王旭升
(霍州煤電集團(tuán)晉北煤業(yè)公司,山西 忻州 035100)
在煤礦回采的過(guò)程中,當(dāng)遇到的煤層是急傾斜狀態(tài)或工作面是回采傾斜的狀態(tài)時(shí),加之綜合回采機(jī)器的布置方式和作業(yè)時(shí)采用的循環(huán)型方式,以及煤層賦存的傾角大小和煤層與切眼之間的夾角等諸多因素影響,形成支架倒架及溜子竄上滑下的后果。煤層切眼內(nèi)的溜子隨傾角變化而下滑,造成轉(zhuǎn)載機(jī)不能完美搭接機(jī)頭,后果就是前溜的“回頭煤”增多,嚴(yán)重磨損設(shè)備導(dǎo)致其運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷增加。同時(shí),機(jī)頭下滑時(shí)將轉(zhuǎn)載機(jī)調(diào)整到合適的位置,這樣做會(huì)將工作面的端頭處預(yù)留的安全距離嚴(yán)重縮短,導(dǎo)致緊急避險(xiǎn)的通道口不通暢。所以,在設(shè)備安全的前提下提升運(yùn)行效率,解決煤層回采時(shí)因傾斜導(dǎo)致的設(shè)備下滑現(xiàn)象,十分具備研究意義。
霍州煤電集團(tuán)某礦28116采煤工作面,煤層在地下450 m左右,平均煤層厚度在4.1 m左右,主采煤層是8號(hào),煤層傾角大概為8°,煤層可采的賦存基本穩(wěn)定。工作面設(shè)計(jì)145 m的切眼長(zhǎng)度,膠帶順槽533 m的長(zhǎng)度,軌道順槽530 m的長(zhǎng)度。因?yàn)榈刭|(zhì)條件和煤層賦存的限制,將切眼施工的坡度設(shè)置為7°;因地質(zhì)構(gòu)造不同,在采前勘探時(shí)將工作面的切眼設(shè)置在110 m以外,局部的工作面坡度在12°~21°之間,坡度平均16.5°(因?yàn)槟z帶順槽高程小于軌道順槽)?;夭蛇^(guò)程中,坡度一直在變化,工作面出現(xiàn)前后明顯溜出和下滑的現(xiàn)象,而切眼內(nèi)的中段支架則發(fā)生局部擠架或倒架現(xiàn)象,對(duì)工作面能否正常采煤和生產(chǎn)都有著嚴(yán)重的制約影響。
在綜采支架上面放頂煤是28116的工作面進(jìn)行采煤生產(chǎn)時(shí)所采用的工藝,它工作面里面普遍貫穿了不小的向斜構(gòu)造。工作面中的不同標(biāo)高分別是:順槽煤層底板的不同,其中膠帶是+748 m,軌道是+772 m;另外巷道間隔是24 m。在推進(jìn)時(shí)若兩巷和切眼互相垂直,則切眼內(nèi)的底板,它會(huì)產(chǎn)生大約16.5°的坡度,非常接近溜子和支架之間的最大坡度,產(chǎn)生下滑分力導(dǎo)致下滑后果,而且管理上也增加了很多困難。
采煤機(jī)如果循環(huán)割煤,據(jù)實(shí)際觀測(cè),每班首先在機(jī)頭處割一刀,向下順著機(jī)尾推溜到拉架結(jié)束,這種循環(huán)可造成每排拉架前溜,下滑長(zhǎng)度36 mm;每班從機(jī)尾開(kāi)始割一刀,支架沿著機(jī)頭往上拉架,這種循環(huán)造成的每排拉架前溜下滑距離是7 mm。實(shí)踐得出,向斜構(gòu)造導(dǎo)致底板斜面,是工作面出現(xiàn)設(shè)備前溜下滑的主導(dǎo)因素。采用調(diào)斜辦法可以消除這個(gè)問(wèn)題,其原理為在割煤作業(yè)過(guò)程中,由于要實(shí)時(shí)接煤運(yùn)輸,當(dāng)割煤機(jī)將煤壁破除產(chǎn)生落煤后,拉架會(huì)順著采動(dòng)而推溜支架工,推移產(chǎn)生的移近量不同,且每一個(gè)煤壁空間也不一樣大,所以前溜造成了不同的上、下層彎曲以及水平面,就會(huì)出現(xiàn)偏移。雖然偏移程度不大,但偏移后會(huì)產(chǎn)生分力作用,此分力在采煤機(jī)沿機(jī)尾處向機(jī)頭運(yùn)動(dòng)割刀時(shí),主要作用在機(jī)頭;在采煤機(jī)沿機(jī)頭向機(jī)尾割刀時(shí),就作用在機(jī)尾。某些下滑分力會(huì)被設(shè)備調(diào)斜過(guò)程產(chǎn)生的分力抵消,剩余的則影響設(shè)備的移近量以及下滑速度。
設(shè)備下滑是由于工作面增大的底板坡度,研究表明通過(guò)調(diào)整偽斜來(lái)通過(guò)較大的坡度區(qū)域。以下是調(diào)斜方式的計(jì)算方法[1-2]:
下頁(yè)圖1中,將調(diào)斜以后,軌道順槽和切眼間夾角設(shè)為α,回采時(shí)如果沒(méi)有前溜下滑,拉架導(dǎo)致的前溜,其上移距離是L sinα,L代表每刀截割的深度。為消除滑距,若前溜滑距為36 mm,L sinα=36 mm,得出α是3.4°,每刀截深是600 mm。
圖1 工作面調(diào)斜示意圖
設(shè)工作面的偽斜長(zhǎng)為xm,即切眼內(nèi)兩巷間距的斜距差就是xm。
公式是:x=M sinα
式中:M為工作面的切眼長(zhǎng)度;α為工作面的調(diào)斜角度。
例如,切眼長(zhǎng)為145 m,調(diào)斜角度3.4°,代入數(shù)據(jù),得到8.59 m的偽斜長(zhǎng)度,也就是說(shuō)工作面的機(jī)頭要保持在機(jī)尾前8.59 m。
在生產(chǎn)實(shí)踐中可以根據(jù)公式推導(dǎo)結(jié)果進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用,當(dāng)設(shè)備管理出現(xiàn)由于轉(zhuǎn)載機(jī)和前溜不合理的搭接導(dǎo)致的異常時(shí),調(diào)整支架,把溜子距離推移,緩解前溜導(dǎo)致的下滑幅度。推溜拉架時(shí)若下滑現(xiàn)象很?chē)?yán)重,可微調(diào)機(jī)頭與機(jī)尾的間距,進(jìn)行校正。機(jī)頭和機(jī)尾相比,先割較長(zhǎng)的那邊,然后在采煤機(jī)開(kāi)始進(jìn)行跑動(dòng)以后,再進(jìn)行拉架,使其回位,充分保證支架不會(huì)發(fā)生倒架或擠架的現(xiàn)象,并使工作面實(shí)現(xiàn)了“三平、一直、兩暢通”。
除了采用調(diào)整偽斜的方法減小開(kāi)采過(guò)程中的防滑以外,我們也可以根據(jù)采煤實(shí)際工作面的不同開(kāi)采條件,將工作面開(kāi)采煤層的順序以及施工過(guò)程的工藝進(jìn)行一系列的優(yōu)化,達(dá)到防滑的目的。其工藝的具體優(yōu)化流程如下[3]:
調(diào)整原來(lái)機(jī)頭和機(jī)尾雙向采煤時(shí)使用的通排割刀方法,更改為單向采煤法,即“先機(jī)頭,再機(jī)尾”,具體流程是:調(diào)整機(jī)器的進(jìn)刀方式,在開(kāi)始作業(yè)前,先對(duì)機(jī)頭割一刀,等割刀完全跑透以后,再把到?;卦瓉?lái)位置。這期間先不進(jìn)行推溜,因?yàn)椴擅簷C(jī)在復(fù)位時(shí)狀態(tài)是空刀,所以煤壁一側(cè)的截深僅僅是一刀,拉架推溜要等完全復(fù)位后。此時(shí),割煤機(jī)進(jìn)行二次啟動(dòng),對(duì)機(jī)頭處進(jìn)刀以后,再向機(jī)尾處完成刀割。割煤機(jī)在移動(dòng)過(guò)程中,拉架同步進(jìn)行移溜,且機(jī)頭一直比機(jī)尾側(cè)超前。將這兩種不同的防滑措施相結(jié)合,可以適度調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)載機(jī)搭接機(jī)頭的長(zhǎng)度,此外,再配合調(diào)整機(jī)頭的高度,拉人前的溜底鏈可避免因轉(zhuǎn)載點(diǎn)的回頭煤數(shù)量之多造成的設(shè)備損壞。
實(shí)踐應(yīng)用表明,采用上述方法后,綜采28116工作面,設(shè)備倒架或下滑的現(xiàn)象得到明顯改善,作業(yè)循環(huán)實(shí)現(xiàn)了安全正規(guī)且高效的模式,職工檢修和扶架的勞動(dòng)強(qiáng)度得到了降低,設(shè)備管理和維護(hù)得到了加強(qiáng),由設(shè)備損壞而產(chǎn)生的機(jī)電費(fèi)和材料費(fèi)得到了減少,安全作業(yè)時(shí)職工的環(huán)境條件得到了提高,其現(xiàn)實(shí)意義與實(shí)用效果及其重要。