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      Φ139.7 mm免鉆塞工具在春風(fēng)油田的應(yīng)用

      2021-07-09 02:14:20張斌中石化新疆新春石油開發(fā)有限責(zé)任公司山東東營257000
      化工管理 2021年18期
      關(guān)鍵詞:篩管固井水平井

      張斌 (中石化新疆新春石油開發(fā)有限責(zé)任公司,山東 東營 257000)

      0 引言

      春風(fēng)油田構(gòu)造位置位于車排子凸起的東北部,區(qū)域構(gòu)造上屬于準(zhǔn)噶爾盆地西部隆起的次一級構(gòu)造單元。排612塊位于春風(fēng)油田東北部,該區(qū)塊油層薄、埋藏淺,水平井設(shè)計(jì)井深700 m左右,垂深270~320 m,位垂比大,井眼曲率高,造斜率大,平均達(dá)25°/100 m,在工具下入、鉆塞等方面存在較大困難[1]。

      1 排612區(qū)塊前期完井概況

      春風(fēng)油田排612區(qū)塊前期施工的4口井采用水平井采用分級箍篩管頂部注水泥方式完井。其基本管串結(jié)構(gòu)為:洗井閥+短套+精密篩管+套管+盲板+套管+封隔器+套管+封隔器+套管+分級箍+套管串至井口(如圖1所示)。

      圖1 分級箍篩管頂部注水泥完井管柱圖

      即在水平油層段下入精密濾砂管,防砂完井,以保持地層原始滲透率,利用分級箍、封隔器等工具進(jìn)行篩管頂部進(jìn)行注水泥固井作業(yè),有效封隔異質(zhì)層。

      主要施工工序:下完井管柱、脹封管外封隔器、打開分級箍、固井、關(guān)閉分級箍、鉆塞、通井。

      該工藝在本區(qū)塊完井施工過程中暴露出以下幾個(gè)問題:

      (1)鉆塞過程中容易對分級箍和套管造成磨損或破壞,甚至鉆穿套管;

      (2)鉆塞過程容易造成水泥環(huán)破裂,導(dǎo)致油氣水竄或注蒸汽熱量的散失;

      (3)鉆塞后內(nèi)壁不光滑,留有毛刺,下入作業(yè)生產(chǎn)工具時(shí)容易造成破損(特別是橡膠材質(zhì)的工具)而增加施工風(fēng)險(xiǎn);

      (4)鉆塞碎屑造成洗井、充填工具堵塞,無法建立循環(huán)進(jìn)行洗井或礫石充填作業(yè);

      (5)鉆塞周期長,增加完井成本。

      本區(qū)塊已完成的4口井施工時(shí)間統(tǒng)計(jì)如表1所示。

      表1 新春排612區(qū)塊鉆塞時(shí)間統(tǒng)計(jì)

      如表1所示,排612區(qū)塊已完成的4口井中,純鉆塞時(shí)間平均超過40 h,加上起下鉆時(shí)間,超過60 h,大大增加了完井周期,提高了完井成本,延緩了施工進(jìn)度和工作計(jì)劃。其主要原因是春風(fēng)油田排612塊油層薄、埋藏淺,水平井設(shè)計(jì)井深700 m左右,垂深270~320 m,位垂比大,井眼曲率高,造斜率大,平均達(dá)25°/100 m,鉆塞時(shí)加壓困難,井口只能施加0.5~2 t的壓力,導(dǎo)致鉆塞困難,鉆塞時(shí)間過長,雖然采取了在井口加放鉆鋌,改進(jìn)鉆頭,調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù)等諸多措施[2],但收效甚微,效果不理想。

      針對水平井分級箍篩管頂部注水泥完井工藝在春風(fēng)油田排612區(qū)塊施工過程中暴露出來的種種問題,尤其是鉆塞困難,鉆塞耗時(shí)過長的嚴(yán)重弊端,并結(jié)合該區(qū)塊井深較淺的特點(diǎn),我們在該區(qū)塊采用水免鉆塞篩管頂部注水泥完井方式進(jìn)行完井作業(yè),有效解決了上述問題(如圖2所示)。

      圖2 鉆塞示意圖

      2 水平井免鉆塞篩管頂部注水泥完井工藝在排612區(qū)塊的應(yīng)用

      目前,Ф177.8 mm水平井免鉆塞篩管頂部注水泥完井工藝已得到廣泛應(yīng)用[3]。但Ф139.7 mm免鉆塞完井工藝由于施工井較深、打撈拉拔力大以及小尺寸打撈管柱抗拉能力低等原因,導(dǎo)致現(xiàn)場應(yīng)用較少,而春風(fēng)油田排612區(qū)塊由于油藏較淺,井深僅700 m左右,為Ф139.7 mm免鉆塞完井工藝的現(xiàn)場應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。

      Ф139.7 mm免鉆塞完井工藝是在水平井油層段下入精密濾砂管,篩管頂部利用免鉆塞工具進(jìn)行注水泥固井作業(yè)[4],有效封隔異質(zhì)層,防砂完井。其基本管串結(jié)構(gòu)為:洗井閥+短套+精密篩管+套管+免鉆塞工具+套管串至井口(如圖3所示)。

      圖3 免鉆塞篩管頂部注水泥完井管柱圖

      施工步驟:(1)通井,按要求下入完井管柱;(2)打壓8~10 MPa,穩(wěn) 壓3~5 min,脹 封 免 鉆 塞 膠 筒(如 圖4所示),繼續(xù)打壓至15~17 MPa,開啟注水泥循環(huán)通道;(3)循環(huán)、固井;(4)碰壓關(guān)閉注水泥循環(huán)通道;(5)憋壓候凝4 h;(6)下入打撈工具,打撈出免鉆內(nèi)套;(7)電測固井質(zhì)量;(8)下入Ф116 mm磨鞋通井至人工井底;

      圖4 免鉆塞工具圖

      φ139.7 mm免鉆塞篩管頂部注水泥完井技術(shù)優(yōu)勢:

      (1)免鉆工具等完井附件在作業(yè)過程中不受鉆磨影響,使用壽命大大延長,有效降低了修井作業(yè)時(shí)間及成本;

      (2)完井管柱內(nèi)通徑大且內(nèi)表面光滑通暢,有利于后期作業(yè)工具順利下入;

      (3)無需鉆塞降低了套管破損風(fēng)險(xiǎn),增加了油井使用壽命。

      3 現(xiàn)場試驗(yàn)及及應(yīng)用效果

      3.1 現(xiàn)場試驗(yàn)

      P612-P17井為φ139.7 mm免鉆塞在春風(fēng)油田排612區(qū)塊的首口應(yīng)用井,該井井深722 m,垂深318 m,造斜點(diǎn)89 m,水平位移492 m,最大造斜度11.88°/30 m。

      管柱結(jié)構(gòu):洗井閥(715.06~712.48 m)+短套1根(712.48~709.9 m)+精密篩管4根(709.9~665.72 m)+套管3根+精密篩管12根(632.41~499.63 m)+套管6根+免鉆塞工具(400.37~394.89 m)+套管串至井口。

      施工過程:2018年9月19日09:30開 始 下完井管柱;12:00下入免鉆塞裝置;19:00下完全部管柱;20:00開始脹封免鉆封隔膠筒,打壓5 MPa試壓 ,穩(wěn)壓2 min不降;繼續(xù)打壓10、12 MPa,各穩(wěn)壓3 min 不降,繼續(xù)打壓18 MPa,打開循環(huán)通道,接大泵循環(huán),循環(huán)壓力2 MPa; 2018年9月20日00:15開始注水泥;01:00碰壓20 MPa,穩(wěn)5 min 不降;放壓至4 MPa憋壓候凝;04:00放壓正常;07:00 下入組合打撈矛;11:00打撈成功,起出免鉆內(nèi)芯;通井正常。

      3.2 應(yīng)用效果

      目前,φ139.7 mm免鉆塞篩管頂部注水泥完井工藝已在排612以成功應(yīng)用7口井,其打撈時(shí)間統(tǒng)計(jì)如表2所示。

      表2 新春排612區(qū)塊打撈時(shí)間統(tǒng)計(jì)

      如表2所示,采用免鉆塞工藝完井的7口井,其平均打撈時(shí)間約4.3 h,與分級箍平均鉆塞時(shí)間40 h相比,每口井節(jié)約36 h,大大縮短了完井周期,節(jié)省鉆頭2~3只,為后期作業(yè)和固井質(zhì)量的提高等帶來諸多益處。φ139.7 mm免鉆塞篩管頂部注水泥完井工藝在排612區(qū)塊運(yùn)用7口井,免鉆塞工具在下入、脹封、循環(huán)通道打開、關(guān)閉以及打撈等各個(gè)環(huán)節(jié)表現(xiàn)穩(wěn)定、可靠,在國內(nèi)首次規(guī)模化應(yīng)用成功,同時(shí)也為春風(fēng)油田淺層水平井的提質(zhì)提效提供了技術(shù)支持。

      4 結(jié)語

      (1)春風(fēng)油田排612塊油層薄、埋藏淺,位垂比大,造斜率大,采用分級箍篩管頂部注水泥完井工藝存在鉆塞困難,鉆塞周期長的難題。

      (2)春風(fēng)油田排612區(qū)塊井深淺,免鉆打撈力低,適合免鉆塞篩管頂部注水泥完井施工。

      (3)采用φ139.7 mm免鉆塞工具后,從下入打撈矛到起出免鉆內(nèi)芯只需4~5 h,大大縮短了完井周期,平均每口井可節(jié)約36 h,有效降低了完井成本。

      (4)φ139.7 mm免鉆塞篩管頂部注水泥完井不改變固井工藝流程,施工簡單可靠,建議在類似春風(fēng)油田排612區(qū)塊等油藏較淺、鉆塞困難的井上推廣應(yīng)用。

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