馬玲玲
(河鋼宣鋼二鋼軋廠,河北 宣化075100)
宣鋼正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,面臨的市場競爭更激烈,面臨的挑戰(zhàn)困難更多,堅定不移實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,提升鋼鐵主業(yè)整體盈利水平,持續(xù)創(chuàng)新突破,將企業(yè)自身優(yōu)勢、外部有利條件轉(zhuǎn)化為響亮的“河鋼宣鋼”品牌競爭力,加快轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展是我們應(yīng)對市場競爭、應(yīng)對困難挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。
宣鋼二鋼軋廠軋線的工藝設(shè)計、設(shè)備裝備處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,設(shè)計產(chǎn)品包括直徑Φ14~90 mm的圓鋼和Φ20~50 mm的帶肋鋼筋。鑒于圓鋼[1]市場效益問題,三棒于2019年5月23日由圓鋼切改為螺紋鋼,主要生產(chǎn)Φ22 mm、Φ25 mm、Φ36 mm、Φ40 mm規(guī)格螺紋鋼,圓鋼生產(chǎn)工藝組織要點側(cè)重表面質(zhì)量,螺紋鋼相對圓鋼表面質(zhì)量要求相對較低,生產(chǎn)組織側(cè)重產(chǎn)量,因此提高設(shè)備使用周期是切改螺紋鋼生產(chǎn)后的主要目標(biāo)。通過實施冷剪機械設(shè)備研究改造、收集鏈移鋼小車機械設(shè)備研究改造,延長設(shè)備在線周期,減少非計劃停機,提升作業(yè)率,促進宣鋼整體轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展[2]。
1.1.1 冷剪剪刃限位機械設(shè)備存在的問題
切改螺紋鋼生產(chǎn)后,冷剪剪刃使用壽命不足也是降低作業(yè)率指標(biāo)的一方面因素,冷剪剪切時上剪刃受軋件反作用力T會產(chǎn)生橫向偏移,冷剪[2]剪刃滑枕襯板對剪刃橫向移動起限制作用,但達涅利設(shè)計襯板偏短,無法完全限制剪刃的橫向偏移,造成成品剪切斜面、毛刺等質(zhì)量問題。
為此采取縮小剪刃間隙的方法提升剪切質(zhì)量,帶來的問題就是剪刃使用壽命的降低,經(jīng)常發(fā)生剪刃崩裂、變形等問題,最終影響作業(yè)時間。
1.1.2 冷剪剪刃限位機械設(shè)備改造研究解決方案
三棒冷剪下剪刃為固定剪刃,由上剪刃上下移動剪切鋼材,剪刃行程為210 mm,為解決剪刃偏移問題,我們選擇將襯板延長160 mm,起到限制剪刃偏移的目的。
1.1.3 冷剪剪刃限位機械設(shè)備改造研究實施
利用檢修三棒將襯板延長,延長襯板后,冷剪剪刃偏移量變小,可以適當(dāng)調(diào)整剪刃間隙,提升剪刃使用壽命,如圖1所示。
圖1 剪刃襯板示意圖
1.2.1 收集鏈移鋼小車機械設(shè)備存在的問題
收集鏈帶[3]移鋼小車是把冷卻后的定尺材移動到鏈帶的關(guān)鍵設(shè)備。通過移鋼小車的上升、前進、下降、后退完成定尺材的輸送。棒材作業(yè)二區(qū)收集鏈帶分A、B兩區(qū),每個區(qū)有兩個結(jié)構(gòu)單元。每個結(jié)構(gòu)單元由移動梁、5組移鋼小車(包括升降臂、固定臂、接鋼臂)組成,每組小車通過固定臂固定在移動梁上。移動梁未安裝傳動裝置,主要用來實現(xiàn)移鋼小車同步動作。每組移鋼小車有一個油缸,通過油缸伸縮帶動升降臂與升降底座之間的拉桿,實現(xiàn)接鋼臂的上升、下降。電機通過鏈傳動帶動其中左、中、右3組移鋼小車使移動梁整體左右移動,實現(xiàn)5組小車的同步前進、后退。小車固定臂上安裝有小車輪,小車輪直徑為120 mm,通過小車輪在支撐梁的滑道內(nèi)行走,帶動整個單元在支撐梁上的左右移動,并僅依靠小車輪將整個結(jié)構(gòu)單元與支撐底座進行聯(lián)接。
支撐梁長時間承受自重、整個結(jié)構(gòu)單元的重量與定尺材的重量,支撐梁彎曲變形,小車輪極易從導(dǎo)槽脫落,導(dǎo)致移鋼小車落槽。不但影響正常軋制節(jié)奏,而且設(shè)備故障率高、處理難度大,如圖2所示。
圖2 移鋼小車輪裝配圖
1.2.2 收集鏈移鋼小車機械設(shè)備改造研究解決方案
結(jié)構(gòu)單元在支撐梁的聯(lián)接與運行僅僅依靠小車輪,支撐梁[4]長期承重彎曲變形后,直接導(dǎo)致小車輪托槽,繼而導(dǎo)致移鋼小車落槽。解決結(jié)構(gòu)單元的承重問題是解決移鋼小車落槽的關(guān)鍵因素。
1.2.3 收集鏈移鋼小車機械設(shè)備改造研究實施
在移動梁下方按照移動梁運行方向安裝固定軌道,用于支撐整個構(gòu)件單元的重量。軌道一端與基礎(chǔ)設(shè)施固定,另一端與平移鏈固定梁固定。為保證固定軌道的穩(wěn)固性,在固定軌道中心的下方安裝有立柱,避免了固定軌道承重變形。為了保證移動梁能夠在固定軌道行走靈活,在移動梁上與固定支架接觸的位置安裝導(dǎo)輪,依靠導(dǎo)輪的轉(zhuǎn)動使移動梁在固定支架水平運動。固定軌道解決了支撐梁承重問題,避免了支撐梁承重變形導(dǎo)致移鋼小車落槽,如圖3所示。
冷剪剪刃限位機械設(shè)備改造實施后,在保證剪切質(zhì)量的前提下,可以更加合理地調(diào)整剪刃間隙,剪刃在線使用壽命得到進一步提升,剪刃更換頻次由3天更換一副剪刃,延長到9天更換一副。
收集鏈移鋼小車機械設(shè)備改造實施后,小車輪脫槽次數(shù)1~2次/月,增加固定道軌后截止目前未出現(xiàn)移鋼小車輪脫槽事故。延長冷剪剪刃襯板,橫向偏移固定剪刃,進而提升剪刃使用壽命。對收集鏈移鋼小車增加固定軌道,減少了故障停機時間,提升了使用壽命。
圖3 移鋼小車改造示意圖
基于延長軋鋼設(shè)備在線周期的機械系統(tǒng)研究實踐是宣鋼提產(chǎn)增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,也是公司轉(zhuǎn)型升級生產(chǎn)經(jīng)營方針的重要的一步,螺紋鋼的提產(chǎn)為宣鋼創(chuàng)造了新的效益點,提高了宣鋼產(chǎn)品的市場占有率,對同類型產(chǎn)線具有一定推廣價值。系統(tǒng)投運后取得了良好的效果,增加在線使用周期及減少設(shè)備故障時間,年可綜合節(jié)約30萬余元。