李崗
(山西焦煤霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司 方山店坪煤礦,山西 呂梁 033102)
綜采工作面回采期間產(chǎn)生高濃度粉塵,嚴重影響著施工人員身體健康,不僅降低了工作面能見度,而且高濃度懸浮粉塵在遇明火下很容易發(fā)生粉塵爆炸事故,威脅著煤礦安全生產(chǎn)。我國多數(shù)煤礦綜采工作面主要采用噴霧灑水方式進行降塵,但受工作面風(fēng)速、回采工藝、粉塵濃度大小等影響[1],噴霧灑水降塵效果相對較差,達不到預(yù)期降塵效果,且噴霧灑水后會造成工作面積水現(xiàn)象嚴重,不利于提升工作面標準化質(zhì)量,本文以店坪煤礦206工作面為例,對工作面前期回采期間降塵現(xiàn)狀進行分析,并提出了綜合防塵措施。
山西焦煤霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山店坪煤礦206 工作面位于井田二采區(qū)東翼,工作面東部為井田邊界,西部為采區(qū)大巷,北部為204工作面采空區(qū),南部為保護煤柱。
206 工作面設(shè)計走向長度為1 626 m,切巷長度為245 m,工作面回采煤層為9 號煤層,煤層厚度為2.7~3.4 m,平均厚度為3.1 m,直接頂為中粒砂巖,頂板穩(wěn)定性較好,裂隙發(fā)育程度低;直接底為砂質(zhì)泥巖,硬度較軟,遇水膨脹軟化程度小,頂?shù)装迩闆r對回采影響程度小。
206 工作面采用綜合機械化回采工藝,截止目前工作面已回采450 m,由于9 號煤層穩(wěn)定性差,局部成硅化現(xiàn)象,同時回采前期工作面防塵措施不到位,導(dǎo)致工作面回采期間割煤、運煤等工序中產(chǎn)生高濃度煤塵,降低了工作面能見度。根據(jù)山西省煤炭工業(yè)廳綜合測試中心對9 號煤層進行了自然發(fā)火傾向性、煤塵爆炸性鑒定,鑒定結(jié)果為9 號煤層自燃傾向性等級為Ⅱ類,自燃傾向性性質(zhì)為自燃,具有煤塵爆炸性,威脅著工作面安全高效回采。
206 工作面回采前期主要采用噴霧灑水的方式進行降塵,噴霧裝置分別安裝在采煤機截割部、刮板輸送機轉(zhuǎn)載點以及每隔50 個支架頂梁下方,噴霧灑水裝置采用人工開啟方式,每班作業(yè)前安排專人開啟。采煤機截割部噴霧裝置灑水量為1.2 m3/h,轉(zhuǎn)載點噴霧裝置灑水量為0.8 m3/h,支架頂梁下方噴霧裝置灑水量為1.0 m3/h。
206 工作面回采前期由于受降塵技術(shù)水平限制,工作面回采過程中粉塵濃度相對較大,通過現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn),工作面在割煤過程中落煤點粉塵濃度達344 mg/m3,轉(zhuǎn)載點粉塵濃度達307 m3,支架下方機道出粉塵濃度高達318 mg/m3,工作面能見度不足20 m,而且采用傳統(tǒng)的噴霧灑水后,工作面、機道以及轉(zhuǎn)載點出現(xiàn)嚴重污水聚集現(xiàn)象。
(1) 靜壓水浪費嚴重。采用傳統(tǒng)的噴霧灑水裝置進行降塵時,平均每小時灑水量達3.0 m3/h,而每道噴霧灑水裝置水壓達0.4 MPa,導(dǎo)致工作面回采過程中靜壓水損失嚴重,導(dǎo)致水壓不足現(xiàn)象,影響著工作面部分設(shè)備正常運行[2]。
(2) 降塵效果差。傳統(tǒng)噴霧灑水裝置為從根本上達到降塵目的,噴霧后水霧顆粒與粉塵顆粒吸附強度低,同時206 工作面風(fēng)流平均速度為1.8 m/s,風(fēng)速快對水霧顆粒降塵效果影響大。
(3) 設(shè)備損壞嚴重。綜采工作面內(nèi)機電設(shè)備數(shù)量多,而且多數(shù)設(shè)備配件不具有放水、防潮的性能,如電機、高壓電纜、監(jiān)控設(shè)備等,采用傳統(tǒng)噴霧灑水裝置降塵時,很容易導(dǎo)致部分設(shè)備淋水、受潮,造成設(shè)備損壞現(xiàn)象[3]。
為了進一步提高工作面通風(fēng)除塵技術(shù)水平,保證工作面安全高效回采,決定對206 工作面通風(fēng)除塵技術(shù)進行優(yōu)化改進。
(1) 控制風(fēng)速。根據(jù)《關(guān)于2019 年度礦井瓦斯等級鑒定(測定) 結(jié)果的批復(fù)》,店坪煤礦瓦斯絕對涌出量3.66 m3/min,相對涌出量為0.72 m3/t,屬低瓦斯礦井,而工作面每班作業(yè)人數(shù)平均為25 人,因此根據(jù)工作面氣候條件以及防塵需要,合理控制工作面風(fēng)速在1.2~1.5 m/s。
(2) 煤層注水。通過檢測分析206 工作面回采的9 號煤層原有水分為2.89%,含水量低,原煤層中水分無法達到潤塵、降塵的效果,所以決定對9 號煤層進行注水施工,注水孔布置在頭尾順槽兩側(cè)工作面煤壁上[4],鉆孔深度為80 m,間距為30 m,鉆孔直徑為75 mm,鉆孔施工后進行高壓注水,注水壓力為2.5 MPa。
(3) 泡沫除塵裝置應(yīng)用。206 工作面回采過程中落煤點產(chǎn)生的粉塵濃度最大,采用傳統(tǒng)采煤機外噴霧降塵效果相對較差,因此決定對采煤機截割部各安裝一套泡沫噴霧裝置(圖1)。該裝置通過采煤機電控箱供電,當(dāng)采煤機割煤時裝置通電后形成高濃度泡沫,與傳統(tǒng)水霧顆粒相比,泡沫顆粒吸塵能力強,降塵效果好[5]。
圖1 采煤機截割部泡沫抑塵裝置結(jié)構(gòu)示意Fig. 1 Structure of foam dust suppression device in shearer cutting section
(4) 支架安裝負壓誘導(dǎo)除塵系統(tǒng)。為了實現(xiàn)機道處負壓除塵效果,在支架頂梁下方每隔100 m安裝1 部負壓誘導(dǎo)除塵系統(tǒng),該系統(tǒng)在工作時通過水氣混合式噴霧形成高速汽霧射流,從而產(chǎn)生1 個負壓區(qū)水霧團,在負壓作用下周圍懸浮的粉塵顆粒吸到負壓區(qū)內(nèi),從而進行潤濕、吸附作用,該裝置與采煤機電機聯(lián)鎖控制作用[6]。
(5) 捕塵網(wǎng)降塵。在工作面支架下方機道處安裝5 道卷簾式噴霧捕塵裝置,該捕塵網(wǎng)采用紅外線控制,該裝置主要由捕塵網(wǎng)、控制器、紅外線發(fā)生器、聯(lián)鎖開關(guān)、噴霧裝置等部分組成(圖2)。當(dāng)采煤機割煤后該系統(tǒng)通過連鎖控制作用及時開啟,水霧在捕塵網(wǎng)的作用下形成水幕,實現(xiàn)全斷面捕塵的目的。當(dāng)采煤機移動至距裝置10 m 處時通過紅外線接收信號以及控制器控制作用,系統(tǒng)停止工作并收起捕塵網(wǎng)[7]。
圖2 卷簾式噴霧捕塵裝置安裝示意Fig. 2 Installation of curtain type spray dust collector
(6) 抑塵劑防塵。由于206 工作面內(nèi)靜壓水壓力達3.0 MPa,氧化性高,對工作面細小粉塵吸附性能差,所以決定對采煤機內(nèi)噴霧用水中添加CTC 固體抑塵劑,抑塵劑主要包括抗靜電劑、濕潤劑、發(fā)泡劑、增重劑、金屬防腐劑等,添加濃度為0.1%~0.15%,通過對靜壓水添加抑塵劑后可以降低粉塵與水霧顆粒之間的靜電斥力,從而保證粉塵顆粒與水霧顆粒能夠充分結(jié)合[8],達到降塵目的。
206 工作面回采至300 m 處對工作面通風(fēng)除塵措施進行優(yōu)化改進,截止2020 年7 月工作面已回采結(jié)束,降塵措施優(yōu)化改進后,通過7 個月實際應(yīng)用,該工作面在降塵前平均粉塵濃度達335 mg/m3,通過控制風(fēng)速后工作面平均粉塵濃度下降至258 mg/m3,煤層注水后工作面平均粉塵濃度下降至197 mg/m3,安裝泡沫除塵裝置后工作面平均粉塵濃度下降至150 mg/m3,安裝負壓誘導(dǎo)除塵系統(tǒng)工作面平均粉塵濃度下降至120 mg/m3,捕塵網(wǎng)降塵后工作面平均粉塵濃度下降至96 mg/m3,抑塵劑防塵后工作面平均粉塵濃度下降至64 mg/m3,如圖3 所示。
圖3 綜采工作面通風(fēng)除塵技術(shù)優(yōu)化后降塵效果曲線Fig. 3 Dust removal effect curve after optimized ventilation dust removal technology in fully mechanized mining face
店坪煤礦通風(fēng)區(qū)針對206 工作面前期回采過程中粉塵濃度高、能見度低、傳統(tǒng)噴霧灑水降塵效果差等技術(shù)難題,根據(jù)206 工作面生產(chǎn)實際情況對工作面防塵措施進行優(yōu)化,通過實際應(yīng)用,優(yōu)化后工作面粉塵濃度控制在65 mg/m3以下,工作面能見度提高至40 m,改善了綜采工作面作業(yè)環(huán)境,提高了勞動效力,加快了工作面回采速度,為作業(yè)人員身體健康提供了有力保障,取得了顯著應(yīng)用成效。