馬連剛
摘要:S Zorb裝置吸附進(jìn)料換熱器E8101CF由于密封面局部損傷變形經(jīng)常發(fā)生密封泄漏,通過采取重新加工法蘭密封面、墊片改造等措施,有效制止了密封面泄漏,保證了裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。
關(guān)鍵詞:S Zorb裝置、換熱器、密封、機械加工、墊片、預(yù)緊力
1. 概述
1.1 90萬噸/年催化汽油吸附脫硫(S Zorb)裝置吸附進(jìn)料換熱器E8101ABCDEF合計為六臺,分成兩組并聯(lián),每組三臺串聯(lián)使用。裝置于2010年1月竣工,3月一次開車成功運行。從2011年6月份開始換熱器E8101CF兩臺多次發(fā)生泄漏,甚至引起著火,給安全生產(chǎn)帶來極大隱患。
1.2該六臺換熱器全部由齊魯石化機械廠生產(chǎn),中石化四化建負(fù)責(zé)安裝。其中E8101ABDE運行條件要好于E8101CF,因此泄漏次數(shù)較少。換熱器E8101CF的型號為BFU1000-4.26-484-7.0/19-2/2I。
其它參數(shù)見下表:
由上表看出該換熱器操作溫度和壓力較高,尤其溫度,介質(zhì)汽油中含有催化劑、膠粉等雜質(zhì),運行工況比較苛刻。
2. 原因分析
2.1因管束經(jīng)常被催化劑、膠粉堵塞需要對換熱器頻繁修理(一般3-6個月檢修一次),對法蘭密封面造成一定損壞。由于該換熱器屬于U形管結(jié)構(gòu),為了滿足換熱要求,內(nèi)部管束的換熱管規(guī)格Φ19較多較細(xì),介質(zhì)中的催化劑、膠粉等雜質(zhì)很容易在換熱管U行彎處造成堵塞。從2011年初裝置開工開始,每運行半年必須進(jìn)行一次管束清理,否則影響換熱效果增加裝置能耗。法蘭密封面磨損情況如下圖:
2.2 墊片尺寸、型式設(shè)計不合理,密封面偏窄。參照管殼式換熱器用纏繞墊片標(biāo)準(zhǔn)JBT4719-1992,該標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)計溫度在-20℃到450℃之間,設(shè)計壓力在不大于6.4MPa的情況,查表得知PN4.0 DN1000的換熱器墊片,規(guī)格為φ1099*1049*1045mm,而我們現(xiàn)場原設(shè)計使用的是波齒復(fù)合墊,規(guī)格為φ1099*1059*1054mm,顯然墊片密封面寬度要少5mm,實際該換熱器殼程設(shè)計溫度達(dá)到470℃,對密封要求會更高。
2.3工藝操作波動的影響。隨著原料性質(zhì)、加工量等因素的變化,會造成換熱器操作溫度的波動,因熱脹冷縮不均勻,會進(jìn)一步加快密封處的泄漏。
3.采取措施
3.1 對損傷的密封面進(jìn)行修復(fù)。由上部照片看出,管束的管板兩側(cè)密封面磨損輕微,只需要對表面進(jìn)行清理即可,不需進(jìn)一步處理。換熱器封頭直接進(jìn)行機械加工,最難處理的是殼體密封面,殼體重、不容易移動,即使能移動也不好進(jìn)行定位加工。為了解決此項問題,引進(jìn)了一項新加工技術(shù),由專業(yè)的施工單位到現(xiàn)場進(jìn)行測繪、施工。
現(xiàn)場施工主要步驟:首先,施工人員對現(xiàn)場環(huán)境熟悉,進(jìn)行設(shè)備安裝前的測量和數(shù)據(jù)計算;其次,現(xiàn)場設(shè)備安裝:將后支承放入法蘭內(nèi)部,調(diào)整支撐螺桿將后支承固定在法蘭內(nèi)部、使用換熱器殼體法蘭上的孔,用 M36 的螺桿固定前支承,并安裝前調(diào)節(jié)盤、再將鏜桿穿入鏜孔機并緊固,整體吊起安裝于前支承調(diào)心盤后支承上、最后調(diào)整定心盤和后支承,使設(shè)備主軸位于法蘭孔中心;然后,起動機器進(jìn)行車削加工,視具體情況也可以先局部補焊再加工;最后,機械加工完畢后用角磨機和砂紙進(jìn)行打磨,用百分表進(jìn)行檢測。驗收合格標(biāo)準(zhǔn)采用中國石化煉化工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SH 0700—2008《管殼式換熱器技術(shù)規(guī)定》中的內(nèi)容。要求密封面的平面度(相對任意一個平面的最大偏差)不應(yīng)超過0.8mm;密封表面的平均粗糙度不得超過6.3μm。整套工序下來由兩個專業(yè)人員施工即可,每臺換熱器(DN1000)從現(xiàn)場調(diào)試到完成需要大約三到四天時間,期間需要電工配合接臨時用電,一般不需要現(xiàn)場動火作業(yè),所以很簡便易行。
機械加工安裝示意圖如下:
加工現(xiàn)場設(shè)備圖片如下:
3.2 對墊片尺寸進(jìn)行校核。由《化工密封技術(shù)》可知:依靠墊片密封的場合,一般通過螺栓的預(yù)緊力,墊片與法蘭逐步緊密接觸,墊片產(chǎn)生彈性變形,隨著載荷的增大,法蘭、管板與墊片的間隙逐漸減小,介質(zhì)通過間隙泄漏的阻力越來越大,泄漏量則越來越少,少到一定量時,就認(rèn)為已經(jīng)起到密封作用了。墊片越寬,介質(zhì)從間隙流出的阻力越大,對密封越有利,但是由于設(shè)備結(jié)構(gòu)和實現(xiàn)墊片密封比壓等原因,墊片不可能過寬,而且較寬的墊片需要更高的預(yù)緊力。在允許的范圍內(nèi),一定的預(yù)緊力,較窄的墊片更容易起到密封的作用。由于墊片自身的理化性質(zhì),受螺栓載荷作用壓緊過度會使墊片產(chǎn)生塑性變形而失去密封性能,因此墊片有最小寬度要求,壓力容器設(shè)計規(guī)范對此作出了相關(guān)的規(guī)定。
按照GB150-89《鋼制壓力容器》中公式(7-3)來校核墊片寬度:
Nmin=Ab[σ]b/(6.28DGy) 其中: Ab -實際使用的螺栓總截面積,mm2; [σ]b -常溫下螺栓材料的許用應(yīng)力,MPa; DG -墊片壓緊力作用下的中心圓直徑,mm; y -墊片比壓力,MPa; 現(xiàn)場用墊片后來改為石墨纏繞墊,螺栓規(guī)格為M36*3*560,共40套,材質(zhì)為25Cr2MoVA,螺母材質(zhì)為35CrMoA。 查閱相關(guān)資料可得: M36的螺栓最小根部直徑為d=32.752mm; 因為Ab=nπr2, 而n=40,r=d/2=32.752/2=16.376mm, 所以Ab=nπr2 =40*16.376*16.376π=33682 mm2 [σ]b=245MPa; DG=1079mm(按照實際接觸面計算);y=69MPa; 代入上式,得Nmin=17.8mm。 結(jié)果表明墊片密封面寬度至少應(yīng)該在17.8毫米以上,而原來選用的波齒復(fù)合墊片規(guī)格為φ1099*1059*1054,密封面寬度為20毫米,雖然已經(jīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,但還是略顯偏窄。參照管殼式換熱器用纏繞墊片標(biāo)準(zhǔn)JBT4719-1992, 同類墊片密封面寬度要求為25毫米,考慮操作壓力、溫度、性價比等因素,我們將原來的波齒墊片改為石墨纏繞墊,規(guī)格為φ1090*1030*1010,密封面寬度達(dá)到了30毫米,當(dāng)然這也需要適當(dāng)提高螺栓的預(yù)緊力,才能達(dá)到更好的密封效果。同時加寬內(nèi)環(huán)尺寸,使墊片更加牢固不易損壞。 3.3適當(dāng)提高換熱器檢修后的試驗壓力,原來的試驗壓力值定為3.0MPa,顯然不能滿足水壓試驗的壓力規(guī)定,水壓試驗的壓力值應(yīng)該由下式確定: PT=1.25P[σ]/ [σ]t; 式中: PT表示水壓試驗壓力,MPa; P表示設(shè)計壓力,試壓可以用最大允許工作壓力代替設(shè)計壓力,MPa; [σ]表示換熱器元件材料在試驗溫度下材料的許用應(yīng)力,MPa; [σ]t表示換熱器元件材料在設(shè)計溫度下材料的許用應(yīng)力,MPa。 通過分別計算和以往的經(jīng)驗,我們把管程與殼程水壓試驗的壓力值提高到3.8MPa,并且要求對管程和殼程進(jìn)行分別試壓。 3.4加強平穩(wěn)操作,減少操作波動,同時在管箱螺栓上增加碟簧,可以有效解決由于溫差變化造成螺栓預(yù)緊力松弛的問題。同時要求換熱器第一次投用后,對螺栓等緊固件再進(jìn)行一遍熱緊。 3.5運行好原料過濾器,保證過濾效果。減少催化劑等雜質(zhì)攜帶,也就減少了管束內(nèi)部結(jié)垢堵塞。管束不堵塞也就保證了換熱效果,從而避免了重復(fù)檢修,密封面的泄漏問題也得到了可靠保障。 4.取得效果 通過采取一系列的措施,尤其是在2012年7月末更換墊片和法蘭密封面重新加工以后,換熱器E8101F(E8101C為備用)運行情況穩(wěn)定。運行至今已經(jīng)半年多時間,密封面沒有發(fā)生過泄漏。從換熱器管程的出入口壓降趨勢上看,管束也沒有出現(xiàn)明顯堵塞。 5 結(jié)束語 該換熱器運行工況較差,運行中需要加強監(jiān)護。為安全起見,已經(jīng)在其法蘭密封面的外圓周上設(shè)有消防蒸汽盤管,一旦發(fā)生泄漏,可以進(jìn)行蒸汽吹掃。為確保本質(zhì)安全,建議在設(shè)備選型尤其殼體法蘭材質(zhì)上面還應(yīng)該進(jìn)一步升級,從根本上杜絕密封面損壞現(xiàn)象的發(fā)生。 參考文獻(xiàn) [1]GB150-1998 ?鋼制壓力容器 [2]化工密封技術(shù)、化學(xué)工程出版社、1994