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      一種排鹽立盤過濾機(jī)濾布自動(dòng)再生裝置研究和應(yīng)用

      2021-06-21 14:12:46付軍
      世界有色金屬 2021年4期
      關(guān)鍵詞:過濾機(jī)氧化鋁熱水

      付軍

      (中鋁中州鋁業(yè)有限公司,焦作 454002)

      1 前言

      氧化鋁生產(chǎn)中由于鋁礦石原料中含有碳酸鹽、添加的石灰中含有未燒透的夾生塊(CaCO3)、以及鋁酸鈉溶液吸收空氣中的CO2等原因,使循環(huán)母液在每一輪拜耳法循環(huán)過程中大約3%的苛性堿轉(zhuǎn)化成碳酸鈉,碳酸堿越積越多,這些生成的碳堿Na2CO3對氧化鋁生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的影響,具有很強(qiáng)的副作用,其中包括在管道和蒸發(fā)器內(nèi)結(jié)疤嚴(yán)重,影響傳熱效率和系統(tǒng)穩(wěn)定,使溶出和蒸發(fā)能耗升高,同時(shí)降低氧化鋁溶出率和分解率,所以必須把碳堿分離、結(jié)晶析出、過濾出來。

      2 生產(chǎn)現(xiàn)狀

      堿法氧化鋁生產(chǎn)中,需要將排鹽底流液相固相加以分離的生產(chǎn)過程非常重要。確保經(jīng)過分離后使指標(biāo)符合生產(chǎn)要求,結(jié)為晶體的碳酸鈉得到分離,同時(shí)確保濾布使用周期得到延長。在某氧化鋁廠目前的生產(chǎn)中,一般采用立盤過濾機(jī)對排鹽底流進(jìn)行液固分離?,F(xiàn)有的立盤過濾機(jī)濾布再生方式為運(yùn)行3小時(shí)后,停車放料改流程,用熱水在盤面外邊沖刷濾布,洗掉濾布經(jīng)緯間碳酸鈉晶體,使濾布透氣性得到改善,整個(gè)過程流程進(jìn)水約30m3左右,濾布再生時(shí)間(生產(chǎn)中斷)約1小時(shí),整個(gè)生產(chǎn)過程過濾機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率損失增加,流程進(jìn)水增加,員工勞動(dòng)強(qiáng)度增加,生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果變差。

      某廠排鹽主要設(shè)備為5個(gè)蒸發(fā)機(jī)組帶的強(qiáng)制效,配套兩臺27m2/臺水平帶式過濾機(jī),兩臺20m2/臺轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)1臺120m2立盤過濾機(jī)。通過計(jì)算系統(tǒng)碳堿比15%左右時(shí)強(qiáng)制效析鹽能力約6700噸/月。目前流程能力排鹽6700±噸/月,僅維持系統(tǒng)碳堿比不變,如果降低碳堿比則需提高過濾設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率提高系統(tǒng)排鹽。

      3 原因分析

      目前的排鹽立盤過濾機(jī)在運(yùn)行3小時(shí)后,因?yàn)樘級A吸附結(jié)晶造成濾布透氣性差,過濾機(jī)運(yùn)行效率低下,而用傳統(tǒng)的水煮再生濾布,要經(jīng)過停車、放料、進(jìn)水、水煮,停車、放水、進(jìn)料、開車這幾個(gè)步驟,整個(gè)過程流程進(jìn)水約30m3左右,濾布再生時(shí)間(生產(chǎn)中斷)約1小時(shí),整個(gè)生產(chǎn)過程過濾機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率損失增加,流程進(jìn)水增加,員工勞動(dòng)強(qiáng)度增加,生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果變差。

      4 解決方案

      針對上述問題,我們對立盤過濾機(jī)增加濾布自動(dòng)再生裝置,解決立盤過濾機(jī)設(shè)計(jì)上的缺陷,提高立盤過濾機(jī)運(yùn)行周期,同時(shí)減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度。

      4.1 立盤過濾機(jī)原理

      立盤過濾機(jī)的一個(gè)完整過程要經(jīng)過過濾、洗滌、脫水、卸料四個(gè)工序,分配盤的作用是保證各隔開的小濾室依次完成以上過程。分配盤有不動(dòng)的閥座(也稱定盤,),隨中心筒轉(zhuǎn)動(dòng)的閥盤(也叫動(dòng)盤)轉(zhuǎn)動(dòng)過程上的孔在不同的位置形成正壓吸干,吹風(fēng)卸餅,負(fù)壓過濾功能,同時(shí)中心軸不僅起到濾盤支撐作用,同時(shí)也是氣、液進(jìn)出濾盤的通道。物料進(jìn)入半圓槽后,通過壓差,濾液和濾餅分離,濾液進(jìn)入底流系統(tǒng),濾餅進(jìn)入濾餅槽,可隨噴液進(jìn)入下一道工序。全廠風(fēng)為過濾機(jī)提供卸餅的動(dòng)力,通過旋轉(zhuǎn),和分配盤上的孔在不同的位置形成正壓吸干,吹風(fēng)卸餅,在卸餅區(qū)保證濾餅正常脫落,風(fēng)包是減少風(fēng)壓波動(dòng)的作用,保證過濾機(jī)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。

      圖1 為立盤各區(qū)分布情況

      圖2 為動(dòng)盤和靜盤結(jié)構(gòu)圖

      4.2 解決方案

      在吹風(fēng)流程上增加熱水沖洗流程,見圖三。過濾機(jī)在運(yùn)行過程中,運(yùn)轉(zhuǎn)至立盤過濾機(jī)卸餅區(qū),利用吹風(fēng)流程增加一個(gè)自動(dòng)控制進(jìn)水流程,通過電動(dòng)閥門3控制間斷引導(dǎo)熱水通過,熱水通過中心軸經(jīng)過氣、液進(jìn)出濾盤的通道,對濾布進(jìn)行再生,通過時(shí)間繼電器2控制電動(dòng)閥門,使熱水在規(guī)定時(shí)間里對濾布進(jìn)行沖洗,電動(dòng)閥設(shè)置于熱水管道上,控制熱水間斷通過,熱水通過吹風(fēng)流程進(jìn)入中心軸經(jīng)過氣、液進(jìn)出濾盤的通道。沖洗掉濾布經(jīng)緯間碳酸鈉晶體,使濾布透氣性得到改善。

      圖3 為立盤過濾機(jī)流程圖

      5 應(yīng)用過程和效果

      2019年2月4日至2019年7月31日在蒸發(fā)車間立盤過濾機(jī)新增濾布自動(dòng)再生裝置,設(shè)定每10分鐘自動(dòng)沖洗一次,一次沖洗一分鐘,為保證整個(gè)運(yùn)行數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及可對比性,立盤過濾機(jī)總進(jìn)料及其它操作保持穩(wěn)定,同時(shí)對運(yùn)行數(shù)據(jù)采集及分析。

      2019年2月4日開始運(yùn)行至3月10日檢修換布,周期34天。

      5.1 運(yùn)行前后數(shù)據(jù)對比及分析

      表1 過濾機(jī)運(yùn)行原始數(shù)據(jù)平均對比表

      結(jié)合上原始數(shù)據(jù)平均對比表,在立盤自動(dòng)再生系統(tǒng)投用后第一周期34天時(shí)間里,整個(gè)立盤運(yùn)行效率較高,排鹽量明顯提高。3月11日開始一直到7月份運(yùn)行效果良好,見下表2統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

      5.2 實(shí)施效果

      拜耳法生產(chǎn)過程排除流程的碳酸鹽方法很多,比如將達(dá)到一定濃度的溶液降低溫度,提高溶液濃度,增加溶液停留時(shí)間,包括加種子等等,本文提到的是通過提高過濾機(jī)的運(yùn)行工況達(dá)到提高排鹽量,通過驗(yàn)證每班排鹽能增加約5t,每班流程減少進(jìn)水約40m3,設(shè)備的運(yùn)行質(zhì)量得到明顯提高,節(jié)約了大量的生產(chǎn)成本,穩(wěn)定了生產(chǎn)流程,指標(biāo)也得到優(yōu)化。

      下圖為2019年精液系統(tǒng)碳堿比趨圖

      6 效益計(jì)算

      2019年立盤自動(dòng)再生系統(tǒng)投用后,系統(tǒng)碳堿比明顯降低,立盤過濾機(jī)運(yùn)行效率明顯提高。統(tǒng)計(jì)顯示3月11日到7月31日,按每班立盤過濾機(jī)水煮2次計(jì)算,共計(jì)426個(gè)班次,通過濾布再生立盤過濾機(jī)共計(jì)少進(jìn)水約17040m3水。

      6.1 節(jié)汽費(fèi)用:

      按汽水比0.26計(jì)算,蒸汽價(jià)格為91元/t計(jì)算。一個(gè)月30天共90個(gè)班次,每班次流程少進(jìn)水40m3。

      節(jié)汽費(fèi)用:0.26×40×90×91=85176元/月

      月增效85176元

      6.2 排鹽產(chǎn)量提高:

      2019年濾布再生系統(tǒng)的投入使用,使系統(tǒng)排鹽量得到提高,溶出器和蒸發(fā)器以及管道結(jié)疤情況得到改善,能耗進(jìn)一步降低,同時(shí)對氧化鋁溶出率和分解率得到改善。

      6.3 其他及人工費(fèi)費(fèi)用:

      濾布再生是過濾機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率得到提高,濾布使用周期延長,員工倒流程操作頻次減少,勞動(dòng)強(qiáng)度降低,整個(gè)排鹽生產(chǎn)運(yùn)行運(yùn)行工況得到優(yōu)化,運(yùn)行質(zhì)量提高。

      7 結(jié)語

      通過對排鹽立盤過濾機(jī)運(yùn)行工況的攻關(guān),增加濾布再生自動(dòng)控制系統(tǒng),提高了過濾機(jī)運(yùn)行效率,減輕崗位員工工作強(qiáng)度,進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)指標(biāo),對整個(gè)生產(chǎn)有著積極的意義。

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