李 松
(甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司)
隨著礦山逐年開采,選礦產(chǎn)生的尾礦均排放到尾礦庫進(jìn)行堆存,尾礦庫庫存逐漸縮小對(duì)礦山可持續(xù)發(fā)展帶來影響。為解決礦山可持續(xù)發(fā)展問題,研究尾礦綜合利用實(shí)施全尾充填勢(shì)在必行[1]。甕福磷礦現(xiàn)有充填系統(tǒng)與全尾充填系統(tǒng)的匹配性尚不可知,需開展試驗(yàn)解決上料系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)匹配性等工藝問題,同時(shí)通過開展磷尾礦全尾充填工藝研究[2],驗(yàn)證不同充填配比充填體強(qiáng)度[3],在滿足安全和經(jīng)濟(jì)的條件下,采用新型膠凝材料替代水泥[4-5],從而降低充填成本,探索出適合甕福磷礦全尾充填的工藝技術(shù)方案,多消耗尾礦從而延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限。
由于脫水尾礦仍然有部分水份,其含水率大致在12%~20%,利用圓盤給料機(jī)進(jìn)行脫水尾礦的上料,存在很大的難度。根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的上料系統(tǒng),通過對(duì)比研究選擇合適的上料系統(tǒng)進(jìn)行脫水尾礦的上料,并觀察上料系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定性和計(jì)量系統(tǒng)的準(zhǔn)確度。
1.1.1 脫水尾礦參數(shù)
脫水尾礦參數(shù):含水率約為12%(質(zhì)量濃度),尾砂粒級(jí)-200目占比72%以上,黏性略大。
1.1.2 利用圓盤給料機(jī)上料系統(tǒng)進(jìn)行脫水尾礦的上料試驗(yàn)
利用原有的圓盤給料機(jī)進(jìn)行脫水尾礦的上料試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)脫水尾礦因含有部分水份且黏性較大,在圓盤給料機(jī)出料口無法給料,經(jīng)過整改仍無法進(jìn)行上料。
1.1.3 利用雙螺旋上料系統(tǒng)進(jìn)行脫水尾礦的上料試驗(yàn)
通過試驗(yàn),雙螺旋給料機(jī)一直無法正常工作,每次在空倉情況下投料后,雙螺栓立即被壓停,無論是降低頻率還是啟動(dòng)倉壁振動(dòng)器均不能使其恢復(fù)工作(圖1)。通過討論對(duì)料倉進(jìn)行改造,在料倉內(nèi)加斜板以縮小下面卸料口尺寸,減少倉壓對(duì)雙螺旋的影響(圖2)。
改造后對(duì)下料倉進(jìn)行多次調(diào)整試驗(yàn),仍存在料倉中物料起拱、倉內(nèi)物料無法順暢排出、給料量不能滿足設(shè)計(jì)要求等問題,未能從根本上解決雙螺旋給料機(jī)不能正常工作的問題。
1.1.4 利用皮帶機(jī)上料系統(tǒng)進(jìn)行脫水尾礦的上料試驗(yàn)
通過分析其他礦山的雙螺旋給料機(jī)整改方案及類似物料給料成功案例,確定雙螺旋給料機(jī)的改造方案:將雙螺旋輸送機(jī)更換為拖料皮帶機(jī)(圖3),增加破拱裝置(圖4)。割掉料斗部分錐體,做1臺(tái)CWG-10型尾砂給料機(jī)(含破拱裝置及拖料皮帶機(jī)),連接至原料斗錐體,支腿固定于混凝土基礎(chǔ)之上。
經(jīng)過特殊設(shè)計(jì)的儲(chǔ)砂漏斗適合于脫水尾砂、尾礦庫尾砂等黏性物料的上料緩存及穩(wěn)定給料,料斗內(nèi)部設(shè)置的破拱裝置可將結(jié)拱物料破拱打散,底部的拖料皮帶均勻穩(wěn)定出料,能夠準(zhǔn)確計(jì)量。
磷尾礦相比細(xì)砂,其顆粒更細(xì),當(dāng)采用全尾砂充填時(shí),其充填料漿更為黏稠,現(xiàn)用的攪拌系統(tǒng)能否進(jìn)行全尾充填料漿的攪拌需要試驗(yàn)研究,并根據(jù)其攪拌效果對(duì)攪拌機(jī)的轉(zhuǎn)速等指標(biāo)進(jìn)行分析,從而選擇適用于全尾充填的攪拌系統(tǒng)。
全尾砂充填將采用自流和泵送進(jìn)行料漿輸送,由于全尾充填料漿濃度高,尾砂黏度大,在試塊試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)高濃度全尾砂料漿呈膏狀。通過對(duì)不同濃度的全尾砂充填料漿進(jìn)行坍落度試驗(yàn)研究,測(cè)定其流動(dòng)性,從而選擇合適的充填料漿濃度,滿足在現(xiàn)有充填泵的情況下進(jìn)行泵送充填和部分空區(qū)自流充填。
1.2.1 攪拌系統(tǒng)研究
通過現(xiàn)有的尾砂充填系統(tǒng)進(jìn)行不同濃度(69%、71%、73%)全尾砂料漿制作與輸送,根據(jù)試驗(yàn)情況,高濃度的全尾砂充填料漿在充填過程中沒有發(fā)生堵管,現(xiàn)有的尾砂充填系統(tǒng)能夠匹配全尾砂充填,其攪拌系統(tǒng)各指標(biāo)均在正常范圍之內(nèi)。
1.2.2 輸送系統(tǒng)研究
利用充填泵進(jìn)行全尾砂充填輸送,根據(jù)井下出料口料漿的流動(dòng)情況,尾砂充填的輸送系統(tǒng)能夠匹配全尾砂充填。根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算全尾砂充填自流倍線,選擇充填倍線逐步擴(kuò)大的空區(qū)進(jìn)行自流充填,全尾充填自流試驗(yàn)較為順利,現(xiàn)自流充填倍線已擴(kuò)大到9.6(充填倍線N=L/H,其中,L為充填管線長(zhǎng)度,m;H為充填垂直高度,m)。
根據(jù)前期尾砂的研究成果,選擇合適的配比濃度進(jìn)行全尾砂試塊試驗(yàn),根據(jù)試塊的抗壓強(qiáng)度選擇合適的全尾砂充填配比[3]。
通過試驗(yàn)室完成了全尾礦試塊制作(膠結(jié)劑為425水泥),全尾礦料漿濃度為67%~77%,灰砂比分別為1∶4、1∶5、1∶6、1∶7、1∶8、1∶9,新型膠凝材料替代10%~30%水泥(圖5)。
同時(shí)根據(jù)前期尾礦+細(xì)砂充填工業(yè)試驗(yàn)的情況,工業(yè)試驗(yàn)巖芯強(qiáng)度均大于試驗(yàn)室試塊強(qiáng)度,通過對(duì)比分析,本次全尾礦充填工業(yè)試驗(yàn)料漿濃度均選擇71%,分別選擇灰砂比為1∶5、新型膠凝材料替代30%水泥,灰砂比為1∶6、新型膠凝材料替代20%水泥,灰砂比為1∶7、新型膠凝材料替代20%水泥,灰砂比為1∶8、新型膠凝材料替代10%水泥,灰砂比為1∶9、新型膠凝材料替代10%水泥全尾充填方案進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)[4-5](試驗(yàn)示意圖見圖6)。
充填體初凝情況:根據(jù)全尾充填工業(yè)試驗(yàn)實(shí)際情況分析,當(dāng)灰砂比1∶5、新型膠凝材料替代30%水泥時(shí),全尾充填初凝時(shí)間為48 h,工業(yè)試驗(yàn)每隔2 d充填1次。按照全尾充填工業(yè)試驗(yàn)方案逐步實(shí)施充填,待充填完成后進(jìn)行28 d養(yǎng)護(hù),開展不同配比巖芯取樣工作(圖7),并進(jìn)行抗壓試驗(yàn)(圖8)。
充填體試塊取樣強(qiáng)度情況:灰砂比1∶5、新型膠凝材料替代30%水泥時(shí),取樣22個(gè)試塊,強(qiáng)度最高為1.878 MPa,最低為0.918 MPa,平均為1.37 MPa;灰砂比為1∶6、新型膠凝材料替代20%水泥時(shí),取樣18個(gè)試塊,強(qiáng)度最高為1.55 MPa,最低為1.36 MPa,平均為1.36 MPa;灰砂比為1∶7、新型膠凝材料替代20%水泥時(shí),取樣39個(gè)試塊,強(qiáng)度最高為1.62 MPa,最低為0.7 MPa,平均為1.17 MPa;灰砂比為1:8、新型膠凝材料替代10%水泥時(shí),取樣30個(gè)試塊,強(qiáng)度最高為1.18 MPa,最低為0.87 MPa,平均為0.87 MPa;灰砂比為1∶9、新型膠凝材料替代10%水泥時(shí),取樣8個(gè)試塊,強(qiáng)度最高為1 MPa,最低為0.85 MPa,平均為0.99 MPa。
巖芯取樣平均強(qiáng)度大于設(shè)計(jì)強(qiáng)度1.5 MPa的有:灰砂比為1∶5、新型膠凝材料替代30%水泥,灰砂比為1∶6、新型膠凝材料替代20%水泥,灰砂比為1∶7、新型膠凝材料替代20%水泥,灰砂比為1∶8、新型膠凝材料替代10%水泥。通過對(duì)其平均強(qiáng)度與成本進(jìn)行分析,建議利用灰砂比為1∶5、新型膠凝材料替代30%水泥方案來替代現(xiàn)在底部15 m采用灰砂比為1:4、新型膠凝材料替代30%水泥;利用灰砂比為1∶8、新型膠凝材料替代10%水泥方案來替代灰砂比為1∶6、新型膠凝材料替代30%水泥的方案進(jìn)行空區(qū)充填。充填成本相比之前的尾砂充填下降了15%。
(1)尋找到一種有效的上料系統(tǒng)解決含水物料的上料問題。由于脫水尾礦含有部分水份且黏度較大,長(zhǎng)時(shí)間靜置容易結(jié)塊,像這種含有水份的物料,利用皮帶機(jī)上料,同時(shí)需要通過增加破拱裝置將其打散,防止物料結(jié)塊,再進(jìn)行上料。
(2)完成了尾砂充填系統(tǒng)和全尾砂充填系統(tǒng)的匹配,打通了全尾砂充填工藝。通過對(duì)全尾砂充填的每個(gè)工藝系統(tǒng)進(jìn)行研究分析,解決了相關(guān)問題,打通工藝流程。
(3)尋找到了全尾砂充填極限自流倍線的計(jì)算方法。通過對(duì)全尾砂充填進(jìn)行分析,全尾砂充填料漿屬于似均質(zhì)流體,且充填料漿基本在紊流狀態(tài)下輸送,根據(jù)金川公式算出了的充填的水力坡度,利用極限倍線公式,得出了的極限自流倍線。
(4)優(yōu)化充填配比,降低了充填成本。通過制作不同配比的試塊試驗(yàn)并結(jié)合尾砂充填巖芯取樣的情況,合理的選擇配比進(jìn)行全尾砂充填工業(yè)試驗(yàn),找到了滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度的優(yōu)化配比,能降低充填成本15%。
(5)提高磷尾礦的綜合利用。以每年100萬t級(jí)礦石生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算,實(shí)施全尾充填每年將多消耗干尾礦20萬t。