王 樂(lè),馮 蕾,聞建平
(1. 中國(guó)石化 科技部,北京 100728;2. 天津大學(xué) 化工學(xué)院,天津 300354)
近年來(lái),很多煉油企業(yè)因摻煉高硫、高酸原油,以及受到油品深加工要求的影響,增建了催化重整和脫硫裝置,使得煉油廢水中污染物排放總量顯著增加,煉油廢水的處理難度不斷加大[1-2],排放廢水很難滿(mǎn)足《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[3](GB 31571—2015)的要求。
曝氣生物濾池(BAF)技術(shù)是集物理過(guò)濾、吸附及生物氧化為一體的深度廢水處理技術(shù),具有污染物去除率高、抗負(fù)荷(溫度、pH和有毒化合物)能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[4]。本實(shí)驗(yàn)室前期研究了BAF內(nèi)的填料載體、BAF工藝優(yōu)化及其菌群結(jié)構(gòu)[5],但對(duì)外加的微生物菌劑的研究較少。
本研究根據(jù)某煉油廢水處理廠(chǎng)二沉池水質(zhì)分析結(jié)果,以正二十烷和萘為碳源和能源物質(zhì),經(jīng)初篩和復(fù)篩獲得降解煉油廢水污染物的菌株,并優(yōu)化構(gòu)建了復(fù)合菌劑。將復(fù)合菌劑用于BAF,考察了BAF處理煉油廢水的效果。
篩選菌株用水取自某煉油廢水處理廠(chǎng)經(jīng)隔油、氣浮一級(jí)處理后的廢水,COD為(1 260±110)mg/L;BAF所處理煉油廢水取自缺氧-好氧活性污泥法(A/O)二級(jí)生化處理后的二沉池出水,其中,COD=(95±10)mg/L,ρ(NH4+-N)=(18±3)mg/L,主要有機(jī)污染物及其含量見(jiàn)表1。
表1 二沉池出水的主要有機(jī)污染物及其含量
活性污泥取自某煉油廢水處理廠(chǎng)二沉池。椰殼活性炭購(gòu)自寧夏廷遠(yuǎn)活性炭有限公司,粒徑2~5 mm,比表面積590~1 350 m2/g。
牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基:牛肉膏5g,蛋白胨10g,NaCl 5g,蒸餾水1 000 mL,pH=7.0~7.4。
無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基:KH2PO40.5g,MgSO4·7H2O 0.3g,Na2HPO41.5g,(NH4)2SO40.5g,微量元素溶液5 mL,蒸餾水1 000 mL,pH=7.0~7.2。
微量元素溶液:乙二胺四乙酸(EDTA) 0.50g,CaCl20.055g,ZnSO4·7H2O 0.22g,MnCl2·4H2O 0.051g,CuSO4·5H2O 0.015 7g,F(xiàn)eSO4·7H2O 0.049g,CoCl2·6H2O 0.016g,蒸餾水1 000 mL,pH=6.0。
富集馴化培養(yǎng)基:在無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基中添加適量過(guò)濾除菌的正二十烷和萘作為菌株生長(zhǎng)的碳源和能源,pH=7.0~7.5。
篩選培養(yǎng)基:KH2PO40.5g,Na2HPO41.5g,MgSO4·7H2O 0.3g,(NH4)2SO40.5g,微量元素溶液5 mL,COD=(1 260±110)mg/L的煉油廢水1 000 mL,pH=7.5~7.8。
磷酸鹽緩沖液:Na2HPO4·2H2O 1.81g/L,K2HPO40.24g/L,NaCl 0.8g/L,KCl 0.2g/L,pH=7.4。
以上所有培養(yǎng)基于121 ℃高壓滅菌20 min,備用。
取活性污泥10g加入到100 mL蒸餾水中攪拌均勻成混合液,將10 mL混合液加入含90 mL無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基的錐形瓶(250 mL)中,再加入稀釋后的正二十烷和萘,180 r/min、28 ℃條件下恒溫振蕩培養(yǎng),5 d后在富集馴化培養(yǎng)基中轉(zhuǎn)接10 mL培養(yǎng)液,保持相同條件馴化5 d,逐級(jí)提高正二十烷濃度(或萘中加入5%(w)表面活性劑Tween-80進(jìn)行增溶),富集培養(yǎng)25 d后,將梯度稀釋后的培養(yǎng)液均勻涂布在牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基固體平板上,于28 ℃恒溫培養(yǎng)待菌落生出,分離純化后存儲(chǔ)于4 ℃冰箱。
挑取單菌落分別接種到裝有50 mL液體牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基的250 mL錐形瓶中,于180 r/min、28 ℃條件下恒溫振蕩培養(yǎng)24 h,期間每2 h測(cè)定菌液的OD600nm值,繪制各菌株的生長(zhǎng)曲線(xiàn),取指數(shù)生長(zhǎng)中期的種子液作為接種液。再用滅菌的無(wú)機(jī)鹽培養(yǎng)基調(diào)節(jié)菌液的質(zhì)量濃度為1.0 mg/L左右,取10 mL接種到含有100 mL篩選培養(yǎng)基的錐形瓶(250 mL)中,在180 r/min、28 ℃條件下恒溫振蕩培養(yǎng)5 d,取樣處理后測(cè)定剩余COD,復(fù)篩出具有高效降解性能的菌株。
將復(fù)篩后得到的優(yōu)勢(shì)菌株進(jìn)行復(fù)合,得到10個(gè)復(fù)合菌群,在培養(yǎng)基中經(jīng)過(guò)5 d恒溫振蕩培養(yǎng)后用于處理COD為(1 260±110)mg/L的煉油廢水,通過(guò)測(cè)定各菌群的COD去除率,比較不同復(fù)合菌群的降解能力。將4株菌分別接種到含有100 mL液體牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基的錐形瓶(250 mL)中,在恒溫?fù)u床中以180 r/min,28 ℃培養(yǎng)。然后,通過(guò)8 000 r/min離心10 min,去除上清液,獲取指數(shù)生長(zhǎng)中期的培養(yǎng)物。最后,使用磷酸鹽緩沖液制備OD600nm為1.0的菌株懸浮液作為種子液。
在實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的BAF(高度為72 cm、內(nèi)徑為5.5 cm的有機(jī)玻璃圓筒)中進(jìn)行廢水處理,工藝流程見(jiàn)圖1。采用椰殼活性炭作為微生物生長(zhǎng)的載體材料,礫石層和活性炭填充層的高度分別為5 cm和25 cm,BAF的工作體積為1.2 L。使用恒流泵向BAF連續(xù)進(jìn)水,由氣泵提供氧氣。
BAF啟動(dòng)操作:先將椰殼活性炭填充到BAF中作為微生物生長(zhǎng)的載體;然后,將占工作體積10%、混合液懸浮固體濃度(MLSS)為6g/L的活性污泥加入BAF中進(jìn)行馴化;最后,將廢水連續(xù)加入BAF系統(tǒng)(BAF1)中。通過(guò)測(cè)量廢水COD和NH4+-N的減少量,來(lái)評(píng)估BAF系統(tǒng)的生物降解性能。根據(jù)需要,向進(jìn)水中加入34 mg/L KH2PO4和100 mg/L (NH4)2SO4作為營(yíng)養(yǎng)物。BAF溫度(30±1)℃,DO為3.5 mg/L,氣水體積比5∶1。
圖1 BAF廢水處理工藝流程
單獨(dú)曝氣72 h后,向BAF連續(xù)通入廢水,在3周內(nèi)HRT逐漸從30 h降至6 h。當(dāng)BAF的COD和NH4+-N去除效果基本穩(wěn)定后,通過(guò)顯微鏡觀(guān)察到生物膜上開(kāi)始出現(xiàn)原生動(dòng)物如草履蟲(chóng)、線(xiàn)蟲(chóng)、輪蟲(chóng)等,且絲狀細(xì)菌逐漸增多時(shí)[6],表明啟動(dòng)已經(jīng)完成。
外加微生物菌劑的BAF系統(tǒng)(BAF2)先通過(guò)活性污泥和椰殼活性炭連續(xù)穩(wěn)定地處理煉油廢水,然后將占工作體積10%的微生物菌劑加入BAF2中,每隔24 h取水樣,用0.22 μm注射器過(guò)濾后進(jìn)行分析。
采用重鉻酸鹽法[7]測(cè)定廢水COD;采用納氏比色法[8]測(cè)定廢水ρ(NH4+-N)。
以正二十烷(或萘)質(zhì)量濃度為200,400,600,800,1 000 mg/L的富集馴化培養(yǎng)基對(duì)活性污泥進(jìn)行梯度培養(yǎng)馴化,經(jīng)過(guò)5個(gè)周期共25 d的富集馴化,獲得了7株降解煉油廢水中有機(jī)污染物的菌株,其中長(zhǎng)鏈烷烴類(lèi)降解菌4株,苯環(huán)類(lèi)降解菌3株,分別編號(hào)為FS-01至FS-07。從復(fù)篩結(jié)果可知,7株菌株對(duì)隔油、氣浮處理后煉油廢水(COD=1 260±110 mg/L)均具有一定的處理效果,其中,F(xiàn)S-01的COD去除率達(dá)48.6%;FS-02和FS-05的COD去除率分別為45.5%和41.7%;FS-07屬于芳烴類(lèi)降解菌株,也可以達(dá)到38.6%的COD去除率,而長(zhǎng)鏈烷烴類(lèi)降解菌FS-06的COD去除率最低,只有21.9%。
經(jīng)過(guò)復(fù)篩最終獲得4株菌株(FS-01、FS-02、FS-05和FS-07)。結(jié)合菌落形態(tài)特征觀(guān)察、生理生化特性和16S rDNA序列分析,F(xiàn)S-01為假單胞菌屬(Pseudomonassp.)的假單胞菌;FS-02為芽孢桿菌屬(Bacillussp.)的蘇云金芽孢桿菌;FS-05為微桿菌屬(Microbacteriumsp.)的氧化微桿菌;FS-07為不動(dòng)桿菌屬(Acinetobactersp.)的瓊氏不動(dòng)桿菌。
將FS-01、FS-02、FS-05和FS-07進(jìn)行復(fù)合(各菌株分別等量加入,總量為工作體積10%),得到10個(gè)復(fù)合菌群,各復(fù)合微生物菌劑對(duì)煉油廢水的COD去除率見(jiàn)表2。
由表2可見(jiàn):復(fù)合微生物菌劑對(duì)煉油廢水的處理效果都比較理想,相比于單一菌株,復(fù)合微生物菌群之間存在協(xié)同代謝或共代謝機(jī)制,致使COD去除率提高,由FS-01和FS-02組成的復(fù)合菌群COD去除率最高,達(dá)67.9%,具有作為微生物強(qiáng)化菌劑的優(yōu)質(zhì)潛力。
穩(wěn)態(tài)時(shí)BAF2的HRT保持在6 h,當(dāng)進(jìn)水平均COD為95.3 mg/L、平均ρ(NH4+-N)為18.4 mg/L時(shí),出水平均COD為32.6 mg/L,平均ρ(NH4+-N)為0.45 mg/L,COD去除率為65.8%,NH4+-N去除率為97.5%。
表2 復(fù)合微生物菌劑對(duì)煉油廢水的COD去除率
BAF1和BAF2出水中有機(jī)污染物的差異見(jiàn)表3。由表3可見(jiàn),經(jīng)BAF處理后,BAF1出水中仍然存在復(fù)雜的硅氧烷和酯類(lèi),而B(niǎo)AF2出水中僅檢測(cè)到簡(jiǎn)單的芳烴類(lèi)和低分子化合物。這表明生物強(qiáng)化使BAF2對(duì)特征性有機(jī)污染物的降解更加徹底。
表3 BAF1和BAF2出水中有機(jī)污染物的差異
BAF2的COD去除率和NH4+-N去除率較高,同時(shí)表現(xiàn)出更高的抗水力沖擊性能。其原因是:一方面由于BAF2中存在多株高效降解有機(jī)污染物的菌株,優(yōu)勢(shì)菌株能在以特征性污染物為碳源和能源的無(wú)機(jī)培養(yǎng)基上生長(zhǎng),極大地提高了系統(tǒng)對(duì)煉油廢水的處理效率;另一方面是系統(tǒng)中形成了由高效降解菌株組成的功能性生物膜,該生物膜可以保留足夠的且緩慢生長(zhǎng)的功能性菌株,極大地促進(jìn)了微生物與煉油廢水中頑固污染物的接觸反應(yīng),致使BAF2具有較高的煉油廢水污染物去除能力。
a)以正二十烷和萘為碳源和能源,經(jīng)分離篩選和馴化培養(yǎng),獲得7株降解煉油廢水中有機(jī)污染物的菌株,其中長(zhǎng)鏈烷烴類(lèi)降解菌4株,芳烴類(lèi)降解菌3株,分別編號(hào)為FS-01至FS-07。
b)采用經(jīng)隔油、氣浮處理后的COD為(1 260±110)mg/L的煉油廢水對(duì)7株菌進(jìn)行復(fù)篩,其中FS-01、FS-02、FS-05和FS-07菌株降解活性較高。
c)任意組合4株高效降解菌,相比于單一菌株,復(fù)合微生物菌群之間存在協(xié)同代謝或共代謝機(jī)制,COD去除率均提高。其中,由FS-01和FS-02組成的復(fù)合菌群COD去除率最高,達(dá)67.9%。
d)外加復(fù)合微生物菌劑后,穩(wěn)態(tài)時(shí)BAF2的HRT保持在6 h,當(dāng)進(jìn)水平均COD為95.3 mg/L、平均ρ(NH4+-N)為18.4 mg/L時(shí),出水平均COD為32.6 mg/L、平均ρ(NH4+-N)為0.45 mg/L,COD去除率為65.8%,NH4+-N去除率為97.5%。