余志宏
(河南能源化工集團(tuán)安化公司, 河南安陽(yáng) 455133)
河南能源化工集團(tuán)安化公司乙二醇系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力為200 kt/a,采用固定床間歇?dú)饣茪?,水煤氣脫硫后?jīng)壓縮機(jī)三級(jí)壓縮至1.0 MPa后經(jīng)一氧化碳(CO)變換、變換氣脫硫、變壓吸附(PSA)脫二氧化碳(PSA-CO2,即PSA一段)和PSA提純CO(PSA-CO,即PSA二段)、PSA提純氫氣(PSA-H2,即PSA三段)送至乙二醇合成系統(tǒng)和加氫系統(tǒng)生產(chǎn)乙二醇。
乙二醇系統(tǒng)常壓脫硫系統(tǒng)采用濕法脫硫,水煤氣由脫硫塔底部進(jìn)入,栲膠溶液從塔頂噴淋而下,氣液通過(guò)聚丙烯填料逆流接觸,氣體中的硫化氫(H2S)被溶液吸收,使塔頂出來(lái)的氣體中H2S質(zhì)量濃度降到200 mg/m3以下。常壓脫硫系統(tǒng)硫回收裝置采用連續(xù)式熔硫工藝,工藝流程為脫硫泵抽取貧液槽內(nèi)的貧液,送至1#、2#水煤氣脫硫塔頂部,脫硫液噴淋而下,與水煤氣在塔內(nèi)逆向流動(dòng),在填料表面氣液兩相接觸,完成吸收H2S的過(guò)程。脫硫富液積存在塔底部,流經(jīng)8 m的U形液封后進(jìn)入富液槽,富液槽內(nèi)的脫硫液由再生泵送至氧化再生槽(液體射流,經(jīng)噴射器自吸空氣),在噴射管內(nèi)及槽內(nèi)完成脫硫富液的再生析硫過(guò)程,脫硫貧液再由脫硫泵打至脫硫塔,溶液循環(huán)使用,氧化再生槽上層浮流層的硫泡沫溢流至硫泡沫中間槽,由泡沫泵打至連續(xù)式熔硫釜進(jìn)行硫膏加工回收。
(1) 脫硫液懸浮硫含量高,副反應(yīng)多,副產(chǎn)物含量超標(biāo)[1]。
由于硫泡沫直接進(jìn)熔硫釜進(jìn)行熔硫,熔硫過(guò)程中產(chǎn)生大量殘液,殘液內(nèi)懸浮硫含量高,而且溫度髙達(dá)110 ℃以上,副反應(yīng)加劇、副鹽含量較高,嚴(yán)重影響脫硫液的成分及不利于溶液的再生;殘液中的懸浮硫含量較高造成貧液中懸浮硫不穩(wěn)定、含量偏高,懸浮硫質(zhì)量濃度最高達(dá)1.5 g/L(指標(biāo)≤0.5 g/L)。
(2) 氧化再生槽冒槽,殘液回收困難。
系統(tǒng)在回收殘液時(shí),氧化再生槽內(nèi)反應(yīng)劇烈,經(jīng)常出現(xiàn)氧化再生槽冒槽,回收殘液困難,導(dǎo)致清液槽、地下池、泡沫槽等液位經(jīng)常處于高限,嚴(yán)重影響氧化再生槽的正常溢流。系統(tǒng)氣體體積流量在56 000 m3/h,溢流硫泡沫體積流量為2.8 m3/h,連續(xù)熔硫后產(chǎn)生的殘液體積流量為19 m3/d左右,而每天最多向系統(tǒng)中回收殘液9.6 m3,殘液回收困難。
(3) 脫硫塔阻力急劇上升[2]。
硫回收裝置長(zhǎng)期運(yùn)行不正常造成了脫硫塔阻力高而且上漲趨勢(shì)較快,系統(tǒng)在2019年5月組織70%負(fù)荷生產(chǎn)后,脫硫塔壓差由3.5 kPa逐步漲至14.28 kPa并仍在持續(xù)上漲,最高漲至18 kPa。
(4) 回收殘液渾濁,嚴(yán)重影響貧液的質(zhì)量,影響脫硫效果。
(5) 硫回收效果差[3],硫黃產(chǎn)量低。
表1為2019年4月系統(tǒng)硫回收情況。
表1 2019年4月系統(tǒng)硫回收情況
針對(duì)存在的問(wèn)題安化公司凈化分廠根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際工藝條件,從2019年開(kāi)始在現(xiàn)有連續(xù)式熔硫工藝基礎(chǔ)上,增加1臺(tái)板框式過(guò)濾機(jī),通過(guò)對(duì)現(xiàn)有熔硫釜進(jìn)行改造,將整個(gè)硫回收裝置改成間歇式熔硫回收工藝。
該項(xiàng)目于2019年5月立項(xiàng),6月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)框架及管道進(jìn)行設(shè)計(jì),9月初設(shè)備采購(gòu)到廠,11月底整個(gè)改造完成。
利用現(xiàn)有的硫泡沫槽及2臺(tái)硫泡沫泵,直接將硫泡沫打進(jìn)新增加的板框式過(guò)濾機(jī),將脫硫液與硫膏分離。硫膏順著料斗進(jìn)入改造后的間歇式熔硫釜,熔出硫黃,過(guò)濾出的清液直接接收匯集后利用位差補(bǔ)入系統(tǒng);從過(guò)濾機(jī)分離出來(lái)的脫硫液分為2路,一路直接進(jìn)入富液槽,另一路可與地下池至循環(huán)槽管線連接回收至循環(huán)槽。熔硫后的少許殘液排至地下池,殘液冷卻后經(jīng)板框式過(guò)濾機(jī)過(guò)濾后回到系統(tǒng)。圖1為改造后的硫回收工藝流程。
圖1 改造后的硫回收工藝流程
原設(shè)備連續(xù)式熔硫釜改造為間歇式熔硫釜,熔硫釜內(nèi)部增加鼠籠式加熱管,增大換熱面積。
改造后硫回收效率明顯提高,殘液量大大減少,殘液經(jīng)板框式過(guò)濾機(jī)過(guò)濾后全部回收至系統(tǒng),保證了再生槽的正常溢流。改造前后硫回收對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 改造前后硫回收對(duì)比
改造前系統(tǒng)煤氣體積流量為56 000 m3/h左右,壓差在16~18 kPa,并有上漲的趨勢(shì),改造后系統(tǒng)煤氣體積流量為69 000 m3/h左右,阻力穩(wěn)定在13~15 kPa,脫硫塔阻力顯著下降[4]。
改造后,貧液中懸浮硫含量下降明顯,質(zhì)量濃度最高只有0.4 g/L,提高了貧液質(zhì)量,降低了化工原料的消耗,確保了系統(tǒng)的安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行。
改造前熔硫每天至少用13 h,改造后每天熔硫最多用6 h。改造前后蒸汽用量見(jiàn)表3。
表3 改造前后蒸汽用量
操作時(shí)只需開(kāi)啟泡沫泵,打開(kāi)出口閥,打開(kāi)板框式過(guò)濾機(jī)入口閥,板框式過(guò)濾機(jī)壓力達(dá)到0.4~0.5 MPa后停運(yùn)泡沫泵,過(guò)濾的硫膏濾餅放至熔硫釜,熔硫釜開(kāi)蒸汽加熱1~2 h熔出硫黃,板框式過(guò)濾機(jī)可根據(jù)硫泡沫量調(diào)節(jié)入口閥的開(kāi)度,可以連續(xù)24 h過(guò)濾。
硫泡沫無(wú)需經(jīng)加熱分層,直接進(jìn)板框式過(guò)濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾,減少了副反應(yīng)、副鹽的產(chǎn)生,穩(wěn)定了脫硫液的成分。
通過(guò)改造,減少了熔硫過(guò)程中殘液產(chǎn)生量,也減少了對(duì)脫硫溶液有效成分的破壞,同時(shí)通過(guò)過(guò)濾,將殘液中的懸浮硫分離出來(lái),降低冒槽率。從這幾個(gè)方面考慮,都能夠減少原材料的消耗[5],月消耗堿減少3 t左右,年節(jié)省化工原料費(fèi)用7.2萬(wàn)元。
硫黃價(jià)格按384.62元/t計(jì)算,改造前硫黃日收益為331.93元,改造后硫黃日收益為690.01元,硫黃日收益提高358.08元。每年按生產(chǎn)330 d計(jì)算,硫黃年收益提高11.816 6萬(wàn)元。
系統(tǒng)將殘液全部回收后,降低了系統(tǒng)外排的壓力,不需要再往終端污水處理系統(tǒng)送殘液,連續(xù)式熔硫改間斷式熔硫后每天節(jié)省蒸汽1.5 t,蒸汽價(jià)格按100元/t計(jì)算,年節(jié)省費(fèi)用為4.45萬(wàn)元。
氧化再生槽、泡沫槽冒槽次數(shù)明顯減少,使作業(yè)環(huán)境的衛(wèi)生面貌大幅改善,減少了溶液的損失,同時(shí)避免了溶液溢流給終端污水處理系統(tǒng)的壓力。
此次系統(tǒng)改造優(yōu)化投資板框式過(guò)濾機(jī)1臺(tái)約9萬(wàn)元,折舊按照20 a計(jì)算,則合計(jì)年經(jīng)濟(jì)效益為23.02萬(wàn)元。
通過(guò)將連續(xù)式熔硫工藝進(jìn)行改造增加板框式過(guò)濾機(jī)以及熔硫釜內(nèi)增加鼠籠式加熱器后,硫回收效率增加至97%,脫硫塔阻力明顯下降,脫硫液中的懸浮硫含量恢復(fù)到正常指標(biāo),蒸汽消耗、熔硫時(shí)間等顯著下降,經(jīng)濟(jì)效益明顯,值得存在類似問(wèn)題的硫回收裝置企業(yè)參考。