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      凌鋼5號(hào)高爐高鐵鈦冶煉生產(chǎn)實(shí)踐

      2021-07-16 07:44:20劉海彬
      中國(guó)鋼鐵業(yè) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:渣鐵鐵口爐缸

      劉海彬

      1.引言

      凌鋼5號(hào)2300m3高爐于2012年10月開爐,主要原料以含鈦較高的地方礦粉為主。2016年以后,為進(jìn)一步降低成本,凌鋼高爐開始使用外購(gòu)高鈦承德球團(tuán)礦。2020年,5號(hào)高爐配套的鏈箅機(jī)—回轉(zhuǎn)窯又配加了5%的高鈦建平磷鐵礦。在使用過程中,隨著鐵水中鈦含量的不斷升高,高爐操作難度增加,爐況穩(wěn)定性變差,焦比升高。針對(duì)這種情況,開展高爐了高鐵鈦冶煉技術(shù)攻關(guān),逐步克服了鈦含量偏高對(duì)高爐的不利影響,形成了一套適合凌鋼高爐的操作制度,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效果。

      2.凌鋼煉鐵原料含鈦情況

      凌鋼燒結(jié)礦原料結(jié)構(gòu)為42%外礦+35%地方礦+23%廠內(nèi)回收廢料,球團(tuán)礦原料結(jié)構(gòu)為100%地方礦,5號(hào)高爐原料結(jié)構(gòu)為65%燒結(jié)礦+34%廠內(nèi)球+1%外購(gòu)球和塊礦。所有原料中地方礦含鈦量較高,尤其是建平磷鐵礦高達(dá)3.3%以上,外購(gòu)承德球團(tuán)與本地球團(tuán)礦含鈦量也偏高,分別達(dá)到0.85%、0.69%。見表1。

      表1 2019-2020年凌鋼使用礦粉成分 %

      3.高爐鈦負(fù)荷及鐵水中[Ti]、[Si]含量

      2020年,凌鋼5號(hào)高爐用燒結(jié)礦、球團(tuán)礦TiO2含量分別為0.47%、0.67%,入爐鈦負(fù)荷高達(dá)8.85kg/t.fe。尤其是8月份以后,高爐配套鏈箅機(jī)—回轉(zhuǎn)窯單獨(dú)配加5%以上建平磷鐵礦,導(dǎo)致鈦負(fù)荷升高約0.6kg/t.fe,進(jìn)一步增加了高爐操作難度。見表2。

      表2 2020年凌鋼2300m3高爐鈦負(fù)荷情況 %

      2020年4-10月份,凌鋼高爐鈦負(fù)荷高達(dá)9.4kg/t.fe,爐缸、爐底溫度大幅度下降,爐缸工作不活躍,高爐順行受到嚴(yán)重影響。鐵水中[Ti]、[Si]大幅度上升且波動(dòng)較大,[Ti]、[Si]平均含量分別達(dá)到0.157%、0.45%,其中4月份分別達(dá)到0.18%、0.48%的歷史最高水平。為了活躍爐缸,高爐采取大風(fēng)量操作,煤氣流分布不穩(wěn)定,爐溫、熱負(fù)荷等波動(dòng)較大,煤氣利用率下降,4-10月份僅為42.1%,比2019年下降1.4%,高爐盡管完成了計(jì)劃產(chǎn)量,但消耗成本較高,嚴(yán)重影響了高爐穩(wěn)定低成本運(yùn)行。

      4.高鈦礦冶煉對(duì)高爐的影響

      4.1 TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)軟融帶的影響

      TiO2物質(zhì)到達(dá)軟融帶后,在大約1200℃反應(yīng)生成TiC及TiN進(jìn)入初渣相。首鋼鋼鐵研究所研究表明:隨著TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,液相出現(xiàn)的初始軟化溫度降低,同時(shí)初渣的融化溫度升高,固液共存溫度區(qū)間擴(kuò)大,導(dǎo)致高爐軟融帶變寬,透氣性下降。尤其是當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過6%,對(duì)高爐透氣性的影響較大[1]。5號(hào)高爐TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為0.5%,TiO2對(duì)軟熔帶寬度及高爐透氣性影響不大。

      4.2 溫度對(duì)終渣中(TiO2)的影響

      爐渣中形成的Ti(CN)過高,會(huì)增加爐渣黏度,渣鐵分離差,降低高爐透氣性。根據(jù)某科技大學(xué)對(duì)低鈦渣的研究[2]:當(dāng)溫度高于1393℃時(shí),渣中才開始形成固熔體Ti(CN);當(dāng)溫度達(dá)到1510℃時(shí),Ti(CN)達(dá)到最大值,然后隨著溫度升高而急劇降低,呈“山峰”狀。在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用研究中,渣溫大于1567℃就具有較好的流動(dòng)性,基本不會(huì)影響爐況。一般情況下,高爐爐渣溫度要比鐵水溫度高50℃~100℃,也就是說出爐鐵水溫度超過1467℃,低鈦爐渣就有很好的流動(dòng)性了。

      4.3(TiO2)爐渣基本性質(zhì)

      高爐渣按(TiO2)含量劃分為三種類型:高鈦型(>20%)、中鈦型(5%-20%)、低鈦型(<5%)。TiO2比SiO2酸性弱一些,隨著(TiO2)的升高,爐渣熔化性溫度呈升高趨勢(shì)。如低鈦爐渣熔化性溫度在1250℃~1350℃,中鈦爐渣熔化性溫度在1310℃~1430℃,高鈦爐渣熔化性溫度在1380℃~1450℃。當(dāng)(TiO2)含量小于4%時(shí),提高(TiO2)含量有利于降低爐渣粘度,增強(qiáng)爐渣脫硫性能;當(dāng)(TiO2)含量大于4%時(shí),爐渣粘度直線上升,脫硫能力明顯下降。5號(hào)高爐渣含(TiO2)約2.0%,屬于低鈦渣。在保證鐵水溫度前提下,采取低硅操作,降低鐵中[Ti],提高渣中(TiO2),能夠提高爐渣流動(dòng)性,增強(qiáng)脫硫能力,有利于高爐生產(chǎn)。

      4.4 爐缸內(nèi)Ti的運(yùn)行及熔解

      高爐原料中的鈦在軟熔帶就開始少量反應(yīng)生成Ti(CN)進(jìn)入初渣相,到達(dá)爐缸后將會(huì)進(jìn)行如下反應(yīng):

      Ti+C=TiC ΔG=-166483+93.11T

      2Ti+N2=2TiN ΔG =-279842+129.29T

      根據(jù)以上二式吉布斯自由能可以判斷,當(dāng)溫度越低時(shí),越容易析出 TiC、TiN。含鈦物質(zhì)Ti(CN)跟隨鐵水進(jìn)入爐缸,由于比重較大透過鐵水進(jìn)入爐底及爐缸側(cè)壁,因爐缸的冷卻作用,有利于生成固熔體Ti(CN)并沉積,對(duì)爐底、爐缸起到保護(hù)作用,同時(shí)也很容易造成爐缸堆積、爐底升高。影響鐵水中Ti(CN)的生成因素有Ti、C、N2,鐵水中的C、N2基本不變,相比之下,Ti則是反應(yīng)限制環(huán)節(jié)。因此,Ti在鐵水中的熔解度將是生成Ti(CN)的關(guān)鍵因素。北京科技大學(xué)在遷鋼做了相關(guān)的氣、液相實(shí)驗(yàn)[3],得出Pco和溫度對(duì)Ti在鐵水中的熔解度的影響很大,溫度越高,熔解度越大;Pco越大,則熔解度越小。因此,凡是有利于提高溫度和降低Pco均有利于鐵水中Ti的熔解,如減小富氧、風(fēng)量、噴煤等能夠降低Pco,有利于增加鐵水中Ti的熔解。

      4.5 含[Ti]鐵水粘度與液相線溫度

      爐渣中(TiO2)為3%-4%,生鐵含鈦超過0.15%后,爐缸明顯“熱結(jié)”[4],爐缸容積變小,高爐不易接受風(fēng)量,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變差,鐵水粘溝粘罐現(xiàn)象嚴(yán)重。含鈦鐵水粘度為5~10mPa.S,不含鈦鐵水粘度在1300℃~1400℃時(shí)約為2 mPa.S~3.5mPa.S,熔融鐵水出現(xiàn)固相時(shí)溫度隨著鈦含量增加而升高。出現(xiàn)固相,粘度急劇增加,固相達(dá)到10%~20%時(shí),鐵水將變得不能流動(dòng)。

      文獻(xiàn)表明[5],隨著生鐵中含鈦量的增加,液相線溫度為增加趨勢(shì),[Ti]每增加0.02%,液相線溫度將升高21.5℃。由凌鋼高爐爐況波動(dòng)可以看到,當(dāng)鐵水[Si]、[Ti]較高時(shí),因鐵水液相線溫度升高很多,渣鐵流動(dòng)性極差,高爐最終陷入輪番“熱結(jié)”與“爐涼”的兩難境地,導(dǎo)致高爐長(zhǎng)期不順。

      4.6 含鈦鐵水成分與石墨含量的關(guān)系

      當(dāng)[Ti]超過0.142%后,鐵水溫度一旦降至接近液相線溫度,鐵水中石墨碳含量大幅增加,甚至產(chǎn)生石墨漂浮,使鐵水流動(dòng)性惡化。尤其是爐缸冷卻壁周圍的鐵水由于溫度的降低,石墨碳析出更多,出爐鐵水極易產(chǎn)生粘溝、粘罐。在保證脫硫前提下,減少石墨析出應(yīng)盡可能壓低爐溫,嚴(yán)格控制鐵水中[Ti]、[C]和[Si]的含量[6]。

      5.高鐵鈦冶煉主要應(yīng)對(duì)措施

      2020年,凌鋼5號(hào)高爐鈦負(fù)荷8.85kg/t.fe,高爐生鐵[Si]平均0.436%,[Ti]平均0.146%,(TiO2)平均1.867%,屬于高鐵鈦、低渣鈦冶煉。鐵中[Ti]長(zhǎng)期超過了高爐爐役末期護(hù)爐水平,給高爐操作帶來了很大困難。針對(duì)這種情況,采取了一系列應(yīng)對(duì)措施,實(shí)現(xiàn)了高爐穩(wěn)定順行,取得了較好經(jīng)濟(jì)效果。

      5.1 以原燃料為基礎(chǔ),嚴(yán)控原燃料質(zhì)量

      精料是實(shí)現(xiàn)高爐高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長(zhǎng)壽的基礎(chǔ),更是高鐵鈦冶煉高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。凌鋼5號(hào)高爐原燃料為自產(chǎn)燒結(jié)礦、球團(tuán)礦及100%外購(gòu)焦炭,燒結(jié)比不到65%,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓較差,外購(gòu)焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定。

      根據(jù)原燃料情況,一是采取嚴(yán)控原燃料入廠質(zhì)量。提高入廠礦粉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行入垛焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)控原燃料入爐質(zhì)量。優(yōu)化創(chuàng)新突破,提升人造富礦質(zhì)量;優(yōu)化焦炭備垛,固定料流,定量上料,減少混料;優(yōu)化振料時(shí)間,周期交替更換上、下層篩片,提升篩分效果;優(yōu)化料槽裝料順序,實(shí)現(xiàn)原料充分混勻。

      5.2 以爐內(nèi)操作為關(guān)鍵,優(yōu)化調(diào)整操作制度

      高鐵鈦冶煉高爐順行區(qū)間窄,操作難度大。以爐內(nèi)操作為關(guān)鍵,樹立“超壓差”“低料線”“爐涼”“憋鐵”等規(guī)范化操作觀念,建立“熱負(fù)荷”“低爐溫”“燃料比”“煤氣利用率”等趨勢(shì)化、定量化管理制度,推行“定爐溫、定料批、定頂壓、定壓差、定堿度”的“五定”標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范,精準(zhǔn)判斷、精確調(diào)劑、精密組織、精細(xì)管理,優(yōu)化調(diào)整各項(xiàng)操作制度,實(shí)現(xiàn)煤氣流合理分布,爐缸工作良好,爐況穩(wěn)定順行。

      5.2.1 穩(wěn)定邊緣,開放中心,優(yōu)化高爐裝料制度

      5號(hào)高爐原燃料條件較差,基本裝料制度為“窄平臺(tái)+中心焦”。隨著爐役的增加,以及高爐鈦負(fù)荷的升高,2020年前幾個(gè)月爐況并不穩(wěn)定,爐缸、爐底溫度大幅度下降,熱負(fù)荷周期性波動(dòng),爐溫起伏大,高爐偶爾出現(xiàn)次中心“過吹”。10月份以后,高爐制定了“開放中心、穩(wěn)定邊緣、保風(fēng)保熱、以缸為綱”的操作方針,調(diào)整裝料制度為“負(fù)角差+窄平臺(tái)+中心焦”,改善燒結(jié)礦質(zhì)量,下調(diào)爐溫規(guī)范,高爐逐漸恢復(fù)正常。

      5.2.2 上下兼顧,合理布局,優(yōu)化高爐送風(fēng)制度

      爐缸工作活躍是高鐵鈦冶煉的關(guān)鍵。高爐原燃料條件較差,一直采用較小的風(fēng)口面積。為了確保爐缸活躍,10月末利用計(jì)劃?rùn)z修機(jī)會(huì)對(duì)送風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了部分調(diào)整:逐步增加風(fēng)量300m3/min,提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,建立了爐缸、爐底溫度監(jiān)控模型,嚴(yán)格貫徹“保風(fēng)保熱、以缸為綱”思想。調(diào)整后,爐缸、爐底溫度上升,爐缸活躍程度明顯增強(qiáng),收到了較好效果,見表3。

      表3 2019-2020年凌鋼5號(hào)高爐主要送風(fēng)參數(shù)及爐缸爐底溫度

      5.2.3 穩(wěn)定爐溫,保證熱量,優(yōu)化高爐熱制度

      合理控[Si]、控[Ti]是含鈦高爐操作的重點(diǎn)。結(jié)合高鐵鈦冶煉生產(chǎn)實(shí)際,在保證脫硫前提下,采取了降硅操作。嚴(yán)格控制[Si]為0.35%±0.05%,[Si+Ti]為0.4%~0.55%,鐵水溫度為1490±10℃,見圖1。控制鐵中[Ti]<0.14%,促使鈦向渣中轉(zhuǎn)移,這樣既保證了鐵水流動(dòng)性,又提高了爐渣流動(dòng)性。采取措施后,12月份,鐵水[Ti]、[Si]分別完成0.134%、0.396%,平均日產(chǎn)完成5934噸的歷史最高水平。

      圖1 凌鋼2300m3高爐渣鐵主要成分及鐵水溫度趨勢(shì)圖

      5.2.4 合理控硫,工序兼顧,優(yōu)化高爐造渣制度

      5號(hào)高爐爐渣(TiO2)含量約2.0%,小于5.0%,屬于低鈦渣。在工藝操作上,嚴(yán)格控制爐渣二元堿度R2在1.15±0.03倍范圍內(nèi)。當(dāng)特鋼冶煉高標(biāo)準(zhǔn)品種鋼時(shí),控制R2在中上限水平,保證[S]≤0.030%;正常生產(chǎn)時(shí)控制R2在中下限水平,保證[S]≤0.035%,并保證鐵水溫度1480℃以上。通過合理控制爐渣堿度,控制鐵中[S]既要滿足下道工序生產(chǎn),又要保證爐缸工作活躍。

      5.3 以爐前操作為重點(diǎn),強(qiáng)化高爐渣鐵排放

      高爐鐵口淺,爐缸內(nèi)鐵水容易形成“環(huán)流”,長(zhǎng)期侵蝕爐缸“象腳區(qū)”;高爐鐵口淺,容易造成中心“死料堆”肥大,加劇鐵水“環(huán)流”侵蝕爐缸,嚴(yán)重影響高爐順行、長(zhǎng)壽。同時(shí),鐵口淺容易發(fā)生各類鐵口事故,甚至爐缸燒穿,導(dǎo)致高爐大修。牢固樹立“憋渣鐵就是事故”“淺鐵口就是要命”的理念,及時(shí)排凈渣鐵,確保高爐穩(wěn)定順行長(zhǎng)壽。

      5.3.1 狠抓炮泥質(zhì)量,保證鐵口深度

      “淺鐵口就是要命”。高爐不順、短壽往往從連續(xù)淺鐵口開始,保證鐵口深度是爐前日常操作的核心。采取炮泥多家備用、質(zhì)差淘汰等措施,改善炮泥質(zhì)量,實(shí)施定量打泥,改進(jìn)鐵口泥套制作方法,杜絕淺鐵口、潮鐵口、鐵口滲漏等現(xiàn)象。

      5.3.2 精密組織兌罐出鐵,保證渣鐵及時(shí)排凈

      “憋渣鐵就是事故”。憋渣憋鐵容易導(dǎo)致爐墻粘結(jié)物脫落、爐涼、鐵水跑大流、壞風(fēng)口、風(fēng)口燒穿等事故,使高爐爐型受到破壞。盡量采取雙鐵口對(duì)出,既有利于爐前量化操作,又能穩(wěn)定鐵口深度;精密組織、內(nèi)外協(xié)調(diào),及時(shí)為高爐取兌罐;經(jīng)常校核開口機(jī)大臂與鉆桿平行精度;推行鐵口預(yù)鉆制度,確認(rèn)鐵口泥套完好、鐵口眼對(duì)中;針對(duì)爐溫高低不同,優(yōu)化開鐵口方式,分段選擇鉆頭大小,準(zhǔn)確把握更換鉆頭時(shí)機(jī),力爭(zhēng)順利打開鐵口,保證及時(shí)排凈渣鐵。

      5.3.3 推行零故障管理,大幅度降低設(shè)備故障

      設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行是高爐穩(wěn)定的前提。貫徹設(shè)備優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)思想,不惜成本堅(jiān)決提升主線設(shè)備質(zhì)量;建立零故障獎(jiǎng)勵(lì)制度,加強(qiáng)日?;S保,落實(shí)專業(yè)化點(diǎn)檢,實(shí)施周期化更換,完善系統(tǒng)化定修,全面推進(jìn)全員設(shè)備管理,基本實(shí)現(xiàn)了設(shè)備零故障運(yùn)行,高爐計(jì)劃?rùn)z修周期達(dá)到6個(gè)月,高爐各項(xiàng)指標(biāo)明顯改善,取得了良好經(jīng)濟(jì)效果,見表4。

      表4 2019-2020年凌鋼5號(hào)高爐主要指標(biāo) %

      6.結(jié)語

      (1)精料是高爐穩(wěn)定、高產(chǎn)、低耗的基礎(chǔ)。凌鋼高爐鈦負(fù)荷約9kg/t.fe,鐵中[Ti]含量接近0.15%,渣中(TiO2)含量約2.0%,屬于高鐵鈦冶煉,操作難度極大,需要在礦粉源頭上有效控制鈦含量。

      (2)高爐操作基本原則是“開放中心、穩(wěn)定邊緣、保風(fēng)保熱、以缸為綱”。尤其是高鐵鈦冶煉,沒有較高的鼓風(fēng)動(dòng)能、鐵水溫度,沒有良好的爐缸工作狀態(tài),就不可能保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。

      (3)高鐵鈦冶煉高爐順行區(qū)間窄,低硅操作是唯一出路。根據(jù)凌鋼原燃料條件及高爐操作實(shí)踐,保持[Si+Ti]含量0.40%~0.55%、R2在1.15±0.03相對(duì)合適,鐵水和爐渣流動(dòng)性均能得到提高,能夠維持高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定高效運(yùn)行。

      (4)爐前渣鐵排放是高爐操作重點(diǎn)。“憋渣鐵就是事故”“淺鐵口就是要命”絕不是危言聳聽,高爐操作者一定要認(rèn)識(shí)到爐前渣鐵排放的重要性。

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