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      生活垃圾熱解氣化燃燒試驗(yàn)研究

      2021-06-23 10:33:08劉全美常加富張兆玲徐鵬舉于杰董磊山東百川同創(chuàng)能源有限公司山東濟(jì)南250101
      化工管理 2021年16期
      關(guān)鍵詞:灰渣焚燒爐燃燒器

      劉全美,常加富,張兆玲,徐鵬舉,于杰,董磊(山東百川同創(chuàng)能源有限公司,山東 濟(jì)南 250101)

      0 引言

      2019年全國(guó)生活垃圾清運(yùn)量24 206.2萬(wàn)噸,較2018年增長(zhǎng)6.16%[1]。目前,生活垃圾主要有衛(wèi)生填埋、焚燒和堆肥等無(wú)害化處理方式。填埋占用有限的土地資源,并且未使垃圾真正減量,對(duì)于日益增長(zhǎng)的生活垃圾需要巨大的填埋場(chǎng)地,致使多地新建填埋場(chǎng)選址困難甚至無(wú)地可填。2019年我國(guó)城市生活垃圾無(wú)害化處理量24 012.8萬(wàn)噸,其中焚燒量達(dá)12 174.2萬(wàn)噸,焚燒處理占全部無(wú)害化處理比例超過50%,其中大中型集中式直燃焚燒發(fā)電與中小型分布式熱解氣化焚燒是生活垃圾無(wú)害化減量化處理的主要方式。

      對(duì)于人口較少的縣域城鎮(zhèn)地區(qū)或丘陵山區(qū),生活垃圾產(chǎn)生量較少,如果建設(shè)集中焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資成本較高,且需要垃圾原料長(zhǎng)距離運(yùn)輸,目前主要采用熱解氣化工藝減量化處理生活垃圾。然而,在當(dāng)前尚未大規(guī)模實(shí)施分類收集、處置或分類比較粗放的背景下,收集清運(yùn)的生活垃圾成分復(fù)雜、含水率波動(dòng)范圍大,并且為控制投資一般不在熱解氣化處置前設(shè)置獨(dú)立的垃圾干燥處理環(huán)節(jié)?,F(xiàn)有的中小型分布式生活垃圾熱解氣化焚燒系統(tǒng)多采用固定床式的燜燒工藝,且煙氣凈化處理工藝簡(jiǎn)陋,造成垃圾處理量有限,不能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,二燃室溫度、灰渣熱灼減率及煙氣排放等指標(biāo)難以達(dá)到生活垃圾焚燒處理技術(shù)規(guī)范要求。

      基于一種垃圾熱解氣化焚燒系統(tǒng)及工藝(202010737281.4)專利技術(shù)[2],建立熱解氣化燃燒平臺(tái),以城鎮(zhèn)生活垃圾為原料進(jìn)行減量化試驗(yàn)研究,供中小型生活垃圾的無(wú)害化焚燒處理工程應(yīng)用參考。

      1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

      1.1 試驗(yàn)原料

      生活垃圾原料取自山東省某城鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,先經(jīng)簡(jiǎn)易篩分去除大體積的磚瓦土塊等不燃部分,后將其余原料粉碎至粒徑≤10 cm備用。

      參考CJ/T 313—2009對(duì)垃圾中的主要組分進(jìn)行物理分析,由表1中的分析數(shù)據(jù)可知,生活垃圾原料中含量較高的有橡塑類、紡織類和不可燃類,3類成分的比例均在22%~26%。因生活習(xí)慣與生活環(huán)境的差異,與城市生活垃圾相比,城鎮(zhèn)生活垃圾中的廚余類與紙類含量較少,而廢舊衣物紡織類與磚瓦陶瓷灰土等不可燃類含量明顯偏高。

      表1 原料物理組成分析 單位:%

      表2為對(duì)垃圾原料工業(yè)分析與元素分析的測(cè)試數(shù)據(jù),因經(jīng)過初步分選,原料中的灰分含量較低,但較高的水分含量對(duì)垃圾熱值的影響較大。

      1.2 試驗(yàn)裝置

      試驗(yàn)工藝流程如圖1所示,系統(tǒng)主要包括進(jìn)料機(jī)構(gòu)、垃圾熱解氣化焚燒爐、換熱器、煙氣凈化裝置、點(diǎn)火燃燒器及輔助燃燒器。垃圾熱解氣化焚燒爐包括一體成型的干燥段、熱解段、氣化段、灰渣燃盡段與二次燃燒段,其中干燥段、熱解段與氣化段依次相接,且底部為連續(xù)向下傾斜的通道通至灰渣燃盡區(qū),且傾斜程度逐級(jí)增大,并設(shè)置由相間布置的活動(dòng)爐排片與固定爐排片組成機(jī)械式往復(fù)爐排,以便于帶動(dòng)固體灰渣向爐體下游運(yùn)動(dòng);二次燃燒段位于灰渣燃盡段的上部,且在其內(nèi)部設(shè)置折流與擾流裝置,用于熱解氣化氣體及灰渣灼燒煙氣的二次燃燒,保證氣體組分的均勻混合并具備較充足的反應(yīng)時(shí)間。點(diǎn)火燃燒器火焰口設(shè)于焚燒爐干燥段垃圾原料入口處,用于點(diǎn)火起爐時(shí)整體預(yù)熱爐膛溫度;輔助燃燒器火焰口設(shè)于熱解氣化氣體及灰渣灼燒煙氣進(jìn)入二次燃燒段的入口處,起爐及停爐階段或運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí)需要開啟輔助燃燒器,保持二次燃燒段溫度達(dá)標(biāo)與燃燒穩(wěn)定。

      圖1 試驗(yàn)平臺(tái)工藝流程示意圖

      原料在焚燒爐內(nèi)相應(yīng)腔室內(nèi)依次經(jīng)過干燥、熱解、氣化、灰渣灼燒和氣體二次燃燒過程,灰渣由排渣口排出,煙氣經(jīng)換熱器換熱后進(jìn)入凈化系統(tǒng)凈化后排放。為了應(yīng)對(duì)垃圾原料中水分含量較高的問題,在焚燒爐干燥區(qū)頂部設(shè)置開孔的管道并負(fù)壓抽取爐內(nèi)干化蒸發(fā)的水分,經(jīng)干化廢氣出口排至冷凝器,去除水分的廢氣作為部分空氣源經(jīng)換熱器預(yù)熱后供給焚燒爐助燃,避免廢氣可能造成的二次污染。

      2 試驗(yàn)結(jié)果

      2.1 運(yùn)行溫度

      試驗(yàn)平臺(tái)設(shè)計(jì)處理量500 kg/h,起爐時(shí)首先開啟點(diǎn)火燃燒器與輔助燃燒器,待爐溫達(dá)到預(yù)定溫度后將初步分揀與粉碎預(yù)處理的垃圾原料通過進(jìn)料系統(tǒng)供給熱解氣化焚燒爐,逐漸增大垃圾進(jìn)料量達(dá)到額定值,并逐步調(diào)小燃燒器輸出功率直至完全關(guān)閉。溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)T1、T2位置分別對(duì)應(yīng)于焚燒爐熱解與氣化反應(yīng)區(qū),T3、T4分別位于焚燒爐氣體二次燃燒反應(yīng)區(qū)的入口與出口。以垃圾原料開始入爐為始點(diǎn),焚燒爐各測(cè)點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)如圖2所示。

      圖2 運(yùn)行溫度曲線

      垃圾入爐后,隨著進(jìn)料量的增多與輔助燃燒器輸出功率的調(diào)小,焚燒爐運(yùn)行溫度略有下降,約2 h后進(jìn)料量達(dá)到設(shè)計(jì)額定值并完全關(guān)閉燃燒器停止額外熱量的補(bǔ)充,此時(shí)焚燒爐基本達(dá)到正常工作狀態(tài)并可保持連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。由溫度變化曲線可以看出,由于垃圾原料的繁雜多樣性,焚燒爐運(yùn)行溫度會(huì)有一定程度的變化,但各測(cè)點(diǎn)溫度的波動(dòng)區(qū)間基本在50 ℃范圍內(nèi),整體處于穩(wěn)定可控狀態(tài),熱解與氣化反應(yīng)區(qū)運(yùn)行溫度分別是約450 ℃、620 ℃,而氣體二次燃燒區(qū)的運(yùn)行溫度則處于較高的870~940 ℃之間,符合垃圾焚燒相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范二燃室850 ℃以上的溫度要求,且正常工作狀態(tài)下無(wú)需補(bǔ)充外部熱源,具有良好的經(jīng)濟(jì)性。

      利用高溫?zé)煔鈸Q取的熱空氣作為干化介質(zhì)與助燃配風(fēng),提供蒸發(fā)垃圾中水分所需的熱量,并為垃圾熱解氣化與燃燒補(bǔ)充部分熱源,實(shí)現(xiàn)了垃圾燃燒熱量的直接回收利用,提高了熱量利用效率,并且可以保證足夠的干燥風(fēng)穿透垃圾料層攜帶出蒸發(fā)的水分,保證后續(xù)的熱解氣化及二次燃燒反應(yīng)的穩(wěn)定均勻,避免了因局部原料水分過大可能出現(xiàn)的反應(yīng)熄火或者需要提供額外燃料的問題,提高了對(duì)高含水率垃圾物料處置的適應(yīng)性。

      2.2 煙氣測(cè)試

      以垃圾原料開始入爐為始點(diǎn),在煙氣凈化系統(tǒng)前的煙道測(cè)試取樣點(diǎn)檢測(cè)煙氣主要組分,重點(diǎn)關(guān)注反應(yīng)焚燒爐過量空氣系數(shù)和對(duì)煙氣凈化工藝影響較大的煙氣組分,包括氧氣、一氧化碳與氮氧化物,其變化曲線如圖3所示。

      圖3 煙氣主要組分測(cè)試曲線

      由圖3煙氣檢測(cè)結(jié)果可知,垃圾入爐起始階段,由于輔助燃燒機(jī)的運(yùn)行提供了溫度保障,為保證垃圾原料的充分分解燃燒,焚燒爐過量空氣系數(shù)較大,煙氣中的O2濃度達(dá)到13%以上。隨著焚燒爐進(jìn)入穩(wěn)定工作狀態(tài),O2濃度逐漸趨于穩(wěn)定,雖然運(yùn)行中為保證焚燒爐的正常工作對(duì)于配風(fēng)量進(jìn)行了微調(diào),但O2濃度基本可以保持在9%~10%。從圖3中還可以看出,正常工作狀態(tài)下,焚燒爐煙氣中的CO可以保持在20 mg/m3以下,NOx穩(wěn)定在約200 mg/m3的較低水平,表明不需凈化處理煙氣中的CO、NOx指標(biāo)即可滿足排放限值,熱解氣化與燃燒均在低氧控氧的環(huán)境中運(yùn)行,在溫度上也保證了氮氧化物、一氧化碳甚至重金屬及二噁英污染物的低生成率,驗(yàn)證了采用“熱解氣化+燃燒”工藝焚燒處理生活垃圾具有顯著的環(huán)保性。

      2.3 焚燒爐渣熱灼減率

      根據(jù)GB 18485—2014中要求的檢測(cè)方法并參考HJ/T 20—1998,對(duì)焚燒爐穩(wěn)定運(yùn)行階段排出的爐渣進(jìn)行取樣測(cè)試熱灼減率。平行取樣5組測(cè)試的焚燒爐渣熱灼減率結(jié)果分別是1.23%、1.18%、0.92%、1.56%、1.27%。假設(shè)熱灼減率以1.5%估算,垃圾經(jīng)過熱解氣化燃燒工藝處理后,除無(wú)機(jī)灰分成分之外的質(zhì)量減少率為:

      由焚燒爐渣熱灼減率測(cè)試計(jì)算數(shù)據(jù)可知,垃圾熱解氣化燃燒工藝完全可以滿足焚燒爐渣熱灼減率≤5%的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,且對(duì)于垃圾原料中除無(wú)機(jī)灰分成分外的質(zhì)量減少率達(dá)99.69%,表明垃圾原料在焚燒爐內(nèi)經(jīng)過干燥、熱解氣化、灰渣灼燒及氣體二次燃燒,有機(jī)質(zhì)已基本燃盡,可實(shí)現(xiàn)生活垃圾固體廢棄物的最大程度減量化。

      生活垃圾在爐內(nèi)熱解氣化與燃燒分步進(jìn)行并相互耦合,可實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾物料的擾動(dòng),使得反應(yīng)充分均勻,促使固體可燃物在排渣前完全燃燒,實(shí)現(xiàn)垃圾原料的最大減量化。

      3 結(jié)語(yǔ)

      以中小型城鎮(zhèn)生活垃圾快速無(wú)害化減量處置為背景,采用集“干化+熱解氣化+灰渣灼燒+氣體二次燃燒”為一體的工藝裝置進(jìn)行試驗(yàn)研究,驗(yàn)證了技術(shù)工藝的可行性及經(jīng)濟(jì)與環(huán)保特性,為城鎮(zhèn)生活垃圾的即時(shí)無(wú)害化減量處置提供了新途徑。

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