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      鐵碳微電解-芬頓-絮凝沉淀處理化工廢水的試驗(yàn)

      2021-09-10 05:45:26袁維波劉燕萍李華杰孫國(guó)耀尹希武
      凈水技術(shù) 2021年9期
      關(guān)鍵詞:鐵碳電解填料

      袁維波,劉燕萍,李華杰,孫國(guó)耀,尹希武

      (1. 南京同方水務(wù)有限公司,江蘇南京 210046;2. 淮安同方水務(wù)有限公司,江蘇淮安 223022;3. 南京同方水務(wù)有限公司蘇北分公司,江蘇淮安 223022)

      橡膠助劑廢水、農(nóng)藥廢水、醫(yī)藥廢水等精細(xì)化工廢水,具有難降解有機(jī)物濃度高、成分復(fù)雜、有毒有害物質(zhì)多、可生化性差等特點(diǎn),給直接生化處理帶來(lái)了困難[1]。因此,針對(duì)化工園區(qū)綜合廢水,必須大幅降低這些毒性物質(zhì)對(duì)生化處理過(guò)程的抑制作用,提高廢水的可生物降解性。目前,多數(shù)廢水處理廠對(duì)化工園區(qū)內(nèi)綜合廢水先采取預(yù)處理,然后進(jìn)入正常的廢水處理工藝,于小朋等[2]采用分質(zhì)預(yù)處理方式,分別利用絮凝沉淀+過(guò)電位三維電解、Fe-Cu微電解+絮凝沉淀工藝對(duì)制藥廢水、染料廢水進(jìn)行預(yù)處理,再經(jīng)生化處理可達(dá)標(biāo)排放。來(lái)同麗等[3]采用鐵碳微電解Fenton耦合磁粉預(yù)處理有機(jī)磷農(nóng)藥廢水,通過(guò)鐵碳微電解和Fenton工藝的協(xié)同作用去除有機(jī)物,取得了很好的效果。目前,國(guó)內(nèi)外采用鐵碳Fenton法聯(lián)合處理單一行業(yè)化工廢水的研究較多,但是對(duì)化工園區(qū)綜合廢水處理研究甚少[4-8]。

      江蘇省某化工園區(qū)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有橡膠助劑、農(nóng)藥(氯氟氰菊酯、氟噻草胺、多殺菌素等)、消泡劑、醫(yī)藥中間體、合成氨等,廢水中特征污染物有鄰苯二甲酰亞胺、二甲基甲酰胺、聚醚、氯烷、氰化物、對(duì)甲苯磺酸、氯苯等,具有難降解、對(duì)微生物有抑制作用等特點(diǎn)。該園區(qū)污水處理廠擬采用分類收集、分質(zhì)預(yù)處理的工藝:一般化工廢水直接排入園區(qū)污水廠;難降解精細(xì)化工廢水排入分質(zhì)預(yù)處理系統(tǒng),并采用鐵碳微電解+Fenton氧化+絮凝沉淀聯(lián)合預(yù)處理工藝降低廢水生物毒性、提高可生化性。因此,本文采用鐵碳微電解+Fenton氧化+絮凝沉淀組合工藝預(yù)處理化工綜合廢水,通過(guò)中試試驗(yàn)研究其在不同條件下的處理效率,并通過(guò)連續(xù)運(yùn)行優(yōu)化工藝條件,為該化工園區(qū)污水處理廠分質(zhì)預(yù)處理提供設(shè)計(jì)依據(jù)。

      1 試驗(yàn)

      1.1 試驗(yàn)用水

      本試驗(yàn)用水為淮安某化工園區(qū)綜合廢水,水質(zhì)如表1所示。

      表1 化工園區(qū)綜合廢水指標(biāo)Tab.1 Index of Comprehensive Wastewater in Chemical Industrial Park

      1.2 主要藥劑與分析方法

      試驗(yàn)藥劑:32% NaOH,27.5% H2O2,硫酸,PAM,均為工業(yè)級(jí);不規(guī)則球形鐵碳填料,直徑為2~3 cm,比重為1.3 t/m3,比表面積為1.3 m2/g,填料空隙率為65%,鐵精粉含量為75%以上,含碳量為17%,催化劑含量為5%,山東濰坊某環(huán)??萍加邢薰?。

      分析方法:CODCr采用重鉻酸鹽法(HJ 828—2017);BOD5采用五日生化接種稀釋法;pH采用pH計(jì)測(cè)量;數(shù)據(jù)圖表采用oringin軟件繪制。

      1.3 試驗(yàn)裝置

      鐵碳-Fenton-絮凝沉淀工藝中試裝置處理水量為100 L/h,主要分為調(diào)節(jié)池、鐵碳微電解柱、Fenton催化氧化柱、中和絮凝沉淀池4個(gè)部分。調(diào)節(jié)池尺寸為1 000 mm×1 000 mm×1 000 mm,有效容積為0.9 m3;鐵碳微電解柱為PP材質(zhì),Φ=600 mm×1 800 mm,鐵碳填料高度為0.82 m,填充量為300 kg;Fenton氧化柱為PP材質(zhì),Φ=600 mm×1 700 mm,有效容積為0.396 m3;絮凝沉淀池為PP材質(zhì),含中和區(qū)、絮凝區(qū)、配水區(qū)、沉淀區(qū)、出水區(qū),有效容積為0.5 m3;曝氣采用PVC曝氣盤(pán),Φ=215 mm,安裝在鐵碳柱底部。

      1.4 試驗(yàn)步驟

      1.4.1 鐵碳預(yù)處理

      試驗(yàn)前用清水清洗鐵碳填料后,在化工園區(qū)綜合廢水中浸泡24 h,確保鐵碳填料中的碳吸附飽和。

      1.4.2 鐵碳微電解對(duì)COD的去除

      原水調(diào)至不同pH,經(jīng)提升進(jìn)入鐵碳填料電化學(xué)氧化塔,同時(shí)通入空氣均質(zhì),廢水與內(nèi)置鐵碳填料接觸反應(yīng),初級(jí)氧化廢水中污染物,并釋放Fe2+催化劑隨廢水進(jìn)入后續(xù)工藝。

      1.4.3 Fenton氧化法對(duì)微電解出水中COD的去除

      鐵碳電化學(xué)氧化反應(yīng)器出水進(jìn)入Fenton催化氧化反應(yīng)器,同時(shí)加入不同濃度的雙氧水(H2O2),在廢水中Fe2+的催化作用下,氧化去除廢水中絕大多數(shù)可被其氧化的有機(jī)物,反應(yīng)完成后進(jìn)入絮凝沉淀池,絮凝沉淀后上清液進(jìn)入存水箱。中試工藝流程如圖1所示。

      圖1 鐵碳微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀中試試驗(yàn)示意圖Fig.1 Schematic Diagram of Pilot Test of Iron-Carbon Microelectrolysis-Fenton Oxidation-Flocculation Sedimentation

      2 結(jié)果與討論

      2.1 不同條件下對(duì)COD的去除率

      本試驗(yàn)通過(guò)鐵碳微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀聯(lián)合預(yù)處理工藝處理化工綜合廢水,以出水COD為測(cè)定指標(biāo),考察在鐵碳微電解工藝的pH、反應(yīng)時(shí)間以及Fenton氧化工藝的H2O2投加量3個(gè)因素下,CODCr去除率的變化情況。

      2.1.1 pH

      鐵碳填料在酸性、有氧的條件下有較高的COD去除率,陽(yáng)極反應(yīng)如式(1),陰極反應(yīng)如式(2)。

      Fe-2e-→Fe2+,E(Fe2+/Fe)=-0.44 V

      (1)

      O2+4H++4e-→2H2O,E(O2/H2O)=1.23 V

      (2)

      H+越多,生成的Fe2+就越多??紤]到原水pH值為6~9,倘若pH過(guò)低,會(huì)增加鐵碳填料的損耗,使水體中總鐵離子過(guò)量,增加水體色度,同時(shí)產(chǎn)生額外的處理成本。因此,試驗(yàn)研究pH值在2~6時(shí)對(duì)鐵碳微電解去除CODCr的影響。

      進(jìn)水量為100 L/h,曝氣量為1.6 L/min,進(jìn)水CODCr為429 mg/L,BOD5為72.9 mg/L,B/C為0.17,鐵碳反應(yīng)時(shí)間為1.5 h時(shí),廢水CODCr去除率隨pH變化如圖2所示。為消除Fe2+對(duì)CODCr測(cè)定的影響,將鐵碳出水pH值調(diào)至9,沉淀后取上清液檢測(cè)COD。由圖2可知,pH值<3時(shí),隨著pH的升高,去除率也呈現(xiàn)增大的趨勢(shì);當(dāng)pH值=3時(shí)COD去除率最大,此時(shí)BOD5為68.7 mg/L;當(dāng)pH值>3時(shí),去除率有明顯下降的趨勢(shì),這是因?yàn)閜H的升高會(huì)降低電極電位差,減弱電化學(xué)反應(yīng),會(huì)抑制反應(yīng)的進(jìn)行[9]。因此,后續(xù)試驗(yàn)中,鐵碳進(jìn)水在pH值=3的條件下進(jìn)行,此時(shí),檢測(cè)鐵碳出水pH值在5.0~5.5,加入H2O2后Fenton反應(yīng)pH值在3.0~3.5,滿足《芬頓氧化法廢水處理工程技術(shù)規(guī)范》(HJ 1095—2020)中Fenton氧化pH值宜控制在3.0~4.0的要求。因此,在鐵碳出水后進(jìn)入Fenton氧化前不再調(diào)酸。

      圖2 不同pH值下鐵碳微電解對(duì)CODCr的去除率Fig.2 Removal Rate of CODCr by Iron-Carbon Microelectrolysis under Different pH Value

      2.1.2 反應(yīng)時(shí)間

      為了使電化學(xué)的氧化還原作用充分反應(yīng),鐵碳微電解需要一定的停留時(shí)間來(lái)降解污染物。接觸時(shí)間短,會(huì)使得反應(yīng)過(guò)程進(jìn)展的不完全;時(shí)間過(guò)長(zhǎng),不但耗時(shí)還會(huì)對(duì)設(shè)備投資過(guò)大,因此,停留時(shí)間的長(zhǎng)短決定了污染物去除率的高低。

      圖3為進(jìn)水pH值=3、曝氣量為1.6 L/min、進(jìn)水CODCr為429 mg/L時(shí),廢水COD去除率隨反應(yīng)時(shí)間的變化。由圖3可知,反應(yīng)時(shí)間為0.5~1.5 h時(shí),COD去除率呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì);當(dāng)反應(yīng)時(shí)間為1.5 h時(shí),走勢(shì)趨于平緩且去除率達(dá)到最大值24.0%;但隨著反應(yīng)時(shí)間繼續(xù)延長(zhǎng),去除率增加不明顯(1.5~3 h僅增加了1.4%)。反應(yīng)1.5 h出水BOD5為78.2 mg/L,B/C由0.17提高至0.24。因此,在后續(xù)進(jìn)行Fenton試驗(yàn)中,將進(jìn)水pH值調(diào)至3,反應(yīng)時(shí)間為1.5 h,進(jìn)行鐵碳微電解預(yù)處理。

      圖3 不同反應(yīng)時(shí)間下鐵碳微電解對(duì)CODCr的去除率Fig.3 Removal Rate of CODCr by Iron-Carbon Microelectrolysis under Different Reaction Times

      2.1.3 H2O2用量

      H2O2是Fenton氧化系統(tǒng)的氧化劑,當(dāng)加入H2O2溶液后,F(xiàn)e2+會(huì)催化H2O2分解,產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化性的·OH,如式(3)。因此,H2O2的投加量與反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的·OH濃度有著直接的關(guān)系。

      Fe2++H2O2→Fe3++OH-+·OH

      (3)

      在經(jīng)鐵碳處理后的化工廢水出水(CODCr為326 mg/L,BOD5為69.1 mg/L,F(xiàn)e2+為209 mg/L)中分別投加600~1 000 mg/L的H2O2,由圖4可知,COD去除率隨著H2O2投加量的增加呈現(xiàn)先上升再下降的趨勢(shì),H2O2投加量為800 mg/L時(shí),CODCr去除率最大,為30.8%。這是因?yàn)镕e2+催化作用下產(chǎn)生的·OH增加,氧化效果逐漸增強(qiáng),但是投加過(guò)量的H2O2,會(huì)和強(qiáng)氧化性的·OH產(chǎn)生反應(yīng),抑制·OH參與污染物質(zhì)的氧化反應(yīng),同時(shí)也會(huì)干擾重鉻酸鉀法測(cè)定出水COD。為消除H2O2對(duì)COD測(cè)定的影響,將Fenton出水pH值調(diào)至9,待H2O2分解后檢測(cè)CODCr。因此,本試驗(yàn)選擇H2O2最佳投加量為800 mg/L,出水CODCr為225 mg/L,BOD5為81.0 mg/L,B/C為0.36。

      圖4 H2O2投加量對(duì)CODCr的去除率影響Fig.4 Effect of H2O2 Dosage on CODCr Removal Rate

      2.2 聯(lián)合預(yù)處理工藝連續(xù)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)

      采用鐵碳微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀聯(lián)合預(yù)處理工藝連續(xù)運(yùn)行處理化工綜合廢水?;@區(qū)綜合廢水經(jīng)鐵碳微電解電化學(xué)氧化處理后,廢水中的部分有機(jī)污染物已被氧化還原反應(yīng)去除,剩余的部分有機(jī)物的結(jié)構(gòu)也已經(jīng)發(fā)生了變化[10],有利于進(jìn)一步的氧化處理。通過(guò)加入一定量的H2O2,在廢水中Fe2+的催化作用下,形成氧化性更強(qiáng)的·OH,可氧化去除廢水中大多數(shù)可被其氧化的有機(jī)物。經(jīng)過(guò)鐵碳微電解-Fenton兩級(jí)高級(jí)氧化處理后,廢水中含有大量反應(yīng)產(chǎn)生的小分子有機(jī)物、SS,通過(guò)調(diào)節(jié)pH和加入絮凝劑沉淀去除,絮凝沉淀上清液進(jìn)入存水箱。

      連續(xù)運(yùn)行31 d進(jìn)行動(dòng)態(tài)試驗(yàn),以混合水樣作為當(dāng)天的進(jìn)出水樣,試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。通過(guò)31 d連續(xù)動(dòng)態(tài)運(yùn)行,最終優(yōu)化的工藝運(yùn)行條件:進(jìn)水量為100 L/h,曝氣量為1.6 L/min,pH值=3,鐵碳微電解反應(yīng)時(shí)間為1.5 h,硫酸投加量為806 mg/L,NaOH投加量為809 mg/L,H2O2投加量為800 mg/L,PAM投加量為3 mg/L。由圖5可知,化工園區(qū)綜合廢水經(jīng)鐵碳微電解、Fenton氧化絮凝沉淀后,出水CODCr總?cè)コ示禐?5.9%,其中鐵碳工藝段去除率均值為23.2%,F(xiàn)enton絮凝沉淀工藝段去除率均值為29.6%。可見(jiàn),該組合預(yù)處理工藝對(duì)于化工園區(qū)綜合廢水COD有較強(qiáng)的去除效果。

      圖5 聯(lián)合預(yù)處理工藝連續(xù)運(yùn)行CODCr去除率的變化Fig.5 Changes of CODCr Removal Rate in Continuous Operation of Combined Pretreatment Process

      未經(jīng)預(yù)處理的原水直接采用活性污泥法好氧處理,鏡檢發(fā)現(xiàn)鐘蟲(chóng)、表殼蟲(chóng)呈皺縮狀態(tài);經(jīng)過(guò)該預(yù)處理工藝處理后的出水采用活性污泥法好氧處理,鏡檢發(fā)現(xiàn)楯纖蟲(chóng)、鐘蟲(chóng)、表殼蟲(chóng)活性較好。同時(shí),預(yù)處理后B/C由0.17提高至0.36,說(shuō)明采用鐵碳微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀聯(lián)合預(yù)處理工藝可緩解高濃度化工廢水對(duì)生化系統(tǒng)的毒性和沖擊,提高化工廢水的可生物降解性。

      2.3 產(chǎn)泥量分析

      鐵碳填料在酸性條件下產(chǎn)生Fe2+,加入H2O2發(fā)生Fenton反應(yīng),F(xiàn)e2+進(jìn)一步氧化成Fe3+,它們的水合物具有較強(qiáng)的吸附-絮凝活性,特別是在加堿調(diào)pH后,生成Fe(OH)2和Fe(OH)3膠體絮凝劑。它們的吸附能力遠(yuǎn)高于一般藥劑水解得到的Fe(OH)3膠體,能大量吸附水中分散的微小顆粒、金屬粒子及有機(jī)大分子,因此,在絮凝沉淀后產(chǎn)生大量的鐵泥。

      根據(jù)實(shí)際工程運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),鐵碳電化學(xué)出水Fe2+含量在50~250 mg/L,檢測(cè)本次試驗(yàn)鐵碳電化學(xué)出水中總鐵離子平均含量為197 mg/L。該中試裝置經(jīng)過(guò)31 d連續(xù)運(yùn)行,在絮凝后水中鐵泥含量最高為478 mg/L,最低為375 mg/L,均值為418 mg/L,即每處理1 t化工廢水平均產(chǎn)生0.418 kg污泥(圖6)。

      圖6 聯(lián)合預(yù)處理工藝連續(xù)運(yùn)行的產(chǎn)泥量分析Fig.6 Sludge Yield Analysis in Continuous Operation of Combined Pretreatment Process

      2.4 經(jīng)濟(jì)性分析

      采用鐵碳微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀聯(lián)合預(yù)處理工藝處理化工園區(qū)綜合廢水,其運(yùn)行成本主要來(lái)自藥劑、鐵碳填料、能耗,運(yùn)行成本按照確定的最佳工藝運(yùn)行條件計(jì)算。硫酸、H2O2、NaOH、PAM單價(jià)分別為650、1 400、1 000、8 000元/t,則t水藥劑成本為2.48元;鐵碳填料按年消耗10%、6 000元/t計(jì)算,則t水鐵碳填料成本為0.38元;電費(fèi)按0.8元/(kW·h)計(jì)算,t水電費(fèi)約為0.10元;污泥按危廢處置5 000元/t,則t水污泥處置成本為2.09元。綜合計(jì)算該預(yù)處理工藝運(yùn)行成本為5.05元/t。

      2.5 工程化建議

      針對(duì)江蘇省某化工園區(qū)具有難降解有機(jī)物濃度高、成分復(fù)雜、可生化性差等特點(diǎn)的精細(xì)化工廢水,建議污水廠分建難降解化工廢水收集池和一般化工廢水收集池。需要預(yù)處理的難降解化工廢水排入難降解化工廢水收集池,對(duì)這部分水單獨(dú)排入園區(qū)污水處理廠,利用污水處理廠分質(zhì)預(yù)處理系統(tǒng)(鐵碳微電解-Fenton氧化法-絮凝沉淀預(yù)處理工藝),針對(duì)性進(jìn)行預(yù)處理,降低廢水生物毒性、提高可生化性;一般化工廢水排入一般化工廢水收集池后直接排入園區(qū)污水廠。

      根據(jù)中試試驗(yàn)原水水質(zhì)情況,園區(qū)排出的廢水中,部分廢水有較多雜質(zhì)及細(xì)小SS,需增加初沉池進(jìn)行絮凝沉淀,降低進(jìn)水中SS的含量。沉淀池出水調(diào)節(jié)pH到合適范圍,提升過(guò)濾后進(jìn)入鐵碳微電解-Fenton氧化系統(tǒng)對(duì)廢水有機(jī)物進(jìn)行預(yù)氧化,反應(yīng)完成進(jìn)入調(diào)堿絮凝沉淀池進(jìn)行泥水分離,上清液進(jìn)入清水池,最終出水進(jìn)入后續(xù)處理系統(tǒng)。在實(shí)際工程應(yīng)用中建議采用的工藝流程如圖7所示。

      圖7 實(shí)際工程應(yīng)用中建議采用的工藝流程示意圖Fig.7 Recommended Process Flow Diagram in Practical Engineering Application

      3 結(jié)論

      (1)通過(guò)連續(xù)動(dòng)態(tài)運(yùn)行,確定鐵碳微電解-Fenton氧化法-絮凝沉淀預(yù)處理工藝運(yùn)行條件為:進(jìn)水量=100 L/h、曝氣量=1.6 L/min、pH值=3、鐵碳反應(yīng)時(shí)間=1.5 h、H2O2投加量=800 mg/L。

      (2)鐵碳微電解-Fenton氧化法-絮凝沉淀聯(lián)合預(yù)處理工藝能夠很好地去除化工園區(qū)綜合廢水COD,該中試裝置連續(xù)運(yùn)行31 d,出水CODCr平均去除率可達(dá)45.9%,B/C從0.17提高到0.36,在一定程度上緩解高濃度化工廢水對(duì)生化系統(tǒng)的毒性和沖擊,提高了化工廢水的可生物降解性。

      (3)本次試驗(yàn)絮凝后水中鐵泥平均含量為418 mg/L,即每處理1 t化工廢水產(chǎn)生0.418 kg污泥。

      (4)經(jīng)核算,采用鐵碳微電解-Fenton氧化法-絮凝沉淀預(yù)處理工藝處理該化工園區(qū)綜合廢水運(yùn)行成本為5.05元/t。

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