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      鍋爐脫硝噴氨系統(tǒng)均勻性優(yōu)化研究與應(yīng)用

      2021-05-17 09:37:44董志強(qiáng)
      應(yīng)用能源技術(shù) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:噴氨預(yù)器煙道

      董志強(qiáng)

      (山西臨汾熱電有限公司,臨汾 041000)

      0 引 言

      隨著我國對環(huán)境保護(hù)政策要求的逐年提高,火電機(jī)組排放煙氣中的NOx已納入嚴(yán)格監(jiān)管,因此,如何開發(fā)出高效的、可靠的、經(jīng)濟(jì)的煙氣脫硝技術(shù)已迫在眉睫。選擇性催化還原法(SCR)的煙氣脫硝技術(shù)因其具有很高的脫硝率(可達(dá)90%以上)、技術(shù)可靠、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點(diǎn)已成為燃煤電站鍋爐控制NOx排放的主要選擇。但由于SCR常用還原劑為NH3,導(dǎo)致SCR脫硝設(shè)備出口不可避免存在未反應(yīng)的氨,稱之為氨逃逸。逃逸的氨在尾部煙道中與三氧化硫反應(yīng)生成粘結(jié)性的硫酸銨/硫酸氫銨,易造成空預(yù)器以及尾部煙道腐蝕及積灰堵塞。氨利用率的不均勻性是導(dǎo)致氨逃逸率偏大的重要因素,不均勻性的形成因素包括噴氨口噴氨不均勻、流場流動不均勻、催化劑催化效果不均勻等。

      1 設(shè)備概況

      某300 MW機(jī)組鍋爐型號為DG1060/17.4-Ⅱ4,是由東方鍋爐股份有限公司制造的亞臨界自然循環(huán)汽包爐、單爐膛、∏型布置、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、爐頂帶金屬防雨罩。脫硝裝置與主機(jī)同步設(shè)計(jì)、同步施工完成,采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,每臺爐安裝有兩臺SCR反應(yīng)器,左右兩側(cè)結(jié)構(gòu)完全一致。單側(cè)煙氣流量Q=520 766.5 Nm3/h;煙氣溫度t=374 ℃。單側(cè)噴氨量為73.8 m3/h,稀釋風(fēng)量1 402.2 m3/h,溫度20 ℃。高溫?zé)煔怆x開省煤器后,沿?zé)煹老蛳逻M(jìn)入脫硝系統(tǒng),經(jīng)過90°轉(zhuǎn)向進(jìn)入水平段,水平煙道布置斜置的大小口。煙氣經(jīng)斜置大小口后,接90°轉(zhuǎn)向段,進(jìn)入豎直向上的煙道,在豎直段煙道上部布置噴氨格柵,混合定量的氨氣后,煙氣經(jīng)兩個轉(zhuǎn)向段和整流格柵段,進(jìn)入催化劑段發(fā)生脫硝反應(yīng),脫硝后的凈煙氣進(jìn)入鍋爐空氣預(yù)熱器。

      2 現(xiàn)存問題分析及解決方案

      1#爐存在噴氨量大,氨逃逸大造成空預(yù)器阻塞導(dǎo)致運(yùn)行阻力大,SCR出口幾個測點(diǎn)氮氧化物濃度不一致,脫硝出口NOx值與煙囪入口NOx值不對應(yīng),變負(fù)荷時(shí)煙囪入口NOx值響應(yīng)慢導(dǎo)致噴氨無法投自動等問題。解決上述問題分三步進(jìn)行:(1)通過模擬SCR煙氣流場,對現(xiàn)有煙道結(jié)構(gòu)內(nèi)煙氣流場分布進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)噴氨管道等壓優(yōu)化方案和噴氨格柵后加裝氨-煙擾流混態(tài)發(fā)生器解決噴氨不均勻以及氨與煙氣混合不均勻的問題;(2)在SCR出口網(wǎng)格法布置多點(diǎn)采樣,通過試驗(yàn)分析,最終確定具有代表性的測點(diǎn);(3)進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),選取具有代表性的測點(diǎn),使得脫硝出口NOx值與煙囪入口NOx值接近,使用脫硝出口NOx值來控制噴氨,煙囪入口NOx值作為調(diào)節(jié)限值。

      3 研究與革新內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)

      3.1 噴氨管道優(yōu)化

      SCR噴氨管道長度較長,一般設(shè)計(jì)為通長等直徑,每經(jīng)過一根噴氨直管其管道內(nèi)的流量都會減少,這樣就造成了噴氨管道在每個支管處的壓力不一致,導(dǎo)致噴氨支管的流速不一致,從而使得噴氨格柵截面氨氣分布不均。同時(shí),我們注意到噴氨管道管徑僅為270 mm。噴氨管徑太小不僅會造成流通阻力大,而且會進(jìn)一步增加噴氨管道內(nèi)各分支管段壓力的衰減,導(dǎo)致噴氨支管內(nèi)流量不均勻。對噴氨管道采用等壓力設(shè)計(jì),使得噴氨管道長度方向各處的流速基本一致,保證噴氨支管的流速基本一致,進(jìn)而使得噴氨格柵截面氨氣分布均勻。改造方案如圖1所示。

      圖1 改造方案示意圖

      3.2 噴氨后加裝氨-煙擾流混態(tài)發(fā)生器

      現(xiàn)有國內(nèi)SCR脫硝設(shè)備煙道進(jìn)口的煙氣速度場及成分濃度場分布是不均勻的,一般采用在AIG(噴氨格柵)前面加裝導(dǎo)流板來消除煙氣的速度偏差,但煙氣成分的濃度偏差(主要指NH3與NOX混合不均勻)難以用該設(shè)備消除,因此AIG到催化劑之間的煙道長度必須足夠長,才能保證足夠的煙氣擴(kuò)散、稀釋和混合時(shí)間。然而現(xiàn)有系統(tǒng)的煙道都較短,無法使NH3與NOX充分混合,使進(jìn)入催化劑的NH3/NOX(物質(zhì)的量比)均勻性不盡如人意。因此提出了在AIG后面加裝氨-煙擾流混態(tài)發(fā)生器,用以改善SCR反應(yīng)器入口處的煙氣速度分布及NH3/NOX分布的均勻性。改造方案如圖2所示。

      3.3 全截面均布式取樣系統(tǒng)

      SCR出口煙氣取樣裝置,采用網(wǎng)格法在多點(diǎn)分別取樣,用以分析SCR出口截面不同區(qū)域的NOx和NH3濃度分布情況,通過噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)確定具有代表性的測點(diǎn),使脫硝出口NOx值與煙囪入口NOx值接近一致。

      3.4 噴氨優(yōu)化實(shí)驗(yàn)

      SCR流場優(yōu)化可以達(dá)到脫硝出口NOx濃度場分布基本均勻,脫硝出口氨逃逸達(dá)標(biāo),進(jìn)而解決空預(yù)器因氨逃逸大而堵塞的目的。通過噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),使得SCR出口各測點(diǎn)NOx值區(qū)域均勻,并選取具有代表性的測點(diǎn)使得脫硝出口NOx值與煙囪入口NOx值接近一致,使用脫硝出口NOx值來控制噴氨,煙囪入口NOx值作為調(diào)節(jié)限值。

      圖2 改造方案示意圖

      (1)通過模擬SCR煙氣流場,對現(xiàn)有煙道結(jié)構(gòu)內(nèi)煙氣流場分布進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)噴氨管道等壓優(yōu)化方案和噴氨格柵后加裝氨-煙擾流混態(tài)發(fā)生器解決噴氨不均勻以及氨與煙氣混合不均勻的問題;

      優(yōu)化后SCR出口各測點(diǎn)NOx的均勻性增強(qiáng),便于進(jìn)行噴氨優(yōu)化實(shí)驗(yàn)調(diào)整。

      (2)在SCR出口安裝全截面均布式取樣系統(tǒng),通過試驗(yàn)分析,對SCR出口氨逃逸進(jìn)行精準(zhǔn)測量,并最終確定具有代表性的NOx測點(diǎn),并可指導(dǎo)噴氨投運(yùn);

      (3)進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),選取具有代表性的測點(diǎn),使得脫硝出口NOx值與煙囪入口NOx值接近,優(yōu)化噴氨控制,使用脫硝出口NOx值來控制噴氨,煙囪入口NOx值作為調(diào)節(jié)限值。

      改造后解決噴氨不均勻以及氨與煙氣混合不均勻的問題,改造后噴氨區(qū)域流場分布均勻,氨與煙氣混合均勻;改造后脫硝出口氮氧化物濃度標(biāo)準(zhǔn)偏差明顯降低,降低氨逃逸率。

      4 結(jié)束語

      #1爐脫硝噴氨系統(tǒng)均勻性優(yōu)化綜合改造前后各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,#1機(jī)組脫硝噴氨優(yōu)化改造后,機(jī)組噴氨量至少下降10%,噴氨量減少,反應(yīng)效率增加,可以使NH3逃逸降低,進(jìn)而空預(yù)器、布袋除塵器因硫酸氫銨堵塞的問題明顯緩解。

      通過脫硝系統(tǒng)優(yōu)化均勻性優(yōu)化改造,按照#1爐日噴氨量下降238 m3,年運(yùn)行時(shí)間7 200 h,氨的價(jià)格3 500元/t計(jì)算,每年可節(jié)約費(fèi)用18萬元。且改造后可緩解空預(yù)器堵塞的問題,提高機(jī)組接帶負(fù)荷能力,具有較大的經(jīng)濟(jì)效益。在國內(nèi)同類供熱機(jī)組具有良好的示范效應(yīng)及推廣前景。

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