李振軍
摘 要:研究管桿井內(nèi)清洗技術中的管外壁噴射清洗技術、連續(xù)管內(nèi)壁清洗技術解決稠油井及高含蠟井井內(nèi)問題;通過廢液回收技術中的回收設備優(yōu)化組合研究,解決回收設備設備繁重、動力源不足問題。
關鍵詞:管桿井內(nèi)清洗技術;管外壁噴射清洗技術;連續(xù)管內(nèi)壁清洗技術
大港油田井下作業(yè)公司結合自身實際形成了“源頭控制與地面防治”的清潔生產(chǎn)作業(yè)方案,大力推廣應用管桿井內(nèi)清洗技術及廢液回收技術,取得了非常好的效果。但在推廣應用中,管桿井內(nèi)清洗技術還存在許多問題,通過研究管桿井內(nèi)清洗技術中的管外壁噴射清洗技術、連續(xù)管內(nèi)壁清洗技術解決稠油井及高含蠟井井內(nèi)清洗問題;通過廢液回收技術中的回收設備優(yōu)化組合研究,解決回收設備設備繁重、動力源不足問題。
一、現(xiàn)用管桿井內(nèi)清洗技術存在問題
管桿井內(nèi)清洗技術就是在起下管桿時,通過向井筒內(nèi)注入蒸汽水清洗管桿油污,將油污清洗在井筒內(nèi)或清洗后的油污通過收集裝裝置收集到污水罐中的一項清潔作業(yè)技術。
在現(xiàn)場應用中發(fā)現(xiàn)管桿清洗技術存在以下問題:
1、管桿井內(nèi)清洗技術對油管外壁清洗效果不佳。
現(xiàn)用管桿清洗設備在作業(yè)時,由于使用管內(nèi)蒸汽加熱融化管外壁油污模式,造成管外壁清洗不干凈,同時融化的油污收集困難,易造成地面的污染。
2、現(xiàn)用管桿清洗技術對高含蠟油井清洗效果不佳。
在對高含蠟作業(yè)井施工時,管桿清洗設備在清洗作業(yè)時,由于受蒸汽壓力及油井含蠟量影響,油管清洗不凈,同時易造成管內(nèi)油蠟的堵塞,增加了油管清洗難度。
3、管桿清洗技術中廢液回收設備繁重,不便安裝使用。
現(xiàn)管桿清洗技術中廢液回收設備由廢液收集桶、氣泵、回收泵、管線組成,設備較多,安裝不便,且用電設備非防爆電器,存在用電安全隱患。
針對以上問題,項目組通過優(yōu)化清洗技術方案,完善設備,深化對管桿清洗技術研究與應用。
二、研究內(nèi)容
(一)完善管桿外壁清洗技術,研制管外壁清洗設備。
通過項目組研究增加管外壁清洗設備,完善管桿清洗技術。
1、原理:
管外壁清洗時,利用高壓熱水或蒸汽通過噴嘴360度無死角對桿管外表面的贓物進行融化、沖擊剝離,在及短時間內(nèi)全部脫離外壁,清管、清蠟設備內(nèi)周向設計了12個高壓噴嘴(上下兩排各6個,錯位360度周向排布),噴射時形成環(huán)形扇形,可完全保證管外壁清洗無遺漏。
2、工藝原理
起管時將該裝置座于井口由螺栓固定,連接清洗管線,注入高壓清洗液(蒸汽),高壓清洗液或蒸汽經(jīng)進入噴嘴環(huán)腔,由噴嘴360度無死角噴射在桿管上,油管上提過程膠芯密封承壓,刮蠟皮碗桿管進行前期刮蠟清潔,同時清洗液及油水混合液旁通流入井內(nèi)起到灌注作用。
3、操作流程
(1)起油管時,首先在封井器上端安裝清管、清蠟設備,進液、進氣口連接高壓管線。
(2)起管過程中,打開高壓管線閥門,通過進液進氣口將熱水或者水蒸氣注入到清管、清蠟設備內(nèi)腔,經(jīng)高壓噴嘴(見原理圖)360度無死角噴射在油管外壁,將油管外壁的油蠟融化后通過下掛油皮碗的過液通道流入井內(nèi)。
(二)研制連續(xù)管內(nèi)壁沖洗裝置。
結合連續(xù)油管作業(yè)技術,制定連續(xù)管內(nèi)清洗技術方案。該方案主要技術要求如下:
連續(xù)管材選用CT80,外徑38.1mm;
下入深度為200m;
噴射裝置增加螺旋刮削器;
油管內(nèi)壁噴射清洗裝置前部改成旋轉(zhuǎn)刮削器,在加壓噴射清洗時進行旋轉(zhuǎn)刮蠟、刮垢,保證內(nèi)壁清洗器能夠到達井底。
(三)優(yōu)化廢液回收裝置,形成氣泵與回收泵一體化。
將廢液回收裝置中的氣泵與回收泵進行優(yōu)化,簡化廢液回收系統(tǒng),便于操作。
1、氣泵選用靜音空氣壓縮機
主要技術參數(shù):
排氣量,m3/min:0.11 ? ? ? ? ?排氣壓力,MPa:0.8
電壓,220V50Hz ? ? ? ? ? ? ? ?電機功率, 600W*1
轉(zhuǎn)速,r.p.m;1450 ? ? ? ? ? ? ? ?儲氣罐容積,L:30
2、回收泵選用羅茨泵
解決輸送瀝青及冷凝油研發(fā)而成的,在泵體外加保溫腔。該產(chǎn)品屬于凸輪式容積泵。該泵具有轉(zhuǎn)速低、效率高、體積小、流量大、消耗功率小、自吸能力強等優(yōu)點 。
三、項目施工效果
井下作業(yè)公司分別在港獅、港驊作業(yè)井進行了“管桿井內(nèi)清洗深化研究與應用”先導性試驗。
通過實驗使用井內(nèi)管桿外壁及連續(xù)管內(nèi)壁清洗工藝,提原井管時間平均147秒/根。比原管桿井內(nèi)清洗技術提管時間縮短24秒。油管內(nèi)外壁也無油污,達到通管規(guī)通管標準,可直接下泵完井。廢液回收率達到98.6%?;厥盏膹U液全部排至廢液罐中及回注井內(nèi),減少了廢液落地造成環(huán)境污染的發(fā)生。
四、重點成果及創(chuàng)新點
通過研究管桿井內(nèi)清洗技術中的管外壁噴射清洗技術、連續(xù)管內(nèi)壁清洗技術解決稠油井及高含蠟井井內(nèi)清洗問題;通過廢液回收技術中的回收設備優(yōu)化組合研究,解決回收設備設備繁重、動力源不足問題。
在井下作業(yè)公司及采油廠的支持下,項目組人員共同努力,通過深化研究管桿井內(nèi)清洗技術,完成了管外壁噴射清洗技術、連續(xù)管內(nèi)壁清洗技術及廢液回收技術中的回收設備優(yōu)化組合研究。取得了研究成果1項;實現(xiàn)了管外壁噴射清洗技術創(chuàng)新1項,并申請實用專利1項;對廢液回收設備進行優(yōu)化,形成樣機1臺套。
五、結論
1、管桿井內(nèi)清洗技術深化研究與應用通過研究管桿井內(nèi)清洗技術中的管外壁噴射清洗技術、連續(xù)管內(nèi)壁清洗技術解決了稠油井及高含蠟井井內(nèi)清洗問題;
2、管桿井內(nèi)清洗技術深化研究與應用通過廢液回收技術中的回收設備優(yōu)化組合研究,解決回收設備設備繁重、動力源不足問題。
3、修井環(huán)保技術的應用符合新環(huán)保法,達到國家頒布的“土十條”的要求,避免了井下作業(yè)違法、違規(guī)行為的發(fā)生,減少了污染事故及事件,消除了二次污染物的產(chǎn)生,節(jié)約了危廢物處置費用。
參考文獻:
[1]范新冉,李勇,張曉璇,張智強.油管桿清洗設備揮發(fā)性氣體治理措施探討[J].中國設備工程,2019,0(7):231-233