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      原料多元化對乙烯分離系統(tǒng)的影響

      2021-08-30 10:51:08
      石油化工 2021年7期
      關(guān)鍵詞:精餾塔投料丙烷

      李 琰

      (中國石化 北京化工研究院,北京 100013)

      蒸汽裂解工藝仍是我國乙烯工業(yè)的主流工藝,裂解原料的選擇和優(yōu)化直接關(guān)系到乙烯裝置的正常運轉(zhuǎn)和經(jīng)濟效益[1-6]。目前,我國裂解原料中,輕柴油、石腦油所占比重顯著下降,加氫尾油、輕烴所占比重大幅上升。不同裂解原料通過裂解爐得到的產(chǎn)品收率不同。隨著輕質(zhì)料、優(yōu)質(zhì)料為主的多元化原料投入,裂解產(chǎn)物組成可能偏離原始設(shè)計組成,從而導(dǎo)致乙烯裝置急冷、壓縮、分離、制冷等后系統(tǒng)可能會面臨不匹配的情況,對后續(xù)系統(tǒng)操作的影響也不容忽視。目前的研究集中于對裂解原料輕質(zhì)化、重質(zhì)化過程中裂解爐、急冷單元的裝置運行情況進行分析[7-14],對乙烯分離系統(tǒng)的影響開展定量分析的研究不多。

      本工作基于順序分離技術(shù)路線,采用Aspen Plus軟件建立了乙烯分離系統(tǒng)模型。在總投料量不變、其他裂解原料進料比例固定的情況下,改變石腦油和液化氣(LPG)的投料比例,研究了原料變化對乙烯分離系統(tǒng)的影響。

      1 實驗部分

      1.1 乙烯分離流程

      典型的乙烯分離工藝有:順序分離技術(shù)路線、前脫丙烷分離技術(shù)路線和前脫乙烷分離技術(shù)路線[15]。圖1為順序分離流程。由圖1可知,裂解氣經(jīng)壓縮機將壓力提高到約3.6 MPa,干燥脫水后進入深冷系統(tǒng),經(jīng)過冷箱和脫甲烷塔分離出氫氣和甲烷;再將脫甲烷塔釜液混合組分按照由輕到重的次序進行分離。為了降低冷量的消耗,采用降低脫甲烷塔操作壓力的技術(shù),增加體系的相對揮發(fā)度,使脫甲烷塔冷凝器負荷降低,從而實現(xiàn)低壓脫甲烷工藝。脫甲烷塔釜物料含有C2及以上組分,依次進入脫乙烷塔、脫丙烷塔、脫丁烷塔,從塔頂分出C2,C3,C4組分。C2,C3分別經(jīng)加氫脫炔后進入乙烯精餾塔和丙烯精餾塔,精餾后得到乙烯和丙烯產(chǎn)品。

      圖1 順序分離流程Fig.1 The sequential separation process.

      1.2 乙烯裂解原料

      本工作設(shè)計了一個基準工況(工況1),總投料量380 t/h,石腦油、LPG、輕石腦油、富乙烯氣、富乙烷氣、加氫尾油的投料量(w)分別為48.64%,8.46%,13.99%,1.72%,5.50%,21.69%。以此投料比為基準開展了全流程計算,確定了物料平衡及能耗的基準值。在總投料量(不包含循環(huán)乙烷、循環(huán)丙烷)不變、其他原料占比不變的情況下,改變石腦油和LPG的投料比例,逐漸增加LPG的含量,降低石腦油含量,研究原料變化對乙烯分離系統(tǒng)的影響。工況2、工況3、工況4中LPG含量(w)分別為15%,25%,35%。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 壓縮區(qū)

      表1為進壓縮區(qū)的裂解氣的主要組成。由表1可知,在總投料量不變的情況下,隨著LPG投料比例的增加,裂解氣中輕組分(氫氣、甲烷、丙烯和丙烷)的含量逐漸增加。這就導(dǎo)致了壓縮區(qū)進料負荷、壓縮機所需有效功率均有所增大,同時返回裂解爐的循環(huán)丙烷量大量增加。

      表1 進壓縮區(qū)的裂解氣的主要組成Table 1 Main compositions of cracking gas entering the compression unit

      圖2為不同工況下壓縮區(qū)進料流量、壓縮機功率以及乙烯、丙烯流量變化。由圖2可知,當(dāng)LPG含量為35%(w)時(工況4),壓縮機進料負荷、壓縮機所需有效功率分別增加了4.15%和7.44%。

      圖2 不同工況下壓縮區(qū)進料流量、壓縮機功率以及乙烯、丙烯流量變化Fig.2 Changes in the feed flow rate,compressor power,ethylene and propylene flow rates in the compression unit under different working conditions.

      2.2 冷分離區(qū)

      冷分離區(qū)包括脫甲烷系統(tǒng)和C2分離系統(tǒng)。裂解氣經(jīng)過冷箱換熱預(yù)冷后,再經(jīng)過閃蒸分離構(gòu)成脫甲烷塔的四股進料(1#,2#,3#,4#)自下而上進入脫甲烷塔不同位置。表2為不同工況下脫甲烷塔進料情況。由表2可知,隨著LPG投料比例的增加,脫甲烷塔進料中甲烷的含量逐漸上升,可知甲烷/氫的質(zhì)量比逐漸上升。

      表2 不同工況下脫甲烷塔進料情況Table 2 Feed condition of demethanizer under different working conditions

      圖3為不同工況下脫甲烷塔和乙烯精餾塔的負荷變化。由圖3a可知,隨著LPG投料比例的增加,脫甲烷進料、塔頂冷凝負荷、塔頂高壓甲烷流量均增加;當(dāng)LPG含量為35%(w)時(工況4),脫甲烷進料流量、塔頂冷負荷、塔頂高壓甲烷流量分別增加了7.85%,8.31%,10.09%。由于脫甲烷塔塔頂冷負荷增加較大,且該塔冷量品位要求較高,企業(yè)若要改變裂解原料,需要核算制冷系統(tǒng)冷量富裕情況。由圖3b可知,由于乙烯精餾塔進料基本為乙烯和乙烷,裂解原料中LPG增大,導(dǎo)致循環(huán)丙烷增大,裂解產(chǎn)生的乙烯和乙烷量增多,乙烯精餾塔的處理負荷增大;當(dāng)LPG含量為35%(w)時(工況4),乙烯產(chǎn)品、塔頂冷凝器熱負荷、塔釜再沸器熱負荷分別增加了3.21%,2.89%,3.09%。

      圖3 不同工況下脫甲烷塔(a)和乙烯精餾塔(b)的負荷變化Fig.3 Load change of demethanizer(a) and ethylene rectifying column(b) under different working conditions.

      2.3 熱分離區(qū)

      熱分離區(qū)包括脫丙烷塔和脫丁烷塔等。表3為不同工況下高壓脫丙烷塔進料組成。由表3可知,隨著LPG投料比例的增加,進料中C3的含量增加,其中丙烷含量增加較大,同時,隨著LPG投料比例的增加,丁二烯的含量逐漸降低。

      表3 不同工況下高壓脫丙烷塔進料組成Table 3 Feed composition of high pressure depropanizator under different working conditions

      由于脫丙烷塔進料中,在保證一定的C3回收率情況下,C3含量增加,會影響該塔的操作參數(shù)。工況2,3,4下高壓脫丙烷塔塔頂冷凝器熱負荷分別增加了3.10%,10.33%,15.16%(基于工況1,下同);塔釜再沸器熱負荷分別增加了2.98%,10.41%,15.54%。可見,隨著LPG投料比例的增加,高壓脫丙烷塔操作負荷變化相對較大。而隨著LPG投料比例的增加,裂解產(chǎn)物中丙烯、丙烷的比例均有所增加,但丙烷比例增幅較大,從而導(dǎo)致丙烯精餾塔進料中丙烯/丙烷的比值下降,工況1,2,3,4下丙烯含量(w)分別為87.89%,85.05%,81.82%,78.50%;丙烷含量(w)分別為11.76%,14.55%,17.80%,21.19%。為了保證丙烯產(chǎn)品的純度,所需的回流比不斷增加,導(dǎo)致丙烯精餾塔的負荷迅速增加。圖4為不同工況下丙烯精餾塔負荷變化。

      圖4 不同工況下丙烯精餾塔負荷變化Fig.4 Load change of propylene rectifying column under different working conditions.

      由圖4可知,當(dāng)LPG含量為35%(w)時(工況4),丙烯產(chǎn)量、塔頂冷凝器熱負荷、塔釜再沸器熱負荷分別增加了8.09%,16.56%,17.13%。由于高壓脫丙烷塔和丙烯精餾塔冷凝器、再沸器負荷變化均較大,而且丙烯、丙烷分離難度大,如果LPG增加量較大,這兩個塔的運行將成為瓶頸之一。

      2.4 制冷區(qū)

      乙烯裝置的制冷方式主要有丙烯制冷、二元制冷等。圖5為不同工況下制冷系統(tǒng)負荷變化。由圖5可知,隨著LPG投料量的增加,裂解產(chǎn)物中氫氣、甲烷、乙烯、丙烯的收率均有所提高,輕組分比例顯著增加,增加了制冷區(qū)的負荷。當(dāng)LPG含量為35%(w)時(工況4),丙烯制冷壓縮機、二元制冷壓縮機負荷分別增加了4.55%,6.91%。

      圖5 不同工況下制冷系統(tǒng)負荷變化Fig.5 Load change of refrigeration system under different conditions.

      2.5 不同工況下的產(chǎn)品收率

      表4為不同工況下的產(chǎn)品收率。圖6為不同工況下的產(chǎn)量變化。

      圖6 不同工況下產(chǎn)量變化Fig.6 The change of output under different conditions.

      表4 不同工況下產(chǎn)品收率Table 4 Product yield under different conditions

      結(jié)合表4和圖6可知,隨著LPG投料比例的增加,乙烯、丙烯、雙烯、高附加值產(chǎn)品的收率均有所增加。當(dāng)LPG含量為35%(w)時(工況4),乙烯、丙烯、雙烯的產(chǎn)量分別增加了3.22%,8.08%,4.75%;雙烯總收率從49.24%增加至51.58%。

      3 結(jié)論

      1)基于乙烯裝置順序分離工藝,研究了原料變化對乙烯分離系統(tǒng)的影響。在總投料量一定的情況下,隨著乙烯原料中LPG投料量的增加,乙烯原料輕質(zhì)化逐步提高,產(chǎn)品中雙烯收率有所提高。當(dāng)LPG含量為35%(w)時(工況4),乙烯、丙烯、雙烯的產(chǎn)量分別增加了3.22%,8.08%,4.75%;雙烯總收率從49.24%增加至51.58%。但乙烯分離系統(tǒng)中裂解氣壓縮機、丙烯制冷壓縮機、二元制冷壓縮機的負荷分別增加了7.44%,4.55%,6.91%,脫甲烷塔、高壓脫丙烷塔、丙烯精餾塔負荷增加相對也較大,這些單元可能是制約乙烯裝置穩(wěn)定運行的瓶頸所在。

      2)乙烯原料的選擇和優(yōu)化直接影響乙烯裝置的經(jīng)濟效益。原料的裂解性能直接決定了裂解產(chǎn)物分布、生產(chǎn)成本、工藝路線的選擇等,在優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)的同時,需要及時消除各單元的運行瓶頸,保持裝置穩(wěn)定運行,以確保裝置效益的最大化。

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