劉高軍,郭 玥,姜 龍,杜 磊,李 慶
(華北電力科學研究院有限責任公司,北京 100045)
能源是人類賴以生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ),煤炭既是我國的主體能源,又是我國大氣中各種污染物的主要來源[1-3]。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2016年,我國煤電裝機容量占發(fā)電裝機容量的57%[4]。一方面,燃煤發(fā)電的成本相對較低;另一方面,燃煤發(fā)電利于實現(xiàn)電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻。所以,未來很長一段時間,燃煤發(fā)電在我國都將占有重要地位[5]。
燃煤發(fā)電保障了經(jīng)濟發(fā)展所需電量,但易引起環(huán)境污染,解決煤炭開發(fā)與利用帶來的環(huán)境問題已迫在眉睫[6-8]。2014年9月國家發(fā)展改革委員會、環(huán)境保護部、國家能源局聯(lián)合制定了《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020)》,要求重點地區(qū)及新建燃煤發(fā)電機組的煙塵、SO2、NOx質(zhì)量濃度排放限值分別為10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3。本 文 以 某350 MW燃煤機組脫硝裝置噴氨優(yōu)化調(diào)整為例,分析影響噴氨量和氨逃逸的因素,并提出建議。
某350 MW超臨界燃煤供熱機組鍋爐選用螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、緊身封閉的∏形鍋爐,設(shè)計煤種選用蒙泰公司的準格爾煤和伊泰公司的混合煤,比例為1∶1。同步建設(shè)煙氣脫硫、脫硝裝置。脫硝裝置選用選擇性催化還原法,催化劑選用蜂窩形,“2+1”層布置方式,活性溫度范圍320~420℃,額定工況折算NH3消耗量0.154 t/h,電耗率為83.2 kWh/h。
脫硝裝置運行過程中,存在出口NOx分布不均和氨逃逸過大問題。過量NH3和SO3反應生成黏性較高的NH4HSO4??疹A器高溫段和低溫段煙氣中的灰塵容易和NH4HSO4黏附于空預器換熱面上,使空預器換熱元件沾污,影響換熱效果,同時使排煙溫度升高,鍋爐效率降低。因此,應嚴格控制NH3的逃逸率,進行噴氨優(yōu)化調(diào)整。噴氨優(yōu)化調(diào)整前后,應確保機組負荷相同或相近,磨煤機運行配置相同,盡可能確保只對噴氨量進行調(diào)整。調(diào)整噴氨分配支管上對應的手動閥門開度,從而使管中NH3流量重新分配。
本次脫硝噴氨優(yōu)化調(diào)整前,機組滿負荷運行,在A側(cè)脫硝裝置入口折算NOx質(zhì)量濃度平均為287 mg/m3(標準狀態(tài),6%O2);B側(cè)脫硝裝置入口折算NOx質(zhì)量濃度平均為272 mg/m3(標準狀態(tài),6%O2)。噴氨優(yōu)化調(diào)整前,采用煙氣分析儀對脫硝裝置出口NOx進行網(wǎng)格法測試,測孔由A至B方向編號。
2.1.1 脫硝裝置出口A側(cè)NO x數(shù)據(jù)
調(diào)整前脫硝裝置出口A側(cè)NOx數(shù)據(jù)見表1。
表1 調(diào)整前脫硝裝置出口A側(cè)NO x體積分數(shù) 10-6
2.1.2 脫硝裝置出口B側(cè)NO x數(shù)據(jù)
調(diào)整前脫硝裝置出口B側(cè)NOx數(shù)據(jù)見表2。
表2 調(diào)整前脫硝裝置出口B側(cè)NO x體積分數(shù) 10-6
本次脫硝噴氨優(yōu)化調(diào)整后,機組滿負荷運行,A側(cè)脫硝裝置入口折算NOx質(zhì)量濃度平均為284 mg/m3(標準狀態(tài),6%O2)。B側(cè)脫硝裝置入口折算NOx質(zhì)量濃度平均為280.5 mg/m3(標準狀態(tài),6%O2)。
2.2.1 脫硝裝置出口A側(cè)NO x體積分數(shù)
調(diào)整后脫硝裝置出口A側(cè)NOx數(shù)據(jù)見表3。
表3 調(diào)整后脫硝裝置出口A側(cè)NO x體積分數(shù) 10-6
2.2.2 脫硝裝置出口B側(cè)NO x體積分數(shù)
調(diào)整后脫硝裝置出口B側(cè)NOx體積分數(shù)見表4。
表4 調(diào)整后脫硝裝置出口B側(cè)NO x體積分數(shù) 10-6
噴氨優(yōu)化調(diào)整后,脫硝裝置性能有一定提升,如表5所示。調(diào)整前后A側(cè)和B側(cè)脫硝裝置出口NOx質(zhì)量濃度分別降低33.8 mg/m-3和5.6 mg/m-3,噴氨量分別降低13.1 m3/h和17.1 m3/h,氨逃逸分別降低0.78×10-6和1.09×10-6。
調(diào)整前后同一測點平面不均勻度未有明顯改善,相對高值和相對低值的位置不變,分析出現(xiàn)這種情況與脫硝裝置的系統(tǒng)缺陷有關(guān)。
表5 噴氨優(yōu)化調(diào)整效果
3.1.1 NH3分配管閥門設(shè)計未采用調(diào)節(jié)閥
噴氨優(yōu)化調(diào)整的基本思路是:脫硝出口NOx濃度偏高的地方,相應的入口噴氨量增大;反之亦然。這就要求實際調(diào)整過程中對入口NH3各分配管的流量進行重新分配,但部分電廠噴氨分配管閥門設(shè)計為關(guān)斷閥。關(guān)斷閥僅有關(guān)斷功能,不能線性調(diào)節(jié)NH3流量。建議電廠的分配管閥門采用調(diào)節(jié)閥,以達到噴氨流量在區(qū)間范圍內(nèi)可調(diào)。
3.1.2 煙道內(nèi)噴氨分配管腐蝕外漏
調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)部分閥門接通、斷開對噴氨優(yōu)化調(diào)整效果沒有任何影響,可能在相鄰分配管之間存在干涉影響的問題。電廠檢修期間,檢修人員發(fā)現(xiàn)脫硝裝置入口煙道內(nèi)部噴氨分配管外漏,NH3不能完全到達設(shè)計位置。脫硝裝置入口煙氣中灰分含量比較大,煙道內(nèi)流速分布不均,局部煙氣流速過大,沖刷分配管外壁,致使其外漏。建議機組大小修期間檢查煙道內(nèi)部噴氨分配管腐蝕情況,若出現(xiàn)外漏,及時更換管路。
導流板的作用是調(diào)整煙道內(nèi)煙氣流量分配,盡可能保證單位體積催化劑對應的煙氣量相同。如果導流板安裝位置不合理,使得單位體積催化劑對應的煙氣量過大,煙氣在催化劑空隙中流動速度過高、停留時間過短,沒有充分反應時間,造成脫硝裝置出口NOx分配不均,難以達到調(diào)整效果。建議對脫硝裝置進行物理模型試驗或者數(shù)值模型模擬,科學確定導流板安裝位置,優(yōu)化煙氣流場分布。
3.3.1 催化劑組塊間密封不嚴
催化劑安裝時布滿脫硝反應區(qū),相鄰催化劑存在間距密封問題,如果沒有密封或者密封效果不良,則造成煙氣流經(jīng)這些位置的脫硝效果不佳。建議在電廠大小修期間進入反應區(qū)域,檢查催化劑組塊間密封情況,及時封堵組塊間隙,確保煙氣全部流經(jīng)催化劑模塊。
3.3.2 催化劑局部失效
催化劑局部失效的情況主要分為2類。一類是催化劑灰堵。脫硝煙氣含塵量大,局部位置煙氣流速小,煙塵在此處堆積,煙氣不能和催化劑接觸,脫硝效果差。另一類是催化劑破損。煙道內(nèi)局部煙氣流速過快,強烈沖刷催化劑表面,長期運行后催化劑坍塌破損,不能達到設(shè)計性能。建議電廠定期進行催化劑活性測試,若出現(xiàn)局部失效狀況,及時更換。
3.4.1 脫硝裝置出口NO x測點沒有代表性
目前多數(shù)電廠脫硝裝置出口NOx均為單點測量,與煙道截面平均值有偏差。試驗期間,通過網(wǎng)格法測量發(fā)現(xiàn)脫硝裝置B側(cè)NOx分布不均勻,測點位于NOx濃度較高的區(qū)域,過噴現(xiàn)象嚴重。此類問題解決方式主要為:定期采用多點采樣裝置測試煙道截面煙氣中NOx均值,調(diào)整儀表測試點位置。
3.4.2 噴氨邏輯控制系統(tǒng)未設(shè)置延時
噴氨優(yōu)化調(diào)整前,脫硝裝置B側(cè)出口NOx在線測試裝置在工況穩(wěn)定時NOx數(shù)值異常波動,導致脫硝裝置B側(cè)噴氨量大幅度波動調(diào)節(jié),影響脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運行。通過調(diào)取脫硝噴氨裝置邏輯控制發(fā)現(xiàn),由于邏輯控制系統(tǒng)中沒有延時設(shè)置,導致脫硝系統(tǒng)投入自動控制時,脫硝裝置出口NOx數(shù)值的波動會立即反映到噴氨流量控制系統(tǒng),引起噴氨流量調(diào)節(jié)閥頻繁調(diào)整。相反脫硝反應器的反應時間有一定延遲,噴氨量的增大或減小并不能立即反映到出口測點。實際運行中即使工況穩(wěn)定時,脫硝裝置出口的NOx濃度仍會有一定波動,導致噴氨量的反復調(diào)整,造成持續(xù)過噴和欠噴,進而導致空預器堵塞。建議對脫硝裝置噴氨控制的程控邏輯進行優(yōu)化,增加一定的延時,減少不必要的過噴及欠噴過程[9]。
本文針對某350 MW燃煤機組脫硝裝置噴氨優(yōu)化調(diào)整過程,分析影響噴氨優(yōu)化調(diào)整效果的常見因素。對實際調(diào)整過程中遇到的煙道內(nèi)噴氨分配管腐蝕磨損致外漏、催化劑組塊間密封不嚴、導流板安裝位置不科學等問題及時進行解決,并提出相應的建議,可為其他機組類似問題處理提供借鑒。