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      海洋平臺應(yīng)急機(jī)啟動系統(tǒng)可靠性提升改造

      2021-09-16 11:06:18高金虎
      天津科技 2021年8期
      關(guān)鍵詞:啟機(jī)蓄電池電容

      高金虎

      (中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津 300459)

      1 研究背景

      海上平臺配備應(yīng)急發(fā)電機(jī)組,啟動電源為2套蓄電池組,正常工況下1用1備,任意1套可滿足應(yīng)急機(jī)冷態(tài)連續(xù)啟動6次,每次啟動時間不大于45 s的供電需求。當(dāng)主電站供電出現(xiàn)故障時,機(jī)組自啟動為消防、救逃生、應(yīng)急照明等設(shè)備提供應(yīng)急電源。

      某平臺應(yīng)急機(jī)1、2號蓄電池組分別單獨(dú)為控制系統(tǒng)、啟動機(jī)供電,先后在現(xiàn)場、遠(yuǎn)程控制盤啟機(jī)測試。故障現(xiàn)場均為應(yīng)急機(jī)啟動機(jī)得電動作,電池組充電器盤面顯示充電電流增加,充電器蓄電池電壓檢測模塊檢測到電池瞬間壓降由28.8 V降至19.5 V,并且瞬間充電器面板上欠壓指示燈亮,說明實際的電壓降低至報警值18 V以下,遠(yuǎn)程控制盤應(yīng)急機(jī)高振動報警,機(jī)組啟動失敗。1、2號蓄電池組分別為控制系統(tǒng)、啟動機(jī)供電時機(jī)組啟動正常,并且單組蓄電池冷態(tài)連續(xù)啟機(jī)次數(shù)由6次以上降至3次。

      2 故障原因分析

      2.1 蓄電池容量選型錯誤

      柴油發(fā)電機(jī)組容量1 200 kW;蓄電池啟動電壓DC 24 V;蓄電池容量150 Ah。

      柴油發(fā)電機(jī)組蓄電池啟動容量選擇公式:

      電池容量C(Ah)

      現(xiàn)場配備2套蓄電池額定容量150 Ah>149 Ah,當(dāng)前蓄電池容量大于計算容量,滿足使用要求,并且控制系統(tǒng)與起動機(jī)分列供電工況下,機(jī)組可正常啟動,排除容量選擇錯誤的因素。

      2.2 控制系統(tǒng)設(shè)計存在缺陷

      啟動機(jī)工作特性:大電流(冷態(tài)工作電流高達(dá)1 260 A)、短時工作制。

      直接反饋現(xiàn)象:電壓陡降、充電電流增加、監(jiān)控板低電壓報警(報警值18 V)。

      故障現(xiàn)象:控制盤高振動報警,應(yīng)急啟動失敗。

      現(xiàn)場多次排查分析:控制系統(tǒng)雖然配備直流穩(wěn)壓模塊U1,如圖1所示,但實際啟動壓降超出穩(wěn)壓模塊工作范圍,是造成控制系統(tǒng)失靈機(jī)組啟動失敗的主要原因。

      2.3 人員誤操作啟動條件改變

      ①現(xiàn)場醒目位置張貼標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程,防止誤操作;②操作人員持證上崗,并經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);③機(jī)組定期啟機(jī)測試、維保;④機(jī)組缸套水加熱器投用(設(shè)定80℃);⑤應(yīng)急機(jī)室冬季熱風(fēng)機(jī)投用,維持室溫>15℃。

      經(jīng)過現(xiàn)場操作人員考核、各參數(shù)實際檢查,排除人員誤操作及啟動條件改變造成機(jī)組啟動失敗的原因,現(xiàn)場可視化操作及各項檢測數(shù)值無誤。

      2.4 蓄電池老化容量下降

      ①自投用至今已接近使用壽命年限(通常為5~7年);②充電恢復(fù)時間長(20 min);③蓄電池定期添加電解液、活化保養(yǎng),但單塊電池電壓下降。

      140年前,清同治年間,紹興“銅鋪一條街”聞名遐邇。1875年,一對出身于書香門第、名門望族的兄弟朱雨相、朱慶潤,在當(dāng)?shù)厥覙蚺祥_設(shè)了一家“朱府義大銅鋪”?!芭畠簥y,朱府工”一語,稱贊的正是朱府銅藝。

      應(yīng)急發(fā)電機(jī)2組啟動蓄電池自投用至今,投用時間長,對比蓄電池投用至今的啟動時間、充電時間、電池內(nèi)阻、電壓等關(guān)鍵參數(shù),如圖2所示,電池容量下降明顯低于額定容量150 Ah,可判定蓄電池容量逐年下降是導(dǎo)致啟動次數(shù)不達(dá)標(biāo)(單組蓄電池冷態(tài)連續(xù)啟動6次)的主要因素。

      2.5 確定主要原因

      結(jié)合現(xiàn)場多次測試結(jié)果及現(xiàn)場故障分析,最終確定應(yīng)急機(jī)單組蓄電池?zé)o法正常啟機(jī)及應(yīng)急機(jī)單組蓄電池冷態(tài)啟動次數(shù)下降的主要原因有以下2項。

      2.5.1 應(yīng)急機(jī)控制器在機(jī)組啟動中低電壓失靈

      應(yīng)急機(jī)控制系統(tǒng)(遠(yuǎn)程/就地控制盤)、百葉窗電源均為24 V蓄電池提供,啟動機(jī)工作過程中大電流造成蓄電池電壓降至18 V以下,應(yīng)急機(jī)控制器工作低電壓,導(dǎo)致控制器工作失靈。

      2.5.2 蓄電池嚴(yán)重老化

      應(yīng)急機(jī)投用至今,蓄電池已連續(xù)運(yùn)行8年,已接近其使用壽命年限。蓄電池老化、容量下降、充電恢復(fù)速度慢,直接導(dǎo)致應(yīng)急機(jī)啟動次數(shù)下降,應(yīng)急響應(yīng)能力不足。

      3 改造方案

      確定應(yīng)急機(jī)啟動失敗的主要原因,有針對性地制定整改方案,確保應(yīng)急機(jī)啟動系統(tǒng)改造完成之后,提升應(yīng)急機(jī)啟動系統(tǒng)可靠性及應(yīng)急響應(yīng)能力,改造方案如下:

      ①應(yīng)急機(jī)控制系統(tǒng)改造,解決單組蓄電池供電啟動瞬間電壓低造成的控制系統(tǒng)失靈,機(jī)組無法啟機(jī)。

      ②采用新技術(shù)、新能源(超級電容)替代現(xiàn)有老化蓄電池組,具有機(jī)組啟動電源使用壽命更長、維護(hù)成本更低、充電速度更快、冷態(tài)啟動能力更強(qiáng)等特點(diǎn)。

      4 改造實施

      4.1 控制系統(tǒng)改造

      針對控制系統(tǒng)出現(xiàn)的問題、故障現(xiàn)象,結(jié)合圖紙仔細(xì)分析,確定并實施控制系統(tǒng)改造方案。

      4.1.1 控制系統(tǒng)增加蓄電池組

      如圖3所示,控制系統(tǒng)增加1組24 V、38 Ah蓄電池組,增加容量不超過蓄電池充電最大電流,機(jī)組啟動時為控制系統(tǒng)提供穩(wěn)定電壓,正常情況下與電池組并聯(lián),同時由蓄電池充電器浮充供電。

      4.1.2 控制系統(tǒng)增加單向?qū)ǘO管

      如圖4所示,控制系統(tǒng)24 V電源正極總進(jìn)線側(cè)增加二極管,單向?qū)ㄈ萘磕軌驖M足對新增小容量電池組、就地/遠(yuǎn)程控制盤、PD BOX、電磁閥用電需求。二極管單向?qū)ㄌ匦苑乐乖黾拥男∪萘侩姵亟M在機(jī)組啟動時給啟動器供電,造成小容量電池組過度放電損壞,同時保證了控制系統(tǒng)電源供電電壓穩(wěn)定。

      4.2 采用新能源超級電容裝置

      4.2.1 超級電容簡介

      超級電容是從20世紀(jì)七八十年代發(fā)展起來的通過極化電解質(zhì)來儲能的一種電化學(xué)元件,又稱法拉電容,其容量范圍高達(dá)1~10 000 F,而普通電解電容都是pF或μF級。它不同于傳統(tǒng)的化學(xué)電源,是一種介于傳統(tǒng)電容器與電池之間、具有特殊性能的電源,主要依靠雙電層電荷轉(zhuǎn)移儲存電能,但在其儲能過程中并不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),由于這種儲能過程是可逆的,超級電容可以反復(fù)充放電數(shù)十萬次。

      4.2.2 超級電容裝置組成

      如圖5所示,超級電容裝置由機(jī)柜、超級電容模組、充電機(jī)、放電維護(hù)裝置、監(jiān)控單元等組成。

      4.2.3 超級電容裝置安裝

      如圖6所示,超級電容裝置安裝于應(yīng)急發(fā)電機(jī)室,為了規(guī)避新技術(shù)以及新能源——超級電容裝置在使用過程中可能存在的不確定性因素,保留2號蓄電池組與超級電容啟動裝置共同用于應(yīng)急機(jī)組啟動,1號蓄電池組僅浮充隔離備用。

      5 改造效果

      5.1 驗證控制系統(tǒng)單組蓄電池啟機(jī)效果

      應(yīng)急機(jī)控制回路改造完畢,2套蓄電池組任1套單獨(dú)啟動應(yīng)急機(jī),應(yīng)急機(jī)正常啟動無任何報警。如圖7所示,改造之后對控制回路內(nèi)各電氣元件檢測正常,2組蓄電池充電器浮充電流與改造前無差異。如圖8所示,啟動瞬間控制系統(tǒng)電壓波動范圍減小,由28.8 V降至25.85 V。最低電壓滿足控制系統(tǒng)穩(wěn)定工作要求。多次啟機(jī)測試正常,控制系統(tǒng)無任何異常報警。

      5.2 驗證超級電容裝置啟機(jī)效果

      超級電容裝置安裝完畢,檢測裝置各項數(shù)據(jù)滿足啟機(jī)測試要求。

      啟動測試前利用蓄電池組對應(yīng)急機(jī)進(jìn)行試啟動,確認(rèn)機(jī)組可正常啟機(jī)無其他干擾因素,機(jī)組停機(jī)后冷卻,該超級電容裝置供電進(jìn)行冷態(tài)啟機(jī)性能測試。

      5.2.1 機(jī)組冷態(tài)啟動次數(shù)檢測

      斷開超級電容裝置220 V輸入充電電源,測試超級電容容量最大可支持成功啟機(jī)次數(shù)。按照機(jī)組啟機(jī)運(yùn)行5 min,停止5 min,再次啟機(jī),反復(fù)測試,測試數(shù)據(jù)見表1。

      表1 超級電容裝置啟機(jī)測試數(shù)據(jù)Tab.1 Start-up test data of super capacitor device

      現(xiàn)場實際測試,新安裝超級電容裝置在充電電源斷電工況下,自身電容容量滿足應(yīng)急機(jī)成功啟動6次(BV規(guī)范要求:對每臺連接可調(diào)螺距螺旋槳的不可逆轉(zhuǎn)主機(jī)或無反力矩而能啟動的其他機(jī)械應(yīng)能連續(xù)啟動不低于6次)的需求,容量測試合格。

      5.2.2 超級電容充電恢復(fù)時間測試

      超級電容裝置在無外部電源充電工況下,多次啟動測試直至啟動失敗為止,超級電容恢復(fù)充電至滿容量所需時間,測試結(jié)果見表2。超級電容裝置在啟動多次至虧電狀態(tài)下,充電恢復(fù)至滿容量狀態(tài)僅需20 min,性能遠(yuǎn)優(yōu)于鎳鎘蓄電池?!?/p>

      表2 超級電容充電時間測試Tab.2 Super capacitor charging time test

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