王林杰
(中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
貴州省煤炭資源量大,全省約40%的面積含煤,煤層氣資源同樣豐富,其中六盤水區(qū)塊煤層氣地質(zhì)資源量占貴州全省45%左右,達(dá)1.39萬億m3,可采資源量0.66萬億m3[1-4]。六盤水煤田晚二疊世聚煤盆地在燕山運動之后,受到NE-SW、近 NS 及 NW-SE 向構(gòu)造應(yīng)力作用,形成了以褶皺和逆沖斷層為主體的復(fù)雜構(gòu)造格局,喜馬拉雅期盆地遭受擠壓隆升,大部分背斜軸部的晚二疊世煤系被剝蝕殆盡,使得大型向斜或復(fù)向斜成為研究區(qū)最主要的控煤構(gòu)造[5-7]。六盤水大河邊向斜位于貴州省六盤水市鐘山區(qū)和水城縣境內(nèi),大地構(gòu)造單元上屬揚子陸塊(Ⅰ級)黔北隆起(Ⅱ級)遵義斷拱(Ⅲ級)威寧西北向構(gòu)造變形區(qū)。根據(jù)已鉆探井?dāng)?shù)據(jù),該區(qū)煤層數(shù)量多、累計厚度大且分布穩(wěn)定,含氣量最高達(dá)46.22 m3/t,平均12.58 m3/t。因此,大河邊煤層氣具有較好的開發(fā)利用前景。但六盤水地區(qū)多為山地,受地形條件、地質(zhì)條件、工農(nóng)關(guān)系等影響,目前只有直井、 叢式井在該地區(qū)煤層氣的勘探開發(fā)中得到大量應(yīng)用和推廣[8-10]。隨著該地區(qū)煤層氣開發(fā)力度加大,研究煤層氣叢式井快速鉆進(jìn)技術(shù),對進(jìn)一步縮短鉆井周期、降低鉆井成本起到至關(guān)重要的作用。
大河邊向斜實際鉆遇地層自上而下分別為:第四系(Q)地層、三疊系下統(tǒng)永寧鎮(zhèn)組(T1yn)地層、飛仙關(guān)組(T1f)地層、二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M(P3l)地層。
龍?zhí)督M是區(qū)內(nèi)主要含煤地層,煤層以薄及中厚煤層為主的近距離煤層群,分上、中、下3個組,含煤地層特征見表1。龍?zhí)督M為一套海陸交互相含煤沉積,由碎屑巖夾灰構(gòu)成。厚度206~241 m,含煤約40層,煤層總厚約35 m,含煤系數(shù)為14.5 %,其中可采及局部可采煤層16~20層,可采煤層總厚為17~21 m。大河邊向斜內(nèi)煤一般呈灰黑—黑色,條痕呈黑褐—褐黑色,肉眼類型以半暗型煤與暗淡型煤為主,結(jié)構(gòu)主要為條帶狀、透鏡狀—線理狀,少許呈似均一狀及葉片狀,各煤層均為富甲烷煤層。
表1 大河邊向斜含煤地層特征Tab.1 Coal-bearing strata characteristics of Dahebian syncline
自2016年以來,六盤水大河邊向斜區(qū)塊已完成5個井臺的施工。為充分利用鉆井場地,叢式井一般采用單排井布置方式[11],布井5~7口,井間距為5~10 m,如圖1所示。該區(qū)塊叢式井普遍采用二級井身結(jié)構(gòu):一開φ311.2 mm鉆頭+φ244.5 mm套管,進(jìn)入基巖后完鉆,注水泥封固,用以封堵表層疏松土層和灰?guī)r易漏地層;二開φ215.9 mm鉆頭+φ139.7 mm套管,鉆穿C406煤層后留60 m口袋完鉆,固井水泥返至最上部煤層以上200 m,套管射孔完井。
圖1 叢式井井位布置平面Fig.1 Layout plan of cluster wells
貴州地表巖溶發(fā)育,且多為連通性溶洞或裂隙,采用常規(guī)鉆井液鉆進(jìn)時,往往是有進(jìn)無出,堵漏難度大,施工周期長,成本高,給鉆井施工帶來一定障礙和損失[12]??諝忏@井技術(shù)克服了常規(guī)鉆井方式面臨的各種困難和挑戰(zhàn),能夠進(jìn)行正常的巖屑地質(zhì)錄井,解決了水源的制約,縮短施工周期,節(jié)約鉆井成本,做到了清潔生產(chǎn),保護(hù)了環(huán)境,滿足煤層氣施工要求[13-14]。因此,在該區(qū)域一開采用空氣鉆穿巖溶區(qū),用套管封隔漏失層,可保證鉆井的順利進(jìn)行,同時可保證較高的鉆井效率。大河邊向斜已鉆23口井中,一開均采用空氣潛孔錘鉆進(jìn),平均機械鉆速10.23 m/h,最高可達(dá)14.33 m/h。
空氣鉆進(jìn)時應(yīng)注意放空、返氣、返水、返渣等情況,防止由于垂直裂縫切割較深及地下水排泄基面低的地區(qū)形成深層巖溶帶,一般表層空氣鉆施工至巖溶區(qū)域以下50 m完整地層后方可完鉆。當(dāng)鉆遇含水溶洞時,在空氣鉆無法正常施工,下部灰?guī)r地層巖溶發(fā)育未知的情況下,可采用套管暫封技術(shù)[15],并探明下部灰?guī)r地層巖溶發(fā)育情況后決定表層套管下深,防止二開鉆遇溶洞增加施工難度。另外,結(jié)合自制的φ311.2 mm空氣潛孔錘倒劃眼裝置[16],如圖2所示,可有效防止地層出水后造成的卡鉆現(xiàn)象。在應(yīng)用倒劃眼裝置的6口井中,有5口井在鉆井、起鉆過程均未出現(xiàn)卡堵現(xiàn)象,1口井地層出水后在起鉆過程中遇阻,倒劃眼后順利起出,6口試驗井一開完鉆后均未通井,下套管順利,平均單井一開起鉆及下套管時間可節(jié)約20.24 h。
圖2 空氣潛孔錘倒劃眼裝置效果Fig.2 The effect graph of back reaming device suitable for pneumatic DTH hammer
PDC鉆頭相對于牙輪鉆頭有著明顯的優(yōu)勢,本區(qū)地層灰?guī)r、礫巖和白云巖發(fā)育,可鉆性較差且?guī)r性變化頻繁,砂泥巖互層,在鉆進(jìn)過程中選擇φ215.9 mm PDC鉆頭,可大幅度提高鉆進(jìn)效率。在該地區(qū),泥巖、煤層等中低硬度地層,應(yīng)選用直徑加大的切削齒,且中等—低密度布齒方式;灰?guī)r、砂巖等中等、高硬度地層,選用較小直徑的切削齒,采用中等—高密度布齒。
現(xiàn)場施工先后選用了不同類型PDC鉆頭,使用情況對比見表2。通過對地層、鉆頭磨損、鉆時變化等情況的分析,從結(jié)構(gòu)優(yōu)選、剖面設(shè)計、布齒以及保徑設(shè)計4個方面對PDC鉆頭進(jìn)行了個性化設(shè)計、改進(jìn)[17],使機械鉆速明顯提高。已完鉆的22口井平均機械鉆速13.66 m/h,其中鐘1-2-X4井使用優(yōu)化后的鉆頭,單日最大進(jìn)尺達(dá)486 m。
表2 不同類型PDC鉆頭使用情況對比Tab.2 Comparison of different types of PDC bits
大河邊向斜軟硬交互地層若使用常規(guī)鉆具組合,軌跡不易控制,井身質(zhì)量達(dá)不到要求。如常規(guī)鉆具組合:φ215.9 mm PDC鉆頭/牙輪鉆頭+φ172 mm 1.25°單彎螺桿+φ165 mm無磁鉆鋌+懸掛短節(jié)+φ165 mm鉆鋌+φ127 mm鉆桿+方鉆桿。由于該鉆具組合在穩(wěn)斜段復(fù)合鉆進(jìn)時軌跡偏移嚴(yán)重,造成鉆進(jìn)效率低,延長了鉆井周期。
因而在設(shè)計鉆具組合時,未按照直井段、造斜段和穩(wěn)斜段分別進(jìn)行,而是二開以后采用一套鉆具組合,即“四合一”鉆具組合:φ215.9 mm PDC鉆頭+φ172 mm、1.25°單彎螺桿+φ165 mm短鉆鋌+φ211 mm扶正器+φ165 mm無磁鉆鋌+懸掛短節(jié)+φ127 mm鉆桿+方鉆桿。該鉆具組合具有優(yōu)點:二開后一趟鉆到底,縮短了起下鉆時間,縮短鉆井周期;該區(qū)域井身結(jié)構(gòu)要求造斜段狗腿度不超過5°/30 m,扶正器在滿足造斜率的同時,還起到了減少軌跡漂移的作用。事實證明,該套鉆具組合在大河邊向斜煤層氣鉆井中應(yīng)用效果良好。
大河邊區(qū)塊二開鉆進(jìn)采用低固相低密度鉆井液體系,在實現(xiàn)快速安全鉆井的同時,保證錄井、測井順利進(jìn)行,取全取準(zhǔn)了地質(zhì)、工程等資料,該鉆井液體系在保護(hù)煤儲層方面起到了一定的作用。
由于該地區(qū)上部永寧鎮(zhèn)組、飛仙關(guān)組地層巖性多為灰?guī)r、粉砂巖,具有巖性穩(wěn)定、井壁不坍塌的優(yōu)點,為提高鉆進(jìn)效率,在井深500 m以淺采用清水鉆進(jìn)。事實證明,采用清水鉆既能滿足攜巖要求,又提高了機械鉆速。在進(jìn)入目的層前,轉(zhuǎn)換鉆井液性能,充分利用好固控設(shè)備,清除有害固相,維持鉆井液的低固相。使用土粉配漿作為基漿,添加CMC、降失水劑、防塌潤滑劑等,保持適當(dāng)鉆井液黏度、初終切力,使鉆井液具有良好的觸變性。通過調(diào)整鉆井液性能和增加排量,達(dá)到清潔井眼的目的。鉆井液性能參數(shù)見表3,儲層鉆井液配方見表4。
表3 鉆井液性能參數(shù)Tab.3 Performance parameters of drilling fluid
表4 煤儲層鉆井液配方Tab.4 Drilling fluid formula of coal reservoir
二開直井段鉆進(jìn)時,應(yīng)輕壓吊打保證井眼垂直,嚴(yán)格控制井斜。造斜和穩(wěn)斜段,為保證井眼軌跡精確控制和螺桿性能的發(fā)揮,采用以下鉆進(jìn)參數(shù):鉆壓40~80 kN,轉(zhuǎn)速60~150 r/min,泥漿泵排量20~30 L/s。進(jìn)入煤層段后,將泵壓控制在4~5 MPa,泥漿泵排量控制在20 L/s左右,揭露煤層后還應(yīng)控制起下鉆速度,煤層下部起鉆速度及全井段下鉆速度不超過10 m/min,減少對儲層的傷害。
叢式井受場地大小限制,往往一個井場布置多口井,且距離較近,存在井與井之間防碰問題。該地區(qū)叢式井采取以下措施進(jìn)行防碰:①在設(shè)計時,按整個井組的各井方位均布井口,且相鄰井造斜點錯開,使井口與井底連線在水平面上的投影圖不相交;②施工時,嚴(yán)格控制每口井的實鉆軌跡;③在防碰井段,密切注意機械鉆速、扭矩和鉆壓等的變化和無線測斜儀所測磁場數(shù)據(jù)的情況,并密切觀察井口返出物,以此來輔助判斷井眼軌跡的位置。
鉆機整體實現(xiàn)井間快速移動,是叢式井快速鉆進(jìn)、縮短鉆井周期的關(guān)鍵一環(huán)。為此,增設(shè)鉆機整體移動裝置,在鉆機底部設(shè)置移動導(dǎo)軌,連接液壓動力系統(tǒng),通過滑移機構(gòu)在不同井間將鉆機整體前后移動,每次移動距離在0.5 m左右,如圖3、圖4所示。鉆機具備了整體移動性能后,減少了拆卸、搬運和安裝時間,也為實現(xiàn)一開批量鉆提供了可能。
圖3 鉆機整體移動裝置設(shè)計(單側(cè))Fig.3 Design of integral moving device of drilling rig(one side)
圖4 鉆機整體移動裝置實物Fig.4 Drilling rig overall moving device
通過增設(shè)鉆機整體移動裝置,可將一組叢式井所有井一開依次鉆完,再退回依次進(jìn)行二開作業(yè),這樣就減少了一開固井候凝時間,結(jié)合空氣鉆井技術(shù),可大大縮短一開鉆井周期。但是由于先鉆井一開固井水泥凝固時間過長,造成二開掃塞較慢,因此要求固井時準(zhǔn)確計算替漿量,盡可能減少水泥塞長度。
二開固井結(jié)束后,為節(jié)省候凝鉆機停待時間,可以將鉆機移至下一井位進(jìn)行施工。當(dāng)該平臺所有井二開施工完畢后,利用吊車進(jìn)行測固井質(zhì)量作業(yè),即離線測固井[18],這樣將有效縮短鉆井周期,減少鉆機移動次數(shù)。如果在未知區(qū)域或鉆進(jìn)過程存在漏失,井臺第一口井固井后應(yīng)緊接著測固井質(zhì)量,出現(xiàn)固井質(zhì)量問題后及時調(diào)整固井工藝,防止該井臺出現(xiàn)大量不合格井。
利用叢式井快速鉆進(jìn)技術(shù),并在實踐中不斷改進(jìn),大河邊區(qū)塊已施工的4個井臺平均單井完鉆周期8.54 d,平均機械鉆速13.66 m/h,見表5。
表5 大河邊向斜叢式井鉆井?dāng)?shù)據(jù)Tab.5 Drilling data of cluster wells in Dahebian syncline
(1)貴州巖溶地區(qū)表層采用空氣鉆井技術(shù),可有效防止因井漏引起的復(fù)雜情況,縮短鉆井周期。但應(yīng)嚴(yán)格控制一開井斜,以防為后續(xù)井眼軌跡控制造成困難。
(2)應(yīng)用快速鉆井技術(shù),應(yīng)保持鉆機及其配套設(shè)備的相互適應(yīng)性,避免出現(xiàn)“小馬拉大車”,影響鉆進(jìn)效率。
(3)利用現(xiàn)有的叢式井快速鉆井技術(shù),可滿足大河邊向斜煤層氣開發(fā)需求,但不可一味追求速度,在井身質(zhì)量、固井質(zhì)量方面要進(jìn)一步加強管理,避免出現(xiàn)不合格井。