白保生,陳 虹
(云南云天化紅磷化工有限公司 生產(chǎn)制造中心 化肥廠,云南 開遠(yuǎn) 661600)
當(dāng)今磷復(fù)肥市場(chǎng)處于供過(guò)于求的狀態(tài),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,產(chǎn)品質(zhì)量決定著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力,產(chǎn)品外觀質(zhì)量作為最明顯的特征,可謂重中之重。因此,不斷提高產(chǎn)品外觀質(zhì)量一直是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)。目前顆粒磷復(fù)肥生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品冷卻工藝通常選用回轉(zhuǎn)冷卻窯、流化床[1]等設(shè)備,但難以達(dá)到滿意的效果。云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)30萬(wàn)t/a磷復(fù)肥裝置原有冷卻設(shè)備為流化床,產(chǎn)品包裝溫度為50~60℃。因產(chǎn)品包裝溫度過(guò)高,往往造成諸多不利影響,如出現(xiàn)產(chǎn)品泛白、結(jié)塊、雜花等現(xiàn)象[2]。不合格品返回系統(tǒng)加工處理不但降低生產(chǎn)效率,而且增加了生產(chǎn)成本。因此,降低產(chǎn)品包裝溫度、確保產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。如何選用先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、高效的產(chǎn)品冷卻技術(shù)為目前磷復(fù)肥企業(yè)所面臨的技術(shù)難題。2019年公司對(duì)30萬(wàn)t/a磷復(fù)肥裝置產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,選用固體無(wú)塵冷卻系統(tǒng)代替流化床冷卻系統(tǒng)。項(xiàng)目實(shí)施后,產(chǎn)品包裝溫度明顯降低,解決了因產(chǎn)品包裝溫度高帶來(lái)的一系列問(wèn)題,產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)負(fù)壓操作,改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件,而且實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗。
根據(jù)目前磷復(fù)肥行業(yè)常用的產(chǎn)品冷卻設(shè)備,結(jié)合公司實(shí)際使用情況分析其對(duì)冷卻系統(tǒng)物料溫度的影響。
公司27萬(wàn)t/a磷酸二銨(DAP)裝置、18萬(wàn)t/a DAP裝置于1993年投產(chǎn),裝置經(jīng)過(guò)不斷升級(jí)改造,目前可生產(chǎn)多種磷復(fù)肥產(chǎn)品,如DAP、GMAP(粒狀磷酸一銨)、NPK復(fù)合肥等。2套裝置的產(chǎn)品冷卻設(shè)備為回轉(zhuǎn)冷卻窯,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 回轉(zhuǎn)冷卻窯結(jié)構(gòu)
冷卻工作原理:驅(qū)動(dòng)裝置帶動(dòng)大小齒輪裝置使筒體圓周旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中抄板將產(chǎn)品抄起形成料幕,產(chǎn)品在筒體內(nèi)由通入的自然風(fēng)冷卻降溫。2018年在不同氣溫及生產(chǎn)負(fù)荷下進(jìn)行產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)物料溫度監(jiān)控,結(jié)果如表1所示。
表1 不同氣溫及生產(chǎn)負(fù)荷下冷卻系統(tǒng)物料溫度
該冷卻系統(tǒng),進(jìn)入回轉(zhuǎn)冷卻窯的物料溫度約為82℃,冷卻后溫度約為75℃,溫度降幅5~8℃,降溫幅度小,效率較低。并且產(chǎn)品溫度受環(huán)境溫度及生產(chǎn)負(fù)荷波動(dòng)影響大,不利于生產(chǎn)調(diào)節(jié)控制。
公司30萬(wàn)t/a磷復(fù)肥裝置為2015年建成投用,是一套能生產(chǎn)NPK復(fù)合肥、DAP、GMAP等產(chǎn)品的復(fù)合型裝置,原產(chǎn)品冷卻采用流化床冷卻器,其冷卻系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 流化床冷卻系統(tǒng)
冷卻工作原理:顆粒產(chǎn)品經(jīng)布料器均勻進(jìn)入一級(jí)流化床,在一級(jí)流化床鼓風(fēng)機(jī)的作用下形成懸浮流體向前浮動(dòng)[1],經(jīng)過(guò)二級(jí)流化床后進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序。每臺(tái)流化床上部分別設(shè)置1臺(tái)引風(fēng)機(jī)把流化床內(nèi)的熱風(fēng)帶走。2018年30萬(wàn)t/a磷復(fù)肥裝置流化床冷卻系統(tǒng)物料溫度監(jiān)控見表2。
由表2可知,進(jìn)入流化床冷卻器的物料溫度約為82℃,冷卻后溫度約為65℃,溫度降幅15~18℃,溫度降幅相比回轉(zhuǎn)冷卻窯有所提高,但仍未達(dá)到理想效果,產(chǎn)品因包裝溫度過(guò)高而產(chǎn)生泛白、結(jié)塊等現(xiàn)象仍未杜絕。另外該冷卻方式能耗較高,4臺(tái)離心風(fēng)機(jī)的總功率約500 kW,每年耗用電能約430萬(wàn)kW·h,不利于節(jié)能環(huán)保及生產(chǎn)成本的控制。因2臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)及2臺(tái)引風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行,設(shè)備周圍會(huì)產(chǎn)生噪聲、正壓及揚(yáng)塵現(xiàn)象,不利于周圍環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù),影響職工的身心健康。
表2 30萬(wàn)t/a磷復(fù)肥裝置流化床冷卻系統(tǒng)物料溫度狀況
2019年公司對(duì)30萬(wàn)t/a磷復(fù)肥裝置產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用固體無(wú)塵冷卻器代替流化床冷卻器,其冷卻系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 固體無(wú)塵冷卻系統(tǒng)
固體無(wú)塵冷卻系統(tǒng)工作原理:固體顆粒物料經(jīng)產(chǎn)品輸送設(shè)備(斗提機(jī)或者輸送皮帶等)輸送進(jìn)入固體無(wú)塵冷卻器,依靠自身重力作用自上而下通過(guò)冷卻板通道,與冷卻板內(nèi)部呈逆流形式的冷卻水在冷卻板壁面實(shí)現(xiàn)間壁換熱,從而實(shí)現(xiàn)固體顆粒物料的冷卻。冷卻器由4部分組成:①進(jìn)料裝置,保證物料均勻分布在冷卻板組成的各個(gè)通道內(nèi);②冷卻主體裝置,該裝置設(shè)有3層冷卻板束,冷卻板束串聯(lián)工作;③下料裝置,可根據(jù)進(jìn)料情況調(diào)節(jié)出口物料流量,保證各個(gè)流道內(nèi)的物料均勻下落;④PLC控制系統(tǒng)(可編程邏輯控制器),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)物料流量、料位及溫度變化,通過(guò)自動(dòng)調(diào)節(jié)下料器的開度控制設(shè)備處于最佳工作狀態(tài)。同時(shí),設(shè)備設(shè)有干燥空氣管路,對(duì)板片和物料進(jìn)行吹掃,防止發(fā)生結(jié)露、結(jié)塊。30萬(wàn)t/a磷復(fù)肥裝置采用固體無(wú)塵冷卻器后物料溫度有了顯著下降,2019年該裝置改造后冷卻系統(tǒng)物料溫度監(jiān)控見表3。
由表3可以看出,該冷卻系統(tǒng)物料進(jìn)固體無(wú)塵冷卻器的溫度約為82℃,冷卻后溫度約為50℃,溫度降幅30~32℃。溫度降幅相比回轉(zhuǎn)冷卻窯及流化床冷卻器有了大幅度提升,達(dá)到了理想效果。溫度為50℃的產(chǎn)品再經(jīng)過(guò)皮帶輸送機(jī)、產(chǎn)品散裝庫(kù)等生產(chǎn)工序后,包裝時(shí)溫度已降至36~40℃,完全解決了因包裝溫度過(guò)高而產(chǎn)生泛白、結(jié)塊的問(wèn)題。
表3 采用固體無(wú)塵冷卻器后30萬(wàn)t/a磷復(fù)肥裝置冷卻系統(tǒng)物料溫度狀況
根據(jù)公司使用情況,從技術(shù)性能、冷卻效果及能耗方面分析各種冷卻設(shè)備的技術(shù)性能及經(jīng)濟(jì)性,結(jié)果見表4、表5。
表4 設(shè)備技術(shù)性能對(duì)比
通過(guò)表4、表5對(duì)比分析,固體無(wú)塵冷卻器應(yīng)用于磷復(fù)肥產(chǎn)品冷卻相比傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)冷卻窯、流化床冷卻器有著顯著的優(yōu)勢(shì),首先冷卻效果提高,其次固體無(wú)塵冷卻器具有占地面積小、能耗低的優(yōu)點(diǎn),并且不會(huì)造成周圍環(huán)境的正壓,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境好。
表5 冷卻效果、經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)境影響對(duì)比
公司采用固體無(wú)塵冷卻技術(shù)以后,磷復(fù)肥產(chǎn)品的包裝溫度明顯下降,完全杜絕了因包裝溫度過(guò)高造成的產(chǎn)品泛白、結(jié)塊等不良現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提高,在改善裝置環(huán)境條件、降低生產(chǎn)能耗方面也取得了顯著成果。