馮培磊,劉曉欣,普碧才,陳瀟雅,徐天奇,左文龍
(1.國網(wǎng)新源安徽金寨抽水蓄能有限公司,安徽省六安市 237000;2.云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司怒江供電局,云南省怒江傈僳族自治州 673200;3.云南民族大學(xué) 電氣信息工程學(xué)院,云南省昆明市 650500;4.江蘇句容抽水蓄能有限公司,江蘇省句容市 212400)
局部電網(wǎng)故障、自然災(zāi)害或人為操作失誤等偶然事故導(dǎo)致電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線解列成孤網(wǎng)運(yùn)行,電網(wǎng)頻率產(chǎn)生大幅度波動(dòng)[1]。根據(jù)怒江電網(wǎng)分列運(yùn)行的特點(diǎn),怒江電網(wǎng)與主網(wǎng)的聯(lián)絡(luò)線為電源輸送通道福劍線,蘭坪地區(qū)與主網(wǎng)相連的劍蘭線以及崇仁與蘇屯相連的雙回蘇崇聯(lián)絡(luò)線,考慮到怒江電網(wǎng)的實(shí)際情況,斷開劍蘭線形成蘭坪孤網(wǎng),對(duì)孤網(wǎng)的潮流恢復(fù)策略以及電壓調(diào)整策略進(jìn)行研究。如果控制策略不當(dāng),將引發(fā)系統(tǒng)頻率的不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)甚至發(fā)生頻率崩潰,導(dǎo)致區(qū)域網(wǎng)絡(luò)發(fā)生大面積停電事故。因此研究孤網(wǎng)的安全穩(wěn)定應(yīng)從頻率穩(wěn)定和電壓穩(wěn)定兩方面著手[2]。
怒江電網(wǎng)為典型的電源送出型電網(wǎng),地區(qū)電網(wǎng)與主網(wǎng)故障解列后,高頻率問題十分突出。當(dāng)電源送出系統(tǒng)被解列為孤網(wǎng)系統(tǒng)后,系統(tǒng)功率為盈余狀態(tài),有功功率過剩將使得發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子加速、導(dǎo)致系統(tǒng)頻率升高,無功功率過剩將導(dǎo)致系統(tǒng)電壓上升[3]。針對(duì)電壓越限情況本文通過夏大、夏小兩個(gè)典型運(yùn)行方式的高頻切機(jī)方案,采取了調(diào)整變壓器分接頭,投入無功補(bǔ)償裝置,使發(fā)電機(jī)遲相或進(jìn)相運(yùn)行等措施。通過以上調(diào)整,可使怒江電網(wǎng)的電壓維持在正常范圍之內(nèi)。
根據(jù)怒江電網(wǎng)分列運(yùn)行的特點(diǎn),怒江電網(wǎng)與主網(wǎng)的聯(lián)絡(luò)線為電源輸送通道福劍線,蘭坪地區(qū)與主網(wǎng)相連的劍蘭線以及崇仁與蘇屯相連的雙回蘇崇聯(lián)絡(luò)線,考慮到怒江電網(wǎng)的實(shí)際情況,斷開劍蘭線形成蘭坪孤網(wǎng),對(duì)孤網(wǎng)的潮流恢復(fù)策略以及電壓調(diào)整策略進(jìn)行研究[4]。
本文主要計(jì)算分析工具采用中國電力科學(xué)研究院“PSD電力系統(tǒng)軟件工具(PSD Power Tools)”之PSD-BPA潮流和暫態(tài)穩(wěn)定程序分析工具。
劍蘭線斷線后,孤網(wǎng)電源情況如表1所示。
表1 蘭坪孤網(wǎng)電源出力情況Table 1 Power output of Lan Ping isolated network
劍蘭線斷線后,孤網(wǎng)具體的負(fù)荷如表2所示。
表2 斷線后孤網(wǎng)負(fù)荷情況Table 2 Load of isolated network after disconnection
從表2可以分析出,當(dāng)蘭坪22(LANP22)與劍川22X(JL22X)斷線后,過多的有功不能往外送,電源出力和負(fù)荷完全不匹配。為了解決蘭坪的供電恢復(fù),采取進(jìn)行適當(dāng)電源切機(jī)。
僅參考以往高頻切機(jī)方案,考慮地區(qū)電源出力與負(fù)荷的匹配,做出新切機(jī)方案如表3所示。
表3 高頻切機(jī)方案Table 3 High frequency cutting scheme
續(xù)表
按以上切機(jī)方案,可以獲得以下穩(wěn)定分析結(jié)果:
通過發(fā)電機(jī)功角曲線(如圖1所示)可以看出,在第10周波(0.2s)的時(shí)候設(shè)置劍蘭線三相斷線故障,發(fā)電機(jī)功角開始振蕩。功角曲線為減幅振蕩,在1600周波(32s)的時(shí)候振蕩基本平息。在振蕩平息之前,孤網(wǎng)中存在最大功角差的發(fā)電機(jī)為老王莊1G與妥洛河2G,但其功角差不超過60°。因此在該切機(jī)方案下,劍蘭線三相斷線后的系統(tǒng)是功角穩(wěn)定的。
圖1 發(fā)電機(jī)功角曲線Figure 1 Power angle curve of generator
通過重要母線頻率偏差曲線(如圖2所示)可以看出,在第10周波(0.2s)的時(shí)候設(shè)置劍蘭線三相斷線故障,母線頻率上升,說明孤網(wǎng)有功過剩。切機(jī)完成之后,頻率下降,并且在1000周波(20s)左右,頻率能維持在49.75Hz左右,頻率穩(wěn)定。
圖2 母線頻率偏差曲線Figure 2 Bus frequency deviation curve
通過母線電壓曲線(如圖3所示)可以看出:在第10周波(0.2s)的時(shí)候設(shè)置劍蘭線三相斷線故障,切機(jī)完成之后,電壓在1500周波(30s)左右穩(wěn)定下來,切均高于1.04p.u.,但部分母線電壓高于1.07p.u.,無功過剩。
圖3 母線電壓曲線Figure 3 Bus voltage curve
當(dāng)LANP22與JC22X斷線后,仍然選取調(diào)節(jié)容量最大的機(jī)組(DZH1G)作為平衡節(jié)點(diǎn),通過切機(jī)后,平衡節(jié)點(diǎn)不再倒吸有功,并且發(fā)出有功18.0MW,屬于合理范圍內(nèi),有功能夠平衡。但此時(shí)蘭坪孤網(wǎng)無功太多,平衡節(jié)點(diǎn)需吸收13.5Mvar的無功,這不符合發(fā)電機(jī)的正常運(yùn)行條件,因此孤網(wǎng)需補(bǔ)償感性無功[5]。
結(jié)合此時(shí)電網(wǎng)電壓越限情況,如表4所示。
表4 孤網(wǎng)電壓越限節(jié)點(diǎn)Table 4 Isolated network voltage overrun node
續(xù)表
相應(yīng)地在投入補(bǔ)償如表5所示。
表5 補(bǔ)償調(diào)節(jié)表Table 5 Compensation adjustment table
調(diào)整變壓器變比如表6所示。
表6 變壓器調(diào)節(jié)表Table 6 Transformer regulating table
此時(shí)蘭坪孤網(wǎng)電壓越限現(xiàn)象如表7所示,平衡節(jié)點(diǎn)DZH1G送出無功1.5Mvar,說明無功基本分布合理。
表7 孤網(wǎng)電壓越限節(jié)點(diǎn)Table 7 Isolated network voltage overrun node
經(jīng)過切機(jī)、改變補(bǔ)償、變壓器變比后,系統(tǒng)基本處于穩(wěn)定狀態(tài),該切機(jī)方案可行。
全網(wǎng)正常運(yùn)行時(shí),由蘭坪向劍川外送的潮流為233.6MVA,由于LANP22到JC11X支路斷開時(shí)會(huì)形成孤網(wǎng),孤網(wǎng)電源出力和負(fù)荷情況分別如表8和表9所示。孤網(wǎng)片區(qū)將不能維持穩(wěn)定運(yùn)行,需要對(duì)孤網(wǎng)進(jìn)行切機(jī)動(dòng)作才能使孤網(wǎng)內(nèi)的負(fù)荷維持穩(wěn)定,但是切發(fā)電機(jī)不當(dāng)會(huì)引起系統(tǒng)無功不能平衡,使系統(tǒng)電壓崩潰從而使潮流計(jì)算不收斂,因此需要選取合適的機(jī)組進(jìn)行切機(jī)。
表8 孤網(wǎng)電源出力Table 8 Power output of isolated network
表9 正常運(yùn)行時(shí)孤網(wǎng)中的負(fù)荷Table 9 Load in isolated network during normal operation
從表8和表9可以分析出,當(dāng)福劍斷線后,電源出力和負(fù)荷完全不匹配。為了解決蘭坪的供電恢復(fù),進(jìn)行電源切機(jī)與電源出力調(diào)整措施,保證蘭坪地區(qū)的本地電源進(jìn)行供電,由于按怒江地區(qū)2017年高頻切機(jī)方案進(jìn)行切機(jī)根本無法滿足有功平衡,還要繼續(xù)調(diào)整發(fā)電機(jī),把末坡河2G和木甲二2G切機(jī)頻率修改為54Hz,由于僅僅是切除發(fā)電機(jī)并不能使系統(tǒng)運(yùn)行在良好的穩(wěn)定狀態(tài),需要對(duì)剩余發(fā)電機(jī)有功出力進(jìn)行調(diào)整,把丹朱河1號(hào)機(jī)有功功率從17.5MW調(diào)整到10.5MW,經(jīng)過上述調(diào)整后并按表10方案進(jìn)行切機(jī),可使系統(tǒng)有較好的穩(wěn)定性。
表10 切機(jī)方案Table 10 Cutting scheme
續(xù)表
續(xù)表
由圖4可以看出,在第10周波(0.2s)的時(shí)候設(shè)置劍蘭線三相斷線故障,發(fā)電機(jī)功角開始發(fā)生震蕩,發(fā)電機(jī)相對(duì)最大角度大約出現(xiàn)在700周波,為豐甸二號(hào)機(jī)與丹朱河1號(hào)機(jī)的53°,并且大約在1500周波以后相對(duì)公角差保持不變,系統(tǒng)功角穩(wěn)定。
圖4 發(fā)電機(jī)相對(duì)功角Figure 4 Relative power angle of generator
通過圖4可以看出:在第10周波(0.2s)的時(shí)候設(shè)置劍蘭線三相斷線故障,母線頻率上升,說明孤網(wǎng)有功過剩,發(fā)電機(jī)速度偏差(如圖5所示)在故障起始階段發(fā)生搖擺,并且在大約100周波達(dá)到最大值4,大約在1500周波后保持穩(wěn)定在50Hz。
圖5 發(fā)電機(jī)速度偏差Figure 5 Generator speed deviation
系統(tǒng)電壓大約在1500周波后保持穩(wěn)定,但是電壓有高有底,需要進(jìn)行調(diào)整(如圖6所示)。通過上述切機(jī)方案可使系統(tǒng)穩(wěn)定下來。
圖6 母線正序電壓Figure 6 Bus positive sequence voltage
但是孤網(wǎng)內(nèi)絕大多數(shù)節(jié)點(diǎn)過電壓,這是由于過無功功率過多造成的,因此還需要去除LANP35節(jié)點(diǎn)60Mvar無功后,除了LANP35低電壓,其他節(jié)點(diǎn)均在可運(yùn)行范圍內(nèi),LANP35電壓越限情況如表11所示,需要進(jìn)行電壓調(diào)整,調(diào)整情況如表12所示。
表11 切機(jī)后電壓越限表Table 11 Voltage overrun table after generator cut-off
表12 對(duì)蘭坪變壓器進(jìn)行調(diào)整Table 12 Adjustment of Lanping transformer
通過上述數(shù)據(jù)分析調(diào)整后,可使孤網(wǎng)內(nèi)功角、電壓、頻率保持穩(wěn)定。
通過上述調(diào)整后,孤網(wǎng)內(nèi)線路和變壓器負(fù)載率均沒有超過80%,并且所有電壓均在合理范圍內(nèi)(如圖7所示)。
圖7 調(diào)整變壓器變比后LANP35節(jié)點(diǎn)電壓Figure 7 LANP35 node voltage after adjusting transformer transformation ratio
地區(qū)電網(wǎng)與主網(wǎng)故障解列后,無功不平衡、高頻率和高電壓問題十分突出,本文以怒江電網(wǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況為例,提出采用夏大、夏小兩個(gè)典型運(yùn)行方式的高頻切機(jī)方案進(jìn)行分析研究,調(diào)整變壓器分接頭,投入無功補(bǔ)償裝置,使發(fā)電機(jī)遲相或進(jìn)相運(yùn)行等措施,使得怒江電網(wǎng)的電壓維持在正常范圍之內(nèi)。并采用了中國電力科學(xué)研究院“PSD電力系統(tǒng)軟件工具(PSD Power Tools)”計(jì)算分析出該方案的可行性,從而為地區(qū)電網(wǎng)故障解列后,保證孤網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行提供了參考。