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      合成系統(tǒng)熱水工況問(wèn)題分析

      2021-05-22 02:56:46王紅禮
      中國(guó)氯堿 2021年4期
      關(guān)鍵詞:冷劑溴化鋰燒堿

      王紅禮

      (唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山063305)

      唐山三友氯堿有限責(zé)任公司隸屬于唐山三友集團(tuán),公司主要產(chǎn)品有32%液堿、50%液堿、32%鹽酸、36%鹽酸、液氯以及多種型號(hào)聚氯乙烯樹脂。其中燒堿產(chǎn)能53 萬(wàn)t/a,全部采用離子膜法制堿工藝。 燒堿電解工序產(chǎn)出的燒堿用于外售和自用, 產(chǎn)出的氫氣和氯氣主要用于合成工序制取氯化氫氣體。

      1 氯化氫合成反應(yīng)熱回用狀況

      燒堿系統(tǒng)共3 條生產(chǎn)線, 對(duì)應(yīng)合成工序配套氯化氫合成爐見表1。

      氯化氫合成過(guò)程中釋放大量的熱,50%的熱量用于生產(chǎn)0.4 MPa 的蒸汽, 所有副產(chǎn)蒸汽可有效供給聚氯乙烯干燥系統(tǒng)耗用。 其余50%的熱量供給溴化鋰制冷系統(tǒng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降溫-制冷平衡。 水汽車間有4 臺(tái)機(jī)組使用合成爐熱水換熱, 溴化鋰制冷系統(tǒng)見表2。

      表1 合成工序合成爐分配表

      2 合成爐熱水工藝流程

      燒堿熱水合成爐其熱水為閉路循環(huán), 一二期生產(chǎn)線熱水均配有熱水罐,兩期熱水罐罐體聯(lián)通,用以平衡溫度及液位。 每期熱水罐內(nèi)熱水經(jīng)熱水泵加壓后(壓力約0.25 MPa)進(jìn)入熱水合成爐,吸收氯化氫的熱量后大部分送往溴化鋰、 一次鹽水及電解工序,在換熱器內(nèi)與介質(zhì)換熱后返回至合成崗位熱水罐。 小部分熱水通過(guò)壓力回流閥直接返回?zé)崴蓿ㄒ妶D1)。 溴化鋰系統(tǒng)是合成爐熱水主要的熱平衡裝置, 其中一期合成爐熱水供01#、03# 溴化鋰機(jī)組,二期合成熱水供北02#、03#、04# 溴化鋰機(jī)組使用(見圖2)。

      表2 溴化鋰制冷系統(tǒng)表

      圖1 合成爐熱水供應(yīng)示意圖

      圖2 一二期合成熱水供溴化鋰示意圖

      3 溴化鋰機(jī)組運(yùn)行原理及流程

      溫水吸收式制冷機(jī)是以熱水作為加熱源的單效吸收式制冷機(jī)組。制冷劑采用純水,吸收劑采用溴化鋰溶液。 單效吸收式制冷機(jī)主要包括蒸發(fā)器、 吸收器、冷凝器、發(fā)生器(再生器)、熱交換器、冷劑泵、溶液泵、噴淋泵以及抽氣裝置等。制冷劑(冷劑水)經(jīng)冷劑泵噴淋進(jìn)入蒸發(fā)器,在真空(4 kPa)狀態(tài)下,吸熱蒸發(fā),使管內(nèi)冷水降溫。蒸發(fā)產(chǎn)生的制冷劑蒸氣在吸收器中被來(lái)自發(fā)生器的具有強(qiáng)吸濕能力的濃溴化鋰溶液吸收,以保持容器的真空狀態(tài),吸收制冷劑蒸氣后的稀溴化鋰溶液由溶液泵加壓經(jīng)熱交換器換熱后送入發(fā)生器,在發(fā)生器中稀溶液經(jīng)熱水換熱,解吸出制冷劑蒸氣與濃溶液。制冷劑蒸氣進(jìn)入冷凝器中,被冷卻凝結(jié)成液體后,進(jìn)入冷劑箱繼續(xù)循環(huán)使用。高溫濃溶液經(jīng)熱交換器與稀溶液換熱,回到吸收器,完成制冷循環(huán)。

      溴化鋰機(jī)組的熱水來(lái)自燒堿合成崗位, 由合成崗位的熱水泵送入管網(wǎng)后, 進(jìn)入溴化鋰機(jī)組換熱使用后再回到熱水回水總管,實(shí)現(xiàn)熱水的降溫循環(huán)使用。

      4 熱水系統(tǒng)壓力與溫度波動(dòng)問(wèn)題

      案例分析:溴化鋰機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn),造成合成爐熱水壓力、溫度波動(dòng),原因分析及解決措施見表3。

      表3 熱水系統(tǒng)壓力與溫度波動(dòng)問(wèn)題及解決措施

      2020 年3 月13 日, 水汽車間溴化鋰機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)為01#、02#、04# 運(yùn)行,03# 溴化鋰機(jī)組停機(jī)檢修。18 點(diǎn)30 分兩條線合成崗位主控人員發(fā)現(xiàn),熱水泵出口壓力約有30 kPa 的波動(dòng),供水溫度約有5 ℃的波動(dòng)。懷疑因北3#溴化鋰機(jī)組同時(shí)使用兩期合成熱水,機(jī)組進(jìn)口熱水兩條線互串影響壓力波動(dòng)。及時(shí)聯(lián)系化工操作人員,關(guān)閉一期合成熱水進(jìn)北3#溴化鋰機(jī)組進(jìn)口閥門。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間觀察,一期合成爐熱水壓力繼續(xù)波動(dòng),二期熱水壓力穩(wěn)定無(wú)波動(dòng)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查北1#溴化鋰機(jī)組運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)機(jī)組熱水容量閥每間隔4 min 波動(dòng)一次, 閥門開度由100%關(guān)至50%,每次持續(xù)時(shí)長(zhǎng)約10 min。 檢查機(jī)組PLC 控制面板,發(fā)現(xiàn)因蒸發(fā)器冷劑水液位高,機(jī)組強(qiáng)制減載控制機(jī)組發(fā)生器熱水量,來(lái)降低冷劑水液位;待冷劑水液位降低時(shí),熱水容量閥自動(dòng)加載至100%,提高機(jī)組負(fù)載量。分析冷劑水液位波動(dòng)原因:在機(jī)組滿載時(shí), 一期合成爐熱水進(jìn)01#溴化鋰機(jī)組熱水量約為350 m3/h;機(jī)組進(jìn)口熱水溫度為94 ℃,出口溫度為82 ℃;機(jī)組消耗熱量為4.2×103×350×(94-82)×70%=1.234 8×107(J)。

      機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)制冷量約為0.837×107J。

      根據(jù)以上判斷,因一期合成熱水爐有點(diǎn)爐操作,合成爐熱水量增加,又因03#溴化鋰機(jī)組檢修停用,01# 溴化鋰機(jī)組加至滿載無(wú)法滿足當(dāng)前一期合成爐熱水循環(huán)熱量, 故判定合成爐熱水熱量大于機(jī)組滿載制冷量,引起冷劑水量波動(dòng),溴化鋰機(jī)組熱水容量閥閥位變化,引發(fā)合成爐熱水壓力波動(dòng)。

      5 總結(jié)

      現(xiàn)有工況下燒堿合成系統(tǒng)大部分熱量都是靠水汽車間溴化鋰機(jī)組吸收熱量, 一小部分靠介質(zhì)換熱器吸收熱量??刂其寤嚈C(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,成為影響燒堿合成系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素。 合理控制計(jì)算匹配合成爐進(jìn)溴化鋰熱水量, 使溴化鋰機(jī)組用熱達(dá)到最優(yōu)值,發(fā)揮機(jī)組最高效能。

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