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      低滲稠油化學(xué)劑輔助二氧化碳吞吐技術(shù)研究與應(yīng)用
      ——以L油田為例

      2021-06-25 07:51:10
      石油地質(zhì)與工程 2021年3期
      關(guān)鍵詞:填隙化學(xué)劑黏劑

      吳 捷

      (中國石油集團(tuán)長城鉆探工程有限公司工程技術(shù)研究院,遼寧盤錦 124010)

      目前我國大部分中深低滲稠油油藏,受埋深、滲透率等因素影響,普遍采取壓裂投產(chǎn),油井呈現(xiàn)為初期產(chǎn)能高、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)期短、產(chǎn)能遞減快的特征,分析認(rèn)為彈性能量衰竭快、水驅(qū)效果差、原油黏度高流動(dòng)性差,是該類油藏產(chǎn)能驟減的主要原因[1-3]。針對上述生產(chǎn)矛盾,本文以L油田為例,開展了低滲稠油化學(xué)劑輔助二氧化碳吞吐技術(shù)研究,為低滲稠油油藏提高采收率提供了一種新的技術(shù)方法。

      1 L油田概況及低產(chǎn)原因分析

      1.1 L油田概況

      L油田為構(gòu)造巖性斷塊低滲稠油油藏,含油層位為沙三段Ⅱ油組+Ⅲ油組,油藏埋深2 700.0~3 100.0 m,孔隙度4%~25%,滲透率1×10-3~ 426×10-3μm2。開發(fā)方式以注水開發(fā)為主,可動(dòng)用地質(zhì)儲(chǔ)量為124.40×104t,儲(chǔ)層地層壓力系數(shù)1.12,為高壓儲(chǔ)層,地層溫度梯度3.4 ℃/100 m,地層水礦化度較低;儲(chǔ)層巖石膠結(jié)類型以孔隙式為主,其次為接觸-孔隙式,黏土礦物總含量10%,成分以高嶺石為主。

      1990年6月至2014年6月為試油試采階段,大部分油井初期日產(chǎn)量較高(最高可達(dá)20.00 t),含水低,產(chǎn)量下降較快;2014年6月后,產(chǎn)量持續(xù)下降,實(shí)施注采層系優(yōu)化調(diào)整后,產(chǎn)量下降趨勢未得到遏制,開發(fā)形勢較差。

      1.2 低產(chǎn)原因分析

      1.2.1 儲(chǔ)層水敏性強(qiáng),傷害嚴(yán)重

      L油田儲(chǔ)層屬于強(qiáng)水敏地層,黏土礦物總含量10%,其中高嶺石含量高達(dá)66%,抗機(jī)械能力不高,在流體的流動(dòng)沖擊下,分散成鱗片狀的微粒,遇水后坍塌、運(yùn)移,在孔喉連接處發(fā)生堆積,形成喉間“搭橋”,堵塞流體滲流通道,傷害地層滲透率。

      1.2.2 長期彈性開采,地層虧空嚴(yán)重

      L油田開發(fā)層位為沙三段Ⅲ油組,共有油井14口,水井6口,整體注水壓力較高,均超過25 MPa,欠注水井多。受邊界效應(yīng)和水井欠注影響,L油田井網(wǎng)動(dòng)用程度僅為5%。常規(guī)水力壓裂井高產(chǎn)期短、產(chǎn)量遞減較快,壓裂投產(chǎn)初期平均日產(chǎn)油9.10 t,目前平均日產(chǎn)油0.98 t,低滲儲(chǔ)層、異常高壓、外圍能量補(bǔ)充較緩慢導(dǎo)致了該井區(qū)的整體產(chǎn)出能力差,目前平均地層壓力系數(shù)為0.65。

      1.2.3 普通稠油,油水流度比大,水驅(qū)效率低

      L油田原油為普通稠油,地面原油密度0.92 g/cm3,50 ℃原油黏度383 mPa·s。由于中深低滲油藏調(diào)驅(qū)工藝受溫度、滲透率、壓力等限制,實(shí)施注采層系優(yōu)化調(diào)整后,含水率仍較高,無法進(jìn)一步提高水驅(qū)效果。

      2 化學(xué)劑輔助二氧化碳吞吐技術(shù)

      針對L油田儲(chǔ)層存在的問題,確定優(yōu)選高效化學(xué)劑對儲(chǔ)層填隙物溶蝕,然后配合大規(guī)模二氧化碳吞吐充分溶解原油、膨脹補(bǔ)充地層能量[4-5],再利用配套化學(xué)劑對儲(chǔ)層原油物性進(jìn)行改善,提高其流動(dòng)性能,綜合作用對儲(chǔ)層和流體進(jìn)行改造。

      2.1 孔隙填隙物高效溶蝕

      配制不返排酸體系解除已經(jīng)產(chǎn)生的儲(chǔ)層堵塞,對儲(chǔ)層黏土中的高嶺石溶蝕消除,輔助各種抑制劑,氟硅酸鉀抑制劑和鐵離子鰲合鐵血鹽(對鈣、鎂、鐵離子等金屬離子具有良好的螯合分散作用,不形成二次沉淀),消除儲(chǔ)層二次傷害,對儲(chǔ)層填隙物進(jìn)行高效溶蝕,深部溝通,解決儲(chǔ)層水敏傷害。通過對L1井的巖心薄片溶蝕實(shí)驗(yàn)(表1)和電子探針分析(圖1)發(fā)現(xiàn),薄片中Si、Al、O、C元素含量明顯減少,說明儲(chǔ)層填隙物中高嶺石可進(jìn)行有效溶蝕,溶蝕后薄片孔隙明顯增多,可有效提高滲透率和油流通道。

      圖1 酸蝕前后電子探針分析對比

      表1 L1井的巖心薄片溶蝕前后元素分析對比

      2.2 油水兩相降黏劑,靜態(tài)降黏,高效洗油

      在地層條件下,降黏劑不具備剪切、攪拌條件,限制了降黏劑與地層原油的接觸空間和降黏效果[6-8],因此針對儲(chǔ)層條件和油品特性,優(yōu)選油水兩相降黏劑,其機(jī)理是將油溶性表面活性劑通過改性合成,使其在水中變?yōu)榫o密離子對結(jié)構(gòu),既可部分溶于水,又具有強(qiáng)親油能力,復(fù)配加入水中可形成微乳油滴,遇到稠油具有極強(qiáng)的滲穿能力。針對性選取降黏劑,室內(nèi)實(shí)驗(yàn)降黏率可達(dá)85%以上。

      同時(shí)降黏劑驅(qū)具有較強(qiáng)的降低界面張力的能力,降低了大片稠油的流動(dòng)阻力,使大油滴變形運(yùn)移,溶解形成的油滴在降黏劑溶液的驅(qū)動(dòng)下向前運(yùn)移,并對附近的油膜產(chǎn)生助推作用,剝離油膜,如此反復(fù)進(jìn)行,有效提高洗油效率[9-11]。

      2.3 液態(tài)二氧化碳吞吐,膨脹補(bǔ)能

      L油田經(jīng)多年天然能量開發(fā),注采連通性差、注水效果差,地層能量未得到及時(shí)補(bǔ)充,液態(tài)二氧化碳進(jìn)入地層氣化后能有效補(bǔ)充地層能量,同時(shí)溶于原油后亦可達(dá)到降黏、提高原油流動(dòng)性的作用。

      3 應(yīng)用實(shí)例

      3.1 措施井生產(chǎn)概況

      L1井2014年1月壓裂投產(chǎn),油藏埋深2 893.0~2 950.0 m,射孔厚度11.6 m,儲(chǔ)層平均孔隙度21%,平均滲透率115×10-3μm2,投產(chǎn)初期日產(chǎn)油12.00 t,隨后產(chǎn)液量、產(chǎn)油量逐步下降,至2018年7月措施前累計(jì)生產(chǎn)1 657 d,累計(jì)產(chǎn)油6 762.00 t,日產(chǎn)液1.60 t,日產(chǎn)油1.08 t。

      3.2 注入工藝設(shè)計(jì)

      結(jié)合油井動(dòng)靜態(tài)資料(地質(zhì)資料、油層資料、油層流體性質(zhì)資料、射孔數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、完井與油藏改造資料等),建立單井徑向模型。模型采用非平衡初始化方法,所建立的數(shù)學(xué)模型可以用于后續(xù)方案預(yù)測及參數(shù)優(yōu)化,優(yōu)化后的參數(shù)為:依次注入不返排酸500 m3、降黏劑800 m3、液態(tài)二氧化碳800 m3、降黏劑400 m3,最佳悶井時(shí)間20 d。

      3.3 二氧化碳注入排量優(yōu)化

      為提高整體施工效率,使用3臺(tái)2500型壓裂車組高排量泵注液態(tài)二氧化碳,同時(shí)考慮液態(tài)二氧化碳摩阻遠(yuǎn)高于化學(xué)劑,利用軟件對二氧化碳排量進(jìn)行優(yōu)化,如表2所示。當(dāng)二氧化碳排量為3.0 m3/min時(shí),預(yù)測井口壓力為40.84~49.63 MPa,滿足井下管柱和井口強(qiáng)度要求。

      表2 二氧化碳施工排量優(yōu)化

      3.4 試驗(yàn)井效果分析

      2018年7月26日,在L1井實(shí)施化學(xué)劑輔助二氧化碳吞吐,使用壓裂車組進(jìn)行泵注,施工壓力曲線如圖2所示。階段1:不返排酸(500 m3)+降黏劑(800 m3),泵注壓力40.00~48.00 MPa;階段2:二氧化碳(800 m3),泵注壓力40.00~42.00 MPa;階段3:降黏劑(400 m3),施工壓力40.00~48.00 Mpa,泵注結(jié)束后悶井20 d,使不返排酸與地層填隙物充分反應(yīng),疏通孔喉;降黏劑與地層原油充分反應(yīng),降黏提高地層原油流動(dòng)性能、高效洗油,提高剩余油動(dòng)用程度;二氧化碳充分溶于原油,形成溶解氣驅(qū),在地層溫度、壓力條件下二氧化碳?xì)饣a(bǔ)充地層能量。

      圖2 各階段泵注曲線特征

      L1井初期放噴日產(chǎn)油最高可達(dá)10.00 t,油井油套壓力上升明顯,表明地層能量得到了有效補(bǔ)充,油井具有很好的生產(chǎn)潛力。由圖3可知,措施后平均日產(chǎn)油4.90 t,提高到措施前產(chǎn)量的4.5倍。截至2020年8月,措施后累計(jì)產(chǎn)油量為3 643.00 t,對比增油2 841.00 t,投入產(chǎn)出比為1.0∶2.2,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。目前該井已穩(wěn)產(chǎn)742 d,分析認(rèn)為該措施不僅為本井補(bǔ)充能量、疏通孔喉,同時(shí)溶蝕劑、降黏劑在液態(tài)二氧化碳的攜帶下[12],大體積疏通注水驅(qū)動(dòng)通道,改善原油流動(dòng)性,提升了水驅(qū)效果;其中,剛性補(bǔ)能充足,是本井穩(wěn)產(chǎn)時(shí)間較長的主要原因。

      圖3 L1井措施后生產(chǎn)曲線

      4 結(jié)論

      針對低滲稠油油藏天然能量開采,產(chǎn)能快速遞減的生產(chǎn)矛盾,化學(xué)劑輔助二氧化碳吞吐技術(shù)可從儲(chǔ)層填隙物解堵、地層能量補(bǔ)充、地層流體性能改善等方面給予解決,應(yīng)用后取得了較好的實(shí)施效果,進(jìn)一步證實(shí)了該技術(shù)的有效性,為類似油藏剩余油動(dòng)用、深部挖潛提供了新的可行途徑。

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