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      原料場(chǎng)翻車機(jī)系統(tǒng)提速改造實(shí)踐

      2021-09-10 11:54李向杰
      河南科技 2021年21期
      關(guān)鍵詞:改造

      李向杰

      摘 要:根據(jù)翻車機(jī)設(shè)計(jì)原理,通過(guò)實(shí)踐從電控和機(jī)械系統(tǒng)入手,對(duì)翻車機(jī)整體性能進(jìn)行提速改造,從而優(yōu)化翻車機(jī)系統(tǒng),大幅提高翻車機(jī)卸車效率。

      關(guān)鍵詞:翻車機(jī);提速;改造

      中圖分類號(hào):TF321.1? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ?文章編號(hào):1003-5168(2021)21-0052-03

      Material Yard Dumper System speed-up Transformation Practice

      LI Xiangjie

      (Angang Iron and Steel Group Company, Angyang, Henan 455004)

      Abstract: According to the dumper design principle, through practice from the electric control and mechanical system, the overall performance of the dumper speed-up transformation to optimize the dumper system, greatly improve the dumper unloading efficiency.

      Keywords: car dumper; increase speed; reform

      翻車機(jī)是大宗原燃材料火車卸車的專用設(shè)備,安鋼集團(tuán)現(xiàn)擁有五臺(tái)翻車機(jī)設(shè)備,每套設(shè)備分別由翻車機(jī)本體、重車調(diào)車機(jī)、遷車臺(tái)和空車調(diào)車機(jī)四部分組成,整套系統(tǒng)由PLC集中控制,可實(shí)現(xiàn)日均卸車650節(jié)以上。其中,1號(hào)和2號(hào)翻車機(jī)自2005年投用以來(lái),卸車速度較慢一直困擾著翻車機(jī)高效生產(chǎn)。這兩臺(tái)翻車機(jī)因投用早,設(shè)備相對(duì)落后,在性能特別是每節(jié)翻車時(shí)間上和其他翻車機(jī)差距較大(相差1分30秒),卸車效率總體上不去,嚴(yán)重影響了翻卸總量,系統(tǒng)提速勢(shì)在必行。

      本文根據(jù)翻車機(jī)設(shè)計(jì)原理,通過(guò)對(duì)比其他翻車機(jī)設(shè)備,從分析影響提速的各種因素入手,通過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì),有針對(duì)性地對(duì)1號(hào)、2號(hào)翻車機(jī)進(jìn)行整體提速改造。

      1 設(shè)備總體情況

      1號(hào)、2號(hào)翻車機(jī)系統(tǒng)由電控系統(tǒng)和機(jī)械液壓系統(tǒng)組成,通過(guò)PLC集中控制實(shí)現(xiàn)翻車機(jī)本體、重調(diào)機(jī)、空調(diào)機(jī)和遷車臺(tái)相互銜接,在運(yùn)動(dòng)中配合完成翻卸作業(yè)任務(wù)。系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)狀況對(duì)機(jī)械、液壓設(shè)備實(shí)行單點(diǎn)順序控制或多點(diǎn)并行控制。一節(jié)車皮從重車線接車到翻卸完成再到進(jìn)入空車線,整個(gè)過(guò)程PLC需要完成126個(gè)輸入點(diǎn)、97個(gè)輸出點(diǎn)的信號(hào)檢測(cè)與控制,移動(dòng)設(shè)備有15個(gè)定位點(diǎn)、11個(gè)減速點(diǎn),液壓傳動(dòng)點(diǎn)34個(gè),車皮分為4個(gè)行走段,4臺(tái)變頻器14個(gè)速度,100 m距離3 min完成,安全聯(lián)鎖條件充足,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要求精準(zhǔn),控制程序相對(duì)復(fù)雜。

      2 翻車機(jī)電氣系統(tǒng)改造

      1號(hào)、2號(hào)翻車機(jī)依據(jù)提速改造要求,全面優(yōu)化了系統(tǒng)程序并對(duì)變頻器參數(shù)重新進(jìn)行了調(diào)整設(shè)置,增加PLC系統(tǒng)故障診斷能力,縮短故障停時(shí),提高設(shè)備檢修效率。

      2.1 為保證提速后電氣硬件支持

      首先將重調(diào)機(jī)和空調(diào)機(jī)磁性開關(guān)改為傳感器限位以保證輸入信號(hào)的準(zhǔn)確、穩(wěn)定。1號(hào)、2號(hào)翻車機(jī)改造前,重調(diào)機(jī)、空調(diào)機(jī)位置限位為磁接近開關(guān),通過(guò)外部磁鐵感應(yīng)并保持記憶,在使用過(guò)程中易產(chǎn)生剩磁,導(dǎo)致誤動(dòng)作,從而引起PLC檢測(cè)錯(cuò)誤,造成程序紊亂,翻車機(jī)卸車效率不高[2]。

      改造后,重、空調(diào)機(jī)位置限位改為感應(yīng)距離為40 mm的感應(yīng)式接近開關(guān),在程序中,通過(guò)牽、接車方向來(lái)控制限位的動(dòng)作,避免了限位誤動(dòng)作,從而減少了設(shè)備故障率。

      2.2 為降低強(qiáng)電干擾

      現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)重新調(diào)整布控電纜長(zhǎng)度,減少重調(diào)機(jī)拖纜長(zhǎng)度4個(gè)跨,有效減少托纜長(zhǎng)度實(shí)現(xiàn)降低電磁干擾的作用。新增中繼柜并對(duì)PLC分區(qū)安裝輸入/輸出保險(xiǎn),關(guān)鍵輸出信號(hào)加裝隔離電容,使得電氣性能更加穩(wěn)定,抗干擾能力大幅增強(qiáng)。

      1號(hào)、2號(hào)翻車機(jī)因設(shè)計(jì)安裝問(wèn)題,自建成投用以來(lái)就一直受到強(qiáng)干擾電壓的影響,干擾電壓經(jīng)常能達(dá)到160 V以上。強(qiáng)電壓干擾時(shí)常導(dǎo)致翻車機(jī)PLC輸入輸出系統(tǒng)異常,信號(hào)和執(zhí)行元件誤動(dòng)作,這已嚴(yán)重影響到翻車機(jī)作業(yè)期間的安全與穩(wěn)定。

      通過(guò)對(duì)以上翻車機(jī)強(qiáng)電干擾所產(chǎn)生的原因進(jìn)行綜合研判認(rèn)為,翻車機(jī)設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)安裝不當(dāng)是產(chǎn)生強(qiáng)干擾電壓的主要原因主要有四點(diǎn)。

      ①翻車機(jī)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備采用的變頻控制,同時(shí)工作時(shí),電壓畸變情況較嚴(yán)重,易產(chǎn)生干擾。

      ②控制電纜和動(dòng)力電纜敷設(shè)在一個(gè)電纜槽內(nèi),且控制電纜長(zhǎng),從1號(hào)、2號(hào)主控室PLC柜到就地操作箱控制電纜有300 m左右,極易形成強(qiáng)電對(duì)弱電的干擾。

      ③重調(diào)機(jī)托纜滑車上安裝電纜多,滑車損壞頻繁,更換周期短,維修量和成本高。

      ④翻車機(jī)PLC柜內(nèi)控制電纜太多,線亂,不利于消除干擾。

      由于DP網(wǎng)絡(luò)控制抗干擾能力較強(qiáng),也是現(xiàn)在普遍采用的控制方式(其他3臺(tái)翻車機(jī))。為此,1號(hào)、2號(hào)翻車機(jī)可通過(guò)改用DP網(wǎng)絡(luò)控制的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)消除強(qiáng)電干擾。實(shí)際操作中,首先在重調(diào)機(jī)就地操作箱、本體地面接線箱、遷空就地操作箱和配電室內(nèi)各增加一個(gè)PLC分站,分站間通過(guò)DP網(wǎng)線連接。1號(hào)、2號(hào)翻車機(jī)現(xiàn)場(chǎng)增加分站后,有利于平時(shí)的設(shè)備點(diǎn)檢及故障處理,縮短了PLC模塊到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)元件的距離,大大降低了干擾電壓。同時(shí),在程控柜東側(cè)新增一個(gè)中繼柜,并整理老程控柜線排,大幅減少PLC柜內(nèi)的控制電纜,使排線精簡(jiǎn)、整齊。最后,連接控制采用DP電纜,使重、空調(diào)機(jī)托纜滑車上的電纜減少,進(jìn)而降低滑車損壞率。同時(shí),也能降低維修成本。

      2.3 為提高輔助卸車作業(yè)效率

      改造中,在1號(hào)、2號(hào)翻車機(jī)負(fù)一層加裝了翻車預(yù)警(見圖1)。在實(shí)際卸車作業(yè)中,由于需要篩分,物料在進(jìn)入料倉(cāng)前都要經(jīng)過(guò)振動(dòng)篦,因料濕、大塊等原因,篦子上經(jīng)常積料,為此,每翻幾輛車都要組織人員清理篦子,但由于現(xiàn)場(chǎng)噪聲大、清篦子人員分散,清完后聯(lián)系撤離等變得十分困難,這對(duì)卸車安全和效率帶來(lái)極大挑戰(zhàn)。為此,通過(guò)在翻車機(jī)負(fù)一層加裝翻車預(yù)警,實(shí)現(xiàn)了重車一進(jìn)入翻車機(jī)本體,負(fù)一層警笛就會(huì)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警(警燈亮、警笛響),提醒清篦子人員及時(shí)撤離,大大提升了綜合卸車效率能[1]。同時(shí),為確保人員在清理篦子時(shí)的安全,防止主控人員出現(xiàn)誤操作,在1號(hào)和2號(hào)翻車機(jī)地面操作箱各增加一個(gè)安全開關(guān),并將此電氣控制接點(diǎn)串接在翻車機(jī)正翻按鈕程序中。當(dāng)需要清篦子時(shí),操作人員在進(jìn)入篦子前,由現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員將安全開關(guān)撥至“開”的位置,PLC程序就會(huì)將“正翻”指令斷開,防止因誤操作而發(fā)生意外。在清完篦子人員返回撤離后,再由操作人員將安全開關(guān)撥至“關(guān)”的位置,允許翻車機(jī)繼續(xù)翻車。

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