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      LoTOx煙氣脫硝污水生物脫氮技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用

      2021-06-14 06:55:02何曉禮呂子威宋志敏桑軍強(qiáng)曹曉磊
      石油煉制與化工 2021年6期
      關(guān)鍵詞:催化裂化濾池硝酸鹽

      何曉禮,趙 銳,呂子威,宋志敏,桑軍強(qiáng),曹曉磊

      (1.中國(guó)石化中科(廣東)煉化有限公司,廣東 湛江 524000;2.中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院)

      催化裂化再生煙氣中的NOx主要來(lái)自催化裂化原料中的含氮化合物,其生成量與再生方式、再生操作條件、添加的CO助燃劑和催化劑上的重金屬含量等密切相關(guān)。常規(guī)工況下,其質(zhì)量濃度在50~500 mg/m3范圍內(nèi)波動(dòng)。隨著我國(guó)大氣污染防治攻堅(jiān)力度的加大,各種再生煙氣脫硝技術(shù)在各石化企業(yè)的催化裂化裝置應(yīng)用,成熟技術(shù)包括選擇性催化還原技術(shù)(SCR)、選擇性非催化還原技術(shù)(SNCR)、添加脫硝助劑技術(shù)、臭氧氧化(LoTOx)技術(shù)[1]。其中,LoTOx技術(shù)廣泛應(yīng)用于中國(guó)石化金陵分公司、洛陽(yáng)分公司、齊魯分公司、青島煉油化工有限責(zé)任公司、揚(yáng)子石油化工有限公司、上海石油化工股份有限公司、茂名分公司等眾多企業(yè)的催化裂化裝置。

      LoTOx技術(shù)原理:在煙氣進(jìn)入脫硫塔前,利用臭氧強(qiáng)制氧化煙氣中不可溶的NO和NO2,形成可溶的N2O5;在洗滌塔中煙氣與噴頭噴水接觸時(shí),N2O5快速轉(zhuǎn)移到水中生成硝酸,進(jìn)一步與脫硫塔循環(huán)漿液中的堿性物質(zhì)反應(yīng)生成硝酸鹽,從而達(dá)到脫硝的目的。LoTOx技術(shù)具有脫硝效率高、效果好、受干擾少、操作溫度低等特點(diǎn)[2-3],但是反應(yīng)過程伴生大量含硝酸鹽的污水。污水具有總氮含量高、鹽含量高的特點(diǎn),直接排放存在總氮含量超標(biāo)隱患,會(huì)造成二次污染。目前,煙氣脫硫脫硝設(shè)施中通常設(shè)置污水處理單元,采用“澄清過濾-曝氣氧化”工藝降低污水中亞硫酸根、亞硫酸氫根等還原性物種引起的假性化學(xué)耗氧量(COD),然后經(jīng)污水處理系統(tǒng)處理后外排。但這一流程并不具備脫氮能力,且污水中過高的鹽含量容易沖擊生化處理單元,對(duì)于污水處理總量較小的煉油廠,這一問題更加突出。以原油加工能力為5 Mt/a的中國(guó)石化中科(廣東)煉化有限公司東興生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)為例,如果將采用LoTOx技術(shù)的2號(hào)催化裂化裝置產(chǎn)生的污水進(jìn)入企業(yè)現(xiàn)有污水處理系統(tǒng),污水中鹽濃度將提高40%以上,勢(shì)必影響生化處理系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。目前,個(gè)別企業(yè)采用工程菌處理催化裂化裝置的煙氣脫硫脫硝污水,但是工程菌易變異的缺點(diǎn)和高昂的價(jià)格限制了該技術(shù)的推廣應(yīng)用。因此,針對(duì)LoTOx脫硝污水脫氮需求開發(fā)經(jīng)濟(jì)、有效的處理技術(shù)并付諸工業(yè)實(shí)踐對(duì)相關(guān)企業(yè)解決同類問題具有參考和借鑒意義。

      1 污水水質(zhì)特性分析

      以東興生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)2號(hào)催化裂化裝置脫硫脫硝設(shè)施產(chǎn)生的污水為研究對(duì)象,其脫硫段采用EDV濕法洗滌技術(shù),脫硝段采用LoTOx技術(shù),兩工藝段產(chǎn)生的污水總量為10 m3/h,脫硫脫硝設(shè)施的污水處理工藝為“絮凝-脹鼓式過濾器-空氣氧化”。2016年至2018年期間分14個(gè)批次對(duì)經(jīng)過污水處理單元處理后的脫硫脫硝污水進(jìn)行取樣分析,統(tǒng)計(jì)歸納結(jié)果見表1。

      表1 脫硫脫硝污水水質(zhì)分析結(jié)果

      由表1可以看出:污水pH在7.0~8.4之間,基本為中性;電導(dǎo)率為8.7~46.2,說(shuō)明污水具有很高的鹽含量,進(jìn)一步分析鹽組分主要為硫酸鹽;空氣氧化去除污水中的亞硫酸根、亞硫酸氫根等還原性物種后,COD降低,算術(shù)平均值僅為48.4 mg/L;氮質(zhì)量濃度在47~203 mg/L之間波動(dòng),算術(shù)平均值高達(dá)152 mg/L。綜上,該污水具有高鹽、高氮、水質(zhì)波動(dòng)大、氮含量超標(biāo)程度高等特點(diǎn),僅僅經(jīng)過脫硫脫硝設(shè)施的污水處理單元處理后進(jìn)入外排監(jiān)測(cè)池混合外排的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)很大。

      對(duì)污水的總氮含量指標(biāo)進(jìn)行分解發(fā)現(xiàn),氨氮和亞硝酸鹽氮濃度較低,硝酸鹽氮濃度較高且波動(dòng)大,這符合LoTOx技術(shù)原理,因此降總氮處理的關(guān)鍵在于如何去除硝酸鹽氮。但是,分析發(fā)現(xiàn)78.6%的樣品中含有較高濃度的有機(jī)氮,其質(zhì)量濃度算術(shù)平均值為68 mg/L。根據(jù)催化裂化反應(yīng)機(jī)理[4],催化裂化裝置原料中的氮組分約有50%集中在待生催化劑的積炭中,積炭中氮組分的5%~20%在再生器中氧化為NOx(大部分為NO),剩余的氮轉(zhuǎn)化為N2。上述氮轉(zhuǎn)化主要過程可歸納描述為:

      根據(jù)氮轉(zhuǎn)化過程,當(dāng)催化裂化裝置再生單元的氧含量不足時(shí),在不完全再生工況下,煙氣中存在的HCN等有機(jī)氮組分轉(zhuǎn)化不完全,煙氣中的部分有機(jī)氮未被氧化而進(jìn)入脫硫脫硝單元溶于水中,導(dǎo)致污水中有機(jī)氮含量升高。從2號(hào)催化裂化裝置的運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看:在煙氣氧含量低時(shí),污水中的有機(jī)氮含量普遍較高;在冬季運(yùn)行時(shí),煙氣中氧含量高,污水中未檢測(cè)出有機(jī)氮。因此,通過控制催化裂化裝置再生單元操作,能夠避免有機(jī)氮的產(chǎn)生,不需要考慮對(duì)污水中有機(jī)氮的處理。

      2 工藝技術(shù)選擇

      基于上述分析,采用顆粒濾料固定生物膜的生物濾池技術(shù),集高效生化作用和截留懸浮固體功能于一體,生物膜種屬繁多、食物鏈長(zhǎng),而且污泥齡較長(zhǎng),有利于世代時(shí)間較長(zhǎng)、比增值速率很小的微生物生長(zhǎng),非常適于硝化菌和反硝化菌的生長(zhǎng)。此外,技術(shù)整體具有易掛膜、反硝化容積負(fù)荷高、對(duì)溶解氧控制要求較低、抗沖擊能力強(qiáng)、生物膜不易流失等優(yōu)勢(shì),在馴化耐鹽微生物處理含鹽污水方面應(yīng)用廣泛[8-9],適用于煙氣脫硫脫硝污水的脫氮處理。

      3 工藝路線與效果驗(yàn)證

      脫硫脫硝污水處理采用“缺氧-好氧-好氧”(AOO)工藝,其流程見圖1。污水在均質(zhì)池中與低鹽污水混合均質(zhì)后加入碳源,在一級(jí)反硝化濾池中實(shí)現(xiàn)去除硝酸鹽氮的功能,隨后在二級(jí)和三級(jí)曝氣生物濾池(BAF)中對(duì)污水進(jìn)行綜合處理,避免因碳源加入、水質(zhì)波動(dòng)等原因造成的出水不滿足外排標(biāo)準(zhǔn)的問題,并設(shè)置回流段進(jìn)一步保證處理效果,最終出水直接進(jìn)入企業(yè)污水處理系統(tǒng)的外排監(jiān)控池,避免干擾含鹽污水處理系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。反沖洗廢水進(jìn)入高鹽污水處理系統(tǒng)。

      圖1 脫硫脫硝污水處理工藝流程示意

      在實(shí)驗(yàn)室自建的試驗(yàn)裝置上驗(yàn)證該工藝效果,用甲醇作為碳源,根據(jù)試驗(yàn)階段污水樣品的硝酸鹽氮濃度計(jì)算得到:每升脫硫脫硝污水需投加0.2 g甲醇。掛膜啟動(dòng)采用接種掛膜的方式,向生化反應(yīng)器內(nèi)投入東興生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)含鹽污水處理系統(tǒng)生化曝氣池污泥。進(jìn)入試驗(yàn)裝置的脫硫脫硝污水與新鮮水的混合體積比分別為1∶1和3∶1,試驗(yàn)過程中采用逐漸減少新鮮水量的方式改變污染物濃度,直至完全變?yōu)楣I(yè)污水,在不同平臺(tái)上馴化微生物并考察反硝化效果。試驗(yàn)裝置進(jìn)出水水質(zhì)監(jiān)測(cè)頻次為1次/天,試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。試驗(yàn)裝置39天完成了掛膜啟動(dòng),當(dāng)稀釋比例為50%時(shí),出水硝酸鹽氮濃度呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì),運(yùn)行平穩(wěn)后連續(xù)數(shù)天硝酸鹽氮去除率達(dá)到100%,平穩(wěn)運(yùn)行的15天內(nèi)硝酸鹽氮平均去除率高達(dá)94.8%,脫氮效果良好。在趨勢(shì)穩(wěn)定的情況下,降低稀釋比例至3∶1,處理效果迅速變差,在連續(xù)運(yùn)行的5天時(shí)間里,硝酸鹽氮的平均去除率僅為54.9%,反應(yīng)器填料層頂部發(fā)現(xiàn)細(xì)碎的生物膜脫落物。當(dāng)進(jìn)水完全為脫硫脫硝污水時(shí),試驗(yàn)裝置在運(yùn)行一段時(shí)間后處理效果進(jìn)一步變差,呈現(xiàn)反硝化能力快速降低的趨勢(shì)。

      圖2 試驗(yàn)裝置反硝化處理效果 a—污水與新鮮水體積比1∶1; b—污水與新鮮水體積比3∶1; c—不稀釋

      試驗(yàn)結(jié)果表明,AOO生化工藝能夠滿足脫硫脫硝污水的脫氮處理需求,考慮到高鹽含量環(huán)境下掛膜難、微生物培養(yǎng)馴化時(shí)間長(zhǎng)的實(shí)際困難,將污水與新鮮水按照體積比1∶1混合后進(jìn)行培養(yǎng)馴化的效果最佳。

      4 工業(yè)化裝置運(yùn)行效果

      結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,以低鹽污水處理系統(tǒng)外排水為稀釋水,將10 m3/h脫硫脫硝污水按照1∶1的體積比稀釋,工業(yè)裝置設(shè)計(jì)水量為20 m3/h。裝置照片如圖3所示,受建設(shè)地塊形狀和面積的限制,整個(gè)裝置共有9座生物濾池,每一級(jí)工藝單元由3座并聯(lián)運(yùn)行的生物濾池組成,構(gòu)成AOO工藝流程。其中,一級(jí)反硝化BAF水力停留時(shí)間為3.75 h,二級(jí)和三級(jí)BAF水力停留時(shí)間均為4.5 h。每間濾池單獨(dú)進(jìn)行反沖洗,采用氣-水聯(lián)合反沖洗方式,反硝化濾池和二級(jí)BAF的反沖洗周期為9天,每3天反沖洗1間生物濾池;第三級(jí)BAF在正常工況下反沖洗周期為15天,每5天反沖洗1間生物濾池,反沖洗廢水送至高鹽污水處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)池。

      圖3 脫硫脫硝污水脫氮處理工業(yè)裝置

      工業(yè)裝置進(jìn)、出水設(shè)計(jì)指標(biāo)參見表2,其中有機(jī)氮需在催化裂化裝置加以控制,裝置出水滿足《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31570)中水污染特別排放限值要求。出于儲(chǔ)運(yùn)和安全性考慮,工業(yè)應(yīng)用過程中碳源選用乙酸鈉。

      表2 裝置進(jìn)、出水設(shè)計(jì)指標(biāo)

      生物濾池填料掛膜采用接種掛膜方式,以高鹽污水處理系統(tǒng)生化曝氣裝置污泥接種培養(yǎng),成功掛膜后在滿負(fù)荷運(yùn)行工況下對(duì)裝置的運(yùn)行效果和能耗情況進(jìn)行了全面標(biāo)定。表3為污水處理效果。標(biāo)定期間脫硫脫硝污水雖然被稀釋一倍,但是電導(dǎo)率仍高達(dá)15 211 μS/cm以上,水中鹽含量較高。但微生物經(jīng)過長(zhǎng)期培養(yǎng)和馴化,出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,特別是兩天的氮質(zhì)量濃度均低于30 mg/L,氮去除率分別達(dá)到了77.1%和69.3%,達(dá)到了直接外排的環(huán)保要求。在反硝化碳源消耗作用和BAF內(nèi)好氧微生物的共同作用下,裝置出水COD僅為21 mg/L和27 mg/L,進(jìn)一步說(shuō)明反硝化過程完全。裝置出水的氨氮濃度高于進(jìn)水,說(shuō)明來(lái)水中仍然存在有機(jī)氮,在反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生了氨化反應(yīng),但經(jīng)過催化裂化裝置再生工藝控制后能夠滿足裝置進(jìn)水要求,對(duì)處理后出水氮含量的影響有限。

      表3 裝置運(yùn)行標(biāo)定結(jié)果匯總

      反沖洗廢水污泥沉降比(SV30)為3%~5%,根據(jù)工業(yè)經(jīng)驗(yàn)值,生物濾池的反沖洗頻率和強(qiáng)度適宜,可有效避免因污泥和懸浮物過多造成濾料床層阻力過大的問題。

      表4為裝置運(yùn)行的消耗情況,其中非凈化風(fēng)用于濾池反沖洗,新鮮水用于配制碳源。由表4可見:裝置運(yùn)行成本主要來(lái)自碳源費(fèi)用,占總成本比例達(dá)到57.4%;其次為電費(fèi),占比27.8%。根據(jù)運(yùn)行消耗的計(jì)算,處理每噸煙氣脫硫脫硝污水的操作費(fèi)用為0.54元。裝置以低鹽污水處理系統(tǒng)外排廢水為稀釋水,因此稀釋水不計(jì)入成本。

      表4 裝置運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)結(jié)果

      5 結(jié) 論

      LoTOx煙氣脫硝技術(shù)伴生污水的總氮污染主要由硝酸鹽氮造成,經(jīng)稀釋一倍后利用生物濾池馴化耐鹽微生物能夠?qū)崿F(xiàn)反硝化脫氮,實(shí)驗(yàn)室小試結(jié)果證明硝酸鹽氮去除率可達(dá)到94.8%。20 m3/h工業(yè)裝置運(yùn)行結(jié)果表明,微生物經(jīng)過長(zhǎng)期培養(yǎng)和馴化,出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到GB 31570中水污染特別排放限值要求,其中COD和氮質(zhì)量濃度均低于30 mg/L,總氮去除率達(dá)到70%左右,操作費(fèi)用僅為0.54元/t。因此,該技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)適用于LoTOx煙氣脫硝技術(shù)污水的工業(yè)化處理,消除了環(huán)境污染隱患。

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