邊小峰
(山西西山晉興能源有限責(zé)任公司 斜溝煤礦,山西 呂梁 033602)
由于近些年來我國采煤技術(shù)的飛速發(fā)展,特厚煤層放頂煤開采及瓦斯抽采技術(shù)取得空前進(jìn)步,工作面開采后采空區(qū)遺煤較多,自燃問題越發(fā)明顯[1-2]。根據(jù)最近的統(tǒng)計結(jié)果,我國開采的煤層90%以上屬于自燃煤層或者易自燃煤層,因自燃引發(fā)的礦井火災(zāi)達(dá)到總數(shù)的85%以上[3]。在25個主要產(chǎn)煤大省里,有130個以上礦區(qū)因煤層自燃問題而受到不同程度的影響,寧夏寧東礦區(qū)、陜北神東礦區(qū)等地方每年都發(fā)生因為自燃引發(fā)CO濃度超限的問題,每年給礦井造成的直接經(jīng)濟損失超過50億元,甚至?xí)l(fā)生人員傷亡事故。
伴隨科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,注惰氣滅火(二氧化碳和氮氣)逐步應(yīng)用于各大礦井。采空區(qū)注入惰性氣體后,可營造惰性氣體環(huán)境,抑制遺煤自燃,目前在制氣技術(shù)還有操作復(fù)雜、制氣價格高等一系列難題[4-5]。
電廠煙氣為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工業(yè)廢氣,因煙氣是煤炭燃燒之后的產(chǎn)物,氧氣濃度偏低,同時存在大量的二氧化碳和氮氣等惰性氣體,如果沿著井筒布設(shè)管路將煙氣注入工作面采空區(qū),就能有效防治遺煤自燃,與傳統(tǒng)的人工制造惰性氣體(二氧化碳、氮氣)相比,注氣成本低,能減少資金投入。賈寶山等[6-7]通過數(shù)值模擬手段研究向采空區(qū),則注入煙道氣治理煤炭自燃,模擬結(jié)果證明:通過設(shè)置最佳的注氣參數(shù),可實現(xiàn)煙道氣快速覆蓋采空區(qū)“氧化升溫帶”,煙道氣用于采空區(qū)防滅火是可行的。另外,電廠煙氣中存在好多大氣污染物,像二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等[8-10],若將煙氣注到采空區(qū),則能夠封存這些大氣污染物。
煤發(fā)生自燃過程為由低溫狀態(tài)物理吸收氧氣起步,多數(shù)人贊同惰性氣體(二氧化碳、氮氣)注入采空區(qū),惰性氣體氣體包裹在遺煤附近,可以營造良好的惰性環(huán)境,降低遺煤附近的氧含量,抑制煤吸收氧氣自燃[11-12]。傳統(tǒng)的吸附試驗要求在液氮溫度條件下實測煤吸收各類氣體的量,壓力值可達(dá)到幾兆帕[13-14]。但實際生產(chǎn)中工作面采空區(qū)為常溫常壓環(huán)境,所以在常溫常壓環(huán)境下,筆者通過自主設(shè)計煤大樣量吸附裝置測試煤吸收煙氣中各類氣體的量,同時分析采空區(qū)注入煙氣的可行性和安全性,為采空區(qū)防滅火提供新方向。
在斜溝煤礦23105綜放工作面采集新鮮暴露煤樣作為此次試驗研究的煤樣,斜溝煤礦23105綜放工作面開采13號煤,煤層平均厚度為13.88 m,煤層平均傾角為9°,煤種為氣煤、1/3焦煤,屬于中灰、特低硫、低磷煤,主要用途為良好的配焦、動力及民用煤。試驗過程中需要煤樣質(zhì)量5 kg,煤樣的工業(yè)分析見表1。
表1 煤的工業(yè)分析
煤樣具體制作步驟:
1) 先使用小型粉碎機,把煤樣品制作為50~80目。
2) 其次在真空干燥箱中裝入煤樣處理。
1) 試驗裝置。試驗具體過程:在密封吸附缸內(nèi)裝入經(jīng)過干燥處理后的煤粉,將裝置密封處理后,對吸附缸使用真空泵開始脫氣;完成脫氣后,向吸附缸內(nèi)注入氣體,保持缸內(nèi)壓力處于0.1 MPa左右,通過氣相色譜儀測量各氣體濃度;吸附作用進(jìn)行一段時間后,接著再通過氣相色譜儀測量各氣體的濃度,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程核算得到煤樣吸附各氣體量,具體試驗裝置如圖1所示。
圖1 試驗裝置
2) 試驗結(jié)果。本次試驗以西山煤電斜溝煤礦坑口電廠的煙氣組成為基礎(chǔ),通過實測得到電廠煙氣成分為氮氣占比79%、二氧化碳占比16.4%、氧氣占比4.5%、二氧化硫占比0.004 6%、二氧化氮占比0.019%、微量一氧化碳及粉塵。試驗過程中選用氬氣作為平衡氣體,采用氣體代替模擬電廠煙氣中含有的幾種氣體含量。煤樣在吸附電廠煙氣前后每種氣體壓力和濃度數(shù)據(jù)見表2。
表2 煤的吸附試驗數(shù)據(jù)
AFM(Atomic Force Microscope)即原子力顯微鏡,是由G.Binning在STM的基礎(chǔ)上于1986年發(fā)明的表面觀測儀器。它是繼掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope)之后發(fā)明的一種具有原子級高分辨的新型儀器,能夠在大氣和液體環(huán)境下探測各種材料和樣品的納米區(qū)域物理性質(zhì)(包括形貌),或直接進(jìn)行納米操縱;現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、納米功能材料、生物、化工、食品、醫(yī)藥研究和科研院所各種納米相關(guān)學(xué)科的研究試驗等領(lǐng)域中,成為納米科學(xué)研究的基本工具。
工作原理:當(dāng)原子間距離減小到一定程度以后,原子間的作用力將迅速上升。因此,由顯微探針受力的大小就可以直接換算出樣品表面的高度,從而獲得樣品表面形貌的信息。原子力顯微鏡(接觸式、非接觸式和輕敲式)的工作原理如圖2所示。
圖2 原子力顯微鏡的工作原理
煤屬于多孔隙物質(zhì),為了研究煤的微觀結(jié)構(gòu)需要借助原子力顯微鏡觀測,在原子力顯微鏡觀測下煤的表面微觀結(jié)構(gòu)如圖3所示。由圖3發(fā)現(xiàn):表面看似光滑平整的煤,其實表明凸凹不平,圖中比較明亮的區(qū)域代表凸起,比較暗淡的區(qū)域代表為下凹,另外還發(fā)現(xiàn)煤層表面具有體積不等的裂隙和孔隙,證明煤屬于多孔介質(zhì),所以煤才具備吸附各類氣體的性質(zhì),例如吸附氮氣、二氧化碳等氣體。
圖3 AFM作用下煤的表面形貌結(jié)構(gòu)的三維圖像
煤自燃時,首先煤要進(jìn)行低溫物理吸附氧氣,由于這過程是在范德華力作用下,煤吸附氧氣量非常小,但伴隨吸附反應(yīng)不斷進(jìn)行,不斷釋放出越來越多的能量,煤中官能團與氧氣分子進(jìn)行緩慢的化學(xué)反應(yīng),這時吸附過程由物理吸附逐步轉(zhuǎn)化為化學(xué)吸附,顯著增大了吸附量,依據(jù)試驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):煤中官能團與氧氣分子的化學(xué)吸附一直持續(xù)到228 h。
結(jié)合煤在吸附前后的壓力差值和各種氣體在吸附前后的濃度差值,依據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,推到出吸附量的公式見式(1)。
(1)
依據(jù)以上公式計算得到煤吸附電廠煙氣的飽和量,具體如圖4所示。從圖4得到:不算煙氣中的氧氣,煤吸附其他四種氣體12 h后形成平衡狀態(tài),其中煤吸附氧氣的過程逐步從物理吸附變成化學(xué)吸附,在228 h之后1 g煤能夠吸附氧氣量4.79 cm3;但在物理吸附過程中,煤吸附二氧化碳的量最高,1 g煤能吸附二氧化碳量達(dá)到1.2 cm3;其次是氮氣、二氧化硫和二氧化氮,1 g煤能吸附氮氣量達(dá)到0.26 cm3,1 g煤能吸附二氧化硫量達(dá)到0.64×10-3mL,1 g煤能吸附二氧化氮量達(dá)到2.6×10-3mL,試驗得到煤幾乎可全部吸收煙氣中二氧化硫和二氧化氮氣體。依據(jù)試驗結(jié)果可發(fā)現(xiàn),在惰性氣體環(huán)境下,煤吸附二氧化碳的量明顯超過氮氣,所以相比氮氣防滅火,二氧化碳?xì)怏w防滅火效果更佳。
圖4 煤吸附煙氣中各氣體的量
電廠煙氣主要成分為氮氣和二氧化碳等惰性氣體,所以向采空區(qū)注入煙氣,氮氣和二氧化碳可共同抑制煤吸附氧氣,營造惰性氣體環(huán)境,阻止遺煤自燃,另外也可降低惰性氣體的制造成本;煤幾乎可全部吸收電廠煙氣中的二氧化硫和二氧化氮,明顯降低溫室氣體的排放量,減弱電廠煙氣對大氣的污染程度。
結(jié)合生產(chǎn)實際數(shù)據(jù)報表等資料得到:斜溝煤礦坑口電廠所產(chǎn)生的煙氣流量約為1.935×106Nm3/h,但礦井防滅火預(yù)計所需要的的煙氣流量約為15 000 Nm3/h,只占整個電廠所排出的煙氣的0.78%.通過采取脫硫工藝處理之后,電廠所排出的煙氣中氧氣濃度可達(dá)到4.5%以下,其中氧氣傳感器所監(jiān)測的最高濃度為6.5%,所以氧氣濃度的平均值為4.1%。氧氣濃度小于7%,營造了一種惰性氣體環(huán)境,有利于阻止遺煤自燃。
現(xiàn)場測定煙氣中二氧化碳濃度約為16.4%,根據(jù)“四算一校核”,核算得出采煤工作面應(yīng)配風(fēng)量為2 000 m3/min左右,向工作面采空區(qū)注入煙氣流量預(yù)計為4 500 m3/h左右,假想煤體、巖石沒有與注入采空區(qū)的煙氣發(fā)生吸附反應(yīng),基本都進(jìn)入采煤工作面回風(fēng)巷,那么工作面回風(fēng)流中二氧化碳最大濃度可達(dá)0.62%.根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(2016版)第一百七十二條:采區(qū)回風(fēng)巷、采掘工作面回風(fēng)巷風(fēng)流中甲烷濃度超過1.0%或者二氧化碳濃度超過1.5%時,必須停止工作,撤出人員,采取措施,進(jìn)行處理。發(fā)現(xiàn)向采空區(qū)注入煙氣后,工作面回風(fēng)巷二氧化碳濃度沒有超限報警。
現(xiàn)場測定煙氣中二氧化硫氣體濃度約為0.004 6%,根據(jù)“四算一校核”,核算得出采煤工作面應(yīng)配風(fēng)量為2 000 m3/min左右,向工作面采空區(qū)注入煙氣流量預(yù)計為4 500 m3/h左右,假想煤體、巖石沒有與注入采空區(qū)的煙氣發(fā)生吸附反應(yīng),基本都進(jìn)入采煤工作面回風(fēng)巷,那么工作面回風(fēng)流中二氧化硫最大濃度可達(dá)0.000 192%,根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(2016版)第一百三十五條:二氧化硫有害氣體的濃度不超過0.000 5%,發(fā)現(xiàn)向采空區(qū)注入煙氣后,工作面回風(fēng)巷二氧化硫濃度沒有超限報警。
現(xiàn)場測定煙氣中一氧化碳?xì)怏w濃度為0.015%.根據(jù)“四算一校核”,核算得出采煤工作面應(yīng)配風(fēng)量為2 000 m3/min左右,向工作面采空區(qū)注入煙氣流量預(yù)計為4 500 m3/h左右,假想煤體、巖石沒有與注入采空區(qū)的煙氣發(fā)生吸附反應(yīng),基本都進(jìn)入采煤工作面回風(fēng)巷,那么工作面回風(fēng)流中一氧化碳最大濃度可達(dá)0.000 56%,根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(2016版)第一百三十五條:一氧化碳有害氣體的濃度不超過0.002 4%.發(fā)現(xiàn)向采空區(qū)注入煙氣后,工作面回風(fēng)巷一氧化碳濃度沒有超限報警。
假想煤體、巖石沒有與注入采空區(qū)的煙氣發(fā)生吸附反應(yīng),基本都進(jìn)入采煤工作面回風(fēng)巷,根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》(2016版)第一百三十五條:氧化氮(換算成二氧化氮)有害氣體的濃度不超過0.000 25%,向采空區(qū)注入的煙氣中氧化氮氣體含量上限值為208.4 mg/Nm3。因煙氣中的氧化氮氣體濃度為0.019%,明顯不滿足規(guī)程要求,為保證電廠煙氣可安全注入工作面采空區(qū),需要通過煙氣處理設(shè)施,對電廠煙氣重點開展脫硝處理。
通過以上計算分析得到:除去氧化氮氣體,把電廠煙氣以規(guī)定流量向工作面采空區(qū)注入,工作面回風(fēng)巷有毒有害氣體濃度不會發(fā)生超限報警。另外,向井下輸送煙氣時,由于井下粉塵濃度高、空氣濕度大將會嚴(yán)重影響輸氣管路的安全性,所以在輸送煙氣時需要采取防塵與除濕技術(shù)。
1) 向工作面采空區(qū)注入電廠煙氣后,1 t煤能吸收煙氣中二氧化碳量、氮氣量、二氧化硫量、二氧化氮量分別為1.2 m3、0.26 m3、0.64 L、2.6×10-3L,其中煤幾乎全部吸收了煙氣中的二氧化硫和二氧化氮;注氣后,不但可營造惰性氣體環(huán)境,抑制煤吸收氧氣,而且可降低惰性氣體的制造成本,明顯降低溫室氣體的排放量,減弱電廠煙氣對大氣的污染程度。
2) 依據(jù)工作面應(yīng)配風(fēng)量與注入采空區(qū)的煙氣流量核算工作面回風(fēng)巷有毒有害氣體濃度發(fā)現(xiàn):假想煙氣注入后未與煤、巖發(fā)生吸附反應(yīng),控制注入煙氣流量,注氣后工作面回風(fēng)巷一氧化碳、二氧化碳和二氧化硫氣體沒有超限,但二氧化氮氣體濃度超限,所以需通過脫硝裝置處理煙氣后方可注入井下。