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      350 MW機(jī)組鍋爐引風(fēng)機(jī)失速原因的運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

      2021-09-06 08:53:06江凝音
      吉林電力 2021年3期
      關(guān)鍵詞:動葉差壓開度

      江凝音

      (遼寧東方發(fā)電有限公司;遼寧 撫順 113007)

      引風(fēng)機(jī)失速會引起爐膛壓力、風(fēng)量大幅波動,使鍋爐燃燒不穩(wěn),進(jìn)而導(dǎo)致負(fù)荷波動,影響機(jī)組安全運(yùn)行。遼寧東方發(fā)電有限公司(下文稱遼寧東方電廠)350 MW機(jī)組進(jìn)行超低排放改造,更換安裝了2臺雙級動葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)后,多次出現(xiàn)引風(fēng)機(jī)在運(yùn)行期間發(fā)生失速的問題。對此,本文在對引風(fēng)機(jī)失速的工況參數(shù)、煙風(fēng)系統(tǒng)壓力等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和計(jì)算基礎(chǔ)上,結(jié)合引風(fēng)機(jī)的出廠設(shè)計(jì)相關(guān)參數(shù),分析并確認(rèn)引起風(fēng)機(jī)失速主要原因?yàn)楫惓5某隹趬毫ι吆妥枇ψ兇螅⑨槍Υ耸僭?,給出了處理辦法,處理后機(jī)組運(yùn)行情況良好。

      1 設(shè)備概述

      遼寧東方電廠燃煤2×350 MW機(jī)組鍋爐型號:HG-1165/17.45-YM1型,為亞臨界、一次再熱、自然循環(huán)、燃煤汽包鍋爐,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng)、平衡通風(fēng)、直流式燃燒器、四角切圓燃燒方式。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量:1 165 t/h。額定負(fù)荷時(shí)的鍋爐蒸發(fā)量:1 051.4 t/h。

      2009年鍋爐完成脫硫改造工程,2016年完成了超低排放改造,引風(fēng)機(jī)改造為HU25240-221G型軸流風(fēng)機(jī)。

      2 鍋爐引風(fēng)機(jī)失速情況

      兩臺350 MW機(jī)組中的1號機(jī)組負(fù)荷在200 MW以上、蒸發(fā)量700 t/h以上、A側(cè)B側(cè)引風(fēng)機(jī)動葉開度70%左右、A側(cè)B側(cè)引風(fēng)機(jī)電流達(dá)到200 A左右時(shí),經(jīng)常發(fā)生在鍋爐其他系統(tǒng)運(yùn)行正常情況下,爐膛壓力、風(fēng)量的大幅波動,導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn)。隨著機(jī)組負(fù)荷持續(xù)升高,引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)振動增大,風(fēng)機(jī)電流降低或大幅波動,現(xiàn)場檢查風(fēng)機(jī)異音嚴(yán)重,其風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓出現(xiàn)較大幅度波動等運(yùn)行異常狀況。此時(shí)需及時(shí)解除自動,進(jìn)行手動調(diào)整,關(guān)小動葉開度,降低負(fù)荷,平衡兩側(cè)風(fēng)壓,消除負(fù)壓波動。如此時(shí)調(diào)整不及時(shí),將造成設(shè)備損壞和鍋爐滅火情況發(fā)生,存在著較大的安全風(fēng)險(xiǎn),影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      3 引風(fēng)機(jī)失速原因分析

      3.1 引風(fēng)機(jī)失速機(jī)理

      HU25240-2210型軸流風(fēng)機(jī),其葉片為機(jī)翼型式,當(dāng)風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行時(shí),氣流方向與葉片葉弦夾角的沖角很小,繞過機(jī)翼型葉片的氣流呈流線狀態(tài),流動阻力較小。當(dāng)氣流與葉片入口沖角大于零,并超過臨界值時(shí),在葉片的背面氣流流動會出現(xiàn)明顯渦流區(qū),此時(shí)氣流邊界層被破壞,流動工況開始惡化,流動阻力變大,產(chǎn)生“失速”現(xiàn)象。

      當(dāng)沖角大于臨界值越多,產(chǎn)生的失速現(xiàn)象越嚴(yán)重,流體的流動阻力也就越大,進(jìn)而發(fā)生葉道阻塞,外在表現(xiàn)為風(fēng)機(jī)風(fēng)壓迅速降低。同時(shí),由于風(fēng)壓的劇烈波動,引起風(fēng)機(jī)設(shè)備的振動和噪聲[1]。

      一般產(chǎn)生“失速”問題的原因如下:

      a.鍋爐各受熱面、空氣預(yù)熱器有嚴(yán)重積灰或煙氣通流受阻(如擋板誤關(guān)、調(diào)整失誤等)、煙風(fēng)道堵塞、局部煙風(fēng)道彎頭設(shè)計(jì)布置不合理等引起煙風(fēng)系統(tǒng)阻力增大,造成動葉開度與實(shí)際煙氣量不符,使風(fēng)機(jī)運(yùn)行在不穩(wěn)定工況區(qū),引起“失速”;

      b.兩臺風(fēng)機(jī)帶負(fù)荷不均衡,負(fù)荷較大風(fēng)機(jī)進(jìn)入失速區(qū);

      c.動葉調(diào)節(jié)的幅度過大、過快,使風(fēng)機(jī)進(jìn)入了失速區(qū);

      d.自動控制裝置反饋失真,風(fēng)機(jī)實(shí)際進(jìn)入失速區(qū)運(yùn)行[2]。

      實(shí)際運(yùn)行過程中產(chǎn)生的大部分“失速”問題,從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)上看主要是a原因所致。

      3.2 運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析

      兩臺350 MW機(jī)組鍋爐系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行管理,以LiEMS5.0產(chǎn)品的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)為鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的核心技術(shù)指標(biāo),通過監(jiān)測大量的實(shí)時(shí)信息,掌握系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行動態(tài)。通過對設(shè)備運(yùn)行時(shí)其所產(chǎn)生的各項(xiàng)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,對判斷引風(fēng)機(jī)失速原因具有重要意義。

      由于兩臺350 MW機(jī)組型式完全一致,其歷史統(tǒng)計(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)通過統(tǒng)計(jì)處理可具有一定的可比性。通過對兩臺機(jī)組在包括產(chǎn)生風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓出現(xiàn)較大幅度波動事件時(shí)間段內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),取其中各30組數(shù)據(jù),對各組的同一時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,其中的數(shù)據(jù)項(xiàng)包括:主蒸汽量、脫硫入口壓力、除霧器差壓、A引風(fēng)機(jī)動葉開度、B引風(fēng)機(jī)動葉開度、A引風(fēng)機(jī)電流、B引風(fēng)機(jī)電流、A引風(fēng)機(jī)入口壓力、B引風(fēng)機(jī)入口壓力、A預(yù)熱器出口壓力、B預(yù)熱器出口壓力、A反應(yīng)器出口壓力、B反應(yīng)器出口壓力、A反應(yīng)器入口壓力、B反應(yīng)器入口壓力。

      由于鍋爐運(yùn)行主蒸汽量與其他各參數(shù)間呈正相關(guān),隨著主蒸汽量增減,各參數(shù)隨之增減,因此對統(tǒng)計(jì)各數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行處理,將各參數(shù)與主蒸汽量間進(jìn)行比例化后,取30組數(shù)據(jù)的平均值見表1,其中偏差百分比以2號爐數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。

      表1 兩臺爐各參數(shù)比例化后平均值比較

      從表1可見,發(fā)生風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓較大幅度波動的1號爐部分參數(shù)均大于正常運(yùn)行的2號爐,兩臺爐偏差比較大的項(xiàng)目為:脫硫入口壓力與主蒸汽量之比、除霧器差壓與主蒸汽量之比,偏差分別達(dá)到了274%、543%,屬于較明顯的偏差。A引動葉與主蒸汽量之比、B引動葉開度與主蒸汽量之比、A引電流與主蒸汽量之比、B引電流與主蒸汽量之比等偏差項(xiàng)目,考慮到兩臺爐由于脫硫入口壓力、除霧器差壓差異較大影響,會引起相應(yīng)引風(fēng)機(jī)電流、動葉開度發(fā)生相應(yīng)數(shù)據(jù)的偏差,造成以上項(xiàng)目存在一定的偏差。因此,初步分析引起1號爐發(fā)生風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓較大幅度波動的原因與脫硫入口壓力高、除霧器差壓大密切相關(guān)。

      3.3 風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓較大幅度波動原因分析

      對發(fā)生風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓較大幅度波動時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)曲線進(jìn)行分析,其存在明顯異于正常波動的曲線尖峰,對應(yīng)的引風(fēng)機(jī)電流、動葉開度即時(shí)數(shù)據(jù)等大幅增加。HU25240-221G型軸流風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)各工況參數(shù)見表2.

      表2 工況參數(shù)

      風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓較大幅度波動時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)見表3。由于A、B側(cè)引風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,當(dāng)一側(cè)風(fēng)機(jī)發(fā)生失速情況時(shí),會引起煙風(fēng)系統(tǒng)的壓力劇烈波動,為維持系統(tǒng)穩(wěn)定,必須進(jìn)行及時(shí)人工調(diào)節(jié)干預(yù),避免造成停爐事件發(fā)生。因此兩臺引風(fēng)機(jī)中動葉開度最大的風(fēng)機(jī)先進(jìn)入失速狀態(tài),從表3數(shù)據(jù)分析可知,風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓較大幅度波動的3個(gè)時(shí)間點(diǎn)引風(fēng)機(jī)參數(shù),失速風(fēng)機(jī)的動葉開度參數(shù)為78%,其對應(yīng)HU25240-221G型軸流風(fēng)機(jī)特性曲線圖上的動葉開度曲線的+5°曲線。

      表3 1號爐風(fēng)機(jī)的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)

      由HU25240-221G型軸流風(fēng)機(jī)特性曲線圖和表2工況參數(shù)表分析,當(dāng)動葉開度相同的情況下,主蒸汽流量越大,風(fēng)機(jī)系統(tǒng)入口容積流量越大,風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)在特性曲線上越不易接近風(fēng)機(jī)失速曲線,因此,對3個(gè)風(fēng)機(jī)出力、系統(tǒng)負(fù)壓較大幅度波動時(shí)間點(diǎn)參數(shù)可只選取主蒸汽流量最大點(diǎn)分析是否失速[3]。

      按照表2風(fēng)機(jī)工況參數(shù),采用差值方法計(jì)算,主蒸汽流量788 t/h對應(yīng)的風(fēng)機(jī)系統(tǒng)流量為:

      式中:lv1是運(yùn)行工況1下的風(fēng)機(jī)入口容積流量;lv2是運(yùn)行工況2下的風(fēng)機(jī)入口容積流量;q1是運(yùn)行工況1下的鍋爐蒸發(fā)流量;q2是運(yùn)行工況2下的鍋爐蒸發(fā)流量。

      計(jì)算Q=232 m3/s,按動葉開度+5°線及風(fēng)機(jī)系統(tǒng)流量232 m3/s,查HU25240-221G型軸流風(fēng)機(jī)特性曲線其工作點(diǎn)已在風(fēng)機(jī)失速曲線之上,說明此時(shí)風(fēng)機(jī)已工作在失速區(qū),發(fā)生失速。風(fēng)機(jī)全壓查曲線對應(yīng)值約為11 000 Pa,靜壓值為5 566 Pa,動壓約為5 434 Pa,符合風(fēng)機(jī)動壓約為全壓50%工程實(shí)際的經(jīng)驗(yàn)值。

      對照表3參數(shù)值進(jìn)行2號爐相近運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表4。

      表4 2號爐風(fēng)機(jī)的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)

      與表3中 1號爐風(fēng)機(jī)的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)比較,其存在較大差異項(xiàng)目為:動葉開度、脫硫塔入口壓力、除霧器差壓,結(jié)合運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果和風(fēng)機(jī)的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)分析結(jié)果,可以判斷脫硫塔入口壓力、除霧器差壓的異常大幅升高為風(fēng)機(jī)失速產(chǎn)生的原因。進(jìn)一步分析除霧器差壓增大原因,一般是由于噴淋層設(shè)備損壞造成吸收塔煙氣帶漿液量大,經(jīng)過除霧器時(shí),漿液附著在除霧器片上,并形成部分堵塞,造成差壓大。脫硫塔入口壓力測量點(diǎn)在吸收塔入口煙道與引風(fēng)機(jī)出口煙道之間,按照現(xiàn)場煙道布置情況,初步判斷應(yīng)為在吸收塔入口煙道處發(fā)生堵塞。

      3.4 停機(jī)檢查實(shí)際情況及處理措施

      機(jī)組停機(jī)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)除霧器堵塞(見圖1),噴淋層設(shè)備損壞(見圖2),脫硫塔入口煙道堵塞(見圖3)。

      圖1 除霧器堵塞情況

      圖2 噴淋層設(shè)備損壞情況

      停機(jī)處理措施:通過對除霧器進(jìn)行全面水沖洗,徹底清理葉片附著的漿液。噴淋層損壞噴頭、管路進(jìn)行全面更換,對脫硫塔入口煙道堵塞石膏進(jìn)行人工清理。處理后機(jī)組啟動正常運(yùn)行,除霧器差壓、脫硫塔入口壓力在正常參數(shù)范圍之內(nèi)。同時(shí),風(fēng)機(jī)動葉開度在對應(yīng)主蒸汽流量下已降至正常范圍。

      圖3 脫硫塔入口煙道堵塞情況

      4 結(jié)束語

      本文在350 MW機(jī)組鍋爐引風(fēng)機(jī)頻繁發(fā)生失速無法帶高負(fù)荷、機(jī)組安全運(yùn)行增加了風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過分析引風(fēng)機(jī)失速機(jī)理、運(yùn)行引風(fēng)機(jī)性能調(diào)節(jié)曲線、鍋爐機(jī)組運(yùn)行各項(xiàng)參數(shù)的統(tǒng)計(jì)對比,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,確定產(chǎn)生失速的根本原因是噴淋層設(shè)備損壞導(dǎo)致除霧器部分堵塞以及吸收塔入口煙道堵塞,經(jīng)停機(jī)檢查并進(jìn)行人工清堵處理,啟動機(jī)組運(yùn)行后,風(fēng)機(jī)動葉恢復(fù)正常。此舉措可用于指導(dǎo)運(yùn)行期間動葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)失速的防范措施制定,避免因風(fēng)機(jī)失速所帶來的設(shè)備損壞、鍋爐滅火等事件的發(fā)生。并在機(jī)組停機(jī)處理前,有針對性地提前做好處理項(xiàng)目和人力資源安排,縮短機(jī)組停機(jī)處理時(shí)間。

      目前,機(jī)組正常運(yùn)行的大量參數(shù)中,只有部分主要參數(shù)在設(shè)備運(yùn)行期間設(shè)置了事故報(bào)警及控制保護(hù)。由于機(jī)組運(yùn)行參數(shù)、引風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及各運(yùn)行設(shè)備參數(shù)間相互關(guān)聯(lián)性的復(fù)雜,對各參數(shù)之間存在的關(guān)聯(lián)性的異常現(xiàn)象,難以有效地在正常運(yùn)行期間進(jìn)行預(yù)警和保護(hù)。有關(guān)這方面問題有待進(jìn)一步的研究與討論,以期能真正應(yīng)用到實(shí)際機(jī)組運(yùn)行中,達(dá)到經(jīng)濟(jì)安全穩(wěn)定運(yùn)行的目的。

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