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      川西氣田PZ6-4D井卡鉆事故處理及分析

      2021-09-29 07:22:36伍鵬常
      西部探礦工程 2021年10期
      關(guān)鍵詞:開井后效關(guān)井

      伍鵬常

      (中石化西南石油工程有限公司鉆井工程研究院,四川德陽618000)

      1 PZ6-4D井基本情況

      PZ6-4D井是一口部署在四川盆地川西坳陷龍門山前斷褶帶鴨子河構(gòu)造的一口以直導(dǎo)眼開窗側(cè)鉆的四開制開發(fā)定向井。該井井身結(jié)構(gòu)如圖1所示,設(shè)計(jì)井深6660m,垂深5746.52m。該井三開使用Φ241.3mm鉆頭鉆至井深5481.76m,鉆遇高壓裂縫性氣層,在節(jié)流循環(huán)壓井過程中,發(fā)生了井漏,經(jīng)過3次加重壓井堵漏及1次動(dòng)態(tài)堵漏,鉆井液密度由1.95cm3提至2.07g/cm3后,壓穩(wěn)氣層且不漏,恢復(fù)正常鉆進(jìn)。三開繼續(xù)鉆進(jìn)至井深5638.05m,鉆遇高壓裂縫性氣層,由于小塘子組安全密度窗口窄,經(jīng)過6次節(jié)流壓井后,逐級(jí)上提密度至2.20g/cm3。隨后起鉆至套管內(nèi)觀察,無遺漏,下鉆至井深5400m排后效后,起鉆簡(jiǎn)化鉆具組合下鉆,下鉆至井深5400m時(shí),循環(huán)排后效過程中,發(fā)生了井漏,在使用橋漿關(guān)井?dāng)D堵過程中,發(fā)生了卡鉆復(fù)雜事故。本文認(rèn)真分析了本次卡鉆事故的原因,處理過程的不足,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),希望為該區(qū)塊該層位施工或溢漏同存的處理提供可借鑒的參考。

      表1 PZ6-4D井井身結(jié)構(gòu)表

      2 前期施工簡(jiǎn)況

      2.1 井深5481.76m鉆遇裂縫性氣層壓井堵漏情況

      2020年2月21日三開鉆至井深5481.76m發(fā)現(xiàn)液面上漲0.96,總烴由1.277%↑84.52%,鉆井液密度1.95g/cm3;關(guān)井套壓2.2MPa、未求得立壓;節(jié)流循環(huán)除氣、壓井,點(diǎn)火成功:火焰呈橘黃色,高5~8m,節(jié)流壓井過程中,提密度至2.02g/cm3時(shí)發(fā)生井漏,經(jīng)3次加重壓井堵漏及1次動(dòng)態(tài)堵漏,密度由1.95cm3提至2.07g/cm3后,壓穩(wěn)氣層且不漏,恢復(fù)鉆進(jìn)。本次漏失鉆井液64.81m3。

      2.2 1井深5638.05m鉆遇裂縫性氣層壓井堵漏情況

      2020年3月4日22:30以密度2.07g/cm3鉆至井深5638.05m,再次鉆遇油氣顯示層,液面上漲0.43m3,同時(shí)有涌勢(shì),防溢傘內(nèi)泥漿沸騰。立即關(guān)井(未求得立壓、套壓1.0MPa),關(guān)環(huán)形循環(huán)排氣,點(diǎn)火焰高8~10m,監(jiān)測(cè)無硫化氫顯示,全烴顯示95%,停泵出口不斷流。立即組織按每回次0.03g/cm3逐級(jí)循環(huán)加重,循環(huán)期間發(fā)生漏失,經(jīng)過6次堵漏后逐級(jí)上提密度至2.20g/cm3,于3月9日起鉆至套管內(nèi),靜停觀察29.5h(正常起下鉆安全作業(yè)時(shí)間需要25h),期間無溢漏。

      3月11日9:30下鉆至4446m關(guān)井循環(huán)排后效(開泵液面上漲,全烴20%↑38.3%,點(diǎn)火未燃;10:00全烴由38.3%↑95.6%,點(diǎn)火成功,橘黃色火焰高度8~10m,伴隨火焰噴出液體,排量14L/s、立壓0MPa、套壓2.8MPa,ρ出2.15g/cm3↘2.13g/cm3,ρ入2.19g/cm3,9:30火焰緩慢熄滅,全烴45%~53%,ρ出由2.13g/cm3↑2.17g/cm3,ρ入2.19g/cm3)。

      3月11日10:20開井循環(huán)觀察,排量17L/s,液面平穩(wěn),停泵出口不斷流;至20:00關(guān)井循環(huán),雙節(jié)流排后效,排量14L/s↑26L/s,ρ出2.16~2.18g/cm3,ρ入2.19~2.20g/cm3,全烴55%~90%,火焰高度5~7m,其后緩慢熄滅;至22:50開井觀察,停泵后出口斷流,下鉆至井深5400m。

      3月11日22:50~12日11:00關(guān)井循環(huán)排后效,出口返漿時(shí)點(diǎn)火成功,橘黃色火焰高10m,伴隨火焰噴出液體,逐級(jí)提排量至12L/s,全烴68%↓42.6%,火焰降至1.5m后緩慢熄滅,期間累積漏失鉆井液52.62m3;至22:00開井循環(huán)排后效,維護(hù)泥漿性能,排量13L/s,ρ出2.19 g/cm3,ρ入2.21 g/cm3,全烴46.3%↘23%,期間漏失鉆井液5.26m3;至13日10:00起鉆,鉆頭出井(注:起鉆實(shí)際比理論多灌漿9.63m3),本次共計(jì)漏失鉆井液501.63m3。

      3 事故發(fā)生經(jīng)過

      2020年3月13日10:00簡(jiǎn)化鉆具組合下鉆,20:20下鉆至套管鞋處4210m,期間漏失7.83m3。20:30~14日1:50關(guān)井循環(huán)排后效,排量12L/s、全烴35.3%↑58.0%↓18.3%,漏失鉆井液22.48m3;其后靜止觀察至6:00,9:20下鉆至井深5400m;9:20~13:30關(guān)井循環(huán)排后效,排量14L/s、立壓7.5MPa,火焰高3~4m,漏失鉆井液24.75m3,漏速4~5m3/h;13:30~14:30開井循環(huán)觀察,排量14L/s,漏速5m3/h,逐級(jí)提排量至20L/s,即時(shí)漏速10~12m3/h,期間累計(jì)漏失7.32m3;14:30~16:26開井注濃度29%的堵漏漿18m3,替漿出鉆頭后,關(guān)環(huán)形以Q:9L/s,立壓:6.3MPa,套壓:2.6MPa擠注堵漏漿,擠注8.7m3前連續(xù)鉆具活動(dòng)正常,摩阻15t,繼續(xù)擠注至9.5m3時(shí)發(fā)現(xiàn)立壓由6.3MPa逐漸上漲至13.5MPa,套壓未變,鉆具活動(dòng)阻力由15t上升到25t,立即開井以排量14L/s替出水眼內(nèi)堵漏漿,立壓持續(xù)升高至19.3MPa,鉆具活動(dòng)受阻,出口流量持續(xù)減小,發(fā)生卡鉆事故。

      4 原因分析

      (1)旁通閥異常打開:關(guān)井?dāng)D注時(shí)堵漏漿經(jīng)旁通閥進(jìn)入環(huán)空向下運(yùn)移在鉆頭處不斷堆積,堵塞下部通道,造成鉆具活動(dòng)困難。開井后替堵漏漿過程中,大量堵漏材料向上運(yùn)移,在鉆具無法活動(dòng)的情況下堆積加劇,最終環(huán)空被堵、導(dǎo)致鉆具被卡,加之鉆井液密度高達(dá)2.19g/cm3,高密度條件下在鉆具無法活動(dòng)的情況下,進(jìn)一步加劇了鉆具粘卡,從而造成了本次復(fù)合型卡鉆故障。

      (2)本次堵漏采用了聚硅纖維、樹脂薄片、橡膠顆粒等新型堵漏材料,具有抗高溫不易降解、吸水易膨脹等特性,且牙輪鉆頭巴掌與井眼環(huán)空間隙很小,堵漏材料的膨脹加劇了環(huán)空堵塞。

      (3)對(duì)本次漏失機(jī)理認(rèn)識(shí)不充分,不能正確判斷本次漏失的類型及性質(zhì),導(dǎo)致盲目制定堵漏技術(shù)措施,盲目施工,從而導(dǎo)致卡鉆復(fù)雜的發(fā)生[2]。

      5 現(xiàn)場(chǎng)處理工藝

      5.1 開井活動(dòng)鉆具

      2020年3月14日16:33~16:50以9L/s的排量循環(huán)了17min,共計(jì)9.2m3堵漏漿理論全部出鉆頭,出口流量持續(xù)變小,直至斷流。期間加扭15~35kN,上提240t下放60t活動(dòng)鉆具未開。

      5.2 活動(dòng)鉆具,間斷正注、環(huán)空反擠

      14日20:00~15日4:00活動(dòng)鉆具,活動(dòng)范圍60~240t,間斷加扭20~35kN未開。期間以20L/s排量間斷正注、立壓19.7MPa,出口不返漿,地層能持續(xù)吃入;間斷反擠3次,累計(jì)擠入地層15m3,停泵泵壓維持在2.5MPa,開井后返吐10m3,期間漏失18.36m3。

      5.3 通徑、測(cè)卡點(diǎn)

      3月15日4:00~11:30測(cè)井車通徑、測(cè)卡點(diǎn),儀器下放至回壓閥5398.57m,其后上提測(cè)卡點(diǎn),測(cè)得卡點(diǎn)位于4450~4500m。

      5.4 活動(dòng)鉆具、間斷正注,環(huán)空反擠

      3月15日11:30~17日8:00間斷活動(dòng)鉆具,范圍40~240t,配合間斷加扭25~30kN未開;期間正注22次,7L/s,立壓持續(xù)上漲至10MPa后穩(wěn)壓,累計(jì)泵入地層80.76m3,出口未見流量;間斷反擠20次,泵入56.62m3停泵開井返吐33.25m3,累計(jì)擠入23.37m3。

      5.5 第一次鉆具穿孔

      3月17日8:00~12:00做鉆具穿孔準(zhǔn)備、間斷在60~220t范圍內(nèi)活動(dòng)鉆具,期間正注2次,排量4L/s,累積注入地層5.33m3,立壓持續(xù)上漲至7.4MPa,停泵后立壓降至3.1MPa;反擠1次,泵入鉆井液3.0m3,停泵反吐2.67m3,擠入地層0.33m3;至17:00電纜測(cè)卡,測(cè)得卡點(diǎn)為4450~4500m;至21:00組下?51mm射孔槍;至22:15下射孔槍至預(yù)計(jì)穿孔點(diǎn)井深(5295m)并校核(計(jì)劃于加重鉆桿后第1根127mm鉆桿公接頭以上0.5m位置,避開鉆桿加厚位置);至22:30點(diǎn)火,立壓瞬間由7.6MPa↘5.1MPa;至23:10小排量正注,上提電纜,正注5min后、停泵、起射孔槍;至1:00開泵正注,排量10L/s,累計(jì)泵入40.23m3,環(huán)空未見返漿;至8:00間斷活動(dòng)鉆具,期間正注6次,排量4~5L/s,累積注入地層8.29m3;反擠2次擠入地層4m3,泄壓后返吐4m3。

      5.6 投球、打開旁通閥

      3月18日9:50投球,球體自由下落50min以后,于10:40開泵分別以Q:1.5L/s、P:7.8MPa;Q:3L/s、P:8.9MPa;Q:8.7L/s、P:14MPa送球,期間立壓均無明顯變化,且與之前正注參數(shù)相匹配,至13:00開泵累計(jì)頂漿45.5m3,仍未見球座憋壓現(xiàn)象。

      13:00~17:00間斷活動(dòng)鉆具,范圍60~220t,中途井口加扭40kN一次,鉆具轉(zhuǎn)動(dòng)22圈。17:00~18:00水眼正注:Q:24L/s,P:22.0MPa↗27.3MPa↘23.4MPa穩(wěn)壓,地層能連續(xù)吃入,環(huán)空未見泥漿返出。18:00~18:30環(huán)空反擠2次,以30L/s泵至套壓8.4MPa后穩(wěn)壓,累計(jì)泵入8.36m3,泄壓開井后全部返吐。

      5.7 測(cè)井車鉆具內(nèi)通徑

      18日18:30~21:30進(jìn)行第三次測(cè)井通徑下入?59mm通徑規(guī),下行過程中微分張力無變化,順利到達(dá)旁通閥球座位置,說明鋼球已經(jīng)到達(dá)旁通閥。

      起出電纜后,再次正注試驗(yàn)憋壓。以Q:14L/s、持續(xù)開泵,立壓P:14MPa始終未見波動(dòng),參數(shù)與此前一致,累計(jì)泵入6.16m3出口未見返漿。

      5.8 第二次鉆具穿孔

      12:00~14:00組裝射孔槍,14:00開始下槍,16:00順利下至井深4916m,引爆成功;16:01開泵以Q:9L/s、P:5MPa正注密度為2.18g/cm3井漿,同時(shí)上提儀器,此時(shí)出口有小股泥漿返出,16:52停泵、繼續(xù)上提儀器,泄壓放回水不斷流,1min內(nèi)回吐0.9m3,立即關(guān)回水,發(fā)現(xiàn)立壓有2MPa,立即以Q:9L/s、P:8MPa正注2.40g/cm3重漿(此時(shí)立壓較之前上漲了3MPa,出口未見返漿);18:05累計(jì)泵注2.40g/cm3泥漿26m3后,立壓降至4.3MPa,停泵放回水,檢查出口仍不斷流;18:07關(guān)回水,立壓1.9MPa,繼續(xù)正注密度2.40g/cm3重漿,Q:18L/s、P:7.4MPa;18:35再次泵入14m3后(累計(jì)40m3)停泵,立壓0MPa,放回水?dāng)嗔鳎?8:35~19:00起出電纜,驗(yàn)槍18彈全部激發(fā);隨后接頂驅(qū)于19:08開泵,19:20泵注2.19g/cm3井漿5.2m3后未起壓,停泵觀察。

      5.9 擠水泥塞

      14:00~17:00打水泥塞準(zhǔn)備工作,以15L/s正注試擠2.18g/cm3泥漿10m3,立壓13MPa;至18:50擠堵水泥塞施工(17:00~17:14水泥車及管線試壓;至17:29注ρ2.17g/cm3前加重隔離液12m3;至17:42注ρ2.19g/cm3水泥漿10m3,排量14L/s,立壓18~20MPa;至17:45注ρ2.17g/cm3后加重隔離液2m3;至17:50倒閥門;至18:44大泵注ρ2.10g/cm3井漿46.3m3,排量14.17L/s,立壓15~23MPa;關(guān)井憋壓候凝,立壓12MPa、套壓0MPa。

      23日12:00為驗(yàn)證水泥塞質(zhì)量:正注密度為2.18g/cm3鉆井液,立壓由9.2MPa上漲至18MPa,停泵觀察10min壓力不降,泄壓返漿0.6m3后斷流;環(huán)空擠注0.48m3,套壓由3.9MPa上升至4.4MPa后下降至4.0MPa穩(wěn)壓,停泵觀察10min壓力不降,泄壓返漿0.16m3后斷流,開井觀察無溢漏。驗(yàn)證水泥塞質(zhì)量合格,封住了下部裂縫氣層。

      5.10 爆炸松扣

      13:00~15:20第四次鉆具內(nèi)通徑,采用?60mm通徑規(guī)通徑至井深4390m遇阻。15:40~20:00測(cè)卡點(diǎn),儀器直徑?32mm、儀器下放至4390m遇阻,無法繼續(xù)下放,4390m處鉆具活動(dòng)正常。

      21:00~21:20鉆具緊扣40kN·m,21:30試反扭矩:開頂驅(qū)12圈,施加反扭矩25kN·m,之后上下活動(dòng)傳遞扭矩,釋放扭矩時(shí)鉆具倒扣,懸重由1320kN降至1120kN。分析鉆具于411×520接頭處倒開。21:40~0:00開泵循環(huán),出口連續(xù)返漿正常。Q:24L/s,P:6.7MPa。24日0:03鉆具對(duì)扣,以3L/s的排量、頂驅(qū)轉(zhuǎn)速24r/min的參數(shù)緩慢下放,扭矩上漲至10kN·m時(shí)停泵,逐漸施加扭矩至20kN·m、30kN·m,分析鉆具對(duì)扣成功。0:07鉆具緊扣,上提至1160kN,開頂驅(qū)18圈,施加扭矩30kN·m,下壓至1000kN傳遞扭矩,上提至1200kN,釋放扭矩,回18圈。開泵,起壓至3.3MPa,停泵、穩(wěn)壓不降,上提至1600kN,驗(yàn)證鉆具對(duì)扣成功。0:30~2:40下爆炸桿至井深4391m,2:40施加反扭矩25kN·m,開頂驅(qū)反轉(zhuǎn)13圈,上下活動(dòng)傳遞扭矩后,提至1400kN。2:50~3:10測(cè)井隊(duì)校核井深、點(diǎn)火、起爆,井口鉆具震動(dòng)明顯。3:10釋放反扭矩,鉆具不回,下放至1320kN,倒扣7圈,上提至1400kN后懸重不再上漲,分析爆炸松扣成功。3:20~5:00起出電纜;至8:00循環(huán)處理鉆井液,起鉆做打水泥塞側(cè)鉆準(zhǔn)備,至此本次卡鉆事故成功解除。

      6 結(jié)論與建議

      (1)出現(xiàn)井下復(fù)雜情況后,應(yīng)認(rèn)真分析井下復(fù)雜情況,找準(zhǔn)原因,有針對(duì)性地采取技術(shù)措施,避免使井下情況更復(fù)雜[3]。

      (2)溢漏同存是鉆井工程界的一個(gè)難題,小塘子組的泥漿安全密度窗口窄不易控制,在井漏未失返的情況下適用于精細(xì)控壓鉆井技術(shù)。易引發(fā)溢漏地層,采用常規(guī)鉆井技術(shù),即使在合適的泥漿密度范圍內(nèi),也會(huì)因?yàn)槟酀{與地層氣體發(fā)生置換而易引發(fā)復(fù)雜,鉆進(jìn)時(shí)要特別注意做好防漏、防噴、防卡、防H2S工作[4]。

      (3)川西彭州氣田小塘子組易鉆遇高壓裂縫性氣層,極易發(fā)生溢漏同存的井下復(fù)雜,建議在該區(qū)塊該層位施工時(shí),條件允許情況下建議采用精細(xì)控壓鉆井技術(shù),以避免出現(xiàn)溢漏同存引發(fā)的井下復(fù)雜[5]。

      (4)本井經(jīng)過一些列工藝技術(shù),成功解除了卡鉆復(fù)雜,為其它井的施工提供了寶貴的參考。

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