陳瑤棋 楊 潔 何 焱
(1.中石化經(jīng)緯有限公司西南測控公司,四川 成都 610100;2.中石化西南石油工程有限公司鉆井一分公司,四川 成都 610100;3.四川長寧天然氣開發(fā)有限責任公司,四川 成都 610051)
四川盆地西部地區(qū)(以下簡稱川西)三疊系雷口坡組海相碳酸鹽巖氣藏位于四川龍門山?jīng)_斷帶內(nèi),天然氣資源量達1 764.97×108m3,是中石化天然氣勘探開發(fā)的重點領域。鉆遇地層自上而下為侏羅系蓬萊鎮(zhèn)組、遂寧組、沙溪廟組、千佛崖組、白田壩組,三疊系須家河組、小塘子組、馬鞍塘組、雷口坡組。根據(jù)中石化“十三五”規(guī)劃,該區(qū)塊計劃部署8個鉆井平臺29口大斜度定向井或水平井,建成天然氣產(chǎn)能30×108m3/a。目前,彭州氣田已完鉆9口井,通過對前期川西海相面臨的鉆井工程軌跡控制難點的攻關(guān),形成了川西氣田超深水平井軌跡控制技術(shù),實現(xiàn)了對鉆井工程的整體提速。
川西海相雷口坡組碳酸鹽巖氣藏埋深為5 800~6 300 m,前期直井主要采用四開井身結(jié)構(gòu),但后期大規(guī)模開發(fā)則采用三開井身結(jié)構(gòu)(圖1)。設計造斜點位于須家河組二段—小塘子組,增斜段鉆遇須二段、小塘子組、馬鞍塘組和雷口坡組等4套地層。鉆井工程軌跡控制方面主要存在以下技術(shù)難點:
圖1 川西海相超深井井身結(jié)構(gòu)圖
1)造斜點深,直井段防斜打直和防碰要求高。造斜點深為5 000~5 500 m,上部陸相井段易井斜,常規(guī)鉆井采取輕壓吊打來控制井斜,存在方位穩(wěn)定,但水平位移持續(xù)增大現(xiàn)象,需用螺桿控斜鉆進。目前雷口坡組氣藏每個平臺部署4~6口井,井口間距為12 m,直井段長度為4 300~5 300 m,直井段需保證井身質(zhì)量,先施工井為后期井留足余量,而且直井段位移過大不利于后期定向鉆井。
2)井眼軌跡控制難度大、井下風險高。二開長裸眼段(約3 000 m),摩阻扭矩大,施工周期長,鉆井液長時間浸泡后,易發(fā)生井壁失穩(wěn),井下復雜風險高。增斜段鉆遇的須二段—小塘子組地層屬鐵質(zhì)膠結(jié),石英含量達72%,鉆頭磨損快,機械鉆速低且單趟進尺低。須五段—馬鞍塘組地層含頁巖、煤層,井壁易垮塌。二開地層多壓力系統(tǒng)、井漏問題突出,部分地層“噴漏同存”,需簡化鉆具組合施工,增加了軌跡控制難度。三開雷口坡組地層破碎,井壁穩(wěn)定性差,井下復雜風險高。
3)旋轉(zhuǎn)導向工具抗溫性和抗震性不足,故障率高,嚴重影響鉆井時效。地層循環(huán)溫度介于118~143.7℃,其中彭州4-2D井最高循環(huán)溫度為143.7℃,下鉆過程中需要循環(huán)降溫,彭州4號、彭州7號和彭州6號平臺(6口井),共計使用旋轉(zhuǎn)導向工具19趟次,故障16趟次,故障率高達84.21%。
4)三開雷口坡組地層側(cè)鉆難度高。彭州4-5D井分別采用“PDC+1.75°單彎螺桿+MWD”、“PDC+直螺桿+2.5°彎接頭+回壓閥+MWD”和“三牙輪鉆頭+直螺桿+2.5°彎接頭+回壓閥+MWD”組合進行了3次側(cè)鉆。牙輪鉆頭使用壽命短,側(cè)鉆過程中需要嚴格控制使用時間,影響側(cè)鉆進尺。側(cè)鉆過程中巖屑含量肉眼觀察困難,錄井方結(jié)合Mg、Si及Ca元素分析幫助判斷側(cè)鉆是否成功。
預彎曲防斜打快技術(shù)是利用預彎曲鉆具組合在井眼中的渦動特征,在鉆頭上形成一個遠大于鐘擺降斜力的防斜力,進而使井眼保持垂直狀態(tài)。這種鉆具組合主要是由單彎動力鉆具加扶正器組成(圖2),在復合鉆進過程中,利用動力鉆具的高速旋轉(zhuǎn)和鉆具組合的渦動效應,實現(xiàn)防斜打快的目標。
圖2 雙穩(wěn)定器預彎曲鉆具組合結(jié)構(gòu)示意圖
利用轉(zhuǎn)子動力學理論,建立了預彎曲動力學防斜打快鉆具組合三維動力學模型。通過模型計算結(jié)果表明,在小井斜情況下,預彎曲動力學防斜打快鉆具組合的降斜力是鐘擺鉆具組合降斜力的10余倍甚至幾十倍。
彭州4-2D、6-4D、7-1D等井直井段應用預彎曲動力學原理,分析不同角度螺桿降斜力變化規(guī)律,優(yōu)化穩(wěn)定器大小和安放位置,配合5~6刀翼PDC鉆頭+0.75°~1°單彎螺桿,充分釋放鉆井參數(shù),實現(xiàn)防斜打快,鉆速提高80%,2 000 m以淺井斜普遍控制在2°以內(nèi),彭州6-2D井直井段長為4550 m,最大井斜角為0.7°,最大閉合距為16.2 m,防斜打快效果較好。
優(yōu)化造斜點,降低難鉆地層造斜率,利用復合自然增斜趨勢,快速鉆穿小塘子組高研磨性地層;利用馬鞍塘組可鉆性相對更好的特點,將原設計的穩(wěn)斜段優(yōu)化為微增斜段,縮短巖屑床井段段長;降低雷四段造斜率,減少破碎地層滑動進尺,提高安全性,同時利于目的層垂深調(diào)整。
以彭州5-2D井為例,原設計采用標準的“直—增—穩(wěn)—增—平”雙增剖面,造斜點井深為5 000 m,第一造斜段造斜率為14°/100 m,井斜角增至46.43°后穩(wěn)斜段長為452.85 m,第二造斜段造斜率為14°/100 m,井斜從46.43°增至85.34°,長穩(wěn)斜段控制難,頻繁定向鉆進影響機械鉆速。通過軌跡剖面分層優(yōu)化(表1),優(yōu)化造斜點至5 070 m,充分利用地層自然增斜率,采用復合鉆進方式把井斜角從33°增至68°,快速穿過小塘子組高壓復雜地層,提高機械鉆速降低井控風險,井眼軌跡更加平滑。彭州區(qū)塊須四段、須二段和小塘子組可能鉆遇多個異常高壓裂縫性氣層,而須二段和小塘子組裂縫氣層壓力存在差異,窄壓力窗口噴漏共存影響造斜段施工效率。對于小塘子組高壓地層,剖面軌跡設計上主動降低該段的造斜率,以便安全快速鉆過小塘子組高壓復雜地層。彭州3-5D井斜井段長度為1 475 m(4 650~6 125 m),定向進尺為202 m,復合鉆比例為86.3%;彭州8-5D井斜井段定向進尺為125 m,復合鉆比例為88.21%。
表1 多增多調(diào)優(yōu)化軌跡剖面數(shù)據(jù)表
實際鉆井過程中,在鉆遇雷口坡組破碎地層時,由于地層破碎,支撐力不足,導致軌跡造斜率不足,嚴重影響軌跡控制。彭州4-2D井從井深5 924~5 944 m采用貝克休斯旋轉(zhuǎn)導向工具全力增斜,井斜角未增加;彭州6-2D井井深為6 056~6 066 m,斯倫貝謝旋轉(zhuǎn)導向工具全力增斜,井斜角未增加;彭州5-2D井同層位鉆進過程中出現(xiàn)10 m方位突降10°情況;彭州3-5D井同層位鉆進過程中出現(xiàn)5 m井斜突降1.3°情況;彭州4-5D井井深5 922~5 986 m井段出現(xiàn)造斜率嚴重異常情況。針對雷口坡組破碎地層軌跡控制可能出現(xiàn)的異常情況,在進入雷口坡地層前,適當提高造斜段造斜率,設計以中上靶框為目標,降低軌跡控制難度。
通過現(xiàn)場實鉆數(shù)據(jù),應用wellplan分析原設計、優(yōu)化設計及實鉆軌跡的摩阻扭矩,計算結(jié)果表明多增多調(diào)優(yōu)化剖面與原設計剖面摩阻扭矩相差4%。通過前期已完鉆的9口井中的應用,面對鉆遇各地層的不同特性,解決了造斜段軌跡控制的主要難點,形成了川西海相氣田分層多增多調(diào)軌跡控制技術(shù)。
統(tǒng)計分析了已鉆9口井二開Φ241.3 mm井眼不同BHA鉆具組合、鉆井參數(shù)等對井眼軌跡控制影響規(guī)律。通過優(yōu)化扶正器大小和安放位置,選取與多增多調(diào)優(yōu)化剖面設計造斜率相匹配的鉆具組合,充分釋放鉆井參數(shù),控制好井眼軌跡的同時大幅度提高二開機械鉆速和復合鉆進比例,二開定向段平均機械鉆速為2.99 m/h,復合鉆進比例在85.19%~96.04%之間。
通過對二開鉆具效能的分析(圖3),單扶正器鉆具組合復合鉆進時增斜率比雙扶正器組合大;雙扶正器組合,尾扶直徑越大復合鉆進增斜率越小。對鉆具組合復合鉆進增斜趨勢進行預測,并結(jié)合現(xiàn)場實際需要復合增斜率,最大化提高復合鉆進比例,達到提速提效。
圖3 各BHA組合復合鉆進造斜率與鉆壓之間關(guān)系圖
三開水平段,1.25°無扶正器螺桿穩(wěn)斜效果較好,增斜率在-2°/100 m~3°/100 m,通過鉆壓的調(diào)整,控制增斜率,穩(wěn)斜效果較好,避免水平段頻繁定向鉆進,保證井下安全快速鉆進。在彭州6-4D井、彭州6-2D井、彭州4-5D井應用效果較好,有利于軌跡控制且降低了三開小井眼井下安全風險。三開水平段應用1.25°無扶正器單彎螺桿,彭州6-2D井平均機械鉆速為7.04 m/h,彭州6-4D井平均鉆速為7.84 m/h。
三開雷口坡組側(cè)鉆難度高,體現(xiàn)在側(cè)鉆點深,井斜角為55°~60°,原井眼軌跡處于增斜段,要采用增斜方式側(cè)鉆出新井眼,必須克服老井眼增斜率,施工難度非常大,要滿足中靶不能采取降斜方式側(cè)鉆,只能選擇增或降方位方式側(cè)鉆。彭州4-5D井先后分別采用“PDC+1.75°單彎螺桿+MWD”、“PDC+直螺桿+2.5°彎接頭+回壓閥+MWD”和“三牙輪鉆頭+直螺桿+2.5°彎接頭+回壓閥+MWD”組合進行3次側(cè)鉆才成功。彭州4-4D井采用“三牙輪鉆頭+直螺桿+2.5°彎接頭+回壓閥+MWD”組合經(jīng)歷3趟鉆成功側(cè)鉆。分析主要原因為:①PDC鉆頭側(cè)鉆過程中較牙輪鉆頭工具面不穩(wěn)定,變化幅度大,不得不上提活動鉆具重新擺放工具面;②1.75°單彎螺桿側(cè)向力不足,2.5°彎接頭+直螺桿側(cè)向力較強;③實鉆井眼軌跡與地層最大主應力方向垂直,不易形成新井眼;④原井眼擴大率較大,糖葫蘆井眼不規(guī)則,在邊界有可能鉆遇大肚子返回老井眼,不易形成新井眼。
通過彭州4-5D井、彭州4-4D井的經(jīng)驗技術(shù)總結(jié),三開雷口坡組側(cè)鉆技術(shù)優(yōu)選“三牙輪鉆頭+直螺桿+2.5°彎接頭+回壓閥+MWD”組合,同時側(cè)鉆過程中巖屑含量肉眼觀察困難,錄井方結(jié)合Mg、Si及Ca元素含量分析幫助判斷側(cè)鉆是否成功。
彭州4-2D井、彭州7-1D井使用的貝克休斯旋導工具,彭州5-2D井、彭州6-2D井使用的斯倫貝謝旋導工具,都出現(xiàn)儀器不穩(wěn)定,故障率高的問題,導致純鉆時效低,嚴重拖緩施工進度。三開Φ 165.1 mm小井眼旋導工具抗溫到150℃,抗溫性能稍差,造成儀器不穩(wěn)定,儀器信號經(jīng)常丟失。而用常規(guī)MWD鉆進的彭州8-5D井,僅用4趟鉆25.27 d順利完成三開井段施工,平均機械鉆速為5.74 m/h。
從機械鉆速方面來看,使用旋導工具施工的井不占優(yōu)勢,和彭州3-5D相當,比彭州8-5D慢。從純鉆時效來看,旋導工具時效低,故障率高。工區(qū)僅彭州4-2D井全程完成旋導施工,其余井均提前終止。
1)直井段預彎曲動力學防斜打快技術(shù)推廣應用效果較好。
2)分層多增多調(diào)軌跡優(yōu)化設計針對各層位地質(zhì)工程特點,考慮全面、精準設計,充分利用地層自然增斜率,降低定向段長,提高效率。
3)旋轉(zhuǎn)導向與常規(guī)定向相比,機械鉆速相當,故障率高,時效低,費用高。三開建議優(yōu)選常規(guī)MWD定向方式,旋轉(zhuǎn)導向工具備選。
4)通過分析多種鉆具組合效能,二開定向雙扶正器組合、三開小井眼無扶正器螺桿組合施工效果好。
5)三開雷口坡組側(cè)鉆技術(shù)優(yōu)選“三牙輪鉆頭+直螺桿+2.5°彎接頭+回壓閥+MWD”組合,同時輔以元素含量分析幫助判斷側(cè)鉆施工情況。