韓媛媛,鄒澤華,趙 全
(三峽水利樞紐梯級調(diào)度通信中心成都調(diào)控部,四川 成都 610094)
向家壩電站是金沙江下游梯級電站的最末一級,下游連接天然河段,其出庫流量變化對下游水位影響較大[1]。為保證下游航運安全,電站實時調(diào)度過程中,需控制下泄流量的變幅和速率,當電站發(fā)生切機事件時,下泄流量大幅減少,需要迅速開啟泄水設施進行應急補水操作,使下游水位變幅在航運要求的范圍內(nèi)[2]?!督鹕辰蚣覊嗡娬舅畮爝\用與電站運行調(diào)度規(guī)程(試行)》規(guī)定,向家壩下游最高通航水位277.25 m,相應下泄流量12 000 m3/s,最低通航水位265.8 m,相應下泄流量1 200 m3/s。向家壩電站日調(diào)峰運行時,要控制下游水位最大日變幅不超過4.5 m/d,最大小時變幅不超過1.0 m/h。2013年,交通運輸部辦公廳從航道暢通與航運安全考慮,進一步要求向家壩電站最小下泄流量按不低于1 500 m3/s控制,下游水位最大日變幅不超過3 m/d??紤]向家壩電站投產(chǎn)后下泄水流對下游河道的沖刷,結(jié)合近2年的調(diào)度經(jīng)驗,實時調(diào)度過程中電站最小下泄流量一般按1 700 m3/s左右控制,對應電站發(fā)電出力約1 700 MW[3]。
2019年2月至5月,向家壩電站共發(fā)生三次切機事件,分別是:2月某日21:59,向家壩左岸安控裝置動作切除1號機;4月某日13:02,向家壩左岸安控裝置動作切除1號機;5月某日22:57,向家壩左岸安控裝置動作切除2號機。三次事件中,電站調(diào)控人員通過判斷,在未進行應急補水的情況下保證了下游水位小時變幅不超過1.0 m/h。三次事件雖起因相同,但事件發(fā)生前后電站運行情況各不相同,事件處置過程也有所差別,對以上三次事件進行分析總結(jié),可為電站調(diào)控人員處置同類型事件提供參考依據(jù)。
2月某日21:59,向家壩左岸安控裝置動作切除1號機,減少出力710 MW。切機前,向家壩左、右岸電站各2臺機組運行,電站從21:45開始按計劃調(diào)減出力。切機后,向家壩左岸AGC退出,按電網(wǎng)要求暫停出力調(diào)整;向家壩右岸AGC正常投入,仍在按計劃調(diào)減出力,至22:28分按電網(wǎng)要求退出,停止出力調(diào)整。切機前水情信息如表1所示。
表1 2月某日切機前電站水情信息表
此次事件中,向家壩電站負荷調(diào)減分為三個階段,共43 min。第一階段:21:45至21:59,按計劃調(diào)減出力120 MW。第二階段:21:59安控裝置動作切機,減少出力710 MW。第三階段,21:59至22:28,右岸AGC按計劃調(diào)減出力270 MW。三個階段共調(diào)減出力1 100 MW,引起的下游水位最大小時變幅0.84 m。事件前后,向家壩電站出力與下游水位變化曲線如圖1所示。
圖1 2月某日向家壩電站出力與下游水位變化曲線圖
分析事故前后的數(shù)據(jù),從圖1可以看出,22:24至23:11約46 min時間內(nèi),向家壩電廠出力基本保持不變,但該時段下游水位依然在降低,說明向家壩電廠的出力調(diào)整對下游水位的影響是一個持續(xù)的過程,水位變化所需時間較長,即便出力調(diào)整完畢仍需繼續(xù)加強對下游水位的監(jiān)視。
4月某日13:02,向家壩左岸安控裝置動作切除1號機,減少出力700 MW。切機前,向家壩左、右岸電站各2臺機組運行。另外,在11:30至12:00,向家壩電廠已按計劃調(diào)減出力800 MW??紤]下游水位的連續(xù)變化過程,將兩次出力變化過程放在一起分析。出力變化前的水情信息如表2所示。
表2 4月某日切機前電站水情信息表
第一次出力調(diào)減:11:30至12:00,向家壩電廠按計劃調(diào)減出力800 MW,引起的下游水位變化持續(xù)至12:57,期間下游水位降幅約0.76 m,最大小時變幅約0.67 m。第二次出力調(diào)減:13:02,向家壩左岸安控裝置動作切除1號機,瞬間減少負荷約700 MW。切機前,向家壩電廠總出力2 420 MW,左、右岸電站各2臺機組運行。切機后,與電網(wǎng)確認立即將左岸出力調(diào)整至750 MW,右岸為滿足系統(tǒng)穩(wěn)定要求立即將出力調(diào)整至1 000 MW。因此切機后向家壩全廠出力調(diào)整為1 750 MW,比切機前減少670 MW,至14:15向家壩電廠恢復至切機前出力2 420 MW,期間引起的下游水位降幅約0.7 m,最大小時變幅約0.67 m。11:30至14:15,向家壩電站出力與下游水位變化曲線如圖2所示。
圖2 4月某日向家壩電站出力與下游水位變化曲線圖
此次事件過程中,兩次出力調(diào)減間隔1 h,切機發(fā)生時下游水位已趨于平穩(wěn),切機對下游水位造成的影響基本不受第一次出力調(diào)減的影響,在沒有進行補水操作的情況下保證了下游水位小時變幅在1 m以內(nèi)。但若兩次出力調(diào)減間隔很近,對下游水位的影響會疊加在一起,造成下游水位快速下降,必須第一時間進行補水操作。另外,切機發(fā)生后,向家壩電廠的出庫流量已接近1 700 m3/s,且下游水位較低接近航運要求下限265.8 m,此時若再發(fā)生異常減出力的情況,也必須第一時間進行補水操作。
5月某日22:57,向家壩左岸安控裝置動作切除2號機,減少出力710 MW。切機前,向家壩電站出力2 820 MW,左、右岸電站各2臺機組運行。切機后31 min,即23:28向家壩電站恢復出力至2 820 MW。出力變化前的水情信息如表3所示。
表3 5月某日切機前電站水情信息表
此次切機事件中,向家壩電站出力恢復較快,此時下游水位的下降趨勢還未調(diào)整到位,出力恢復后,下游水位隨即上漲,期間下游水位最大降幅約0.38 m。事件前后向家壩電站出力與下游水位變化曲線如圖3所示。
圖3 5月某日向家壩電站出力與下游水位變化曲線圖
以上三次向家壩電站切機事件均發(fā)生在電站枯水期(11月至次年5月),枯水期向家壩電站不泄洪,下游水位變化主要受電站出力變化的影響[4]。在不同出庫流量等級下,減少相同出力引起的下游水位變化不同。表4為2015年向家壩電站調(diào)峰試驗所得的在不同出庫流量等級下,小時出力調(diào)減量引起的下游水位小時變幅,是電站調(diào)控人員判斷是否需要應急補水的重要參考。
表4 不同出庫流量等級下小時出力調(diào)減量引起的下游水位小時變幅表
綜上,可以得出向家壩電站發(fā)生切機事件時的應急補水邊界條件:①當向家壩電站運行機組臺數(shù)大于等于4臺,發(fā)生切機事件時,若切機臺數(shù)為1臺,切機后電站下泄流量不低于1 700 m3/s,下游水位不低于265.8 m,可以不進行補水操作,下游水位小時變幅滿足航運要求,但若切機前1 h內(nèi)電站已有較大的出力調(diào)減,切機后必須馬上進行補水操作;②若切機臺數(shù)超過1臺,切機后必須馬上進行補水操作。電站調(diào)控人員判斷是否進行應急補水的流程如圖4所示。
圖4 應急補水流程圖
本文基于向家壩電站切機事件,分析得出切機事件下保證下游航運安全的應急補水邊界條件。當電站發(fā)生事故停機或緊急調(diào)減出力等情況時,其本質(zhì)與切機事件類似,均為快速減少出力,因此,以上應急補水邊界條件也同樣適用于向家壩電站發(fā)生事故停機或緊急調(diào)減出力的情況。