張亮 謝典 倪國輝 夏超
摘要:青海油田干柴溝區(qū)塊目的層地層承壓能力相對薄弱,采用正常的固井施工排量容易造成井漏進(jìn)而造成井下壓力失穩(wěn),水泥漿很難一次性返出地面,文中從柴2-X井塞留固井全面進(jìn)行分析,為同類型的井提供參考。
關(guān)鍵詞:尾管固井;頂替效率;水泥石強(qiáng)度;塞留;
1. 鉆井資料
1.1 井身結(jié)構(gòu)
1.2泥漿性能(體系:鹽水聚合物體系)
密度:2.19 g/cm3 ,失水:4.5ml ,初/終切:3/9, 粘度:97s,泥餅:0.5mm,CL-:82000, PH:9
2? ?固井主要施工難點(diǎn)
2.1? 泥漿密度高,水泥漿與泥漿密度差小,影響頂替效率。
2.2 高密度泥漿容易在井壁上形成較厚泥餅,這些泥餅在固井期間很難清除干凈,影響固井質(zhì)量。
2.3 本井油氣顯示活躍,加之高密度水泥漿失重后損失壓力較多,候凝期間不易壓穩(wěn)。
2.4 裸眼段長,鄰井鉆進(jìn)及固井期間多有漏失,本井固井期間存在漏失風(fēng)險(xiǎn)。
2.5 泥漿與水泥漿直接接觸稠化時(shí)間縮短嚴(yán)重,給固井施工帶來風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),存在因?yàn)榛鞚{增稠導(dǎo)致循環(huán)壓耗增加而壓漏地層的風(fēng)險(xiǎn)。
3? ?固井主要技術(shù)措施:
3.1? 隔離液設(shè)計(jì)密度2.15g/cm3,提高入井流體密度差的同時(shí)降低固井期間漏失風(fēng)險(xiǎn)。另一方面固井施工前調(diào)整好泥漿性能,在保證井下安全的情況下,適當(dāng)降低泥漿粘度,以提高頂替效率。
3.2? 加大沖洗型隔離液用量(設(shè)計(jì)注入量20m3),進(jìn)一步加強(qiáng)對井壁多余泥餅的沖刷。3.3? 采用高密度防氣竄雙凝水泥漿體系,設(shè)計(jì)水泥漿領(lǐng)漿密度2.25g/cm3,尾漿密度2.25g/cm3,領(lǐng)尾漿分界線2200m,尾漿快速凝固封固裸眼油氣層,尾漿失重后領(lǐng)漿起壓穩(wěn)作用,固井結(jié)束后關(guān)井憋壓2MPa(或擠入0.5m3流體)候凝。
3.4? 在水泥漿及隔離液中加入堵漏纖維,另一方面固井施工前井隊(duì)注入細(xì)顆粒堵漏泥漿20m3,降低固井施工期間發(fā)生漏失的風(fēng)險(xiǎn)。
3.5? 固井施工前井隊(duì)需配置保護(hù)泥漿有效量20m3(將井漿氯根含量降低至30000以內(nèi)),同時(shí)加大隔離液用量,防止水泥漿與泥漿直接接觸發(fā)生污染。
4? 管串?dāng)?shù)據(jù)及電
4.1 Ф139.7mm浮鞋+Ф139.7mm套管(1根)+Ф139.7mm浮箍+Ф139.7mm套管(1根)+Ф139.7mm浮箍+Ф139.7mm套管串+聯(lián)入=下深(2890)
4.2 扶正器加放
5 實(shí)驗(yàn)溫度及電測情況
5.1 本井地層承壓試驗(yàn)打壓4.5MPa,穩(wěn)壓不降,折合當(dāng)量鉆井液密度2.36。
5.2 實(shí)驗(yàn)溫度
本井三開電測溫度90℃,實(shí)驗(yàn)溫度75℃系數(shù)0.83。
5.3 井徑數(shù)據(jù)
6 施工時(shí)效
.現(xiàn)場實(shí)際施工情況
1)施工情況
固井施工情況:
整個(gè)施工過程全程進(jìn)行正反計(jì)量,整個(gè)固井施工未發(fā)生漏失,水泥漿返出地面15m3。
2)候凝情況:候凝72h后電測固井質(zhì)量。
7 固井質(zhì)量
全井段固井質(zhì)量良好,
8 固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)原因分析
(1)固井前通井做承壓,對水泥漿能夠一次上返提供基礎(chǔ)地層承壓保障。
(2)扶正器按照設(shè)計(jì)要求加放。
(3)雙凝水泥漿設(shè)計(jì)稠化時(shí)間合理,固井后采取環(huán)空憋壓2MPa候凝。
(4)施工排量、密度嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工,施工連續(xù)性好。