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      辛置煤礦10-428B工作面底板防治水研究

      2021-07-15 03:30:26
      同煤科技 2021年3期
      關鍵詞:采動塑性采空區(qū)

      肖 楠

      (霍州煤電集團有限責任公司山西臨汾041000)

      0 引言

      煤炭資源具有不可再生性,隨著淺部煤層資源的枯竭,煤礦開采逐漸向深部開采,隨之而來的是日益復雜的地質條件,尤其是深部地層中含水層對工作面煤層開采帶來了新的考驗。煤礦安全事故中工作面突水具有極強的破壞性,一旦發(fā)生會對煤礦和社會造成不可預估的損失和惡劣影響,據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示我國重點煤礦中受到水患威脅的礦井占據(jù)47.5%[1],深部開采中由于底板下含水層的存在,工作面普遍存在帶壓開采。針對深部帶壓開采,國內相關學者對其進行了大量研究,其中“下三帶理論”[2]是依據(jù)頂板上三帶相關理論和工程實踐得出,將底板覆巖劃分為導水破壞帶、有效保護層帶、隱伏水頭帶,對解決底板防治水問題提供了相關理論基礎?!瓣P鍵層理論”[3]認為破化帶和含水層之間存在一關鍵層,該關鍵層的承載能力強弱對底板突水性起到?jīng)Q定作用。為此本文針對山西焦煤辛置煤礦10-428B 工作面為研究對象,采用數(shù)值模擬分析了該面回采時底板受到破壞的程度,在數(shù)值模擬和現(xiàn)場實踐的基礎上對底板進行加固,為工作面安全回采提供理論和技術上的支持。

      1 工程概況

      辛置煤礦隸屬于山西焦煤霍州煤電集團,隸屬于霍州,周圍500 m~1 110 m 存在南王村、南程村等多個村子,其中540 水平10-428B 工作面主采10#煤層,煤厚1.43 m~2.67 m,工作面傾向長240 m,走向長774 m~883 m,其中該面相關頂?shù)装逄卣饕姳?,工作面煤層傾角平均4°,回采范圍內構造簡單,對回采影響較小,但底板距離奧灰含水層僅有32 m,底板突水系數(shù)為0.071 MPa/m,為帶壓開采。當工作面回采時會受到采動壓力和奧灰水壓的影響,巷道淋水現(xiàn)象嚴重,嚴重時可能會發(fā)生突水事故,為此必須對底板突水性進行研究。

      表1 工作面頂?shù)装逄卣?/p>

      2 數(shù)值模擬

      為了探究底板奧灰水對該面回采的影響程度,采用FLAC3D 模擬軟件對底板破壞程度其進行模擬,采用彈塑性本構模型。模擬方案為在5 MPa 水壓下,模擬研究開挖過程中底板隔水層的破壞規(guī)律,以辛置礦工作面各地層參數(shù)為原始建模數(shù)據(jù),基于彈塑性本構模型進行建模,模型長×寬×高=300×200×180 m,共51 660 個單元格,模型上方施加24 MPa 的自重載荷,底部和兩側均為固定邊界,最終建立圖1中數(shù)值模型。

      圖1 10-428B工作面數(shù)值模型圖

      表2 建模參數(shù)

      初次開挖20 m,隨后每隔40 m 進行開挖,分別對其進行記錄分析得到圖2底板塑性區(qū)破壞區(qū)云圖。

      圖2 底板塑性區(qū)破壞區(qū)

      觀察圖2中底板塑形區(qū),可以發(fā)現(xiàn)隨著工作面推進距離的增加,底板破壞程度逐漸加劇。從圖(a)中可以看出模型初次開挖階段底板開始發(fā)生塑形破壞,該階段破壞程度較小,破壞深度為7.2 m,采空區(qū)內部應力開始出現(xiàn)集中現(xiàn)象;在推進60 m時底板塑性區(qū)破壞程度為19.7 m,在推進100 m 時底板破壞深度為22.87 m,推進140 m 時底板破壞深度為23.62 m,推進180 m時底板破壞深度為24.6 m,根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以得出底板在采動應力和裂隙水壓的影響下發(fā)生形變,其中部分變形可以恢復,當應力集中程度達到底板承載極限會發(fā)生不可恢復的破壞,為此推進距離越大,底板產(chǎn)生的破壞越大,兩者呈現(xiàn)正相關關系,通過數(shù)值模擬列出了底板破壞深度與推進距離之間的關系見圖3.

      圖3 底板破壞深度與推進距離之間關系

      從圖3曲線圖中可以看出底板破壞深度與推進距離之間呈現(xiàn)正相關關系,但破壞深度增加速率逐漸減小,可以得出底板在發(fā)生破壞后,應力會逐漸達到平衡狀態(tài),繼而導致底板破壞深度增加速率逐漸平緩。綜上可得隨著工作面推進,在采動壓力和水壓的影響下,底板破化深度增長趨勢從快速逐漸達到平緩狀態(tài),底板破化范圍也在不斷擴大,而且從塑性區(qū)圖中可以看出底板發(fā)生破壞的范圍主要集中在采空區(qū)中部并在中部達到最大破壞值。推進前期即在0 m~60 m時,底板破化深度較小,但該階段增長速度最快,破壞深度范圍為0~19.7m,而推進中期階段即60 m~120 m時,底板破壞深度增速變平緩,破壞深度為19.7 m~23.62 m,在推進后期即120 m~180 m,底板破化深度逐漸達到最大值24.6 m,從上述底板塑性區(qū)變化圖中得到底板破壞深度的范圍與變化關系,而底板發(fā)生破壞是因為受到采動應力和裂隙水壓的影響,為此必須對不同推進階段內應力關系進行分析,最終得到圖4底板應力云圖。

      圖4 底板應力云圖

      觀察上述應力云圖可以看出應力變化狀態(tài)與塑性區(qū)變化基本是一致的,在推進初期,頂?shù)装鍛ζ胶鉅顟B(tài)被打破,應力集中程度迅速增加,與之對應底板塑性區(qū)變形程度增加迅速,應力集中范圍大多集中在采空區(qū)中部,而采空區(qū)頂板和底板處應力較小,說明頂板充分垮落,最終應力值達到新的平衡狀態(tài),與此同時底板下方巖層也發(fā)生了破壞。在推進的中后期,工作面推進前方和應力集中程度逐漸增大,繼而導致底板發(fā)生超前破壞,而工作面后方應力集中也開始增大,另從云圖中可看出在推進后期,采空區(qū)底板下方深紅色應力釋放區(qū)域范圍是在逐漸增大,表明底板隨著推進過程的進行,底板下方巖層受到該區(qū)域的應力影響而發(fā)生破化,并在120 m~180 m之間應力集中程度最高,與之對應的造成底板塑性區(qū)破壞深度達到最大。而破化深度增長速度降低的原因是伴隨著頂板的不斷跨落、壓實,底板應力逐漸得到恢復,并造成采動裂隙的閉合。

      綜上所述,隨著工作面的不斷推進,采空區(qū)中部應力集中程度和范圍勢在不斷擴大的,而且在工作面的前方和后方均出現(xiàn)應力集中現(xiàn)象,表明工作面推進前方容易發(fā)生突水事故,其中采空區(qū)的上方頂板發(fā)生垮落后,所受應力逐漸平衡,采空區(qū)下方應力在造成底板隔水層發(fā)生破壞后也達到平衡。

      3 注漿加固

      3.1 注漿加固層位選擇

      通過數(shù)值模擬得知底板破壞深度隨著回采進行不斷擴大,最終在180 m以后逐漸穩(wěn)定,達到最大24.6 m的破壞深度,根據(jù)應力云圖可知底板破壞是受到裂隙水壓和采動壓力影響,在兩者共同作用下應力集中程度不斷提高,最終使得底板發(fā)生不可恢復的破裂。通過相關工程實踐和理論分析,本文采用注漿加固底板隔水層,從而增強底板承載能力。已知底板破環(huán)范圍在底板下方可達到24.6 m,為此注漿層位選擇在底板下方25 m處,即位于砂質泥巖層和鋁土泥巖層之間。

      3.2 注漿方案及現(xiàn)場布置

      本次注漿[4]采用定向順層長鉆孔對10-428B 工作面底板進行注漿改造,其中分別在該面運輸順槽和回風順槽布置4個主鉆孔,每個主鉆孔分為48個分支(工作面鉆孔布置見圖5)本次施工累計注漿41 932.1 t,鉆孔長度為43 543.7 m,其中注漿鉆孔壓力單孔最大為8 MPa,平均在6 MPa,注漿材料主體為水泥和粉煤灰。

      圖5 工作面鉆孔布置圖

      3.3 注漿效果及檢驗

      本次注漿分別對不同注漿壓力下注漿量進行了統(tǒng)計分析,得到圖6中注漿占比圖,其中注漿壓力為0 MPa 時注漿量占比10%,0 MPa~4 MPa 占比30%,4 MPa~8 MPa 占比45%,8 MPa 以上占比15%,可以看出當注漿壓力在4 MPa~8 MPa 之間,注漿效率最高。本次注漿壓力均值6 MPa,可使注漿效率達到預期效果。

      圖6 不同壓力下注漿量占比

      注漿結束后采用布置檢驗鉆孔方式對注漿效果進行評價,其中共布置8個檢驗鉆孔,上下順槽各4個,發(fā)現(xiàn)其涌水量均在0.1 m3/h以下,表明注漿改造有效的降低了突水風險,且突水系數(shù)降低為0.013 MPa/m,小于臨界突水系數(shù)0.06 MPa/m,工作面可以安全回采。

      4 結論

      (1)數(shù)值模擬結果顯示底板破環(huán)深度和范圍隨著回采進行不斷擴大,但整體擴大速率先大后小,推進前期底板破化深度較小,但該階段增長速度最快,推進的中期階段,底板破壞深度增速變平緩,在推進后期底板破化深度逐漸達到最大值24.6 m。

      (2)隨著模擬開挖的進行,采空區(qū)中部應力集中程度和范圍不斷增大,且工作面前方和后方出現(xiàn)應力集中現(xiàn)象,同時底板下方應力區(qū)域不斷擴大,在頂板垮落后應力趨于平衡,底板部分裂隙也出現(xiàn)閉合現(xiàn)象,應力分布總體呈現(xiàn)平衡-破壞-再平衡。

      (3)注漿改造施工長度為43 543.7 m,累計注漿41 932.1 t,經(jīng)效果檢驗發(fā)現(xiàn)注漿壓力在4 MPa~8 MPa時效果最好,隨后布置檢驗鉆孔驗證涌水量均小于0.1 m3/h,符合相關工程規(guī)定,工作面得以安全回采。

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