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      二效蒸發(fā)系統(tǒng)切除后生產(chǎn)運(yùn)行分析

      2021-08-25 02:03:40
      設(shè)備管理與維修 2021年14期
      關(guān)鍵詞:冷凝水調(diào)節(jié)閥氣相

      梁 彤

      (大慶煉化公司化工生產(chǎn)一部,黑龍江大慶 163411)

      1 裝置簡介

      硫銨車間二套裝置三效蒸發(fā)系統(tǒng)的基本生產(chǎn)流程是:20 ℃的稀硫銨溶液由進(jìn)料泵輸送至乏汽預(yù)熱器預(yù)熱至50 ℃左右,再經(jīng)冷凝水預(yù)熱器預(yù)熱后達(dá)到60 ℃左右;預(yù)熱后的稀硫銨液被送至一效加熱室加熱至105 ℃左右,再由一效軸流泵輸送入一效分離室進(jìn)行汽液分離,產(chǎn)生的二次蒸汽通過頂部氣相線進(jìn)入二效加熱室做為熱源,液相通過底部過料線進(jìn)入二效分離室;二效分離室內(nèi),稀硫銨液經(jīng)過二效軸流泵進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán),由二效加熱室加熱至96 ℃左右,汽液分離產(chǎn)生的二次蒸汽通過頂部氣相線進(jìn)入三效加熱室做為熱源,液相通過底部過料線進(jìn)入三效分離室;三效分離室內(nèi),稀硫銨液經(jīng)過三效軸流泵進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán),由三效加熱室加熱至70 ℃左右,產(chǎn)生的二次蒸汽經(jīng)過間接冷凝器內(nèi)循環(huán)水冷卻成冷凝水、回收至冷凝水罐,濃縮到45%左右的稀硫銨液則由三效出料泵送入稠厚器增稠后,通過底部出口閥進(jìn)入離心機(jī);在離心機(jī)內(nèi)脫水后形成硫酸銨結(jié)晶顆粒,再送至干燥器進(jìn)行烘干脫水,最后稱重、裝袋包裝;離心機(jī)分離出來的稀硫銨液和稠厚器溢流出的硫銨液流入母液罐內(nèi),經(jīng)母液泵輸送至三效加熱室繼續(xù)蒸發(fā)、提濃。

      蒸發(fā)過程中稀硫銨液的pH 值逐漸下降,在二效蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)為1~2。因?yàn)榈蚿H 值的稀硫銨液腐蝕,二效加熱室使用約6 個(gè)月后就要進(jìn)行管束泄漏點(diǎn)維修施工,封堵泄漏管束一次需要一天左右、更換加熱室管束需要兩天左右。在維修前二效蒸發(fā)系統(tǒng)需要退料至原料罐,一效和三效蒸發(fā)系統(tǒng)停止蒸發(fā)提濃、運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)泵維持自身循環(huán)。維修后二效蒸發(fā)系統(tǒng)重新進(jìn)料、建立循環(huán)后再提濃,造成裝置非計(jì)劃停工和影響聚丙烯酰胺尾氣回收裝置氨氣吸收效果。

      2 兩效蒸發(fā)流程簡介

      兩效蒸發(fā)以約180 ℃的一次蒸汽做為一效加熱室熱源,主要流程是:一效分離室內(nèi)的物料由一效軸流泵強(qiáng)制循環(huán),經(jīng)過一效加熱室加熱至106 ℃左右,汽液分離時(shí)產(chǎn)生的二次蒸汽通過頂部氣相線進(jìn)入二效加熱室做為熱源,液相通過底部過料線進(jìn)入二效分離室;二效分離室內(nèi)的稀硫銨液經(jīng)過二效軸流泵進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán),由二效加熱室加熱至70 ℃左右,產(chǎn)生的二次蒸汽經(jīng)過間接冷凝器冷卻成冷凝水、回收至冷凝水罐,濃縮到45%左右的稀硫銨液由二效出料泵送入稠厚器增稠,經(jīng)離心機(jī)脫水后的硫酸銨結(jié)晶顆粒再送至干燥器進(jìn)行烘干脫水,最后稱重、裝袋包裝。

      當(dāng)二效蒸發(fā)系統(tǒng)出現(xiàn)泄漏點(diǎn)、需要退料維修時(shí),可以切除二效蒸發(fā)系統(tǒng)的蒸汽線、物料線和凝水線,使用一效和三效蒸發(fā)系統(tǒng)繼續(xù)生產(chǎn),避免非計(jì)劃停工以及對聚丙烯酰胺尾氣回收裝置氨氣吸收效果的影響。

      3 二效蒸發(fā)系統(tǒng)切除改造的主要內(nèi)容

      對二效蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行的切除改造中,主要是對物料線、氣相線和凝水線增加切斷閥,一效蒸發(fā)系統(tǒng)和三效蒸發(fā)系統(tǒng)間增加連通的氣相線、過料線,具體改造項(xiàng)目如下:①一效分離室頂部二次蒸汽至二效加熱室入口蒸汽線增加閥門;②一效分離室頂部二次蒸汽至三效加熱室入口增加蒸汽連通線和閥門;③二效分離室頂部二次蒸汽至三效加熱室入口蒸汽線增加閥門;④一效分離室至三效分離室增加過料線和閥門。

      4 兩效蒸發(fā)系統(tǒng)投用的工藝調(diào)整

      4.1 切除二效蒸發(fā)系統(tǒng)的流程調(diào)整

      (1)將一效分離室溫度調(diào)節(jié)閥設(shè)定值降為102 ℃,投自動(dòng)調(diào)節(jié)。

      (2)真空泵壓力調(diào)節(jié)閥設(shè)定值升為0.002 5 MPa,投自動(dòng)調(diào)節(jié)(降低蒸發(fā)量,避免蒸發(fā)系統(tǒng)流程切換時(shí)損壞設(shè)備)。

      (3)將三效加熱室抽負(fù)壓閥關(guān)閉后打開一圈。

      (4)將一效分離室頂部二次蒸汽至三效加熱室入口蒸汽閥門打開兩圈。

      (5)將一效分離室頂部二次蒸汽至二效加熱室入口蒸汽線閥門關(guān)閉。

      (6)將二效分離室二次蒸汽出口閥關(guān)閉。

      (7)將一效分離室至二效分離室進(jìn)料閥關(guān)閉。

      (8)將二效分離室底部至三效分離室的過料閥關(guān)閉。

      (9)根據(jù)三效分離室液位,通過一效分離室至三效分離室過料閥控制三效進(jìn)料量。

      (10)關(guān)閉二效加熱室至三效加熱室冷凝水閥。

      至此二效蒸發(fā)系統(tǒng)氣相流程、物料流程、凝水流程已完全切除,通過二效出料泵將系統(tǒng)內(nèi)稀硫銨液抽出后,可進(jìn)行泄漏點(diǎn)處理施工。

      4.2 兩效蒸發(fā)的工藝參數(shù)調(diào)整

      (1)通過二效分離室與三效分離室氣相平衡閥開度,控制二效分離室壓力在0.01 MPa 左右。

      (2)緩慢升高一效分離室溫度調(diào)節(jié)閥設(shè)定值至106 ℃,投自動(dòng)調(diào)節(jié)。

      (3)調(diào)整真空泵壓力調(diào)節(jié)閥設(shè)定值為0.001 8 MPa,投自動(dòng)調(diào)節(jié)。

      (4)通過一效分離室頂部的二次蒸汽至三效加熱室入口蒸汽線閥開度,使一效分離室溫度保持100~107 ℃、三效分離室溫度60~70 ℃(表1)。

      表1 操作參數(shù)對比

      5 兩效蒸發(fā)系統(tǒng)投用的效果分析

      每小時(shí)的投用效果分析如下:

      (1)兩效蒸發(fā)流程工藝指標(biāo)調(diào)整操作完成后,控制三效分離室溫度在70 ℃左右。一效分離室溫度調(diào)節(jié)閥設(shè)定為106 ℃(自動(dòng)調(diào)節(jié)使溫度在105~107 ℃)。

      (2)提濃期間,去三效加熱室氣相閥門開度著控制一效分離室內(nèi)壓力:開度增大、一效分離室壓力下降,反這一效分離室壓力升高,使一效分離室壓力保持在-10~10 kPa(G.)。一效分離室的進(jìn)料量根據(jù)其液位自動(dòng)調(diào)節(jié),保持在1~2 t/h,低于三效蒸發(fā)時(shí)的3~4 t/h。

      (3)出料期間,蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)密度迅速下降,一效分離室內(nèi)液位下降速度加快、液位調(diào)節(jié)閥開度增大,進(jìn)入一效分離室內(nèi)的稀硫銨液增多(2~4 t/h)但低于三效蒸發(fā)時(shí)的5~7 t/h 進(jìn)料量。由于新進(jìn)入的稀硫銨液增多,一效分離室溫度下降速度增快,導(dǎo)致進(jìn)入一效加熱室的主管蒸汽量隨之增大(2~2.8 t/h),多于三效蒸發(fā)時(shí)的2~2.5 t/h。

      由以上分析可知,兩效蒸發(fā)系統(tǒng)的產(chǎn)量約0.6~0.8 t/h,低于三效蒸發(fā)系統(tǒng)的1.25 t/h。按此出料速度推算每班產(chǎn)量約6 t,蒸汽耗量約18 t,蒸汽單耗約3 t/t,綜合能耗約為288.14 kgEo/t,較三效蒸發(fā)系統(tǒng)的170 kgEo/t 增加約118.14 kgEo/t。兩效蒸發(fā)時(shí)稀硫銨液的消耗量,在排除因各效分離室液位波動(dòng)造成的蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)藏量變化外,基本保持在4.4 t/t(表2)。

      表2 能源消耗及產(chǎn)量對比

      6 結(jié)束語

      介紹硫銨車間二套裝置的三效蒸發(fā)系統(tǒng)工藝切換成兩效蒸發(fā)系統(tǒng)的流程,確定兩效蒸發(fā)系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝、操作、繼續(xù)生產(chǎn)的可行性。通過對流程切換時(shí)的工藝指標(biāo)調(diào)整,選擇較平穩(wěn)的分離室壓力和溫度及液位控制范圍,并投用自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行的目的。最后通過切除前后兩套系統(tǒng)在生產(chǎn)能耗、物耗及產(chǎn)量數(shù)據(jù)的對比分析,找出兩效蒸發(fā)工況下對稀硫銨液蒸發(fā)過程能耗的影響因素,為制定下一步節(jié)能降耗方面的措施和對多效蒸發(fā)硫銨裝置的生產(chǎn)優(yōu)化起指導(dǎo)意義。

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