)。栲膠中因羥基能與四價(jià)釩離子生成可溶性絡(luò)合物,能防止“釩—氧—硫”的沉淀,從而降低釩耗,因此溶液中不需要添加螯和劑。脫硫過(guò)程中,丹寧類物質(zhì)將逐漸水解為分子質(zhì)量較低的物質(zhì),這些酚類降解物質(zhì)同樣具有脫除H2S的能力。丹寧含量下降時(shí),堿性氧化法栲膠脫硫液仍能保持有較高的脫硫效率;栲膠法脫硫所得的硫膏顆粒大而疏松、黏性低,容易被浮選回收,故不易產(chǎn)生堵塔現(xiàn)象; 栲膠法脫硫工藝成熟且易掌握,對(duì)設(shè)備無(wú)腐蝕[2]。
活性炭的脫硫并非直接吸收,而是在活性炭表面的催化劑作用下,氣體中的H2S與工藝氣中微量氧發(fā)生反應(yīng),屬于催化氧化脫硫。
活性炭脫硫過(guò)程為:首先活性炭表面化學(xué)吸附氧;其次氣體中的H2S分子碰撞活性表面,與化學(xué)吸附的氧發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成的硫黃分子可沉積在活性炭的空隙中[3]。
本次脫硫方案采取栲膠脫硫串聯(lián)活性炭脫硫,工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 工藝流程圖
從3#合成氨裝置凈化車間過(guò)來(lái)的脫硫液(體積流量為30 m3/h)與壓縮一出過(guò)來(lái)的煤氣以及高閃氣回收氣在脫硫塔內(nèi)逆流接觸。煤氣從脫硫塔底部進(jìn)入,通過(guò)填料與自上而下的脫硫液進(jìn)行傳質(zhì),完成對(duì)H2S的脫除;氣體從脫硫塔頂端出,脫硫后富液經(jīng)過(guò)液位自調(diào)閥組,通過(guò)泵加壓送至3#凈化填料塔富液槽進(jìn)行再生。
脫硫塔頂部出來(lái)的氣體,從活性炭脫硫槽底部進(jìn)入,在脫硫槽下部進(jìn)行空間分離后,經(jīng)過(guò)活性炭層,完成對(duì)殘余H2S的吸附。之后氣體從活性炭槽頂部出,通過(guò)煤氣過(guò)濾器,進(jìn)入燃?xì)饩彌_罐。
(1) 煤氣中H2S質(zhì)量濃度為50~100 mg/m3,氣體體積流量為2 500~3 000 m3/h,則煤氣中H2S質(zhì)量流量為0.3 kg/h。 脫硫塔循環(huán)量為30 m3/h,硫質(zhì)量濃度為50 mg/L,則可脫H2S質(zhì)量流量為1.5 kg/h??擅揌2S質(zhì)量流量大于煤氣中H2S質(zhì)量流量,可滿足硫循環(huán)量要求。
(2) 假設(shè)燃?xì)饨?jīng)過(guò)脫硫塔后,氣體體積流量為3 000 m3/h,其中H2S質(zhì)量濃度仍有10 mg/m3,則每年(按8 000 h計(jì)算)產(chǎn)生的H2S質(zhì)量為0.24 t。活性炭槽中裝填有10 m3的T103活性炭,其堆積密度為0.6 t/m3,硫容為16%[4],則可吸附H2S的質(zhì)量為0.96 t。由于可吸附H2S質(zhì)量是產(chǎn)生的H2S質(zhì)量的4倍,理論上,裝填量為10 m3的T103活性炭使用時(shí)長(zhǎng)為4 a??紤]到氣量較小以及活性炭槽主要處理進(jìn)口H2S質(zhì)量濃度較低的情況,使用時(shí)長(zhǎng)至少為2 a。
控制工藝指標(biāo)及設(shè)備情況見(jiàn)表1和表2。
表1 控制工藝指標(biāo)
表2 主要設(shè)備一覽表
本項(xiàng)目新購(gòu)置了10 m3的T103活性炭和脫硫液相管線,其余設(shè)備及管材均利舊,加上土建和施工費(fèi)用,項(xiàng)目總投資為32萬(wàn)元。
2019年11月三聚氰胺裝置停車,在置換合格后,將預(yù)制好的燃?xì)饷摿蚰K并入總系統(tǒng),結(jié)果表明:脫硫循環(huán)量控制在20 m3/h,在活性炭槽進(jìn)口取氣分析,H2S質(zhì)量濃度為3.4 mg/m3;在活性炭槽后取氣分析,H2S質(zhì)量濃度為0,高溫?zé)煔庵蠸O2質(zhì)量濃度為0,達(dá)到預(yù)期效果。
該項(xiàng)目可解決三聚氰胺熔鹽爐煙氣中SO2超標(biāo)排放的問(wèn)題,減輕周邊環(huán)境污染,對(duì)于當(dāng)?shù)丨h(huán)境的保護(hù)產(chǎn)生不可估量的效益。